孫川川(安陽化學工業(yè)集團有限責任公司,河南安陽 455133)
氮氣密封應用
孫川川(安陽化學工業(yè)集團有限責任公司,河南安陽 455133)
我公司將1臺11663m3甲醇儲槽(碳鋼材質),通過增加氮氣密封系統(tǒng),改造為儲存DMF。
DMF;氮氣密封;自調閥;呼吸閥
我公司現(xiàn)有2套DMF生產裝置,年產15萬噸,而罐區(qū)儲存量為4300噸,且公司新建一套DMAC裝置,因用地緊張,需占用DMF罐區(qū)1臺1000m3、1臺200m3用來存貯DMAC產品,造成DMF罐區(qū)緩沖能力偏小,無法滿足正常生產需要,故需新增1臺大型儲罐來滿足DMF生產需要。
根據(jù)產銷平衡測算,新增一臺儲罐儲存容量需要滿足DMF10天的生產負荷,經計算,需增1臺5000 m3以上的儲罐。
我公司現(xiàn)有1套甲醇生產裝置,年產量6萬噸,并配套建設有2臺10000m3甲醇儲槽,材質為碳鋼,且甲醇儲槽僅有1臺在使用。該儲槽主要材質為16MnR,直徑30米,總高19.8米,設計壓力2.5Kpa,設計溫度50℃,為浮頂式儲罐,頂部設有通氣孔。
2.1 方案一:新建一臺5000 m3DMF儲罐
根據(jù)圓柱體體積公式進行計算,新建儲罐尺寸為φ20000× 16000。
按照《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》規(guī)定,DMF火災危險性屬于乙B類,必須為其儲罐配套建設罐區(qū)相關設備設施,即新增防火堤、環(huán)形消防通道、消防設施等等,按照《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》中6.2規(guī)定進行計算,該儲罐需占地約50米×50米,共計2500m2。
該儲罐設計壓力為常壓,設計溫度為常溫,需按照《立式圓筒形鋼制焊接油罐設計規(guī)范》進行設計,經初步設計核算約需鋼材160t。為保證DMF儲存品質,一般常壓DMF儲罐設計材質均為304不銹鋼,初步核算儲罐建造成本為400萬元左右(僅為儲罐制造成本,未含土建、消防等配套設施)。
因該方案需要新增用地面積,且投資成本高,并考慮公司用地緊張,予以否決,未采納。
2.2 方案二:將現(xiàn)有1臺10000m3甲醇儲槽改造為DMF儲槽
DMF學名:二甲基甲酰胺,常溫下為無色、有微弱的特殊臭味液體,分子式C3-H7-N-O。分子量73.10。相對密度0.9445(25℃)。熔點-61℃。沸點152.8℃。閃點57.78℃。蒸氣密度2.51。蒸氣壓0.49KPa(3.7mmHg25℃)。自燃點445℃。折射率1.42817,溶解度參數(shù)δ=12.1。
DMF對碳鋼的腐蝕機理:其本身對金屬不產生腐蝕,但碳鋼材質易氧化生成氧化鐵,并溶于DMF中,造成總鐵、電導、色澤等質量指標不合格,影響產品質量,故DMF儲槽、管道材質一般采用304不銹鋼。
2.3 改造方案
方案一:噴砂除銹,并進行酸洗鈍化,采用氮氣密封保護。
工作原理:利用DMF對金屬不產生腐蝕,只是溶解金屬氧化物的特性,將儲罐內壁除銹還原為金屬本色,并采用惰性氣體氮氣進行保護,保證碳鋼不氧化生成氧化物,從而保證DMF產品品質合格。
工作方案:選用鹽酸為主清洗劑,氫氟酸為輔助清洗劑,wnd-301中性清洗劑作為漂洗、螯合劑,同時選用高效緩蝕劑Lan-826,表面活性劑作為濕潤劑。化學清洗程序:系統(tǒng)水力沖洗──除油脫脂──水洗──酸洗──水洗──漂洗──鈍化──清理──檢查驗收──氮氣密封保壓0.02-0.05KPa。
