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        機(jī)械改造引起的提升機(jī)電氣故障原因分析與排除

        2015-11-19 01:49:56
        采礦技術(shù) 2015年2期
        關(guān)鍵詞:換向器碳刷電刷

        周 勇

        (銅陵有色銅冠能源科技有限公司, 安徽銅陵市 244000)

        1 系統(tǒng)概述

        金屬礦山主井承擔(dān)著礦、廢石及部分檢修材料的提升運(yùn)輸任務(wù),作為咽喉要道設(shè)備,主井提升機(jī)能否安全高效可靠運(yùn)行對(duì)礦山生產(chǎn)與安全關(guān)系重大。

        安慶銅礦主井提升機(jī)1991年初投入使用,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年提升礦廢石120萬(wàn)t。系統(tǒng)由北京有色設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),機(jī)械部分由中信重機(jī)洛陽(yáng)礦山機(jī)械廠生產(chǎn),主電機(jī)是上海電機(jī)廠生產(chǎn)的直流低速直聯(lián)電機(jī),電控系統(tǒng)全套從ABB公司引進(jìn),提升機(jī)為多繩落地摩擦式,型號(hào)為JKMD-4×4,提升方式為箕斗、平衡錘提升。由于電控系統(tǒng)老化、備件供應(yīng)困難、維護(hù)成本增高等問(wèn)題,礦山在2003年3月份對(duì)該主井提升機(jī)電控系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)改造,改造后的系統(tǒng)配置如圖1所示。

        圖1 電控系統(tǒng)配置

        2 提升機(jī)主軸裝置改造

        2.1 改造的原因

        由于礦山生產(chǎn)任務(wù)重,長(zhǎng)期滿負(fù)荷運(yùn)行,提升機(jī)閘盤偏擺量超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)值,先后于2002年、2004年更換過(guò)兩套閘盤,但是更換后效果都不理想,期間技術(shù)人員和制造廠家先后采用車削、火焰校正、墊片調(diào)整等多種方法進(jìn)行校正,仍然不能滿足安全要求。經(jīng)過(guò)分析,主要原因是:該提升機(jī)主軸裝置卷筒結(jié)構(gòu)較為特殊,使用多年造成閘盤裝配止口變形。改造前偏擺值為監(jiān)控器側(cè)2.1 mm,電機(jī)側(cè)2.5 mm,為確保主井提升機(jī)安全運(yùn)行,礦山?jīng)Q定對(duì)提升機(jī)主軸進(jìn)行整體改造。

        2.2 改造內(nèi)容

        委托中信重機(jī)洛陽(yáng)礦山機(jī)械廠生產(chǎn)一套新的主軸裝置,加大主導(dǎo)輪強(qiáng)度,增加制動(dòng)盤厚度,更換主電機(jī)備用轉(zhuǎn)子,經(jīng)相關(guān)設(shè)計(jì)院和生產(chǎn)廠家驗(yàn)算,增加約6 t變位重量不影響提升機(jī)的安全和能力,具體改造內(nèi)容和原則如下。

        (1)利用原主軸裝置軸承座、軸承上蓋及地腳螺栓,制動(dòng)器及制動(dòng)器底座仍用原有的。

        (2)主軸與電機(jī)錐面配合部位的尺寸仍與改造前的尺寸完全相同,以便安裝電機(jī)。

        (3)摩擦輪采用低合金全焊接整體結(jié)構(gòu),該部件由筒殼、左右輻板、左右輪轂、支環(huán)、擋繩板焊接而成,筒殼內(nèi)焊有支環(huán)來(lái)加強(qiáng)整個(gè)筒殼的剛度。

