謝海濤(中石化華北石油工程有限公司井下作業(yè)分公司,陜西榆林 71900)
神府區(qū)塊煤層氣固井技術(shù)研究及應用
謝海濤(中石化華北石油工程有限公司井下作業(yè)分公司,陜西榆林 71900)
本文介紹了煤層氣固井的特點及難點,根據(jù)煤層氣井的特點及煤儲層的特性,優(yōu)化了適合煤層氣井固井的低失水早強水泥漿體系,并且成功在FG-T1井應用,固井質(zhì)量優(yōu)質(zhì),總結(jié)出了適合煤層氣固井的水泥漿體系及工藝。
煤層氣;技術(shù)對策;固井;漏失;頂替效率
煤層氣的主要成分為甲烷,是一種非常規(guī)天然氣,在煤形成過程中逐步生成,以吸附或儲集方式存在于煤層孔隙中,通過排水降壓的作用解析出來。但由于煤層氣的產(chǎn)量比較低,大多數(shù)煤層氣井需要通過大型水力壓裂進行投產(chǎn),所以,煤層氣井的固井質(zhì)量關(guān)系到煤層氣開發(fā)井的壽命長短。
1.1 地理位置
神府區(qū)塊位于陜西省東北部,隸屬于神木縣與府谷縣管轄。區(qū)塊東西寬33km,南北長65km,區(qū)塊面積為1971.36 km2。本區(qū)屬于黃土塬地貌,地形以黃土丘陵為主,地勢起伏較大。由于長期受流水切割,地形破碎,溝壑縱橫,水土流失嚴重。
1.2 地質(zhì)特征
神府區(qū)塊位于鄂爾多斯盆地東北部伊陜斜坡東段、晉西撓褶帶西緣,為一西傾的平緩單斜,傾角不到1°,構(gòu)造為鼻狀發(fā)育;晉西撓褶帶在鄂爾多斯盆地東緣,呈帶狀延伸。屬于中晚元古代-古生代相對隆起狀態(tài),只在中晚寒武世、早奧陶世、晚石炭世及早二疊世有較薄的沉積。中生代侏羅紀末隆起,與華北地臺分離,形成鄂爾多斯盆地東部邊緣。晉西撓褶帶的形成屬于燕山運動,該區(qū)域構(gòu)造東翹西伏,呈階狀,也可視為伊陜斜坡東部翹起部分。該構(gòu)造帶的東緣南部屬于南北向的狹窄背斜構(gòu)造發(fā)育,構(gòu)造帶的西部多發(fā)育南西-北東向鼻狀構(gòu)造。晚石炭世-早二疊世沉積的海陸過渡相含煤層系是該區(qū)域上古生界的主力含煤地層,且本溪組和山西組均發(fā)育厚度較大,穩(wěn)定性較好的可采煤層。
和普通油氣井相比,煤層氣井固井的難點主要體現(xiàn)在以下:
2.1 井深淺,替漿量少,頂替效率低
煤層氣井相對普通油氣井而言,井深淺,替漿量少,注完水泥漿已有大多數(shù)水泥漿進入環(huán)空。受井內(nèi)條件限制,固井時難以實現(xiàn)紊流+塞流的頂替方式,且紊流頂替時環(huán)空返速高,摩阻大,在替漿過程中容易壓漏地層。
2.2 壓力梯度低,封固段長
煤層氣開采方式獨特,要求進行全井一次封固,封固段長一般在500-1500m之間。一次封固段長、煤層孔隙壓力梯度低,水泥漿比重比鉆井用泥漿比重高得多,若固井過程中水泥漿比重高、施工節(jié)點控制不當,很容易在固井過程中出現(xiàn)漏失現(xiàn)象,影響水泥漿封固長度及固井質(zhì)量,水泥漿滲入煤層,對煤儲層造成大面積的傷害,影響煤層氣的后期開發(fā)。
2.3 溫度低,水泥漿配方設(shè)計困難
煤層氣井井深淺,井底溫度低(如神府區(qū)塊煤層氣井井底溫度在45℃左右),遠遠小于油氣井的井底溫度,特別是上部井段溫度更低,水泥漿尤其低密度水泥漿的水化速度慢,強度發(fā)展緩慢、早期強度低,稠化時間長,為了加快水泥漿的水化速度,提高早期強度,縮短稠化時間,必須加入早強劑、促凝劑。
通過認真分析煤層氣井固井難點及從相鄰區(qū)塊了解的固井施工資料后,認為要提高煤層氣井固井質(zhì)量,一是必須優(yōu)化水泥漿性能,采用合適的水泥漿體系;二是采用合適的固井技術(shù)工藝。
3.1 改善水泥漿性能
經(jīng)過多次室內(nèi)試驗,篩選出了適合煤層氣井固井的水泥漿配方及性能。低溫下漿體穩(wěn)定性好,水泥石強度發(fā)展快;水泥漿凝固后,降失水劑及漂珠能堵塞水泥基質(zhì)中的孔隙,降低水泥石的滲透率。水泥漿的稠化時間通過改變促凝劑的加量來調(diào)整,來滿足不同井深的固井要求。
3.2 采用合適的固井技術(shù)措施
