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        煉油廠酸性水汽提裝置流程模擬及用能優(yōu)化

        2015-10-26 01:42:47于型偉李宇龍劉富余劉維康中國石油規(guī)劃總院
        石油石化節(jié)能 2015年2期
        關(guān)鍵詞:凈化水側(cè)線汽提塔

        于型偉 李宇龍 劉富余 劉維康(中國石油規(guī)劃總院)

        煉油廠酸性水汽提裝置流程模擬及用能優(yōu)化

        于型偉李宇龍劉富余劉維康(中國石油規(guī)劃總院)

        酸性水汽提裝置是煉油廠重要的環(huán)保裝置,隨著裝置大型化與進(jìn)口原料油硫含量的逐步升高,酸性水汽提裝置能耗水平受到關(guān)注。利用ApenPlus軟件對酸性水汽提裝置進(jìn)行了模擬,探討了汽提塔熱冷進(jìn)料比例、熱進(jìn)料溫度、側(cè)線抽出位置對再沸器負(fù)荷和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。研究結(jié)果表明,適當(dāng)提高熱冷進(jìn)料比例或熱進(jìn)料溫度,有利于降低再沸器熱負(fù)荷,從而降低裝置能耗;汽提塔側(cè)線位置不宜過高或過低,應(yīng)有一個較優(yōu)的抽出位置。在進(jìn)行各參數(shù)優(yōu)化調(diào)整時,應(yīng)密切關(guān)注凈化水中NH3含量,防止其超標(biāo)。

        煉油廠酸性水汽提流程模擬 用能優(yōu)化

        引言

        近年來,隨著汽柴油產(chǎn)品質(zhì)量升級,大多數(shù)煉油廠均使用汽柴油加氫裝置,隨之也產(chǎn)生了大量酸性水。同時,其他煉油裝置(如催化裂化、常減壓等)在煉油加工過程中也會產(chǎn)生一定量的酸性水。這些酸性水通常含有較高濃度的H2S(5000~25000g/cm3)、NH3(5000~30000g/cm3)、CO2(1500g/cm3左右)等,排放前需脫除這些組分[1-2]。另外,國家頒布了《關(guān)于深入推進(jìn)節(jié)水型企業(yè)建設(shè)工作的通知》(工信部聯(lián)節(jié)[2012]431號),要求2015年底前煉油污水回用率達(dá)到50%以上、含硫污水汽提凈化水回用率達(dá)到60%以上,多數(shù)煉油廠均加大了對酸性水的回用,回用前也需脫除H2S等組分。

        酸性水汽提裝置是煉油廠重要的環(huán)保裝置,用于凈化煉油加工過程中產(chǎn)生的酸性水,并回收其中的H2S和NH3。據(jù)文獻(xiàn)[3]報道,對于國內(nèi)某千萬噸煉油廠,酸性水汽提裝置所用蒸汽能耗約占整個煉油能耗的6.5%。因此,在保證各項指標(biāo)滿足要求的同時,對酸性水汽提裝置實(shí)施用能優(yōu)化具有重要的節(jié)能和環(huán)保意義。本研究以國內(nèi)某煉油廠140t/h酸性水汽提裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),運(yùn)用流程模擬軟件AspenPlus對酸性水汽提裝置進(jìn)行模擬計算,并結(jié)合裝置工藝指標(biāo)要求,提出了裝置用能優(yōu)化的改進(jìn)措施。

        1 模型建立

        1.1裝置流程簡介

        酸性水汽提裝置采用目前國內(nèi)較成熟的單塔加壓側(cè)線抽氨汽提工藝,即利用一座汽提塔來完成污水凈化和分離H2S和NH3的任務(wù)。利用CO2(C)和H2S(S)的相對揮發(fā)度比NH3(A)高的特性,首先將原料酸性水中的CO2和H2S從汽提塔上部汽提出去,隨即控制適宜的塔體溫度,在塔中部形成A/(S+C)摩爾比大于10的液相及富氨氣體,該氣體抽出后,采用變溫變壓的三級冷凝,得到高純度的氨氣。

        該工藝具有操作方便、凈化水水質(zhì)好、一次基建投資少、蒸汽單耗少等特點(diǎn),近年來成為科研工作者用能優(yōu)化研究的重點(diǎn)。裝置模擬流程示意圖見圖1。

