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        14×104Nm3/h制氫裝置開工及運(yùn)行分析

        2015-11-19 10:31:53許小云
        化工技術(shù)與開發(fā) 2015年9期
        關(guān)鍵詞:制氫進(jìn)料氫氣

        許小云

        (中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)

        生產(chǎn)工藝

        14×104Nm3/h制氫裝置開工及運(yùn)行分析

        許小云

        (中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)

        對某石化公司14×104Nm3·h-1制氫裝置的首次開工及生產(chǎn)運(yùn)行情況進(jìn)行了分析總結(jié)。裝置運(yùn)行一年來,各個重要操作參數(shù)均處于受控狀態(tài),滿足設(shè)計(jì)要求。同時(shí),裝置實(shí)際綜合能耗小于設(shè)計(jì)值,氫氣生產(chǎn)成本得到了降低。

        制氫裝置;開工;生產(chǎn)運(yùn)行

        隨著我國新《環(huán)境保護(hù)法》的出臺,國家對環(huán)境保護(hù)的要求日益嚴(yán)格,由此對高標(biāo)準(zhǔn)清潔燃料的需求量也逐年增加。另一方面世界原油越來越趨向于重質(zhì)化和高含硫,煉油廠加氫裝置規(guī)模隨之增大,因此氫氣在石油化工企業(yè)中的需求日趨旺盛。工業(yè)應(yīng)用的制氫方法有多種,包括烴類水蒸汽轉(zhuǎn)化法、甲醇水蒸汽轉(zhuǎn)化法、重油或煤氣化法、水電解法、氨分解法等[1],其中烴類水蒸汽轉(zhuǎn)化法建設(shè)規(guī)模靈活,能耗物耗較低,是目前石化企業(yè)中最常用的制氫方法。

        1 裝置簡介

        某石化公司14×104Nm3·h-1制氫裝置是該公司二期含硫原油加工的配套工程,于2014年7月29日實(shí)現(xiàn)一次開車成功。裝置造氣部分引進(jìn)法國德希尼布公司的工藝技術(shù),采用烴類水蒸汽轉(zhuǎn)化法工藝路線,凈化部分采用美國UOP公司專利技術(shù)設(shè)備,富含氫氣的變換氣采用變壓吸附(PSA)方法提純。裝置主要由原料升壓和精制部分、原料預(yù)轉(zhuǎn)化部分、水蒸汽轉(zhuǎn)化部分、高溫變換反應(yīng)和工藝氣熱回收部分、PSA凈化部分、轉(zhuǎn)化爐熱量供應(yīng)和煙氣余熱回收部分以及雙產(chǎn)汽系統(tǒng)等7個部分組成,操作彈性為40%~110%,年開工時(shí)數(shù)為8400h。本裝置主要原料為煉廠氣、天然氣、液化氣和輕石腦油,可以單獨(dú)進(jìn)料或混合進(jìn)料,主要產(chǎn)品是純度99.9%以上、壓力2.3MPa的工業(yè)氫氣。

        2 裝置工藝特點(diǎn)

        該裝置的工藝特點(diǎn)主要有:1)采用天然氣、煉廠氣、液化氣和石腦油作為裝置原料,提高了裝置運(yùn)行的可靠性和靈活性;2)采用較高的轉(zhuǎn)化出口溫度(895℃),增加轉(zhuǎn)化深度,提高單位原料的產(chǎn)氫率,從而降低原料消耗;3)工藝氣體進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐之前,增設(shè)預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)器,利用預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)的低水碳比反應(yīng)條件,使總的水碳比降為2.95(mol/mol),降低轉(zhuǎn)化爐的燃料消耗;4)脫硫反應(yīng)器設(shè)置兩臺,既可串聯(lián)又可并聯(lián),使氧化鋅的利用率達(dá)到100%,并可實(shí)現(xiàn)不停工更換脫硫劑;5)設(shè)置的預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)器減小了轉(zhuǎn)化爐尺寸,充分利用高溫位煙氣熱量,有利于節(jié)能降耗,同時(shí)降低轉(zhuǎn)化爐操作的苛刻性,提高轉(zhuǎn)化爐運(yùn)行的可靠性;6)一氧化碳變換部分采用高溫變換流程,以降低裝置投資,簡化制氫流程,縮短開工時(shí)間;7)采用雙蒸汽系統(tǒng),將煙道氣、轉(zhuǎn)化氣產(chǎn)汽系統(tǒng)分開,使自產(chǎn)外輸蒸汽滿足了外輸品質(zhì)的要求,并且最大限度地利用裝置的余熱;8)將變換氣冷卻過程中產(chǎn)生的酸性冷凝水送至除氧器的汽提段,經(jīng)低壓蒸汽汽提后,作為鍋爐給水補(bǔ)充水,減少除鹽水用量;9)轉(zhuǎn)化爐設(shè)計(jì)為頂燒爐,通過采用高預(yù)熱燃燒空氣溫度方案,使入爐燃燒空氣溫度提高至485℃,有效提高了加熱爐熱效率。

