蔡建華,黃壽元,馮 敏
(1.湖南辰州礦業(yè)股份有限公司, 湖南沅陵縣 419607;2.中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司,安徽馬鞍山市 243000;3.金屬礦山安全與健康國家重點實驗室, 安徽馬鞍山市 243000)
起爆工藝是在確保爆破作業(yè)區(qū)域人員、設(shè)備安全的條件下,將起爆信息準確的分配到每一個設(shè)計起爆點(孔),它包含爆破網(wǎng)絡(luò)與安全措施兩個部份。起爆方法是爆破網(wǎng)絡(luò)乃至整個起爆工藝的核心。當火雷管列為國家嚴禁生產(chǎn)的產(chǎn)品之后,非煤礦山必須尋找新的導(dǎo)爆管起爆方法、爆破網(wǎng)絡(luò)及對應(yīng)的起爆工藝。
起爆系統(tǒng)由發(fā)爆器、電雷管、普通導(dǎo)爆管雷管組成。電雷管價格低,系統(tǒng)起爆成本低;電雷管操作簡單、起爆電流小;電雷管抗雜散電流的性能差[1-2]。
近距離擊發(fā)起爆導(dǎo)爆管、導(dǎo)爆管遠距離傳爆,起爆系統(tǒng)由發(fā)爆器、擊發(fā)針、塑料導(dǎo)爆管、繼爆元件、普通導(dǎo)爆管雷管組成。
非電導(dǎo)爆管自身有很好的安全性,具有抗雜散電流的能力,可以避免早爆等安全事故;但導(dǎo)爆管不可重復(fù)使用,起爆成本高;每次爆破前都要重新連線,準備工作時間長、操作難度大[1-2]。
起爆系統(tǒng)由發(fā)爆器、鉛管延期雷管、普通導(dǎo)爆管雷管組成。
延時雷管是依靠藥劑燃燒反應(yīng)來控制時間的,因而極易發(fā)生斷燃、速燃等不可靠因素;鉛管延期燃燒時其管的外表溫度過高,如操作不當,極易燒傷需起爆的導(dǎo)爆管,產(chǎn)生盲、誤炮;井下光線較弱的條件下,作業(yè)人員極易產(chǎn)生擊發(fā)錯誤;雷管廠家直供價20~25元/發(fā),起爆成本高。
起爆系統(tǒng)由電子雷管專用發(fā)爆器、報警器、爆破母線、爆破子線、SF-A電子雷管以及普通導(dǎo)爆管雷管組成。
SF-A電子編碼雷管搞靜電干擾性能強,安全性較好;SF-A型電子雷管直供價25~30元/發(fā),專用發(fā)爆器2000元/臺,起爆成本高;適用于工程爆破[3]。
以上4種起爆方法均可用于非煤礦山井下導(dǎo)爆雷管爆破網(wǎng)絡(luò),但應(yīng)用于生產(chǎn)后存在以下問題:
(1)電雷管起爆方法應(yīng)用于非煤礦山安全風(fēng)險大,最新資料顯示電雷管將被淘汰;
(2)延長導(dǎo)爆管起爆方法操作復(fù)雜,我公司年增加爆破成本500萬元以上;
(3)鉛管延期雷管起爆方法存在安全隱患,我公司年增加爆破成本300萬元以上;
(4)SF-A電子編碼雷管起爆方法操作復(fù)雜,我公司年增加爆破成本500萬元以上。
因此,需要研究一種適合非煤地下礦山新的導(dǎo)爆管雷管起爆方法及對應(yīng)的爆破網(wǎng)絡(luò)與起爆工藝,該起爆工藝應(yīng)能滿足如下要求:安全性能好、材料來源廣、起爆成本低、員工操作簡單。
在大量基礎(chǔ)工作[4-5]和反復(fù)討論的基礎(chǔ)上初選了如下起爆方法及對應(yīng)的起爆系統(tǒng):
(1)近距離擊發(fā)起爆導(dǎo)爆管及與之相連的雷管;
(2)起爆系統(tǒng)由發(fā)爆器(見圖1)、爆破母線(銅芯復(fù)套線)、擊發(fā)針(見圖2)、普通導(dǎo)爆管雷管組成。
圖1 MFB-200發(fā)爆器型
圖2 CCH型非電導(dǎo)爆管擊發(fā)針