        (4)摩擦襯墊采用高性能摩擦襯墊,許用摩擦系數(shù)大于0.25,固定塊、壓塊由鋁合金改為酚醛樹(shù)脂,減輕轉(zhuǎn)動(dòng)慣量。

        (5)主軸承采用SKF調(diào)心滾子軸承,和原有型號(hào)一樣。

        (6)制動(dòng)盤與摩擦輪采用可拆式結(jié)構(gòu)對(duì)稱雙閘盤,即閘盤做成兩半,用雙排高強(qiáng)度螺栓與摩擦輪聯(lián)接,成對(duì)裝在摩擦輪上,采用大平面摩擦副來(lái)傳遞力矩,制動(dòng)盤與摩擦輪之間有配合止口作徑向定位,原設(shè)計(jì)為單排高強(qiáng)度螺栓,厚度由33 mm加厚到41.5 mm,兩半閘盤之間用鍵作軸向定位。

        (7)由于現(xiàn)場(chǎng)條件有限,經(jīng)過(guò)仔細(xì)測(cè)算,卷筒、主軸及軸承由中信重工出廠前裝配好,用專用車輛運(yùn)輸?shù)降V山,受外形尺寸限制,閘盤到現(xiàn)場(chǎng)安裝。

        (8)為縮短檢修周期,減少停產(chǎn)時(shí)間,改造前將備用電機(jī)轉(zhuǎn)子運(yùn)到上海電機(jī)廠維護(hù)保養(yǎng),更換新主軸裝置時(shí),安裝備用轉(zhuǎn)子。

        3 故障現(xiàn)象

        經(jīng)過(guò)近兩年周密的論證和準(zhǔn)備,多次優(yōu)化改造施工方案,在有關(guān)單位的支持配合下,安慶銅礦主軸裝置改造于2010年10月份歷時(shí)兩周順利完成,消除了閘盤偏擺大的重大隱患。

        提升機(jī)改造完成經(jīng)電氣調(diào)試正常后投入運(yùn)行,調(diào)試時(shí)加減速、制動(dòng)、穩(wěn)定性和跟隨性等各方面指標(biāo)均正常。但隨后出現(xiàn)了啟動(dòng)困難、低速抖動(dòng)、傳動(dòng)系統(tǒng)頻繁報(bào)故障和主電機(jī)換向器火花大且持續(xù)惡化、碳刷損耗快等異常現(xiàn)象,提升機(jī)不能正常工作,給礦山正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)很大威脅。

        傳動(dòng)系統(tǒng)故障發(fā)生在提升機(jī)啟動(dòng)開(kāi)車時(shí),電樞電流上下大幅度擺動(dòng),電機(jī)發(fā)出巨大的哼聲,伴隨著設(shè)備基礎(chǔ)地坪的震動(dòng),提升機(jī)鋼絲繩抖動(dòng),提升機(jī)向重力方向運(yùn)行,如果不手動(dòng)停車,這種狀況持續(xù)6~8 s后提升機(jī)保護(hù)急停,傳動(dòng)控制系統(tǒng)DCS600顯示CURR RIPP(電流波動(dòng))和SPD MEAS(速度測(cè)量故障),同時(shí)主傳動(dòng)報(bào)SLAVE DIS(從傳動(dòng)故障)。

        考慮到改造更換的轉(zhuǎn)子是原先的備用轉(zhuǎn)子又經(jīng)過(guò)原廠家的檢測(cè)和加工,碳刷是原廠家指定的品牌和型號(hào),運(yùn)行之初有點(diǎn)火花也很正常,經(jīng)過(guò)幾天的運(yùn)行磨合就應(yīng)該又所好轉(zhuǎn);但事實(shí)恰好相反,火花越來(lái)越大且不斷惡化,特別是啟動(dòng)和加速階段,一些碳刷下有舌狀火花飛出,伴有嗤嗤響聲,火花等級(jí)介于2~3級(jí)間,大有形成環(huán)火之勢(shì),碳刷也磨損嚴(yán)重,是平時(shí)損耗的10倍以上,原先正常生產(chǎn)時(shí)碳刷40~50 d左右才會(huì)依次更換一次,但故障時(shí)3~5 d就要更換。

