萬中魁,胡旭東,彭來湖
(浙江理工大學(xué) 教育部現(xiàn)代紡織裝備技術(shù)工程研究中心,浙江 杭州 310018)
無縫針織內(nèi)衣機是一種集約化控制的機電一體化針織設(shè)備,專門用于編織高檔無縫全成形針織內(nèi)衣產(chǎn)品[1]。為了保證無縫內(nèi)衣產(chǎn)品的彈性和舒適度,針織材料多采用高彈性紗線。彈性紗線輸送過程中,張力的變化直接影響編織成圈的均勻和整齊。所以,實現(xiàn)彈性紗線的恒張力輸送,是無縫內(nèi)衣機準(zhǔn)確成圈的關(guān)鍵。可靠穩(wěn)定的恒張力輸紗控制系統(tǒng)能大大提升無縫內(nèi)衣機的編織效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
該設(shè)計通過對編織成圈過程中紗線張力變化進行研究,提出一種基于CAN 總線通訊和模糊規(guī)則自整定PID 方法的控制器,以解決無縫內(nèi)衣機織造時的紗線張力實時變化和現(xiàn)有控制器抗干擾能力差、紗線張力控制精度低的問題。
本研究從總體設(shè)計、硬件設(shè)計和軟件設(shè)計3個方面進行闡述,并通過仿真測試,驗證方案的可行性。
無縫內(nèi)衣機中彈性紗線從紗架上的紗筒外圈繞下,穿過斷紗報警器的過孔,進入恒張力輸紗裝置后,經(jīng)過編織成圈機構(gòu)的成圈編織,形成無縫產(chǎn)品[2]。該設(shè)計是針對在輸紗過程中,對紗線張力進行實時檢測,運用模糊自整定的PID 控制方法,減小實際測量值與設(shè)定值之間的誤差,調(diào)整直流電機轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)張力的恒定。
控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖如圖1 所示,主要包括主控模塊、恒張力控制模塊和斷紗報警模塊。①主控模塊采用32 位Cortex-M4 內(nèi)核的ARM 芯片STM32F407 作為控制核心,最高工作頻率達168 MHz,芯片內(nèi)資源豐富,含6 路UART和2 路CAN 控制器,最多提供140個I/O口。②恒張力控制模塊中主要包括與主控模塊通訊的DSP 芯片、驅(qū)動直流電機的驅(qū)動電路和張力檢測模塊。主控模塊與恒張力模塊之間通過CAN 總線通訊,主控模塊發(fā)送指令到恒張力控制模塊,實現(xiàn)張力設(shè)置和張力大小調(diào)節(jié);恒張力控制模塊反饋當(dāng)前張力值,并在張力變化過大時發(fā)出停止指令。③斷紗報警模塊由斷紗信號采集電路和斷紗報警器組成,能夠檢測輸紗過程中是否出現(xiàn)斷紗現(xiàn)象,一旦發(fā)生斷紗,則向主控模塊發(fā)出報警信號,主控模塊向恒張力控制模塊發(fā)送停機指令,直流電機停止轉(zhuǎn)動。
圖1 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
2.1.1 紗線張力檢測原理
張力檢測機構(gòu)簡圖如圖2 所示。紗線張力的檢測,采用應(yīng)變電阻傳感器[3]。應(yīng)變電阻片在受到拉力或壓力時會產(chǎn)生阻值變化,圖2 中:紗線2 在牽引力下向上貼緊基座1,導(dǎo)致基座1 受力發(fā)生形變,應(yīng)變電阻片a3 受到壓力作用,應(yīng)變電阻片b4 受到拉力作用,不同的紗線張力產(chǎn)生的形變不同,所以應(yīng)變電阻片的阻值不同。
圖2 張力檢測機構(gòu)簡圖
2.1.2 紗線張力檢測模塊電路設(shè)計
張力檢測模塊電路原理圖如圖3 所示。本研究通過橋式檢測電路將阻值變化轉(zhuǎn)換為電壓變化,經(jīng)過差分放大電路將電壓值放大到ADC 模塊的電壓采集范圍內(nèi)[4],ADC 模塊將采集到的電壓信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,由DSP 進行處理。橋式檢測電路中,兩個電阻應(yīng)變片為R1和R2,分別受到拉力和壓力,RV1 為調(diào)零電阻,R5為限流電阻,起保護電路的作用。當(dāng)紗線狀態(tài)穩(wěn)定時,R1、R2阻值穩(wěn)定,調(diào)節(jié)RV1 使得電橋平衡,輸出電壓為0 V。當(dāng)紗線張力變化時,引起R1、R2阻值的變化,從而導(dǎo)致輸出電壓的變化,根據(jù)壓力的變化得到紗線張力的變化情況。信號放大電路采用AD620B,該運放主要用于微弱信號的放大,增益范圍為1~10 000。AD705為電路提供模擬電壓,并為AD620B 提供模擬地。
