李嘉平(中國石油大慶石化公司腈綸廠,黑龍江 大慶 163714)
終止罐防結(jié)疤系統(tǒng)的研制與應(yīng)用
李嘉平(中國石油大慶石化公司腈綸廠,黑龍江 大慶 163714)
本文針對(duì)腈綸裝置終止罐結(jié)疤問題進(jìn)行研制噴淋系統(tǒng),使終止罐頂部各個(gè)部位均用A級(jí)水噴淋,杜絕終止罐頂部和罐壁結(jié)疤,達(dá)到檢修時(shí)減輕操作難度和提高裝置的運(yùn)行平穩(wěn)周期的目的。關(guān)鍵詞:聚合物;混單;終止罐;疤塊
混單在聚合釜中反應(yīng)生成聚合物漿液,聚合物漿液要通過一個(gè)緩沖系統(tǒng)即終止罐進(jìn)行終止反應(yīng),再進(jìn)入脫單塔中脫單,然后進(jìn)入下一道工序。
改造前的終止罐在每個(gè)生產(chǎn)周期中,物料附著在罐壁上,清理難度大,后處理困難,處理過程嚴(yán)重影響外排水。在生產(chǎn)周期內(nèi)甚至由于罐壁物料堆積嚴(yán)重或罐壁物料脫落,直接導(dǎo)致聚合釜被迫停車。因?yàn)榻K止罐在生產(chǎn)過程中罐壁附著物料,是聚合裝置嚴(yán)重的瓶頸問題,因此立項(xiàng)進(jìn)行新型緩沖系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和改造項(xiàng)目。
未實(shí)施聚合釜新型緩沖系統(tǒng)改造項(xiàng)目前,由于物料連續(xù)大量的通過終止罐,在攪拌的作用下,會(huì)在罐壁上附著很厚的物料層(厚度達(dá)100~200毫米),當(dāng)液位發(fā)生波動(dòng)時(shí),這些物料就會(huì)脫落造成堵管線和堵泵的情況。當(dāng)這些物料堆積到放空管線下方時(shí),就極易將放空管線堵塞,造成液位失真,出料無法控制,必須被迫停車進(jìn)行處理。停車檢修時(shí),要打開人孔,清理罐中的堆積物料。
第一輪研制:在終止罐內(nèi)加一條噴淋管線,用轉(zhuǎn)子控制噴淋水量,讓罐頂和罐壁變的光滑。在管線末端加一個(gè)4分的直角彎頭,使噴淋水垂直噴至罐頂。由于管徑較大,噴淋壓力低;只有一根噴淋管線,噴淋點(diǎn)少、噴淋覆蓋面積小。試驗(yàn)一個(gè)生產(chǎn)周期后,打開終止罐人孔,效果不明顯,罐頂四周依然有較厚一層的物料,罐壁附著厚度達(dá)200mm的物料。依然存在物料脫落造成被迫停車的風(fēng)險(xiǎn)。檢修時(shí)必須由操作人員進(jìn)入罐內(nèi)進(jìn)行物料清理,勞動(dòng)強(qiáng)度沒有降低。
第二輪研制:在終止罐內(nèi)將噴淋管線上加一個(gè)絲頭,絲頭上方加一個(gè)絲堵,絲堵頂端打一個(gè)小孔,小孔正對(duì)罐頂中心。這個(gè)設(shè)計(jì)使噴淋水壓力變大,噴淋水成霧狀。運(yùn)行一個(gè)周期后,打開終止罐人孔后,罐頂光滑無物料,罐壁一側(cè),占25%的面積光滑無物料。由于噴淋方向很難控制,噴淋覆蓋面較小,此方案試驗(yàn)結(jié)束后,停止試用。當(dāng)檢修操作人員進(jìn)入罐內(nèi)物料清理時(shí),減少了罐頂和部分罐壁的清理工作,勞動(dòng)強(qiáng)度略有降低。
第三輪研制:在終止罐內(nèi)將噴淋管線上加一段管線,出口封閉,垂直于罐頂,在管線四周開小口,使水能多角度噴淋到罐壁和罐頂。這個(gè)方案實(shí)施后,經(jīng)過一個(gè)生產(chǎn)周期,打開人孔。罐頂和罐壁依然有部分物料堆積,有水噴淋到的部位堆積較少,由于是小孔噴淋,噴淋角度無法調(diào)節(jié),此方案不能解決物料堆積的實(shí)質(zhì)問題。