        傳動(dòng)系統(tǒng)故障類似于老式提升機(jī)的“不啟動(dòng)”和“系統(tǒng)振蕩”,發(fā)生時(shí)間沒(méi)有規(guī)律,有時(shí)是3~4 d都正常,但有時(shí)一個(gè)小班(8 h)會(huì)發(fā)生幾次,甚至有時(shí)連續(xù)發(fā)生,根本無(wú)法開(kāi)車,在更換電路板、電纜和其他元器件或更改部分參數(shù)等故障排除措施后,提升機(jī)又能正常運(yùn)行,但間隔不久故障就會(huì)重新出現(xiàn)。

        4 故障原因分析與排除

        4.1 傳動(dòng)系統(tǒng)故障

        因?yàn)闄C(jī)械改造完成后的電氣調(diào)試十分正常,剛開(kāi)始發(fā)生啟動(dòng)困難、低速抖動(dòng)等傳動(dòng)系統(tǒng)故障時(shí),維修人員根據(jù)DCS600所報(bào)的電流波動(dòng)和速度測(cè)量故障,首先檢查了電流互感器和速度反饋用的脈沖編碼器及其回路,更換了DCS600的輸出輸入板IOB-22;其次因?yàn)橹鱾鲃?dòng)老是報(bào)從傳動(dòng)故障,維修人員更換了從傳動(dòng)的測(cè)量板PIN-51、觸發(fā)脈沖板PIN-41和主控板C0N-2,更換了從傳動(dòng)柜的6只可控硅,取消了對(duì)應(yīng)的6只脈沖變壓器,重新校對(duì)了主從傳動(dòng)控制間的控制扁平電纜和通訊光纖,雖然沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,但為了徹底排除隱患都進(jìn)行了更換;最后檢查了整流變壓器、平波電抗器和整流橋的阻容保護(hù)回路,利用DriveWindow軟件對(duì)傳動(dòng)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)矩、電流限值、PID比例微分積分等參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。在采取每一個(gè)措施后故障確實(shí)消失了,但如前文所言,間隔不定時(shí)間后故障又會(huì)重新出現(xiàn)。

        4.2 電機(jī)火花大故障

        改造完成后剛生產(chǎn)時(shí),電機(jī)火花雖有但不大,但其后出現(xiàn)碳刷磨損程度異常和火花快速增大的現(xiàn)象。因此進(jìn)行一系列詳細(xì)的檢測(cè)。

        (1)電機(jī)定轉(zhuǎn)子氣隙數(shù)據(jù)測(cè)量。檢測(cè)非換回器端,正常氣隙大小為7.0±0.05 mm,檢測(cè)結(jié)果如下:0~12主極 7.2 mm,1~2主極 7.3 mm,2~3主極6.05 mm,3 ~4 主極6.05 mm,4~5主極6.05 mm,8~9主極7.85 mm,9~10主極8.0 mm,10~11主極8.4 mm,11 ~12 主極7.9 mm,其中主極的標(biāo)號(hào)為電刷的編號(hào),5~8主極因場(chǎng)地所限無(wú)法測(cè)量。

        (2)刷盒與換向器之間的距離。正常值為2.5±0.5 mm,檢查了7個(gè),檢測(cè)結(jié)果是:1號(hào)電刷4.5 mm,2號(hào)電刷,5.5 mm,3 號(hào)電刷 7 mm,9 號(hào)電刷 4.5 mm,10 號(hào)電刷,3.5 mm,11 號(hào)電刷 4.5 mm,12 號(hào)電刷4 mm。

        (3)換向器的擺動(dòng)檢測(cè)數(shù)據(jù)為:2號(hào)電刷最外端0.62 mm,最里端0.56 mm;12號(hào)電刷最外端(為12組電刷最靠外的一個(gè)電刷)0.66 mm。

