■馮秀民,裴林,白士勇
我公司生產(chǎn)的30MW無磁壓圈鑄件產(chǎn)生的主要缺陷為冷隔和粘砂,缺陷有共性,冷隔多發(fā)生在最后一澆上下法蘭處,粘砂多產(chǎn)生在立筋圓角處。兩種缺陷共存是由于鑄件澆注時為一爐多澆,澆注溫度和充型速度存在差異,而鑄件壁厚不均勻,型腔各部位鋼液上升速度也存在差異。
原工藝為了解決鑄件冷隔問題,采用提高澆注溫度的方式,這樣雖然冷隔問題得到了緩解,而粘砂缺陷很嚴(yán)重。無磁鋼材質(zhì)為ZG25Mn18Cr4,這種材質(zhì)熔點不高,且鋼液流動性相對較好,用提高澆注溫度來解決鑄件冷隔缺陷效果并不明顯,而負(fù)面作用卻很大,粘砂、砂眼等缺陷問題明顯增多且很嚴(yán)重。
我們對充型時鑄件型腔內(nèi)各部位鋼液的上升速度進(jìn)行計算,結(jié)合鑄件產(chǎn)生冷隔的位置,得出鋼液上升速度不足是產(chǎn)生冷隔的主要原因,從這方面入手我們進(jìn)行了技術(shù)準(zhǔn)備及生產(chǎn)試制工作。
(1)降低澆注溫度,暫定澆注溫度下調(diào)30℃。
(2)調(diào)整澆注系統(tǒng),目的是提高鋼液在鑄型中的上升速度。①鋼包注口增大。②增加澆注系統(tǒng)的開放程度。③設(shè)計專用陶瓷管磚固化澆注系統(tǒng),讓鋼液在澆道中流動順暢。
(3)冒口調(diào)整,使用發(fā)熱冒口替換普通冒口,目的是提高鑄件工藝出品率,降低成本。
(1)鑄造工藝方案 如圖1所示。
(2)工藝參數(shù)計算 ①經(jīng)計算,ZG25Mn18Cr4鋼熔點為1430~1440℃。②充型能力計算,如圖2、附表所示。
圖1 鑄造工藝
鋼液上升速度分布表 (m/s)
圖2 剖面
(3)計算機(jī)數(shù)值模擬 冒口使用發(fā)熱冒口,總鋼液量單件減少1300k g,圖3是新工藝模擬結(jié)果,可滿足鑄件質(zhì)量要求。
(1)明確工藝流程,設(shè)定質(zhì)量見證點。流程圖4中,R為文件見證,H為停工待檢點。
圖3 X-RAY模擬結(jié)果
圖4 工序流程
(2)編制質(zhì)量控制技術(shù)文件。編制專用制造大綱,明確并固化生產(chǎn)操作過程;編制質(zhì)量計劃對各工序關(guān)鍵點質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控管理。
對6件(2爐次)鑄件進(jìn)行試制生產(chǎn),6件產(chǎn)品質(zhì)量有明顯好轉(zhuǎn),對比6件產(chǎn)品表面質(zhì)量,每爐的第一、第二澆鑄件表面很好,一次交檢合格,第三澆鑄件在上法蘭背面(上升速度最慢區(qū)域)存在冷隔,下序加工時可以完全去除,不用修復(fù)。目前,該工藝已批量應(yīng)用于實際生產(chǎn),并推廣到同類產(chǎn)品,且正在根據(jù)鑄件具體結(jié)構(gòu)做工藝調(diào)整工作,應(yīng)用效果如圖5、圖6所示。
圖5 打箱后鑄件表面情況
圖6 調(diào)整后鑄件表面照片
通過生產(chǎn)試制驗證了工藝措施的正確,提高型腔鋼液的上升速度是解決該類產(chǎn)品表面冷隔的正確方法。澆注溫度不能過高,試制時澆注溫度為1530~1540℃,實際澆注時第三澆次的澆注溫度應(yīng)在1525~1535℃,結(jié)合我公司采用鑄型材料的實際情況,這個澆注溫度是比較適合的,根據(jù)試制結(jié)果對于ZG25Mn18Cr4鋼無磁壓圈鑄件,澆注時鋼液上升速度要大于5mm/s,才可以徹底消除表面冷隔缺陷。另外,用保溫冒口代替普通砂型冒口,鑄件工藝出品率提高明顯,大幅降低了成本。