圖3 張力檢測模塊電路
直流電機驅(qū)動電路如圖4 所示。電機采用無刷直流電機,通過無刷直流電機控制器專用芯片MC33035驅(qū)動,芯片內(nèi)部含有邏輯轉(zhuǎn)換電路,能夠直接將霍爾傳感器的信號轉(zhuǎn)換為驅(qū)動信號。同時,系統(tǒng)利用MC33039 閉環(huán)無刷直流電機適配器進行頻率電壓轉(zhuǎn)換,將反饋電壓反饋到MC33035 的反相輸入端,構(gòu)成閉環(huán)速度可調(diào)系統(tǒng)。圖4 中,端口SensorA、SenserB和SenserC 為電機轉(zhuǎn)子霍爾傳感器采集到的位置信號,端口A、B、C 為供給電機的三相交流信號。工作時,MC33035 根據(jù)電機轉(zhuǎn)子位置信號,結(jié)合方向控制端、制動輸入端、電流檢測端等信號狀態(tài),產(chǎn)生逆變橋三相上、下橋臂開關(guān)器件的6 路控制信號分別為AB、BB、CB、At、Bt和Ct。AB、BB、CB 信號是脈寬調(diào)制PWM 信號,通過改變MC33035 的誤差放大器同相輸入端的電壓可實現(xiàn)占空比的調(diào)節(jié)。6 路控制信號經(jīng)過放大后,接逆變橋橋臂,產(chǎn)生供電機運轉(zhuǎn)的三相方波交流電流信號。
圖4 直流電機驅(qū)動電路
CAN 總線接口電路實現(xiàn)主控模塊和恒張力控制模塊之間的數(shù)據(jù)通訊,接口電路如圖5 所示。該電路采用TJA1050 作為CAN 收發(fā)器[5],波特率最高可達1 Mbps,使用TLP113 高速光耦實現(xiàn)電源隔離,減少信號滯后,提高傳輸效率。圖5 中:上拉電阻R12和R14可以提高CAN總線的傳輸速度,R11和R15為限流電阻,防止流進芯片和光耦的電流過大,終端電阻R10,可以消除通訊電纜中的信號反射,使收發(fā)器和電纜之間阻抗相匹配[6-8]。
圖5 CAN 總線接口電路
圖6 斷紗報警電路
斷紗報警電路是為了當(dāng)報警信號產(chǎn)生時,將斷紗報警器產(chǎn)生的報警信號傳輸?shù)紻SP 中。斷紗報警電路原理圖如圖6 所示。圖6 中:MBR10100CT 為高壓肖特基整流器,內(nèi)部為兩個共陰極二極管,發(fā)生報警時,斷紗報警器A 中的開關(guān)閉合時,U2和U3 中二極管兩端產(chǎn)生壓差,二極管導(dǎo)通,12 V 經(jīng)過兩次二極管壓降,是的X 點電位為10.6 V 左右,PNP 型三極管Q1的VEB=12 V-10.6 V=1.4 V >0,使得Q1工作在飽和區(qū)[9],從而使得光耦OP3 中發(fā)光二級管導(dǎo)通,ALARM信號發(fā)生“1”到“0”的跳變。當(dāng)沒有報警時,X 點電位為12 V,Q1工作在截止區(qū),光耦中發(fā)光二級管截止,ALARM信號為“1”。
主控模塊程序流程圖如圖7 所示。CAN 發(fā)送命令通過CAN 總線發(fā)送到恒張力控制模塊,CAN接收中斷接收來自恒張力控制模塊反饋來的當(dāng)前張力值。當(dāng)斷紗報警器報警或當(dāng)前值偏離設(shè)定值過大,由主控模塊發(fā)送停機指令。若張力系數(shù)更改,系統(tǒng)配置張力系數(shù)后,發(fā)送調(diào)節(jié)張力系數(shù)指令。
圖7 主控模塊程序流程圖
恒張力控制模塊程序流程圖如圖8 所示。系統(tǒng)在CAN接收中斷中接收來自主控模塊的指令,進行命令解析,如果收到斷紗報警或張力偏離過大指令,則關(guān)閉直流電機,停止輸送紗線。如果收到張力系數(shù)調(diào)節(jié)指令,則通過改變電機轉(zhuǎn)速,調(diào)整紗線張力與設(shè)定值相符。在紗線傳輸過程中,通過張力檢測模塊中實時檢測到的張力值,與主控模塊發(fā)送過來的張力系數(shù)進行對比,改變直流電機轉(zhuǎn)速,使測量值與設(shè)定值盡可能接近,且將測量到的當(dāng)前張力值反饋給主控模塊。