        3 裝置首次開工

        3.1 加氫催化劑預(yù)硫化

        加氫催化劑預(yù)硫化是保證催化劑活性的關(guān)鍵,同時(shí)預(yù)硫化徹底可有效延長催化劑壽命。加氫反應(yīng)器干燥結(jié)束后,床層最高點(diǎn)溫度降至220℃時(shí)開始恒溫,并往系統(tǒng)中配入氫氣。當(dāng)循環(huán)氣體中分析H2含量大于30%(V)時(shí),開始往系統(tǒng)注入硫化劑二甲基二硫,注入量30L·h-1,且每小時(shí)分析一次加氫反應(yīng)器出口H2S含量,循環(huán)氫中H2S濃度見圖1。加氫反應(yīng)器出口H2S濃度大于催化劑廠家所要求的700×10-6后,即認(rèn)為H2S穿透加氫反應(yīng)器,開始進(jìn)行系統(tǒng)循環(huán)升溫。當(dāng)循環(huán)氫中H2S濃度升為20000×10-6且相對穩(wěn)定不再上升時(shí),停止注硫。在循環(huán)氫中H2S濃度降為8000×10-6,且基本維持穩(wěn)定后,加氫催化劑硫化結(jié)束。受中壓蒸汽換熱量限制,此次催化劑預(yù)硫化時(shí)加氫反應(yīng)器床層溫度最高點(diǎn)只能到達(dá)272℃,不能達(dá)到所要求的最高硫化溫度320℃,故裝置開工后將用天然氣中的硫?qū)Υ呋瘎┻吷a(chǎn)邊硫化。

        圖1 循環(huán)氫中H2S濃度

        3.2 轉(zhuǎn)化、高變催化劑還原

        轉(zhuǎn)化爐點(diǎn)火后,開始按照系統(tǒng)升溫曲線進(jìn)行升溫,轉(zhuǎn)化爐升溫曲線見圖2,高溫變換反應(yīng)器升溫曲線見圖3,裝置進(jìn)入轉(zhuǎn)化、高變催化劑還原階段。當(dāng)工藝蒸汽汽包所產(chǎn)中壓蒸汽壓力上升到3.7MPa時(shí),化驗(yàn)分析蒸汽中Cl離子濃度為0.1×10-6,小于催化劑廠家要求的0.5×10-6,所產(chǎn)蒸汽具備配入系統(tǒng)條件。轉(zhuǎn)化爐入口溫度540℃,出口溫度505℃,高溫變換反應(yīng)器床層最低點(diǎn)溫度225℃(大于220℃),開始往系統(tǒng)配汽。當(dāng)系統(tǒng)配汽量達(dá)58t·h-1,符合專利商德希尼布公司所要求的最低配汽量,即滿負(fù)荷配汽量的50%,開始往系統(tǒng)配氫?;?yàn)分析循環(huán)氣中氫氣濃度為75%(大于70%),即配氫結(jié)束,此時(shí)轉(zhuǎn)化爐出口溫度780℃,進(jìn)入轉(zhuǎn)化、高變催化劑恒溫還原階段。8h后,轉(zhuǎn)化爐出口溫度786℃,系統(tǒng)恒溫結(jié)束,高溫變換反應(yīng)器出口氫氣濃度無明顯變化且床層無明顯溫升,轉(zhuǎn)化、高變催化劑還原結(jié)束。