        圖1 酸性水汽提裝置模擬流程

        1.2模型基礎(chǔ)環(huán)境設(shè)置

        酸性水汽提塔中存在一個NH3-H2S-CO2-H2O四元弱電解質(zhì)體系。由于酸性水汽提過程包含多種化學(xué)反應(yīng),使得液相中存在的真實(shí)組分不同于表觀分子組分,其表觀分子組分主要為NH3、H2S、CO2和H2O,而液相中存在的真實(shí)組分除上述外,還有H3O+、OH-、HS-、NH4+、HCO3-、CO32-等。由于液相熱力學(xué)呈高度非理想型,須選擇合適的熱力學(xué)方法。本研究選用AspenPlus模擬軟件中最通用的電解質(zhì)物性方法ELECNRTL,該方法已被很多研究者采納,并被證實(shí)可行[1,4-5]。反應(yīng)方程式設(shè)置如圖2所示。

        圖2 反應(yīng)方程式設(shè)置

        1.3模型基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

        采用AspenPlus嚴(yán)格精餾模塊RadFrac模塊模擬該裝置,其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如表1所示。

        表1 模型基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

        1.4模型驗(yàn)證

        利用AspenPlus建立裝置流程模擬模型,經(jīng)反復(fù)調(diào)試,模型收斂成功。模型計算結(jié)果與裝置現(xiàn)場標(biāo)定結(jié)果對比見表2,模擬結(jié)果與實(shí)際標(biāo)定結(jié)果數(shù)據(jù)吻合較好,表明該模型的建立是合適的,且準(zhǔn)確性較高,可利用其對汽提裝置進(jìn)一步分析及優(yōu)化。

        表2 模擬結(jié)果與實(shí)際標(biāo)定結(jié)果比較

        2 汽提裝置用能分析及優(yōu)化

        分析裝置現(xiàn)場標(biāo)定數(shù)據(jù),該裝置能耗較大的是汽提塔底再沸器1.0MPa蒸汽用量,蒸汽能耗約占裝置總能耗的94.1%。因此,在滿足產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)要求(凈化水NH3含量小于或等于50mg/L,塔頂氣H2S體積分?jǐn)?shù)大于或等于50%)的前提下,做好汽提塔的節(jié)能優(yōu)化,從而減少再沸器熱負(fù)荷(即減少1.0MPa蒸汽用量),對于降低裝置能耗具有重要意義。

        2.1熱冷進(jìn)料比例

        進(jìn)料總量(123t/h)、進(jìn)料組成、側(cè)線抽出位置及其他參數(shù)均不變,改變汽提塔熱冷進(jìn)料比例,考察其對汽提塔再沸器熱負(fù)荷及產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的影響,結(jié)果見表3。由表3可知,隨著熱冷進(jìn)料比例的不斷增大,再沸器熱負(fù)荷呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢,但凈化水中NH3含量呈現(xiàn)逐漸增大趨勢,而塔頂氣H2S含量及側(cè)線氣NH3含量變化不大。這一變化與文獻(xiàn)[1]報道的研究結(jié)果相一致。

        表3 熱冷進(jìn)料比例的影響

        含硫污水是一種H2S、NH3、CO2等的多元水溶液,它們在水中以多種銨鹽的形式存在,這些銨鹽在水中水解后分別產(chǎn)生游離態(tài)的H2S、NH3、CO2分子,它們又分別與其中氣相中的分子平衡,因而該系統(tǒng)是化學(xué)平衡、電離平衡和相平衡共存的復(fù)雜體系。由于水解是吸熱反應(yīng),因而加熱可促進(jìn)水解作用使游離的H2S、NH3、CO2分子增加。再沸器(通入水蒸汽)起到加熱和降低氣相中的H2、NH3、CO2分子分壓的雙重作用,促使它們從液相進(jìn)入氣相,從而達(dá)到凈化水質(zhì)的目的。隨著熱冷進(jìn)料的比例增加,進(jìn)入汽提塔的熱量增加,因此再沸器負(fù)荷會降低,使得蒸汽量下降,氣相中分壓作用減弱,加之NH3的溶解度比H2S大很多,因此凈化水NH3含量逐漸增加。

