李福章(大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠)
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降低大慶外圍油田開采工程中的能源消耗
李福章(大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠)
為了降低石油開采工程中的能源消耗,以大慶油田采油九廠為例,采取節(jié)點(diǎn)分析的方法,通過研究石油開采過程中舉升、集輸、注水及其它環(huán)節(jié)的能源消耗,提出控制舉升、集輸、注水及其它能源消耗的方法,并分析各環(huán)節(jié)節(jié)能措施效果,確立系統(tǒng)節(jié)能的理念,為今后油田建設(shè)和運(yùn)行管理提供了參考建議。
石油開采能源消耗節(jié)能措施
1.1舉升能耗
隨著地層能量的衰減,石油已不能依靠自然能量從井底流到地面,需要借助外力將它舉升到地面。目前通常的做法是利用抽油機(jī)有桿泵提供舉升力,抽油機(jī)是四連桿機(jī)構(gòu),將電動機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動轉(zhuǎn)化為上下往復(fù)的直線運(yùn)動,從而帶動井下的抽油桿、抽油泵,將石油從井下輸送到地面來。這部分電能大約占石油整個(gè)開采過程中電能總量的40%。
1.2集輸能耗
石油流到地面后,將它們集中起來分離其中的水、天然氣,留下純凈的石油,然后分別輸送到相應(yīng)的地方。對于大規(guī)模的石油生產(chǎn),一般采用管線將70℃左右熱水輸送到油井,在井口與采出液混合在一起,提高采出液溫度,降低石油的黏度,再輸送到脫水站進(jìn)行脫水處理。在這其中主要消耗的能源是電能和天然氣,電能主要用在摻水、脫水和外輸?shù)膭恿ι?,占電能總量?0%左右,天然氣主要用在保持摻水、脫水和外輸?shù)臏囟壬?,占總量?5%左右。
1.3注水能耗
為保證地下石油流動,需要給地層補(bǔ)充能量,目前注水是最主要的能量補(bǔ)充方式之一。注水設(shè)備一般有離心泵和柱塞泵兩種,這部分耗電占電能總量的35%左右。
1.4其它方面能耗
石油生產(chǎn)中電能消耗還包括電網(wǎng)損失,大約占總量的5%;天然氣消耗包括生產(chǎn)生活采暖,約占總消耗量的20%。
2.1控制舉升能耗
1)合理選擇抽油機(jī)。通過合理選擇抽油機(jī)型號,提高抽油機(jī)載荷利用率,避免出現(xiàn)載荷過低情況的發(fā)生。采油九廠已累計(jì)完成抽油機(jī)設(shè)計(jì)1939臺,實(shí)現(xiàn)累計(jì)節(jié)電4434×104kWh。
2)合理選擇拖動裝置。試驗(yàn)結(jié)果表明,與偏置抽油機(jī)匹配,雙功率電動機(jī)節(jié)電效果較好,平均效率能夠達(dá)到7.8%;與雙驢頭抽油機(jī)匹配,永磁電動機(jī)的節(jié)電效果較好,平均效率能夠達(dá)到8.77%。采油九廠主要應(yīng)用偏置抽油機(jī)和雙驢頭抽油機(jī),配套應(yīng)用雙功率電動機(jī)和永磁電動機(jī),其中雙功率電動機(jī)應(yīng)用404臺,累計(jì)節(jié)電2 631.7×104kWh;永磁電動機(jī)417臺,累計(jì)節(jié)電2 937.9×104kWh。
3)應(yīng)用間歇采油技術(shù)。在正常生產(chǎn)井上采取間歇采油技術(shù),使油井在合理流壓范圍內(nèi)生產(chǎn),既保證產(chǎn)量穩(wěn)定,又達(dá)到節(jié)電的目的。采油九廠目前共實(shí)施340口間歇采油井,實(shí)施前平均單井日產(chǎn)液1.2 t,日耗電77.2 kWh;間抽后平均單井日產(chǎn)液1.3 t,日耗電30.9 kWh,平均單井日節(jié)電46.3 kWh,年累計(jì)節(jié)電198.9×104kWh。
4)應(yīng)用平衡調(diào)整技術(shù)。應(yīng)用凈扭矩曲線計(jì)算公式及實(shí)測功圖數(shù)據(jù),編制扭矩曲線繪制及平衡診斷軟件,實(shí)現(xiàn)了扭矩曲線的繪制,能夠?qū)Τ橛蜋C(jī)平衡狀況進(jìn)行判定,并且給出了平衡半徑及平衡重的調(diào)整值。通過現(xiàn)場應(yīng)用,扭矩法能夠指導(dǎo)小電流井現(xiàn)場調(diào)平衡。采油九廠目前共實(shí)施188口井,日耗電由調(diào)整前的136.8 kWh下降到調(diào)整后的126.5 kWh,年累計(jì)節(jié)電27×104kWh。