        圖2 轉(zhuǎn)化催化劑還原升溫曲線

        圖3 高變催化劑還原升溫曲線

        3.3 造氣單元投料

        加氫反應(yīng)器、脫硫反應(yīng)器通過升溫介質(zhì)氮?dú)饧訜岬饺肟跍囟冗_(dá)到設(shè)計(jì)溫度以上后,引入天然氣進(jìn)加氫反應(yīng)器、脫硫反應(yīng)器,并通過壓控閥放至全廠高壓火炬系統(tǒng)。由于天然氣的比熱容相對氮?dú)獾妮^大,天然氣引入后加氫反應(yīng)器入口溫度很快上升到聯(lián)鎖值410℃(聯(lián)鎖已切除),為防止損壞加氫催化劑同時(shí)考慮到天然氣化驗(yàn)分析時(shí)未檢測出有機(jī)硫、有機(jī)氯及烯烴,故轉(zhuǎn)化爐進(jìn)料前暫不投用加氫反應(yīng)器,天然氣改走加氫反應(yīng)器副線?;?yàn)分析脫硫反應(yīng)器出口天然氣中H2S、HCl未檢測出后,天然氣改進(jìn)轉(zhuǎn)化爐,同時(shí)緩慢關(guān)小脫硫反應(yīng)器出口天然氣去高壓火炬系統(tǒng)的控制閥,造氣單元開始投料。通過逐步提高天然氣進(jìn)料量,并控制高變氣放火炬壓控閥開度,以0.1MPa·min-1的速度提高系統(tǒng)壓力至正常操作壓力。此后,裝置進(jìn)料量提高至最低負(fù)荷14.5t·h-1,同時(shí)維持最低配汽量58t·h-1,控制轉(zhuǎn)化爐出口溫度780℃左右。轉(zhuǎn)化爐進(jìn)料穩(wěn)定一段時(shí)間后,加氫反應(yīng)器入口溫度降至380℃,加氫反應(yīng)器并入原料精制系統(tǒng)。隨后,啟動循環(huán)氫氣壓縮機(jī)開始給系統(tǒng)連續(xù)配氫,配氫量控制為設(shè)計(jì)要求的5%(V)天然氣進(jìn)料量。

        3.4 PSA單元投料

        高變氣化驗(yàn)分析合格后,改入PSA單元。PSA自動充壓完成后啟動閥架運(yùn)行,吸附時(shí)間手動設(shè)為74s,10min后產(chǎn)品氫氣中微量CO、CO2在線分析數(shù)據(jù)低于指標(biāo)20×10-6,PSA產(chǎn)氫合格。為防止PSA程控閥在開工初期發(fā)生故障而引起全廠管網(wǎng)氫氣壓力波動,PSA所產(chǎn)氫氣暫時(shí)放至全廠高壓火炬。此后陸續(xù)出現(xiàn)2次因吸附塔程控閥故障,導(dǎo)致該塔切出系統(tǒng)及產(chǎn)氫量發(fā)生波動,處理好故障程控閥后該吸附塔并入系統(tǒng)運(yùn)行。PSA系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行數(shù)小時(shí)后,且產(chǎn)品氫氣質(zhì)量指標(biāo)持續(xù)合格,所產(chǎn)氫氣改入全廠氫氣管網(wǎng)。

        4 裝置運(yùn)行情況

        裝置自2014年7月開車正常至2015年7月,已運(yùn)行1年時(shí)間,受全廠氫氣平衡影響,裝置大部分時(shí)間處于60%~75%的較低負(fù)荷運(yùn)行。由于天然氣產(chǎn)氫率高且價(jià)格相對較低,裝置一直使用天然氣作為原料。與設(shè)計(jì)原料性質(zhì)相比,實(shí)際加工的天然氣更有利于轉(zhuǎn)化反應(yīng),其中甲烷含量為98%,大于設(shè)計(jì)值92%,總硫含量20×10-6,小于設(shè)計(jì)值100×10-6。裝置產(chǎn)品氫氣純度大于99.9%,滿足設(shè)計(jì)要求,因裝置負(fù)荷較低,單位原料產(chǎn)氫率為34.1%,小于設(shè)計(jì)值34.7%。裝置各主要操作參數(shù)均處于受控狀態(tài),滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)。

        4.1 轉(zhuǎn)化爐運(yùn)行工況

        轉(zhuǎn)化爐為制氫裝置核心部分,其主要作用是把烴類物質(zhì)與水蒸汽反應(yīng)轉(zhuǎn)化為氫氣、一氧化碳、二氧化碳,并剩下少量未轉(zhuǎn)化的甲烷,因此轉(zhuǎn)化爐出口甲烷含量成為轉(zhuǎn)化爐轉(zhuǎn)化深度的重要標(biāo)志,直接影響裝置氫氣收率。轉(zhuǎn)化爐進(jìn)料量即碳空速越低,水碳比越高,轉(zhuǎn)化爐出口溫度越高則轉(zhuǎn)化爐出口甲烷含量越低,單位原料產(chǎn)氫率越高[1]。由于過高的水碳比及轉(zhuǎn)化爐出口溫度將消耗更多的燃料,且轉(zhuǎn)化爐出口溫度越高,安全風(fēng)險(xiǎn)越大,因此實(shí)際生產(chǎn)中需要從綜合能耗和安全性考慮,對裝置水碳比及轉(zhuǎn)化爐出口溫度設(shè)定一個比較合理的值。當(dāng)前裝置處于較低負(fù)荷運(yùn)行中,轉(zhuǎn)化爐出口溫度控制一個較低值835℃(設(shè)計(jì)溫度895℃),水碳比控制3.2(設(shè)計(jì)值2.95),轉(zhuǎn)化爐出口甲烷含量5.4%,單位原料產(chǎn)氫率為34.1%,小于設(shè)計(jì)值34.7%。