2012年6月28日將對初選的發(fā)爆器、銅芯復(fù)套線、擊發(fā)針連結(jié)進行了導(dǎo)爆管擊發(fā)起爆實驗,5次實驗擊發(fā),導(dǎo)爆管的擊爆率達到100%。
試驗證明初選的擊爆起爆方法有一定的可行性,因而可考慮做小范圍的生產(chǎn)性試驗,通過生產(chǎn)性試驗對初選的起爆方法與爆破網(wǎng)絡(luò)進行優(yōu)化和定型。
2012年8~12月采用初選的起爆方法與爆破網(wǎng)絡(luò)在洪江辰州響溪金礦井下做生產(chǎn)性試驗,通過試驗完成了方法與網(wǎng)絡(luò)的修改、優(yōu)化與定型,試驗過程中做了如下修改。
(1)設(shè)計選用的CCH型非電導(dǎo)爆管擊發(fā)針易損、成本高,改為絕緣細導(dǎo)線做爆破子線代替擊發(fā)針;因銅芯復(fù)套線成本高,改用2.5 mm2鋁芯復(fù)套線做爆破母線。
(2)生產(chǎn)性試驗后爆破網(wǎng)絡(luò)修改為“發(fā)爆器+爆破母線+爆破子線+導(dǎo)爆管雷管”(見圖3)。
2.3.1 試驗原因
起爆工藝應(yīng)從安全、可靠、經(jīng)濟、適用性等多方面考慮,方法的安全、可靠性可通過室內(nèi)試驗證明,工藝的經(jīng)濟、適用性必須經(jīng)生產(chǎn)性試驗驗證。
因選定的方法是通過發(fā)爆器產(chǎn)生高壓瞬時電流擊發(fā)導(dǎo)爆管起爆,井下動力電壓一般為380 V,如經(jīng)試驗證明該起爆方法在380 V電壓作用不被擊爆,則該方法的安全性好;如能被擊爆,則證明該方法及對應(yīng)的工藝存在安全隱患。
圖3 生產(chǎn)性試驗的爆破網(wǎng)絡(luò)
可靠性試驗主要是檢驗方法的準爆率,若試驗證明該方法準爆率高則可靠性好,否則該方法及對應(yīng)的爆破工藝極易被淘汰。
2.3.2 安全性試驗
2012年9月5日在機電維修車間做新起爆方法的安全性試驗(見圖4)。
圖4 安全性試驗連線
試驗用的2.5 mm2鋁芯復(fù)套線100 m,其一端連接380 V電源開關(guān)下端,另一端連接兩根絕緣導(dǎo)線,兩絕緣細導(dǎo)線另一端插入導(dǎo)爆管內(nèi),合閘通電后兩絕緣細導(dǎo)線末端未出現(xiàn)短路和產(chǎn)生電火花、導(dǎo)爆管未被擊爆。
斷電后將復(fù)套線改連接在MFB-200發(fā)爆器上擊發(fā),導(dǎo)爆管被擊爆。后用萬用表檢測,試驗電源實際電壓為480 V。
2.3.3 可靠性試驗
2012年10月2~4日公司爆破技術(shù)員對新起爆方法進行了可靠性試驗(見圖5)。
第一類型試驗:2.5 mm2鋁芯復(fù)套線100 m,其一端連接MFB-200發(fā)爆器,另一端連接兩根絕緣導(dǎo)線,兩絕緣細導(dǎo)線(3 m)的另一端塞進導(dǎo)爆管內(nèi),試驗擊發(fā)3次3擊爆,準確率達100%。
第二類型試驗:將2.5 mm2鋁芯復(fù)套線延長至200 m,其他相同,試驗擊發(fā)3次3擊爆,準確率達100%。
第三類型試驗:將2.5 mm2鋁芯復(fù)套線延長至200 m,爆破子線延長至20 m,其他相同,試驗擊發(fā)3次3擊爆,準確率達100%。
圖5 可靠性試驗連線圖
2.3.4 試驗結(jié)論
生產(chǎn)性試驗證明,選用的起爆器性能穩(wěn)定、操作簡單、選用的材料來源廣;可靠性試驗證明該起爆方法準爆率高、該起爆方法及對應(yīng)的爆破網(wǎng)絡(luò)性能穩(wěn)定。安全性試驗證明,該起爆方法在480 V的電源作用下不被擊爆,該起爆方法及對應(yīng)的爆破網(wǎng)絡(luò)抗外電干擾性強、安全性好。