3.3.1 恒張力模糊自整定PID 控制原理
模糊自整定PID 屬于一種智能PID 控制,根據(jù)誤差e和誤差的變化ec 來自動調(diào)節(jié)PID 的參數(shù)。這種控制方法利用模糊規(guī)則,找出PID 中比例系數(shù)kp、積分系數(shù)ki、微分系數(shù)kd與e和ec 間的模糊關(guān)系,實時地對3個參數(shù)進行修改,以滿足不同的輸入對控制參數(shù)的要求[10-11]。模糊自整定PID 控制原理框圖如圖9 所示。
圖8 恒張力控制模塊程序流程圖
圖9 模糊自整定PID 控制原理框圖
該設(shè)計中模糊自整定PID 算法由恒張力控制模塊中的DSP 實現(xiàn),通過橋式電路采集應(yīng)變電阻傳感器上的電壓變化,經(jīng)放大后,由DSP 中的ADC 模塊轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,并換算成對應(yīng)的張力值。將檢測到的張力值與所設(shè)定張力值進行比較,得到e和ec,DSP 中構(gòu)建的模糊控制器根據(jù)兩參數(shù)值進行模糊推理,得到新的kp、ki和kd,輸入PID 調(diào)節(jié)器,調(diào)整直流電機轉(zhuǎn)速,調(diào)節(jié)紗線供給快慢,從而改變紗線張力大小。
根據(jù)kp、ki、kd對系統(tǒng)性能的影響,并結(jié)合紗線張力的自身特性,得到張力模糊控制推理規(guī)則。張力調(diào)節(jié)過程中,先保持kp大小適中、ki稍小、kd稍大,這樣既能使系統(tǒng)有一定響應(yīng)速度,又能避免引起過分微分飽和;然后逐漸加大kp和ki,提高響應(yīng)速度,減少穩(wěn)態(tài)誤差,kd保持不變;當(dāng)張力逐漸穩(wěn)定后,減小kp,降低響應(yīng)速度,逐漸加大ki并減小kd,維持系統(tǒng)穩(wěn)定,避免系統(tǒng)振蕩。
3.3.2 恒張力模糊自整定PID 算法
模糊控制器采用模糊推理中常用的CRI 算法,將語言變量的論域從連續(xù)域轉(zhuǎn)換成有限整數(shù)的離散論域[12]。該設(shè)計中,筆者采用三角隸屬函數(shù),語言變量在量化域中取值均為{NB,NM,NS,Z,PS,PM,PB},分別為負大、負中、負小、零、正小、正中和正大。依據(jù)上述模糊規(guī)則,本研究建立的Δkp、Δki、Δkd的模糊規(guī)則表如表1 所示。
表1 Δkp、Δki、Δkd的模糊規(guī)則表
下面運用重心法將模糊量清晰化,以比例系數(shù)kp為例,重心法計算公式如下:
根據(jù)所述控制系統(tǒng),本研究在Simulink 下進行仿真,設(shè)置模糊參數(shù)的初值為0.3,相應(yīng)階躍響應(yīng)曲線圖如圖10 所示。
圖10 模糊自整定PID 階躍響應(yīng)曲線圖
由曲線圖可知,系統(tǒng)的超調(diào)量δ=12%,響應(yīng)時間t=1.6 s,表明該模糊自整定PID 控制系統(tǒng)的超調(diào)量較小、響應(yīng)速度較快。
本研究通過對恒張力輸紗控制系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)、硬件與軟件設(shè)計進行分析,給出了一種基于CAN 總線通訊和模糊參數(shù)自整定PID 方法的控制器。該設(shè)計采用自整定PID 控制方法,針織過程中自動調(diào)整PID 參數(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)紗線的恒張力傳輸。恒張力模塊與主控模塊間采用CAN 總線通訊方式,增強抗干擾能力和系統(tǒng)穩(wěn)定性。本研究通過Simulink 仿真驗證了控制器的準(zhǔn)確性。
研究結(jié)果表明,該控制器的超調(diào)量小、響應(yīng)速度快,能夠有效解決無縫內(nèi)衣機中紗線張力的實時變化的問題,實現(xiàn)紗線的恒張力輸送,具有良好應(yīng)用前景。
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