        2.2熱進(jìn)料溫度

        其他參數(shù)不變,改變汽提塔熱進(jìn)料的溫度,考察其對汽提塔再沸器熱負(fù)荷及產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的影響,結(jié)果見表4。由表4可知,隨著熱進(jìn)料溫度的不斷升高,再沸器熱負(fù)荷呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢,但凈化水NH3含量卻逐漸增大。當(dāng)熱進(jìn)料溫度增加到145℃時,凈化水NH3含量突然增大,導(dǎo)致凈化水產(chǎn)品質(zhì)量不合格。而塔頂氣H2S含量及側(cè)線氣NH3含量變化不大,這一總體變化趨勢與提高熱冷進(jìn)料比例的變化相同。

        表4 熱進(jìn)料溫度的影響

        2.3側(cè)線抽出位置

        其他參數(shù)不變,改變汽提塔側(cè)線抽出塔板位置,考察其對汽提塔再沸器熱負(fù)荷及產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的影響,結(jié)果見表5。由表5可知,隨著側(cè)線抽出塔板位置往下移,再沸器熱負(fù)荷呈現(xiàn)先下降后略微增加的趨勢,凈化水NH3含量明顯增加,而塔頂氣H2S含量及側(cè)線氣NH3含量變化不大。當(dāng)側(cè)線抽出塔板位置為9時,再沸器熱負(fù)荷達(dá)到最小。

        表5 側(cè)線抽出塔板位置的影響

        3 結(jié)論

        1)以國內(nèi)某煉油廠140t/h酸性水汽提裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用AspenPlus嚴(yán)格精餾模塊和電解質(zhì)物性方法ELECNRTL建立了該裝置的流程模擬模型。從標(biāo)定數(shù)據(jù)及模擬結(jié)果來看,模型精確度較高。

        2)利用建立的模型研究了汽提塔熱冷進(jìn)料比例、熱進(jìn)料溫度、側(cè)線抽出位置對汽提塔再沸器熱負(fù)荷及產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的影響。結(jié)果表明,隨著熱冷進(jìn)料比例的增加,再沸器熱負(fù)荷呈現(xiàn)下降的趨勢,凈化水NH3含量呈現(xiàn)增大趨勢,而塔頂氣H2S含量及側(cè)線氣NH3含量變化不大;提高熱進(jìn)料溫度的總體變化趨勢與提高熱冷進(jìn)料比例的變化趨勢相同;隨著側(cè)線抽出塔板位置往下移,再沸器熱負(fù)荷呈現(xiàn)先下降后略微增加的趨勢,凈化水中NH3含量明顯增加,而塔頂氣H2S含量及側(cè)線氣NH3含量變化不大。

        3)在實(shí)際生產(chǎn)中,適當(dāng)加大熱冷進(jìn)料比例或提高熱進(jìn)料溫度,有利于降低再沸器熱負(fù)荷,從而降低裝置能耗,但須注意凈化水氨含量,使其達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求。同時,側(cè)線抽出位置不宜過高,防止其與H2S反應(yīng)結(jié)鹽,堵塞管路。研究表明,側(cè)線抽出塔板位置為9時,再沸器熱負(fù)荷最低,而產(chǎn)品質(zhì)量又可達(dá)到要求。

        [1]徐義明,王佳兵.AspenPlus軟件模擬及優(yōu)化酸性水汽提塔[J].廣東化工,2012,39(1):125-126.

        [2]楊剛.煉油廠含硫污水汽提塔的模擬與優(yōu)化[D].天津:河北工業(yè)大學(xué),2002.

        [3]魏志強(qiáng),吳升元,張冰劍,等.污水汽提雙塔工藝流程模擬分析與用能改進(jìn)[J].石油煉制與化工,2012,43(4):80-86.

        [4]王正,汪建華.青島煉化酸性水汽提裝置流程模擬與優(yōu)化[J].中外能源,2011,16(1):74-77.

        [5]趙瑩瑩.ASPENPLUS在煉油廠含硫污水汽提過程中的應(yīng)用[J].煉油設(shè)計,1998,28(5):48-51.

        10.3969/j.issn.2095-1493.2015.002.001

        2014-09-02)

        于型偉,工程師,2011年畢業(yè)于天津大學(xué)(化工學(xué)院),從事煉化節(jié)能節(jié)水管理及技術(shù)研究工作,E-mail:yuxingwei@petrochina. com.cn,地址:北京市海淀區(qū)志新西路3號,100083。

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