氮氣密封工藝流程如下所示:
氮氣進口——控制閥——自力式微壓調節(jié)閥——儲罐;儲罐——呼吸閥——氮氣放空
氮氣密封的工作原理:當儲罐內壓力低于設定值時,自力式微壓調節(jié)閥打開,充入氮氣;當儲罐內壓力達到設定值時,自力式壓力調節(jié)閥關閉;當儲罐內壓力超過設定值時,呼吸閥打開,泄壓;泄壓完成后,呼吸閥自動關閉。
氮氣密封在DMF碳鋼儲槽中的應用實例,目前全國僅有3家,分別為:
內蒙古遠興江山化工有限公司2臺5000M3碳鋼DMF儲槽
浙江江山化工有限公司(常州罐區(qū))2000M3碳鋼DMF儲槽
浙江江山化工有限公司5臺1000-2000M3碳鋼DMF儲槽
工程造價及施工周期:該方案預估總造價為150萬元,施工周期30天。
方案二:噴砂除銹,并噴涂無機硅酸鋅漆。
工作原理:除銹,并涂覆無機硅酸鋅漆,將DMF與碳鋼隔絕,從而保證DMF產品品質合格。
該方案在DMF碳鋼儲槽中的應用實例暫無,且公司對SIG?MAGUARD750(無機硅酸鋅漆)產品進行了測試,在DMF分離器180℃下浸泡4天,未發(fā)現(xiàn)溶解現(xiàn)象。但其膨脹系數(shù)與碳鋼不同,在熱脹冷縮情況下易造成涂層開裂。
工程造價及施工周期:該方案預估總造價為130萬元,施工周期30天。
方案三:噴砂除銹,并噴涂金屬鋅(鋁)
工作原理:除銹,并涂覆金屬鋅(鋁),將DMF與碳鋼隔絕,從而保證DMF產品品質合格。
該方案在DMF碳鋼儲槽中的應用實例暫無,且公司對金屬鋅(鋁)產品進行了測試,在DMF分離器180℃下浸泡4天,發(fā)現(xiàn)輕微溶解現(xiàn)象。
工程造價及施工周期:該方案預估總造價為300萬元,施工周期40天。
方案四:噴砂除銹,并噴涂不銹鋼漆
工作原理:除銹,并涂覆不銹鋼漆,將DMF與碳鋼隔絕,從而保證DMF產品品質合格。
工程造價及施工周期:該方案預估總造價為250萬元,施工周期40天。
2.4 方案比較及選擇
方案一優(yōu)點:
投資成本低,施工周期短
有成熟的實用例子,并且經過了公司派員實地進行考察,確認使用效果良好,完全滿足產品要求
公司有富裕氮氣可供利用
方案一缺點:
儲罐使用中消耗氮氣,產生使用成本
方案二優(yōu)點:
投資成本低,施工周期短,無使用成本
方案二缺點:
涂覆材料膨脹系數(shù)與碳鋼不同,在熱脹冷縮情況下易造成涂層開裂,影響產品品質
無實際實用實例可供參考
方案三優(yōu)點
無使用成本
方案三缺點
投資成本高,施工周期長
儲罐內介質DMF對涂覆材料有輕微溶解現(xiàn)象,影響產品品質
無實際實用實例可供參考
方案四優(yōu)點
無使用成本
方案四缺點
投資成本高,施工周期長
涂覆材料膨脹系數(shù)與碳鋼不同,在熱脹冷縮情況下易造成涂層開裂,影響產品品質
無實際實用實例可供參考
經過公司內部多次開會討論,并派員實地進行考察,確定采用方案一,即噴砂除銹,并進行酸洗鈍化,采用氮氣密封保護。理由主要為必須在保證產品品質穩(wěn)定,不受影響的前提下,再考慮施工成本和施工周期。因為儲罐產品現(xiàn)在售價在5000-8000元/噸,而滿負荷時儲罐儲DMF量為10000噸左右,總價值約5000-8000萬元,如果所選方案出現(xiàn)問題,導致產品品質出現(xiàn)問題,將會為公司帶來巨大的直接損失和間接損失,這是公司無法承受的,且所有方案的施工周期和施工成本與此比較,均不值一提。而所有方案中只有方案一有成功例子可供參考,故為了慎重期間,公司參會人員一致同意采用方案一。
