趙美剛 李 建 曲江濤 葉 洋(新疆油田公司采油二廠)
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克拉瑪依油田提高多源注水系統(tǒng)效率方法
趙美剛李建曲江濤葉洋(新疆油田公司采油二廠)
克拉瑪依油田西北緣區(qū)塊油藏層系多、非均質(zhì)嚴(yán)重且相互層疊,各層系注水壓力需求差異很大。地面系統(tǒng)依托統(tǒng)一系統(tǒng)壓力注水,系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的能力與需求不能實時匹配、系統(tǒng)工況調(diào)節(jié)能力差、運行能耗高。通過研發(fā)具備模擬、診斷、預(yù)測功能的注水系統(tǒng)數(shù)值模擬軟件,將多源復(fù)雜大型管網(wǎng)系統(tǒng)分解為若干個相對獨立的子系統(tǒng),分析影響注水系統(tǒng)效率的因素。優(yōu)化使用PCP技術(shù)、分壓注水等措施,實現(xiàn)高(25 MPa)、中(16 MPa)、低(10 MPa)三套合理地面注水體系。實現(xiàn)地面配注滿足率、系統(tǒng)效率提高,注水單耗降低。
注水效率多源分壓
注水開發(fā)是陸上稀油油田開發(fā)的主要開采方式,通過注水開發(fā)可有效補(bǔ)充地層能量,對提高原油采收率,確保油田高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)起到了積極作用。當(dāng)油田進(jìn)入中高含水開發(fā)期后,為保持油田穩(wěn)產(chǎn),注水量增加迅速,耗電量也隨含水上升率的上升而增長。當(dāng)含水率超過70%時,注水系統(tǒng)用電超過整個油田總用電量的40%,在油田地面工程各系統(tǒng)能耗中最高。
克拉瑪依油田西北緣區(qū)塊共有49個開發(fā)層系注水,注水井點廣、需求量大。由于油藏層系較多、非均質(zhì)嚴(yán)重且相互層疊,單井間注水量與注水壓力差別大。隨著油藏加密調(diào)整、二次開發(fā)和滾動開發(fā)等不斷調(diào)整,逐步形成各泵站相互連通、統(tǒng)一系統(tǒng)壓力注水的注水系統(tǒng),系統(tǒng)運行工況十分復(fù)雜。據(jù)統(tǒng)計,2008年以前該油區(qū)注水系統(tǒng)效率為38.6%~40.6%,注水單耗為6.7~7.1 kWh/m3,系統(tǒng)效率低、能耗高,與國內(nèi)外相比差距大。
根據(jù)SY/T 5265—1996《油田注水地面系統(tǒng)效率測試和單耗計算方法》規(guī)定,地面注水系統(tǒng)效率由電動機(jī)效率、泵效和管網(wǎng)效率組成,即V=η1η2η3。其中η1、η2均為注水泵站內(nèi)參數(shù),兩者可作為整體統(tǒng)一分析;η3為地面流程管網(wǎng)效率。
注水模擬系統(tǒng)中需要建立模型的節(jié)點單元,主要有注水泵、管線及管網(wǎng)、配水間管匯及注水井。
1)運行參數(shù)分析。模擬計算現(xiàn)場生產(chǎn)工況,計算出對比工況下(設(shè)備、管線等處于優(yōu)化運行狀態(tài)下)的運行數(shù)據(jù),找出系統(tǒng)運行不合理的部位和環(huán)節(jié)。主要包括泵站運行參數(shù)、管線運行參數(shù)、系統(tǒng)效率等。
2)方案設(shè)計及模擬。根據(jù)需要進(jìn)行虛擬方案的制定,并模擬計算出虛擬方案的運行工況,為人工制定的調(diào)整改造方案進(jìn)行工況預(yù)測。通過模擬計算對多個方案進(jìn)行對比,并根據(jù)單耗、效率、注水井配注滿足率等評價參數(shù),優(yōu)選系統(tǒng)改造調(diào)整方案。