第四輪研制:借鑒以上研制的經(jīng)驗(yàn),為解決噴淋不均勻問題。在罐內(nèi)接一根環(huán)形管線,環(huán)形管線上均勻打上小孔。經(jīng)過一個(gè)運(yùn)行周期后,打開人孔。罐壁一側(cè)光滑,另一側(cè)有物料堆積。原因是環(huán)形噴淋水入口的近端壓力大,遠(yuǎn)端壓力低,無法達(dá)到噴淋效果。
第五輪研制:為解決壓力不均問題,又能進(jìn)行大面積覆蓋的噴淋。研制了更試用的設(shè)備,將一個(gè)6分絲頭內(nèi)并列插入數(shù)根φ6白鋼管,用金屬膠將細(xì)管固定。用鉗子調(diào)好每個(gè)細(xì)管線的噴淋角度,調(diào)整噴淋水轉(zhuǎn)子流量,使噴淋水壓力足夠能覆蓋整個(gè)終止罐。運(yùn)行一個(gè)周期后,打開終止罐,罐頂和罐壁都是光滑的,沒有物料堆積。運(yùn)行第二個(gè)周期,打開人孔,終止罐壁附著大量物料。檢查噴淋系統(tǒng),細(xì)白鋼管脫落嚴(yán)重。原因是金屬膠和丙烯腈反應(yīng),導(dǎo)致絲頭內(nèi)細(xì)白鋼管脫落,失去噴淋作用。
第六輪研制:延續(xù)上次試驗(yàn),將一個(gè)6分絲頭內(nèi)并列插入數(shù)根φ6白鋼管,送到保運(yùn)進(jìn)行焊接,由于細(xì)白鋼管的管壁薄,絲頭頂端焊接空間小,焊接難度大。細(xì)白鋼管焊接時(shí),一點(diǎn)就漏,而且很難將管線之間的空隙封堵徹底。焊接后的噴淋設(shè)施,用水試驗(yàn)。無法均勻的向周圍噴淋,大部分水都從絲頭正前方空隙處噴出。
第七輪研制:為解決細(xì)白鋼管的管壁薄不易焊接的問題,采用較粗的白鋼管進(jìn)行焊接,結(jié)果由于絲頭內(nèi)的焊接空間小,焊接的白鋼管線只有三根。試驗(yàn)后依然存在壓力低,噴淋面積小的問題。
第八輪研制:用φ57×3.5管線制作噴淋水分布器,在管線壁周圍均勻鉆了8個(gè)φ6的孔,將細(xì)白鋼管插入孔中,由于增大了焊接空間,而且不用直接焊接細(xì)管線,打孔處周圍用氬弧焊焊接,既不傷害細(xì)管線,又能保證細(xì)管線與分布器的連接無縫隙。 取3mm厚的白鋼板,將白鋼板切成小塊,再車成圓形。做噴淋水分布器的上、下面的擋板,上面的擋板開孔。再用六分絲頭制作噴淋器入口接頭,焊在開孔的擋板上。細(xì)白鋼管用彎管器調(diào)好角度,再用錘子將細(xì)白鋼管出口砸扁,留0.5mm的縫隙。用水試壓,然后裝在終止罐內(nèi),再進(jìn)行微調(diào),調(diào)好彎管角度使噴淋水成霧狀高壓噴出,能夠覆蓋整個(gè)終止罐的罐壁和罐頂,形成流動(dòng)的均勻保護(hù)膜。噴出霧狀高壓水同時(shí)起到了終止反應(yīng)的作用,液面上空的飛沫狀物料停止反應(yīng)后,就失去了附著能力。第八輪研制的噴淋器用水量為0.2m3/h,噴淋水壓力大,成霧狀覆蓋面大,噴淋效果理想。
2009年11月16日,終止B罐首先進(jìn)行了終止罐防結(jié)疤系統(tǒng)的研制與應(yīng)用,進(jìn)行試驗(yàn)。經(jīng)過一個(gè)生產(chǎn)周期,出料泵未出現(xiàn)堵泵現(xiàn)象,放空線沒有堵塞的情況。
終止罐達(dá)到運(yùn)行周期,打開人孔,罐頂和罐壁都是光滑干凈的,沒有堆積物料。每次停車檢修,只需要打開人孔,檢查終止罐的內(nèi)部情況是否正常即可,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。
終止罐防結(jié)疤系統(tǒng)研制與應(yīng)用后,2011年1月獲得了實(shí)用新型國家專利。