3.1 運行效果
該改造項目自2012年11月開工,2013年2月投入使用,運行至今效果良好,完全滿足生產要求,徹底解決了產銷存矛盾,并略有富裕,儲罐儲存容積基本維持在30%-70%。產品品質經多次檢測,入罐前與入罐后無差別,完全滿足銷售需求。
氮氣密封系統(tǒng)中自力式微壓調節(jié)閥使用效果偏差,經常處于關閉狀態(tài),需要將旁路手動閥打開(開到最?。?。主要原因為設計管徑偏大,設計管徑為DN100,根據(jù)實際情況,管徑僅需與DMF進出口管徑保持一致就可以滿足要求,即DN50;且自力式微壓調節(jié)閥調節(jié)壓力過低,為0.5—1.5Kpa,處于其工作范圍極限附近,導致其運行效果差。
3.2 評價
通過對現(xiàn)有設備設進行改造,使其獲得新生的同時,并產生更大的利用價值,解決了產銷存矛盾。為公司創(chuàng)造巨大價值的同時,節(jié)約了大量的施工時間和施工成本。
雖然公司自產氮氣富裕,且氮氣消耗量少,但使用中消耗部分氮氣還是產生了浪費。目前公司正在考慮將該部分氮氣進行回收。
[1]王榮貴、劉道芬《常壓、低壓儲罐呼吸量的確定及呼吸閥的選用》,化肥設計,2007,45(2).
[2]《石油庫節(jié)能設計導則》SH/T3002-2000.
[3]《常壓及低壓儲罐通風的推薦作法》SY/T6673-2006.
[4]《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》GB50160-2008.
[5]《立式圓筒形鋼制焊接油罐設計規(guī)范》GB50341-2003.
3.4 在軟水定期排放工藝管線加裝控制閥,實現(xiàn)手動與自調同時控制排放;(見改造后的工藝圖)
3.5 將換熱管泄漏的對稱用不銹鋼堵頭楔入焊接;
3.6 將裂紋打磨磨光后,氬弧打底探傷合格后手工堆焊;
3.7 定期連續(xù)監(jiān)控取樣化驗分析水質指標,優(yōu)化調節(jié)確保軟水質量,Cl-控制在10ppm以下。
4.1 技改后,工藝操作具有彈性,工藝運行穩(wěn)定,自產外送蒸汽達到設計指標;
4.2 脫鹽水進水量穩(wěn)定在4.5m3/h,液位建立在45%-52%;定期排放的手動、自調雙向控制在0.1m3/h左右,pH值嚴格控制在7.5左右,廢鍋工藝氣出口的自調閥打開,溫度平穩(wěn)的控制在380℃左右,并且廢鍋自產蒸汽壓力大于2.96MPa;
4.3 在設備運行兩年后,檢查管板、換熱管情況較好,沒有產生裂紋、泄漏、腐蝕的情況。
5.1 將廢鍋設備的換熱管管芯進行備件化、可及時更換;
5.2 將定期排放的軟水進行回收接至工藝管網(wǎng),降低能耗;
5.3 設備制造時選材使用Cr、Mo合金元素的材料,制造時嚴格按國標進行,已消除焊接制造應力
結束語:上述技改后,轉化廢鍋工藝運行狀況良好,達到設計產能,滿足轉化生產裝置的滿負荷生產運行。
參考文獻:
[1]林玉娟,楊達,馮永利.應用SolidWorks進行U型管式換熱器管板的應力分析.科學技術與工程,2010(3).
[2]劉敏珊,李亞楠,董其伍,王素珍,劉彤.新型廢熱鍋爐高低溫管板應力數(shù)值分析.期刊論文-壓力容器,2007(11).
作者簡介:申國威(1968-),男,新疆中泰化學股份有限公司技術中心、副主任工程師,研究方向:科技研發(fā)。
孫川川,男,籍貫:河南省武陟縣,1982年10月,單位:安陽化學工業(yè)集團有限責任公司,職稱:助理工程師,研究方向,化工設計。