應(yīng)用注水系統(tǒng)數(shù)值模擬軟件進(jìn)行工況模擬,計算出連通干線上的壓力,將多源復(fù)雜大型管網(wǎng)系統(tǒng)分解為若干個相對獨立的子系統(tǒng)。通過注水系統(tǒng)模擬軟件進(jìn)行工況模擬,各泵站效率值如表1。
1)機(jī)泵效率。注水站主要設(shè)備為離心泵,離心泵的泵效除與設(shè)備本身的狀況有關(guān)外,影響泵效的最主要因素是實際工況點是否在高效區(qū)運行,實際工況點越靠近額定工況點,泵效越高。
2)站內(nèi)管網(wǎng)效率。站內(nèi)管線通常距離較短,管線沿程損失較少,所以站內(nèi)管網(wǎng)效率取決于泵出口閥門的節(jié)流損失。離心泵站中3座注水泵站的站內(nèi)管網(wǎng)效率最低,是由于注水泵配用電動機(jī)的功率低于注水泵需求輸入功率,需通過關(guān)小泵出口閥門的方法來限制注水泵排量,以防止電動機(jī)超負(fù)荷運行,這樣泵的實際排量只能達(dá)到泵額定排量的72%~90%,使注水泵的能力得不到充分發(fā)揮,而且造成泵出口閥門的節(jié)流損失過大(泵管壓差高達(dá)2~4 MPa),泵站運行效率低下。
3)注水管網(wǎng)效率。油區(qū)注水井壓力分布如圖1所示。高、中、低壓力井在地理位置上沒有明顯的劃分界限,高壓力注水井從西到東貫穿了整個轄區(qū),在平面上呈點狀、狹長條狀分布(深藍(lán)色為主);中壓井部分呈片狀分布,部分與高壓力井相互穿插,也呈狹長條狀分布(藍(lán)綠色為主);低壓區(qū)基本呈片狀分布(紅色為主)。
從圖1可以看出,現(xiàn)存在注水泵壓條件下,出現(xiàn)部分高壓區(qū)欠注嚴(yán)重;部分低壓區(qū)水井節(jié)流損失較大,注水單耗相對較高的問題。
表1 2008年注水系統(tǒng)運行工況數(shù)據(jù)
通過注水系統(tǒng)數(shù)值模擬軟件模擬工況對注水系統(tǒng)效率影響因素分析,從注水泵站、注水管網(wǎng)2方面進(jìn)行提高系統(tǒng)注水效率。
圖1 采油二廠東部油區(qū)注水井壓力分布圖
3.1泵控泵技術(shù)
泵控泵(PCP)技術(shù)原理是在原有大功率多級離心泵(主泵)前串聯(lián)一個具有較寬工作范圍的小功率前置泵,由變頻調(diào)速電動機(jī)帶動前置泵,為主泵提供前置壓力,并以主泵出口的壓力或流量作為前置泵電動機(jī)變頻的調(diào)控信號,達(dá)到調(diào)控主泵出口壓力排量的目的。
擴(kuò)容節(jié)能,要先進(jìn)行主泵減級,降低主泵運行功率,改造后的工況及特性曲線變化見圖2。
圖2 PCP技術(shù)應(yīng)用后的工況和特性曲線變化
如圖2所示,在注水泵進(jìn)行減級后,注水泵的特性曲線下調(diào),需要由前置泵進(jìn)行能量補(bǔ)充,根據(jù)注水泵出口反饋的壓力或流量控制信號,前置泵電動機(jī)進(jìn)行自動變頻,直到滿足出口排量和揚程需求。
以泵站同輸出HC揚程進(jìn)行比較,減級并加入PCP技術(shù)改造后,前置泵在最低頻率下(25~30 Hz)的工況為點E,此時系統(tǒng)輸出的揚程為HC,排量為Q2,在工頻(50 Hz)下的工況點為F,此時系統(tǒng)輸出的揚程為HC,排量為Q3,Q2、Q3均大于改造前的Q1,實現(xiàn)了泵站的擴(kuò)容。
3.2泵站節(jié)能改造對比
根據(jù)泵站改造需求及節(jié)能改造條件,結(jié)合生產(chǎn)實際。對更換為2000 kW大功率電動機(jī)、電動機(jī)增容至1800 kW并注水泵減1級(10級)、泵控泵技術(shù)改造并注水泵減2級(9級)3個方案,應(yīng)用注水系統(tǒng)模擬軟件進(jìn)行工況預(yù)測,見表2。
