石新平,李憲和
(1. 風(fēng)神輪胎股份有限公司,河南 焦作 454003;2. 龍光影視設(shè)備有限公司,河南 焦作 454003)
調(diào)整工藝參數(shù)提升系統(tǒng)的穩(wěn)定
Adjusting process parameters to improve system stability
石新平1,李憲和2
(1. 風(fēng)神輪胎股份有限公司,河南 焦作 454003;2. 龍光影視設(shè)備有限公司,河南 焦作 454003)
外胎硫化改為變溫硫化后,出現(xiàn)了供回水壓力波動大,報警頻繁和循環(huán)泵汽化的問題?,F(xiàn)將供水付調(diào)前與回水調(diào)節(jié)閥前加一DN50閥門聯(lián)通后,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,基本解決以上問題。
硫化工藝;自動控制;工藝參數(shù);系統(tǒng)穩(wěn)定
我公司80萬套硫化生產(chǎn)線的工藝介質(zhì)高溫循環(huán)水、蒸汽、低壓水等均由動力站供應(yīng)。具體的工藝流程是:①外供軟化水到零壓罐,經(jīng)水泵到0.5 MPa罐,經(jīng)熱水泵進入除氧器;②外供蒸汽進入除氧器,加熱軟化水,除去水中氧氣,提高水的溫度和膠囊的利用率;③蒸汽入硫化廠房供硫化機外、內(nèi)壓用。外壓汽冷凝后回0.5 MPa罐;④除氧器水經(jīng)高溫循環(huán)泵: 一路經(jīng)供水付調(diào)回到除氧器,另一路經(jīng)硫化機、回水調(diào)節(jié)閥到除氧器。硫化結(jié)束后,膠囊水回到0.5 MPa、零壓罐。動力站恒壓供水系統(tǒng)由 1~5號變頻泵組成。其中3~5號供硫化新系統(tǒng)52臺硫化機。工藝流程圖如圖1所示。
圖1 工藝流程圖
硫化工藝調(diào)整前,內(nèi)壓加入0.9 MPa蒸汽5 min關(guān)閉,然后加入熱循環(huán)水2.65 MPa,循環(huán)50 min,硫化結(jié)束。調(diào)整后內(nèi)壓加入1.5 MPa蒸汽5 min關(guān)閉,然后加入熱循環(huán)水2.65 MPa循環(huán)28 min,關(guān)閉并保壓20 min,硫化結(jié)束?,F(xiàn)將硫化機工藝調(diào)整前、后,動力站部分介質(zhì)數(shù)據(jù)如下。
(1)供水?dāng)?shù)據(jù)對照見表1。
表1 調(diào)整前后供水?dāng)?shù)據(jù)對照
(2)回水?dāng)?shù)據(jù)對照見表2。
表2 調(diào)整前后回水?dāng)?shù)據(jù)對照
(3)變頻器輸出及供、回水的狀況見表3。
表3 調(diào)整前后變頻器輸出對照
硫化工藝調(diào)整后供回水曲線見圖2。
(1)操作狀況 :每人負責(zé)6~7臺設(shè)備,裝出胎時間 8 min。
(2)硫化機工況:硫化系統(tǒng)共有52臺硫化機,其中,停止8臺,裝胎時用水量比較大,產(chǎn)生突變,對系統(tǒng)產(chǎn)生降壓干擾。
保壓10臺,前期用水瞬間變小,產(chǎn)生突變,對系統(tǒng)產(chǎn)生升壓干擾。
循環(huán)34臺,用水量穩(wěn)定,對系統(tǒng)有隱形干擾。
通過以上數(shù)據(jù)分析,影響過熱水壓力穩(wěn)定有以下方面: 硫化工藝,恒壓變頻供水系統(tǒng),除氧壓力系統(tǒng),供水壓力(付調(diào))系統(tǒng),回水壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
除氧器壓力變化較小,0.76~0.84 MPa,影響泵的來水壓力,盡量減小高低壓差,保持除氧器壓力穩(wěn)定。供水壓力調(diào)節(jié)(副調(diào)):保壓:對熱循環(huán)水壓力進行輔助調(diào)節(jié),循環(huán)泵不汽化需最小流量(輸出優(yōu)于變頻速度,開度:60%~90%)回水調(diào)節(jié),速度應(yīng)緩慢,保證回水壓力及硫化機所需最小流量,開度:35%~40%。
圖2 調(diào)整后供回水壓力、流量曲線