5)應(yīng)用參數(shù)優(yōu)化技術(shù)。以低滲透油田油井流入流出動態(tài)為基礎(chǔ),以保證油井在合理流壓下生產(chǎn)為目標(biāo),給出了機(jī)采井量化調(diào)參的方法,并且編制了計(jì)算機(jī)計(jì)算軟件,經(jīng)過現(xiàn)場試驗(yàn),該方法能夠較為準(zhǔn)確地指導(dǎo)現(xiàn)場調(diào)整參數(shù)。根據(jù)上述方法采油九廠進(jìn)行參數(shù)調(diào)整1415井次,其中調(diào)大參數(shù)75井次,調(diào)整前后流壓由8.6 MPa下降到6.7 MPa,平均單井日產(chǎn)液由7.7 t上升到8.5 t,日增液0.8 t,日產(chǎn)油由2.5 t上升到3.2 t,日增油0.7t,含水穩(wěn)定;調(diào)小參數(shù)1340井次,調(diào)整前后流壓由3.7 MPa上升到4.6 MPa,泵效由23.1%上升到31.3%,年累計(jì)節(jié)電314.8×104kWh。
2.2控制集輸能耗
1)低溫集輸降低天然氣消耗。用降低摻水溫度,來降低天然氣消耗。廠大部分油田的原油凝固點(diǎn)為35℃,集油采用環(huán)狀摻水流程,流速大于0.5 m/s以后,結(jié)蠟程度相對減弱;油井綜合含水70%,摻水后含水可達(dá)85%以上,失流點(diǎn)溫度明顯下降,見表1。以油井回壓為標(biāo)準(zhǔn),形成了“降溫集輸、摻常溫水集輸、周期摻水集輸、不摻水集輸”4種低溫集輸方式。目前已實(shí)施1500口井,累計(jì)節(jié)氣2472×104m3。
表1 高含水原油的失流點(diǎn)測試數(shù)據(jù)
2)控制摻水壓力減少能量損失。當(dāng)摻水泵出口壓力過高時(shí),一般采用調(diào)小摻水匯管閥門的方法控制摻水壓力,減少能耗損失。為此,通過變頻器調(diào)整摻水泵轉(zhuǎn)速,降低摻水壓力,可以減少在摻水閥門的截流損失。目前各站摻水壓力下降了0.3~0.9 MPa,年節(jié)電51.2×104kWh。
3)更換外輸泵葉輪,工況點(diǎn)回落高效區(qū)。由外輸泵效率和流量的關(guān)系可知,見公式(1),在所輸液體密度、揚(yáng)程和實(shí)際排量都不變的情況下,降低泵的額定排量,可提高泵效。
式中:
η——泵的效率,%;
ρ——液體密度,kg/m3;
Q——泵的實(shí)際排量,m3/h;
H——泵的揚(yáng)程,m
N——泵的額定排量,m3/h。
因此,針對大排量外輸泵采用更換小葉輪的方法,降低額定排量,使泵況回落到高效區(qū)。
更換小葉輪后,外輸泵負(fù)荷率由50%提高到70%,見圖1、圖2,年累計(jì)節(jié)電0.7×104kWh。
圖1 未更換小輪時(shí)泵效測試圖
圖2 更換小輪后的泵效測試圖
4)更換真空爐,提高加熱爐效率。天然氣的最終消耗是在加熱爐上,加熱爐效率的高低決定天然氣的利用率。老式水套爐平均效率只有72%左右,真空加熱爐熱效率可達(dá)到90%以上。
由公式(2)可知,在熱負(fù)荷不變的情況下,使用高效的真空爐將大大節(jié)約天然氣消耗。
式中:
Q′——耗氣量,m3;
ρ′——被加熱介質(zhì)密度,kg/m3;
V——被加熱介質(zhì)體積,m3;
Δt——被加熱介質(zhì)溫升,℃;
C——被加熱介質(zhì)的比熱容,kJ/(kg·℃);
η′——加熱爐效率,%;
q——燃?xì)鉄嶂?,kJ/m3。
通過技術(shù)改造,將39臺老化嚴(yán)重、熱效率低的水套爐更換為真空加熱爐,更換后平均熱效率由70.1%提高到80.3%,年節(jié)氣718×104m3。
5)應(yīng)用燃?xì)獍l(fā)電技術(shù),實(shí)現(xiàn)天然氣綜合利用。采油九廠區(qū)塊分散、天然氣管網(wǎng)不完善,為此,建設(shè)燃?xì)獍l(fā)電裝置,最大限度回收利用伴生氣,1 m3天然氣可以發(fā)電3 kWh。同時(shí),安裝余熱回收裝置,回收煙道氣中的余熱,與摻水進(jìn)行換熱,提高天然氣利用率,見圖3。目前該廠共建發(fā)電機(jī)組32臺,年發(fā)電2600×104kWh,利用天然氣870×104m3,其中21臺機(jī)組安裝了余熱回收裝置,年可節(jié)約天然氣140×104m3。