        主極與轉(zhuǎn)子之間的氣隙最大的地方是換向器擺動(dòng)較大的部位,8~12號(hào)碳刷磨損也最快,通過(guò)上面3項(xiàng)檢測(cè)和數(shù)據(jù)分析可知,轉(zhuǎn)子不在氣隙中心,電刷不在中性位置,電機(jī)的轉(zhuǎn)子是斜的,造成這種狀況的原因可能有兩點(diǎn):一是電機(jī)在安裝時(shí)轉(zhuǎn)子沒(méi)裝到位,使轉(zhuǎn)子內(nèi)圓的錐度與主軸外圓的錐度配合不好;二是新的轉(zhuǎn)子內(nèi)圓錐度與主軸外圓的配合存在偏差。

        造成換向器表面火花原因有幾個(gè)方面:換向器橢圓度、同心度和平整光潔度等方面存在瑕疵;電刷表面接觸不好;刷架中心位置不對(duì)。其中換向器偏心是產(chǎn)生換向器表面火花的主要原因。

        造成電刷磨損不一致的原因有兩點(diǎn):換向器表面擺動(dòng)大;刷盒與換向器表面距離過(guò)大。

        4.3 原因分析

        從氣隙數(shù)據(jù)可以推斷傳動(dòng)軸因主導(dǎo)輪受力和中間軸承間隙原因存在向井筒方向偏移1 mm左右的可能;刷架經(jīng)過(guò)多次檢修也發(fā)生了變形且不在中心位置;換上去的備用轉(zhuǎn)子因運(yùn)輸和10 a之久的儲(chǔ)存等方面的原因致使換向器偏心;裝配精度或加工精度存在偏差造成轉(zhuǎn)子在定子磁場(chǎng)氣隙中是傾斜的。這4個(gè)方面造成了提升機(jī)的啟動(dòng)困難和電機(jī)火花大,而換向器表面擺動(dòng)大就會(huì)加速碳刷磨損,碳刷磨損不一必然造成火花進(jìn)一步增大,形成惡性循環(huán)。

        4.4 采取的措施

        (1)對(duì)電機(jī)定子上下兩部分進(jìn)行微調(diào),盡可能使轉(zhuǎn)子處于氣隙中心。(2)用感應(yīng)法重新測(cè)定電刷中性位置并調(diào)整。(3)調(diào)整刷架與換向器之間的距離至標(biāo)準(zhǔn)距離2.5+0.5 mm。

        (4)將原先一個(gè)刷盒內(nèi)的兩片碳刷更換為整體碳刷,增大碳刷與換向器的接觸面。

        (5)對(duì)換向器進(jìn)行輕微撓溝和倒棱,將換向器的端面銼圓,徹底清除片間遺留的金屬屑或毛刺,增加換流的平滑度。

        (6)優(yōu)化部分傳動(dòng)系統(tǒng)參數(shù)。

        5 實(shí)際效果和體會(huì)

        改造后上述兩個(gè)電氣故障的出現(xiàn),使主井提升機(jī)不能正常生產(chǎn),全礦生產(chǎn)陷入了被動(dòng)。礦山邀請(qǐng)了ABB電控專家和上海電機(jī)廠的技術(shù)人員到礦指導(dǎo),減少了走彎路的可能,縮短了故障排除時(shí)間。通過(guò)理論分析和集思廣益,廠礦技術(shù)人員進(jìn)行了認(rèn)真排查,逐步扭轉(zhuǎn)了故障惡化趨勢(shì),在采取相應(yīng)的措施后,使啟動(dòng)困難的傳動(dòng)系統(tǒng)故障逐漸消失,電機(jī)火花也在可控范圍內(nèi),保障了礦山的正常生產(chǎn)。三年多時(shí)間過(guò)去,主井提升機(jī)這兩個(gè)故障再也沒(méi)有出現(xiàn),充分證明了當(dāng)初判斷和處理的正確。