變頻控制系統(tǒng)應(yīng)該是關(guān)注的重點,硫化機臺多,裝出鍋頻繁,負荷變化無常,干擾源多,要求變頻控制系統(tǒng)不僅速度響應(yīng)快,克服硫化機同時裝鍋,還應(yīng)有超調(diào)部分。正確調(diào)整控制器比例、積分和微分(PID)參數(shù)和變頻器加減速時間,不應(yīng)使變頻產(chǎn)生過電壓、過電流,引起停泵,使循環(huán)水掉壓力的事故。
硫化工藝調(diào)整后,回水壓力最高2.60 MPa,最低2.20 MPa,正常2.45 MPa,變化16%;回水流量最大110 t/h,最低75 t/h,正常85 t/h,變化41%,也就是說回水系統(tǒng)各個參數(shù)變化較大。回水是過熱水經(jīng)硫化機回到除氧器,回水壓力調(diào)節(jié)好壞可以間接地反映供水壓力系統(tǒng)的工況。若回水壓力從最低點2.20 MPa,提到2.30 MPa,回水流量從85 t/h提高95 t/h,但是提高回水壓力和流量等于提高供水壓力和流量,會增加變頻器的負荷。那么會對變頻控制系統(tǒng)產(chǎn)生多大影響,現(xiàn)分析如下:
過熱水進除氧器有兩路,一路經(jīng)供水調(diào)節(jié)閥(副調(diào)),另一路經(jīng)回水調(diào)節(jié)閥。供水調(diào)節(jié)閥(副調(diào))參加壓力調(diào)節(jié),使熱水泵減少汽化,開度:70%~90%,動作較快。回水調(diào)節(jié)閥也參與壓力調(diào)節(jié),動作比較緩慢,開度:35%~40%。如果變頻器輸出不變,回水閥門開度不變,經(jīng)過副調(diào)管路的流量不變,適當(dāng)關(guān)小供水副調(diào)閥門,并使一部分水經(jīng)回水調(diào)節(jié)閥回到除氧器,系統(tǒng)的回水壓力會有多大變化,供水壓力會受到多大的影響?供水壓力較高2.75 MPa,回水2.45 MPa,若增加回水流量,補償硫化工藝調(diào)整后減少的流量,勢必會提高回水壓力,相對提高供水壓力,使變頻響應(yīng)迅速,減小供水壓力波動,系統(tǒng)應(yīng)趨于穩(wěn)定。動力站工藝改進后的流程圖如圖3。
將供水副調(diào)前與回水調(diào)節(jié)閥門前用DN50閥門進行管路連接后,各數(shù)據(jù)變化如表4所示。供回水壓力、流量曲線如圖4所示。
圖3 改進后的動力站工藝程圖
圖4 安裝DN50閥門后供回水壓力、流量曲線
表4中數(shù)據(jù)在供水副調(diào)開度60% ,回水調(diào)節(jié)閥38%測定。由數(shù)據(jù)分析可知,聯(lián)通后,系統(tǒng)發(fā)生質(zhì)的變化,供水系統(tǒng)和回水系統(tǒng)的最大值適當(dāng)降低,最小值有效地提高,變頻器負荷變化相對較小,供水壓力比較穩(wěn)定,完全可以滿足工藝需求。
表4 安裝DN50閥門后供回水?dāng)?shù)據(jù)變化對比
從硫化外胎的過程看,熱循環(huán)水循環(huán)時間相對減少,用水量相對減小,將兩臺變頻泵運行改為單臺變頻泵運行成為可能,那時可關(guān)小回水閥門 、副調(diào)閥門及聯(lián)通門,將有效提高系統(tǒng)的部分穩(wěn)定。不僅節(jié)約電能,更主要增加了備用泵,現(xiàn)階段看,意義很大。
該系統(tǒng)調(diào)整工藝參數(shù)、管路后,設(shè)備運行比較穩(wěn)定,系統(tǒng)非正常運行報警明顯減少,解決了硫化負荷變化大,熱水泵頻繁汽化,壓力異常變化的問題,穩(wěn)定了供水壓力,有力保證了生產(chǎn)的正常運行,提升了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高性能輪胎提供了有力的保障。
TQ330.47
1009-797X(2015)13-0053-03
B
10.13520/j.cnki.rpte.2015.13.016
石新平(1962-),男,儀表技師,1989年畢業(yè)于洛陽工學(xué)院計量測試專業(yè),主要從事設(shè)備儀表維護工作。
2014-12-24