圖3 天然氣綜合利用示意圖
6)安裝井口組合閥回收伴生氣。井口組合閥是將取樣閥、止回閥、油壓閥、出油閥、定壓放氣閥、套壓閥合成一體,各閥獨(dú)立開關(guān),其中定壓放氣閥主要是利用彈簧的彈性力與氣體壓縮力的平衡來實(shí)現(xiàn)套管氣的定壓排放,確保套管氣集中回收,廠共建油井3628口,安裝組合閥2302個(gè),年回收天然氣350×104m3。
2.3控制注水能耗
1)柱塞泵加變頻技術(shù)。柱塞泵屬于容積泵,其排量Q、揚(yáng)程H及軸功率P的變化關(guān)系為
式中:
Q1、Q2——柱塞泵排量,m3/h;
n1、n2——轉(zhuǎn)速,r/min;
H1、H2——揚(yáng)程,m;
P1、P2——軸功率,kW。
由公式(3)~(5)可知,排量與轉(zhuǎn)速成正比,揚(yáng)程與轉(zhuǎn)速無關(guān),軸功率與轉(zhuǎn)速成正比。變頻器通過改變電動機(jī)的轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)泵的排量,而揚(yáng)程不變,但相應(yīng)的功率發(fā)生變化。從2000年起,先后將注水站高能耗的42臺電潛泵和離心泵更換為柱塞泵,并加變頻器,注水單耗降至6.5 kWh/m3,年節(jié)電821×104kWh。
2)柱塞泵更換柱塞。與離心泵更換葉輪原理類似,對11臺泵的柱塞進(jìn)行了調(diào)整,理論排量由5682 m3/d下降到4064 m3/d,泵效由43.4%上升到75%,單耗由6.7 kWh/m3下降到5.9 kWh/m3,年節(jié)電67.1×104kWh。
3)分壓注水技術(shù)。由于注水井壓差大導(dǎo)致注水泵壓高、能耗高,采用分壓注水,減小泵井壓差。某油田有3條注水干線,北干線、南干線和中間干線注水壓力分別為18.6 MPa、19.1 MPa和8.3 MPa,注水泵出口壓力20.4 MPa,注水單耗9.5 kWh/m3。根據(jù)3條干線的壓力及注水量,分別設(shè)計(jì)不同壓力的柱塞泵,實(shí)現(xiàn)分壓注水。注水電動機(jī)功率由560 kW下降到365 kW,注水單耗由9.5 kWh/m3降到6.0 kWh/m3,年節(jié)電166.1×104kWh。
4)單井增壓技術(shù)。單井增壓主要針對無法實(shí)施分壓注水的區(qū)塊,在注水井井場或配水間旁設(shè)置增壓注水泵,對注水站供至注水井的高壓水進(jìn)行二次增壓,降低注水系統(tǒng)整體壓力,見圖4。目前共實(shí)施單井增壓48口井,年節(jié)電460×104kWh。
圖4 單井增壓流程示意圖
2.4其他
1)更換節(jié)能變壓器降低損耗。新型S11型變壓器選用鐵芯3.0硅鋼片,環(huán)型無接縫工藝,與老舊的S7型變壓器比,大大減少了磁阻,提高了功率因數(shù),損耗降低30%左右,該廠共計(jì)更換233臺,空載損耗平均下降37.7%,負(fù)載損耗平均下降24.2%,年節(jié)電90×104kWh。
2)安裝無功補(bǔ)償裝置降低線路損耗。無功補(bǔ)償?shù)幕驹硎窃谕浑娐废到y(tǒng)中,把容性負(fù)荷與感性負(fù)荷并聯(lián)運(yùn)行,使兩者的電流相互抵消,能量在兩者之間互相轉(zhuǎn)換,減少了電源對線路無功功率的輸送,降低了線路損耗。廠安裝高壓無功自動補(bǔ)償裝置共計(jì)32臺,線路功率因數(shù)達(dá)到0.9以上,年節(jié)電154×104kWh。
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.11.019
2015-07-10)
李福章,高級工程師,1993年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院(采油工程專業(yè)),從事地面工程規(guī)劃設(shè)計(jì)及技術(shù)管理工作,E-mail:13304697345@163.com,地址:黑龍江省大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠,163853。