趙忠慶(黑龍江省大慶煉化公司聚合物一廠聚丙烯酰胺三車間,黑龍江大慶 163411)
瓦斯直燃器在聚合物生產(chǎn)中的節(jié)能應(yīng)用
趙忠慶(黑龍江省大慶煉化公司聚合物一廠聚丙烯酰胺三車間,黑龍江大慶 163411)
大慶煉化公司為了節(jié)能降耗,降本增效。要求聚合物裝置研究如何降低干燥器的能耗。聚合物一廠科研所的科研人員與車間的技術(shù)人員共同商討研究,一致認(rèn)為現(xiàn)有的干燥器二步換熱方式存在較大的熱能損失,如果能夠改為一步換熱方式,將會(huì)節(jié)約部分能耗。
瓦斯直燃器;聚合物;干燥器
在聚合物生產(chǎn)中,首先溶液聚合后成為膠體,膠體經(jīng)過由大變小的過程,最終產(chǎn)品需要制成小顆粒狀,這就需要進(jìn)行干燥處理。裝置目前采用的燃燒瓦斯給導(dǎo)熱油加熱后再與空氣換熱的兩步換熱方式。試驗(yàn)期間采用瓦斯直接燃燒給空氣換熱的一步方式,瓦斯單耗達(dá)到國際同類裝置的先進(jìn)水平。
1.1 國外技術(shù)現(xiàn)狀
法國SNF(愛森)公司是全球最大的酰胺類聚合物的專業(yè)生產(chǎn)廠家,它生產(chǎn)的聚合物占世界市場的30%左右,在聚合物生產(chǎn)工業(yè)中,SNF公司各項(xiàng)指標(biāo)控制均位居世界第一。聚合物生產(chǎn)中,干燥方式采用的是熱風(fēng)爐技術(shù)。
1.2 國內(nèi)技術(shù)現(xiàn)狀
我公司聚合物干燥系統(tǒng)采用兩步換熱的方式,由于受環(huán)境溫度及保溫技術(shù)影響,熱損失較大。目前我公司聚合物裝置生產(chǎn)時(shí)瓦斯耗量為169.09kg瓦斯/t產(chǎn)品。
2.1 試驗(yàn)方法
2.1.1 直燃器技術(shù)確定
我公司聚合物生產(chǎn)裝置目前采用兩步換熱的方式,裝置目前采用的燃燒瓦斯給導(dǎo)熱油加熱后再與空氣換熱的兩步換熱方式。試驗(yàn)期間采用瓦斯直接燃燒給空氣換熱的一步方式,瓦斯單耗達(dá)到國際同類裝置的先進(jìn)水平。
2.1.2 直燃器的確定
瓦斯直燃器必須具備安全性、能夠長期運(yùn)行、熱效率高熱量損失少、操作簡單、連鎖啟動(dòng)快等諸多優(yōu)點(diǎn)。公司生產(chǎn)技術(shù)處對比了幾家直燃器廠家,最后確定本次試驗(yàn)廠家為山東天力干燥股份有限公司,該公司具有多年生產(chǎn)直燃器的經(jīng)驗(yàn),關(guān)鍵部件引進(jìn)美國設(shè)備,安全性能可靠,連鎖動(dòng)作快,操作簡單。
2.1.3 直燃器換熱流程
直燃器系統(tǒng)由燃燒器、燃燒控制系統(tǒng)組成。燃燒器安裝于引風(fēng)機(jī)后,空氣風(fēng)向與燃燒器噴嘴燃燒方向同向,其后安裝阻火網(wǎng),防止火星進(jìn)入干燥器內(nèi),帶來安全隱患。
2.2 分析表征
2.2.1 操作條件數(shù)據(jù)
根據(jù)試驗(yàn)方案的要求制定下列表格,進(jìn)行原始數(shù)據(jù)的搜集和統(tǒng)計(jì)。車間瓦斯氣消耗情況記錄。
表1 一線瓦斯消耗量
5月15日5月16日合計(jì)Nm3Nm3Nm311791 13824 13824 15786 2033 1962 6016
2.3 技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
2.3.1 瓦斯消耗量
裝置一線3天共計(jì)消耗瓦斯量為6.016噸。
2.3.2 產(chǎn)量情況
裝置一線3天共計(jì)生產(chǎn)中分成品產(chǎn)量58.5噸;裝置二線3天共計(jì)生產(chǎn)中分成品產(chǎn)量58.5噸。
2.3.3 瓦斯節(jié)約分析
2.3.3.1 改造后聚合物裝置一線干燥工段瓦斯單耗:6016*1/ 58.5=102.84 kg瓦斯/t產(chǎn)品(按照數(shù)據(jù)中心統(tǒng)一要求,瓦斯密度按1kg/Nm3計(jì)算);
2.3.3.2 改造前聚合物裝置2條生產(chǎn)線干燥工段瓦斯單耗:53.39*1000/315.75=169.09 kg瓦斯/t產(chǎn)品;
2.3.3.3 瓦斯節(jié)約比例:(169.09-102.84)/169.09*100= 39.18%;
2.3.3.4 瓦斯熱值波動(dòng)較大,2014年瓦斯熱值相對標(biāo)定期間變動(dòng)范圍如下:標(biāo)定期間瓦斯平均熱值:(33.87+37.08+35.47)/ 3=35.48MJ/kg;2015年瓦斯最小熱值是平均熱值的30.15/35.48= 84%;2015年瓦斯最大熱值是平均熱值的35.8/35.48=101%。由于瓦斯熱值低時(shí)消耗瓦斯會(huì)增多,所以瓦斯熱值最小時(shí),瓦斯節(jié)約比例也可達(dá)到39.18*0.84=32.91%。
聚合物裝置一線直燃器改造后,試驗(yàn)階段存在以下不足:
3.1 瓦斯罐壓力、溫度值沒有引入DCS,把信號(hào)引入DCS。
3.2 后段直燃器風(fēng)量不均勻通過燃燒器,影響燃燒效果。在風(fēng)道內(nèi)加導(dǎo)流板,解決風(fēng)量不均勻問題。
3.3 直燃器的保溫不好,在直燃器外部有局部過熱的現(xiàn)象。需改變保溫。
3.4 直燃器氮?dú)饩€上應(yīng)加來氣壓力表。
3.5 二段直燃器設(shè)計(jì)能力偏大。直燃器允許瓦斯最小用量,會(huì)使風(fēng)溫上升20℃,夏季余熱水換熱器會(huì)使風(fēng)溫達(dá)到85℃,經(jīng)過直燃器進(jìn)干燥器最低風(fēng)溫就會(huì)達(dá)到105℃(工藝要求夏季干燥器二段風(fēng)溫最低為105℃),無法保證直燃器穩(wěn)定運(yùn)行,必須關(guān)小余熱水換熱器閥門,不能充分利用余熱水熱能。因此需要降低直燃器最小負(fù)荷。
3.6 相對天然氣瓦斯中重組分多,在燃燒器上有積碳產(chǎn)生,需定期檢查清理。
3.7 二次造粒機(jī)進(jìn)料控制應(yīng)與干燥工序的畫面在同一畫面內(nèi)。
[1]《聚丙烯酰胺三車間操作規(guī)程》.
[2]《聚丙烯酰胺三車間生產(chǎn)運(yùn)行分析臺(tái)賬》.
趙忠慶(1973-),男,畢業(yè)于黑龍江大學(xué)化學(xué)系,工程師,現(xiàn)主要從事化工生產(chǎn)工作。