劉國(guó)利
(大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠,河北張家口 075133)
淺析張家口發(fā)電廠送風(fēng)機(jī)節(jié)能改造及效果
劉國(guó)利
(大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠,河北張家口 075133)
張家口發(fā)電廠8臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)較早,鑒于當(dāng)時(shí)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造水平所限,空預(yù)器漏風(fēng)較大。為滿足生產(chǎn)需要,送風(fēng)機(jī)選型較大,而實(shí)際運(yùn)行時(shí)送風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉開(kāi)度較小,功率及電能浪費(fèi)較大。近年來(lái)為了降低NOx排放,提高鍋爐熱效率,張電相繼進(jìn)行了低NOx燃燒器、脫硝、空預(yù)器等改造,改造后的燃燒過(guò)剩空氣量和原設(shè)計(jì)相比下降很多,空預(yù)器漏風(fēng)率也明顯下降,二次風(fēng)系統(tǒng)的阻力也相應(yīng)下降,但由此帶來(lái)的送風(fēng)機(jī)選型偏大的問(wèn)題更加凸顯。為此在2號(hào)鍋爐大修時(shí)對(duì)送風(fēng)機(jī)進(jìn)行了改造,將原送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉葉片數(shù)量由16片減小為8片,即每隔1個(gè)動(dòng)葉片取消1個(gè)動(dòng)葉片。改造后經(jīng)運(yùn)行試驗(yàn)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析表明,兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)功率均有下降,提高鍋爐的經(jīng)濟(jì)性。
送風(fēng)機(jī) 改造 經(jīng)濟(jì)性分析
大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠,共安裝8臺(tái)300MW燃煤發(fā)電機(jī)組,配套鍋爐為東方鍋爐廠制造的蒸發(fā)量為1025t/h一次中間再熱燃煤汽包鍋爐。每臺(tái)鍋爐配備兩臺(tái)上海鼓風(fēng)機(jī)廠制造的FAF20-10.6-1型動(dòng)葉可調(diào)軸流送風(fēng)機(jī)。由于張家口發(fā)電廠8臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)的較早,限于當(dāng)時(shí)的設(shè)備制造、設(shè)計(jì)水平,空預(yù)器漏風(fēng)較大,送風(fēng)機(jī)選型較大,送風(fēng)機(jī)電機(jī)額定功率高達(dá)1120kW,實(shí)際運(yùn)行時(shí)送風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉開(kāi)度較小。近年為了降低NOx排放,提高鍋爐熱效率,相繼完成了8臺(tái)鍋爐的低NOx燃燒器、脫硝、空預(yù)器改造,改造后的燃燒過(guò)??諝饬亢驮O(shè)計(jì)相比下降很多,空預(yù)器漏風(fēng)率也明顯下降,二次風(fēng)系統(tǒng)的阻力也相應(yīng)下降,送風(fēng)機(jī)選型偏大的問(wèn)題更加凸顯。導(dǎo)致風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行效率較低,不斷增加送風(fēng)機(jī)功耗。甚至出現(xiàn)風(fēng)機(jī)喘振、失速跳機(jī)現(xiàn)象,涉及設(shè)備安全問(wèn)題。為相應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排的要求。經(jīng)大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠各級(jí)生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)一至討論通過(guò)在2號(hào)機(jī)組大修時(shí)擬對(duì)2號(hào)爐兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造。
1.1改造前送風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)
張家口發(fā)電廠每臺(tái)鍋爐配備兩臺(tái)上海鼓風(fēng)機(jī)廠制造的FAF20-10.6-1型動(dòng)葉可調(diào)軸流送風(fēng)機(jī),為單級(jí),臥式布置。風(fēng)機(jī)葉片安裝角可在靜止?fàn)顟B(tài)或運(yùn)行狀態(tài)時(shí)用電動(dòng)執(zhí)行器通過(guò)一套液壓調(diào)節(jié)裝置進(jìn)行調(diào)節(jié)。葉輪由一個(gè)整體式軸承箱支承。主軸承由軸承箱內(nèi)的油池和液壓潤(rùn)滑聯(lián)合油站供油潤(rùn)滑。為了使風(fēng)機(jī)的振動(dòng)不傳遞至進(jìn)氣和排氣管路,風(fēng)機(jī)機(jī)殼兩端設(shè)置了撓性聯(lián)接件(圍帶),風(fēng)機(jī)的進(jìn)氣箱的進(jìn)口和擴(kuò)壓器的出口分別設(shè)置了進(jìn)、排氣膨脹節(jié)。電動(dòng)機(jī)和風(fēng)機(jī)用二個(gè)剛撓性半聯(lián)軸器和一個(gè)中間軸相連接。風(fēng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向?yàn)轫槡饬鞣较蚩茨鏁r(shí)針。葉片數(shù)量為16片。
1.2改造前送風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)
由于此次#2鍋爐改造對(duì)燃燒器、空預(yù)器均進(jìn)行了較大幅度的改造,同時(shí)增設(shè)了SCR設(shè)備,并減少了送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉片數(shù)量。為了便于比較改造前后送風(fēng)機(jī)的經(jīng)濟(jì)性情況,通過(guò)調(diào)取歷史數(shù)據(jù),截取了改造前#2機(jī)組分別帶300MW、240MW的運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)(見(jiàn)表1)。
2.1改造后送風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)