702泵站井口平均壓力低,轄區(qū)注水井井口壓力差異大,欠注水量小,未來需求水量較大。801泵站高壓力井比例大,未來需求水量小。802泵站轄區(qū)注水井井口壓力較為平均,欠注水量最大,未來需求水量也最大。確定702、801注水泵站進(jìn)行泵控泵并減2級(9級)改造,802泵站進(jìn)行更換大功率電動機(jī)改造。
3.3系統(tǒng)分壓注水
對于注水系統(tǒng)這種多源復(fù)雜管網(wǎng)系統(tǒng)來說,單個設(shè)備、泵站或者區(qū)塊運行效率的提高,并不能保證整個系統(tǒng)的效率提高,需系統(tǒng)考慮注水系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整。
以現(xiàn)有注水系統(tǒng)為依托,根據(jù)壓力區(qū)域劃分情況,對存在欠注井嚴(yán)重區(qū)域進(jìn)行新建高低壓系統(tǒng),形成高中低多套注入系統(tǒng)。達(dá)到提高高壓區(qū)注水量及滿足率;降低低壓區(qū)注水單耗,降低高壓區(qū)單位壓力單位注水量能耗。
表2 泵站改造多方案工況及能耗預(yù)測
2008—2012年進(jìn)行了702、801注水泵站泵控泵技術(shù)改造,802注水泵站更換大功率電動機(jī)改造。六區(qū)低壓系統(tǒng),八區(qū)克上、530井區(qū)高壓分壓注水。項目實施后系統(tǒng)效率由2008年的40.2%提高到2012年的42.9%,注水單耗由6.55 kWh/m3下降到6.13 kWh/m3。
1)能耗效果。702、801泵站泵控泵技術(shù)改造后單泵排量分別提高了500~800 m3/d,泵站效率提高了2%~3%。802泵站改造后單泵排量提高了1000~1200 m3/d,效率提高了3%~4.5%。高壓系統(tǒng)解決老井欠注及高壓新井注水4100 m3/d,系統(tǒng)配注滿足率提高了9.2%。六區(qū)分壓改造后,系統(tǒng)效率由原來的25%提高到44.2%,注水單耗由原來的6.4kWh/m3下降到3.8 kWh/m3。
2)效益分析。702、801泵站泵控泵技術(shù)改造后,年節(jié)電約306×104kWh,年節(jié)約電費226萬元。六區(qū)地面系統(tǒng)分壓注水改造后,年節(jié)電218× 104kWh,年節(jié)約電費163萬元。八區(qū)克上及530井區(qū)高壓系統(tǒng)分壓注水改造后,提高高壓水井注水量4100 m3/d。
1)應(yīng)用注水系統(tǒng)動態(tài)數(shù)值模擬技術(shù)對系統(tǒng)效率、能耗進(jìn)行分析,找出影響系統(tǒng)效率的因素。以系統(tǒng)效率高、能耗低為制約條件,從系統(tǒng)角度制定調(diào)整方案,并實時調(diào)節(jié)運行方案,是較為科學(xué)的注水系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整管理方法,該方法適用于所有復(fù)雜多源管網(wǎng)系統(tǒng)。
2)對于電動機(jī)配置小或者泵站能力不足的大功率離心泵機(jī)組,泵控泵技術(shù)改造可以作為一種選擇。
3)注水系統(tǒng)分壓力系統(tǒng)改造效果顯著。對低壓力水井分壓,可以在不降低滿足地質(zhì)配注需求的同時,實現(xiàn)系統(tǒng)節(jié)能降耗。對高壓力水井分壓,可以解決欠注問題,提高系統(tǒng)配注滿足率和油藏開發(fā)效果。
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.11.002
2015-04-20)
趙美剛,高級工程師,1984年畢業(yè)于江漢石油學(xué)院,從事油田管理工作,E-mail:ZhaomG@163.com,地址:新疆油田公司采油二廠,834008。