煤層氣井固井要求既能保證固井質(zhì)量,且對煤儲層的傷害小,有利于保護煤儲層。經(jīng)過認真分析煤層氣固井難點后,固井時采取了以下技術(shù)措施:①采用了低失水、高早強的水泥漿體系,低密度水泥漿與常規(guī)水泥漿失水量低,穩(wěn)定性好,早期強度發(fā)展快,候凝時間短。②采用密度為1.85-1.90g/cm3常規(guī)水泥漿封固井底到煤儲層以上200m的井段,采用密度為1.40-1.50g/cm3的低密度水泥漿封固充填段。低密度水泥漿+常規(guī)密度水泥漿來降低環(huán)空的靜液柱壓力,提高固井質(zhì)量與保護煤儲層相結(jié)合。通過合理安放扶正器,確保套管居中,提高頂替效率。④全程采用層流+塞流頂替,確保不漏失,且提高固井質(zhì)量。
表1 FG-T1井煤層氣井固井水泥漿配方及性能
FG-T1井是一口預探井,位于陜西省榆林市府谷縣,設(shè)計井深1520.39m,實鉆井深1498m,完鉆時鉆井液密度1.08g/cm3,粘度48s,煤層頂界1323.7m,底界1458.2m。套管下深1496.31m,套管下到位后以30 l/min的排量循環(huán)兩周、循環(huán)壓力3MPa,組織固井施工。固井時注隔離液4m3,注平均密度1.42g/cm3的低密度水泥漿32m3,注平均密度1.83g/cm3的常規(guī)水泥漿19m3,替漿18.9m3,碰壓由12↑16MPa(在替漿至12m3時井口返漿變小,有漏失現(xiàn)象),放回水斷流,開井候凝,48h后測井,經(jīng)過綜合評價,固井質(zhì)量優(yōu)質(zhì)。該井水泥漿性能及曲線見表1、圖1、圖2。
圖1 尾漿稠化曲線
圖2 領(lǐng)漿稠化曲線
(1)從FG-T1井固井情況來看,盡管固井質(zhì)量優(yōu)質(zhì),但在固井后期發(fā)生漏失,因此替漿過程尤其是后期盡量減小排量,做好防漏工作,是煤層氣固井的重點。
(2)低失水、高早強的水泥漿體系不但能提高固井質(zhì)量,而且能降低對煤儲層的傷害。
(3)低密度+常規(guī)密度水泥漿既可以降低環(huán)空的靜液柱壓力,也可以將提高固井質(zhì)量與保護煤儲層相結(jié)合。
(4)采用層流+塞流復合頂替,可以確保固井不漏失、提高固井質(zhì)量。
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表3 兩種除硫劑與緩蝕阻垢劑的配伍性
綜上所述,本研究采用FeCl3/PAC作為蟠龍采油廠注入水的除硫劑,F(xiàn)eCl3/PAC中的FeCl3與PAC濃度為105mg/L和15mg/L時,可以使剩余硫化物含量達到出水標準。
2.3 殺菌劑的篩選
為去除水中細菌,進行了多種殺菌劑的篩選,并對篩選出的殺菌劑進行了復配,綜合性能及成本考慮,采用戊二醛/1227作為油田注入水殺菌劑。
根據(jù)前面室內(nèi)研究及結(jié)果分析,在蟠龍采油廠四個區(qū)塊均使用投加緩蝕阻垢劑PAPE/HEDP/PAA(質(zhì)量比2.5:5:1)濃度85mg/L,除硫劑FeCl3/PAC濃度120mg/L(其中FeCl3與PAC濃度分別為105mg/L和15mg/L),戊二醛/1227(質(zhì)量比1:2)25mg/L時,緩蝕率、阻垢率、殺菌率分別為92.72%、98.21%、100%,剩余硫化物濃度為1.84mg/L,均達到油田行業(yè)水質(zhì)標準。
(1)通過調(diào)查分析與室內(nèi)研究,確定了蟠龍采油廠注入水中礦化度高、含硫、細菌及成垢離子是導致注水井管道、井筒腐蝕結(jié)垢的主要原因。
(2)根據(jù)緩蝕阻垢劑、除硫劑及殺菌劑的試驗研究表明,三種藥劑均可使蟠龍采油廠注水井的腐蝕結(jié)垢得到有效控制,但是三種藥劑復配時效果更好。
參考文獻:
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謝海濤,現(xiàn)任華北石油工程有限公司井下作業(yè)分公司HB-1401固井隊副隊長,工程師,長期從事石油天然氣固井技術(shù)管理工作。