終止罐防結(jié)疤系統(tǒng)的研制成功,減少了物料損失,增加了經(jīng)濟(jì)效益。在環(huán)保方面,消除了由于堆積物料造成停泵最終導(dǎo)致臨時(shí)停車的情況,避免了臨時(shí)停開車時(shí)外排污水對(duì)環(huán)保的影響。
如圖:
終止罐防結(jié)疤系統(tǒng)研制與應(yīng)用的噴淋器圖紙
(1)經(jīng)濟(jì)效益: 每年減少因終止罐壁物料堆積被迫停車3臺(tái)次,每臺(tái)次檢修處理用時(shí)3天,每天24小時(shí),聚合物干基產(chǎn)量2噸/小時(shí),每噸干基效益為0.23萬元。增產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益=3臺(tái)次×3天× 24小時(shí)× 2噸/小時(shí)× 0.23萬元=99.3萬元
每年停開車24臺(tái)次,每次減少損失物料0.2噸,物料1.2萬元/噸。節(jié)省物料經(jīng)濟(jì)效益=24臺(tái)次× 0.2噸× 1.2萬元/噸=5.8萬元。每年減少堿煮12臺(tái)次,每次消耗30%NaOH溶液0.8立方米,單價(jià)0.23萬元/噸。節(jié)約NaOH經(jīng)濟(jì)效益=12臺(tái)次× 0.8立方米× 0.23萬元/噸=2.2萬元。經(jīng)濟(jì)效益合計(jì):每年增加經(jīng)濟(jì)效益合計(jì)=99.3+5.8+2.2=107.3萬元
(2)社會(huì)效益: 2009年以前,終止罐運(yùn)行50天,物料便堆積嚴(yán)重,達(dá)到70%液位就會(huì)冒罐,因此必須停車檢修。如果不停車,物料隨時(shí)有可能脫落造成管線堵塞,導(dǎo)致冒罐,冒罐會(huì)嚴(yán)重影響外排污水。因此終止罐運(yùn)行周期短,也成了影響裝置產(chǎn)量的一個(gè)瓶頸問題。終止罐防結(jié)疤系統(tǒng)研制與應(yīng)用后,聚合釜的運(yùn)行周期不再受終止罐的影響,每臺(tái)釜可以平穩(wěn)運(yùn)行60天左右。2009年以前,平均年產(chǎn)干基6.5萬噸,2009年產(chǎn)量達(dá)到6.8萬噸,2011年10月份產(chǎn)量達(dá)到5.7萬噸,年底產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過6.9萬噸。
終止罐體積只有1.7m3,操作空間小,罐內(nèi)有攪拌和折流板,清理堆積的物料時(shí),操作人員在罐內(nèi)作業(yè)困難。罐內(nèi)溫度高,空氣流通不暢,帶著防毒面罩呼吸困難,大量的汗液導(dǎo)致視線不好, 容易被碰傷。由于堆積的物料里含有大量丙烯腈,極易滲透皮膚,操作時(shí)身上必須纏塑料布,皮膚依然有強(qiáng)烈的刺痛感,每隔20分鐘就要換人,每次清理工作長達(dá)3到5小時(shí),人員多次輪換。皮膚較薄的部位,如睪丸,紅腫疼痛劇烈,幾天疼痛感才能減退。終止罐防結(jié)疤系統(tǒng)研制與應(yīng)用后,此項(xiàng)作業(yè)已成為歷史,不再需要清罐。
在不影響產(chǎn)品質(zhì)量和外排污水指標(biāo)的同時(shí),每年增加經(jīng)濟(jì)效益107.3萬元 ,解決了終止罐運(yùn)行周期短的瓶頸問題,增加了裝置的產(chǎn)量。降低了操作人員檢修時(shí)的工作強(qiáng)度,減少了有毒揮發(fā)物料對(duì)操作人員的傷害。減小了外排污水對(duì)環(huán)保的影響 。