試驗證明,該起爆方法及對應(yīng)的爆破網(wǎng)絡(luò)與起爆工藝可行。
2.4.1 起爆方法原理簡述
(1)MFB-200發(fā)爆器通過內(nèi)部的電路將低壓直流電源聚升至1800~2000 V,放電后其產(chǎn)生的瞬時高壓電流通過爆破母線傳至爆破子線。
(2)在爆破子線的端部短路產(chǎn)生電火花擊爆導(dǎo)爆管管壁粘附的炸藥,在導(dǎo)爆管內(nèi)產(chǎn)生爆轟沖擊波。
(3)爆轟沖擊波沿導(dǎo)爆管傳播,起爆與之相連的雷管,雷管爆炸后起爆與之相連爆破網(wǎng)絡(luò),完成爆破作業(yè)。
2.4.2 爆破網(wǎng)絡(luò)所需材料
通過方案選擇、生產(chǎn)性試驗與室內(nèi)試驗確定的爆破網(wǎng)絡(luò)為:“擊發(fā)器+爆破母線+爆破子線+導(dǎo)爆管雷管”(圖3),爆破網(wǎng)絡(luò)所需材料:
(1)MFB-200型發(fā)爆器;
(2)2.5 mm2鋁芯復(fù)套線,用作爆破母線;
(3)絕緣細導(dǎo)線,用作爆破子線;
(4)導(dǎo)爆管雷管;
(5)其他輔助工具、材料。
(1)爆破母線2.5 mm2鋁芯復(fù)套線一端與MFB-200發(fā)爆器的電流輸出裝置連接,另一端與爆破子線相連。
(2)為保護爆破母線,爆破子線(雙線)與導(dǎo)爆管合計長度不應(yīng)短于15 m,爆破子線的一端與鋁芯復(fù)套線相連,另一端緊緊纏繞端部剪齊后插入引爆雷管的導(dǎo)爆管內(nèi),插入深度約5~10 mm。
(3)為確保每次起爆的準爆率,插入導(dǎo)爆管中的爆破子線嚴禁預(yù)先導(dǎo)通,爆破母線、爆破子線與導(dǎo)爆管的各連結(jié)點均須用膠布纏緊。
(4)爆破點裝藥連線、警戒信號與火雷管起爆工藝相同,用導(dǎo)爆管雷管做起爆雷管。
(5)在確認所有工作準備完全、爆破作業(yè)面人員撤出、爆破工所在位置安全后起爆。
(1)井下生產(chǎn)應(yīng)用。辰州公司2013年1月開始了新起爆工藝的技術(shù)培訓(xùn)與推廣工作,2013年3月后我公司所屬礦山井下全改為該起爆工藝。
(2)千米豎井掘進應(yīng)用。辰州公司2013年6月開工建設(shè)一條千米明豎井,工程承包單位提交的《豎井工程爆破作業(yè)指導(dǎo)書》設(shè)計采用電雷管起爆方法,但我公司認為電雷管起爆工藝安全性能差,必須改用公司新定型的起爆工藝。豎井爆破時,爆破工只能在地面操作發(fā)爆器,爆破母線的長度預(yù)計將超過1000 m。通過試驗,在提高發(fā)爆器功率、增大爆破母線過電面積的條件下,該方法成功應(yīng)用于千米豎井掘爆施工。
通過試驗確定的起爆工藝應(yīng)用于生產(chǎn)后,操作簡單、準爆率高、安全性能好,起爆所需的材料來源廣、發(fā)爆器性能穩(wěn)定、發(fā)爆器與爆破母線能重復(fù)利用,成本低。該工藝在增大發(fā)爆器起爆能和爆破母線過電斷面后同樣能適用于超千米距離擊發(fā)起爆。
我公司在停止使用火雷管后,該起爆工藝能迅速應(yīng)用于生產(chǎn),實現(xiàn)了礦山生產(chǎn)的平穩(wěn)過渡,與火雷管起爆工藝相比,成本基本持平,但與兄弟礦山采用的其他起爆工藝相比,年節(jié)約生產(chǎn)成本500萬元以上。
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