        4.2 高溫變換反應(yīng)器運(yùn)行工況

        高溫變換反應(yīng)器的作用是把轉(zhuǎn)化爐出口中的一氧化碳與水蒸汽反應(yīng)進(jìn)一步生成氫氣和二氧化碳,其出口CO含量越低,則反應(yīng)越完全。高溫變換反應(yīng)是一個放熱反應(yīng),溫度降低對反應(yīng)有利,但考慮到催化劑的活性,在一定溫度范圍內(nèi),提高反應(yīng)器入口溫度有利于降低出口CO含量。同時(shí),反應(yīng)器進(jìn)料量越大,入口CO含量越高,則出口CO含量越高。目前,高溫變換催化劑處于運(yùn)行初期,催化劑活性較高,可適當(dāng)控制較低的反應(yīng)器入口溫度,有利于延長催化劑壽命。現(xiàn)階段高變反應(yīng)器入口溫度控制為330℃,小于設(shè)計(jì)值335℃,反應(yīng)器入口CO含量13.3%,出口CO含量1.9%,低于設(shè)計(jì)值4.5%。

        4.3 PSA運(yùn)行工況

        本套制氫裝置PSA部分引進(jìn)美國UOP專利技術(shù)設(shè)備,其設(shè)計(jì)氫氣收率為90%。PSA收率影響因素有原料氣組成及壓力、產(chǎn)品氫純度及雜質(zhì)要求、解吸氣壓力、吸附劑的性能。裝置運(yùn)行中,適當(dāng)降低解吸氣壓力至0.015MPa,以增加吸附劑解吸效果,提高氫氣收率。產(chǎn)品氫氣中(CO+CO2)雜質(zhì)含量控制小于12×10-6(設(shè)計(jì)值20×10-6),保證產(chǎn)品質(zhì)量合格。PSA進(jìn)料氫氣含量73.5%,解吸氣中氫氣含量23.4%(設(shè)計(jì)值24%),氫氣收率為90.3%,滿足設(shè)計(jì)要求。

        4.4 裝置綜合能耗

        制氫裝置的生產(chǎn)成本中,原料氣、燃料氣的消耗量以及蒸汽的自產(chǎn)量所占比例較大[2],裝置的技術(shù)水平除了保證安全平穩(wěn)生產(chǎn)外,主要體現(xiàn)在盡量降低原料氣及燃料的單耗,同時(shí)提高蒸汽的自產(chǎn)量,即最終降低裝置綜合能耗。為此,裝置運(yùn)行中嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)化爐煙氣中氧含量在2%左右,控制轉(zhuǎn)化爐

        表1 裝置綜合能耗 /kgEO·t-1H2

        排煙溫度小于設(shè)計(jì)值142℃,以提高轉(zhuǎn)化爐熱效率。同時(shí),降低裝置水碳比至3.2,接近設(shè)計(jì)值2.95,控制適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)化爐出口溫度835℃,從而降低裝置綜合能耗。裝置自首次開工投產(chǎn)至今,除開工初期2014年8月份因運(yùn)行不穩(wěn)定解吸氣部分放至全廠火炬系統(tǒng)造成綜合能耗偏高以外,其它各月綜合能耗均低于設(shè)計(jì)值。近期3個月的裝置綜合能耗數(shù)據(jù)見表1,從表中數(shù)據(jù)可以看出,各月綜合能耗均小于設(shè)計(jì)值3473.50 kgEO·t-1H2。主要開工步驟是合理的、成功的,此套烴類蒸汽轉(zhuǎn)化制氫裝置的工藝設(shè)計(jì)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。1年多的運(yùn)行過程中,各個重要操作參數(shù)均在合理范圍內(nèi),滿足設(shè)計(jì)要求,且實(shí)際綜合能耗小于設(shè)計(jì)值,較大地降低了氫氣生產(chǎn)成本。

        [1] 郝樹仁,董世達(dá).烴類轉(zhuǎn)化制氫工藝技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2009.

        [2] 韓維濤,黃曉暉,曹衛(wèi)波,等.制氫裝置用能分析與節(jié)能措施[J].煉油技術(shù)與工程,2012,42(8):53-56.

        5 結(jié)語

        14×104Nm3·h-1制氫裝置的開工經(jīng)驗(yàn)表明各

        Analysis about Start-up and Run of Producing Hydrogen Planting of 14×104Nm3/h

        XU Xiao-yun
        (Guangxi Petrochemical Company, CNPC, Qinzhou 535008, China)

        TE 624.4

        B

        1671-9905(2015)09-0061-03

        許小云(1979-),男,工程師,碩士研究生,現(xiàn)從事制氫裝置工藝技術(shù)工作,E-mail: xuxiaoyun2@petrochina.com.cn

        2015-07-10

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