改造后送風(fēng)機(jī)原有結(jié)構(gòu)基本不變,僅將原送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉葉片數(shù)量由16片減少為8片,即每隔1個(gè)動(dòng)葉片取消1個(gè)動(dòng)葉片。
2.2改造后送風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)待機(jī)組運(yùn)行工況穩(wěn)定后,進(jìn)行并完成機(jī)組在300MW負(fù)荷工況下的兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)試驗(yàn);之后進(jìn)行并完成機(jī)組在240MW負(fù)荷工況下的兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)試驗(yàn)。改造后送風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表2。
表1 兩個(gè)負(fù)荷工況下送風(fēng)機(jī)改造前機(jī)組運(yùn)行參數(shù)匯總
表2 兩個(gè)負(fù)荷工況下送風(fēng)機(jī)改造前機(jī)組運(yùn)行參數(shù)匯總
表3 改造后兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)熱態(tài)試驗(yàn)主要結(jié)果匯總
3.1改造后兩側(cè)送風(fēng)機(jī)平衡情況分析
將兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)熱態(tài)試驗(yàn)主要數(shù)據(jù)結(jié)果列于表3中,由表3中數(shù)據(jù)可以看出,兩個(gè)負(fù)荷工況下,兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況偏差不大,兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)全壓升、流量、電流、實(shí)際動(dòng)葉開(kāi)度均相差不大,表明左右兩側(cè)二次風(fēng)系統(tǒng)阻力比較均衡。
3.2改造后風(fēng)機(jī)電機(jī)功率計(jì)算公式
在機(jī)組6000V電機(jī)儀表柜記錄每個(gè)工況開(kāi)始、結(jié)束時(shí)的兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)電量值,最終計(jì)算出送風(fēng)機(jī)功率值。
式中:Pm-電動(dòng)機(jī)輸入功率,kW;
N2-試驗(yàn)結(jié)束時(shí)送風(fēng)機(jī)電量值,kW.h;
N1-試驗(yàn)結(jié)束時(shí)送風(fēng)機(jī)電量值,kW.h;
t -電量記錄時(shí)間間隔,h;
Ψ-送風(fēng)機(jī)電度表變比值。
3.3改造前后送風(fēng)機(jī)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性比較
比較表1與表2中改造前后300MW負(fù)荷工況送風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù),可以看出鍋爐改造后兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)電流有一定程度的下降。鍋爐改造前300MW負(fù)荷工況#1、#2送風(fēng)機(jī)電流分別為45.46A/43.01A,鍋爐改造后對(duì)應(yīng)負(fù)荷工況#1、#2送風(fēng)機(jī)電流分別為38.9A/37.1A,鍋爐改造后兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)電流平均下降了6.24A,按電動(dòng)機(jī)額定功率因素cosφ=0.919考慮,粗略估算滿負(fù)荷工況,鍋爐改造后兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)平均功率約較改造前下降“ΔP=√3×U×ΔA cosφ=1.732× 6×6.24×0.919=59.59kW”。
比較表1與表2中鍋爐改造前后240MW負(fù)荷工況送風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù),可以看出鍋爐改造后兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)電流有一定程度的下降。鍋爐改造前240MW負(fù)荷工況#1、#2送風(fēng)機(jī)電流分別為41.69A/40.22A,鍋爐改造后對(duì)應(yīng)負(fù)荷工況#1、#2送風(fēng)機(jī)電流分別為35.3A/34.0A,鍋爐改造后兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)電流平均下降了6.31A,按電動(dòng)機(jī)額定功率因素cosφ=0.919考慮,粗略估算滿負(fù)荷工況,鍋爐改造后兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)平均功率約較改造前下降“ΔP=√3×U×ΔA cosφ=1.732× 6×6.31×0.919=60.26kW”。
總的來(lái)講,鍋爐改造后滿負(fù)荷工況及80%負(fù)荷工況下,兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)電流均較改造前有所下降,相應(yīng)電動(dòng)機(jī)功耗也有所下降,粗略估計(jì)兩個(gè)負(fù)荷工況,鍋爐改造后平均每臺(tái)送風(fēng)機(jī)功率較改造前下降約59.93kW。
送風(fēng)機(jī)改造后,在保證滿足鍋爐運(yùn)行的同時(shí),降低了原有送風(fēng)機(jī)單機(jī)功率。響應(yīng)了國(guó)家節(jié)能減排的號(hào)召,進(jìn)一步降低廠用電率,圓滿完成了對(duì)#2鍋爐機(jī)組的送風(fēng)機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造。
[1]電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T469—2004《電站鍋爐風(fēng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)性能試驗(yàn)》.
[2]國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB10178—88《通風(fēng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)》.
[3]上海鼓風(fēng)機(jī)廠,新版B本FAF型電站動(dòng)葉可調(diào)軸流送風(fēng)機(jī)安裝和使用維護(hù)說(shuō)明書(shū),2004.