        通過(guò)對(duì)上述兩個(gè)提升機(jī)故障的原因分析及其排除,筆者有如下的體會(huì)。

        (1)一個(gè)優(yōu)秀的設(shè)備管理工作者在處理設(shè)備故障時(shí)要學(xué)會(huì)中醫(yī)的“望聞問(wèn)切”,才能盡快地搞清發(fā)生故障的原因和機(jī)理?!巴奔词亲屑?xì)觀察設(shè)備本質(zhì)有無(wú)損壞、環(huán)境條件有無(wú)變化、工作條件有無(wú)變化等;“聞”即是有無(wú)異常氣味道,元器件燒毀、回路短路、過(guò)熱等故障都會(huì)產(chǎn)生異味;“問(wèn)”是指向操作工人詳細(xì)詢問(wèn)故障發(fā)生時(shí)操作工人的一些相關(guān)情況;“切”即是通過(guò)相關(guān)參數(shù)檢測(cè)、軟件故障跟蹤、故障試車觀察和備件更換參數(shù)更改后的試車等手段,以分清故障為功能故障還是參數(shù)故障、是相關(guān)故障還是非相關(guān)故障。

        (2)排除故障要有正確的哲學(xué)觀點(diǎn)。有果必有因,排除故障要仔細(xì)觀察和分析“果”,對(duì)系統(tǒng)要有全面的了解和掌握,對(duì)組成系統(tǒng)的每一個(gè)元器件的作用、原理和性能都要熟記于心,設(shè)備維護(hù)人員要有扎實(shí)的理論基礎(chǔ),對(duì)一個(gè)系統(tǒng)的熟悉要經(jīng)過(guò)“從理論到實(shí)踐再?gòu)膶?shí)踐到理論”的幾個(gè)反復(fù)循環(huán)才有可能達(dá)到,只有這樣才能比較快的找到問(wèn)題的“因”。要樹(shù)立普遍聯(lián)系的觀點(diǎn),既有一果多因,也有一因多果。電機(jī)火花大和傳動(dòng)系統(tǒng)的啟動(dòng)困難故障都是機(jī)械改造后出現(xiàn)的,聯(lián)系起來(lái)去分析就很容易找到問(wèn)題所在。

        (3)避免犯經(jīng)驗(yàn)主義錯(cuò)誤。傳動(dòng)系統(tǒng)剛開(kāi)始出現(xiàn)故障時(shí),憑經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為是電流和速度反饋有干擾等問(wèn)題所致,因?yàn)楣收吓c1996年礦山副井提升機(jī)調(diào)試時(shí)出現(xiàn)的轉(zhuǎn)速抖動(dòng)現(xiàn)象有點(diǎn)類似,只不過(guò)程度逐漸加重而已;后來(lái)又糾結(jié)在主從傳動(dòng)通訊不良、觸發(fā)脈沖丟失和測(cè)量控制電路板等環(huán)節(jié)上,因?yàn)閺睦碚撋戏治瞿硞€(gè)或某幾個(gè)功率元件的不工作會(huì)造成電流的斷續(xù)、轉(zhuǎn)矩輸出不夠和磁場(chǎng)不能建立或弱磁等問(wèn)題,實(shí)際上,該臺(tái)提升機(jī)在20多年的運(yùn)行過(guò)程中上述幾個(gè)問(wèn)題都或多或少都發(fā)生過(guò),這種歷史經(jīng)驗(yàn)也曾禁錮了分析故障原因的思路。

        [1]顧永輝,等.煤礦電工手冊(cè)(第三分冊(cè))[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,1981.

        [2]張方成.安慶銅礦主井提升機(jī)的改造實(shí)踐[J].礦山機(jī)械 ,2012(7):145-146.

        [3]周 勇.因運(yùn)行模式切換導(dǎo)致提升機(jī)過(guò)卷故障的分析[J].礦山機(jī)械,2014,42(3):113-115.

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