胡海蘭 趙捷(蘭州石化公司研究院)
300×104t/a催化裂化裝置分餾塔頂油氣冷卻系統(tǒng)的優(yōu)化
胡海蘭趙捷(蘭州石化公司研究院)
某石化公司重油催化裂化裝置對(duì)空冷進(jìn)行更換,并結(jié)合低溫?fù)Q熱網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀,在裝置大檢修期間,對(duì)分餾塔頂冷卻系統(tǒng)進(jìn)行改造優(yōu)化,以解決分餾塔頂冷卻能力不足的問(wèn)題,并改造調(diào)整裝置低溫?fù)Q熱網(wǎng)絡(luò),降低裝置能耗,取得了較好的效果,可使裝置能耗顯著降低。年節(jié)約標(biāo)煤1.6377×104t,帶來(lái)效益1430萬(wàn)元。
重油催化裂化裝置油氣冷卻分餾塔頂
某石化公司的300×104t/a重油催化裂化裝置由于富氣壓縮機(jī)入口溫度的瓶頸,操作上需盡可能降低換熱水返罐溫度,從而降低E202/1~6換熱水側(cè)溫度,提高分餾塔頂冷卻系統(tǒng)冷卻效果,同時(shí)造成催化裝置換熱水終溫下降,氣分裝置E513需要使用大量低壓蒸汽對(duì)換熱水進(jìn)行加熱,能效利用非常低。為消除該生產(chǎn)瓶頸,對(duì)空冷A-201進(jìn)行更換,并結(jié)合裝置低溫?fù)Q熱網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀,由北京設(shè)計(jì)院重新設(shè)計(jì)核算,在2011年7至8月裝置大檢修期間,對(duì)分餾塔頂冷卻系統(tǒng)進(jìn)行改造優(yōu)化,以解決分餾塔頂冷卻能力不足的問(wèn)題,并改造調(diào)整裝置低溫?fù)Q熱網(wǎng)絡(luò),降低裝置能耗。
300×104t/a重油催化裂化裝置分餾塔油氣自分餾塔頂流出后,先經(jīng)分餾塔頂油氣-換熱水換熱器E-202/1~6與換熱水換熱后,進(jìn)入分餾塔頂油氣空冷器A-201/1~28,冷卻后進(jìn)入分餾塔頂油氣分離器D-201進(jìn)行氣液分離,氣體經(jīng)富氣壓縮機(jī)進(jìn)行壓縮后進(jìn)入吸收穩(wěn)定系統(tǒng),液體粗汽油經(jīng)泵加壓后送往吸收穩(wěn)定系統(tǒng)進(jìn)一步分離。
E-202/1~6取熱介質(zhì)為裝置換熱水,該系統(tǒng)主要由換熱水罐(D-208)、換熱水泵(P-212)、換熱器、蒸汽加熱器(E-513)、板框冷卻器(E-212)以及各種儀表構(gòu)成。換熱水從D-208由P-212加壓后,分別與分餾塔塔頂油氣(E-202)、輕柴油(E-204)、穩(wěn)定汽油(E-305)、分餾一中 (E-206)、頂循(E-203)以及油漿(E-207) 換熱后,為了保證氣分裝置用水條件,設(shè)置了蒸汽加熱器(E-513),用1.0MPa蒸汽加熱換熱水供水。經(jīng)氣分取熱后,如果換熱水回水溫度較高,可通過(guò)板框冷卻器(E-212/1~8)將回水冷卻,然后再送入換熱水罐(D-208)形成循環(huán)。
分餾塔頂油氣空冷器A-201/1~28為干濕聯(lián)合空冷,自2003年7月裝置首次開(kāi)車投產(chǎn)后,隨著運(yùn)行周期的不斷增加,實(shí)際生產(chǎn)中,管束外部翅片管結(jié)垢、管束翅片脫落嚴(yán)重、風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率下降且故障率高,同時(shí)空冷器之間間距小,存在互相搶風(fēng)現(xiàn)象,致使空冷冷卻能力嚴(yán)重不足,造成分餾塔頂冷后溫度持續(xù)超出工藝卡指標(biāo)上限(30~48℃),最高溫度達(dá)到55℃。雖然車間采取諸多調(diào)整措施:包括除鹽水代替軟化水作為空冷用水;制定空冷風(fēng)機(jī)檢查臺(tái)賬,及時(shí)聯(lián)系維修公司維護(hù);降低換熱水溫度來(lái)降低空冷入口溫度;定期對(duì)空冷偏流進(jìn)行調(diào)整;聯(lián)系施工單位用水沖洗管束外表面等措施來(lái)解決分餾塔頂冷后溫度高的問(wèn)題,但效果有限,分餾塔頂冷后溫度依然維持在50~55℃之間,使得氣壓機(jī)入口溫度上升,富氣量增多,氣壓機(jī)負(fù)荷增大,嚴(yán)重影響氣壓機(jī)安全平穩(wěn)運(yùn)行,已經(jīng)成為制約裝置滿負(fù)荷安全長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行的瓶頸。
由于富氣壓縮機(jī)入口溫度的瓶頸,操作上需盡可能降低換熱水返罐溫度,從而降低E202/1~6換熱水側(cè)溫度,提高分餾塔頂冷卻系統(tǒng)冷卻效果,同時(shí)造成催化裝置換熱水終溫下降,氣分裝置E513需要使用大量低壓蒸汽對(duì)換熱水進(jìn)行加熱,能效利用非常低。
300×104t/a催化裂化裝置內(nèi)部分換熱網(wǎng)絡(luò)不合理,造成能量浪費(fèi),主要表現(xiàn)在:
1)300×104t/a催化裂化裝置分餾塔頂油氣-換熱水換熱器(E202/1~6),由于處理量和氣體產(chǎn)量的增加,油氣通過(guò)現(xiàn)有6臺(tái)冷凝器的壓降增大,壓降達(dá)到0.13kg/cm2。
2)300×104t/a催化裂化裝置貧吸收油的換熱流程是先經(jīng)過(guò)脫吸塔(C302)重沸器加熱塔底介質(zhì),然后加熱富吸收油,再經(jīng)過(guò)空冷器冷卻,進(jìn)空冷器前的溫度仍高達(dá)130℃左右,還有較大的低溫?zé)峄厥諠摿Α?/p>
空冷A201/1~28在長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中,設(shè)備嚴(yán)重老化,管束外表面結(jié)垢且大量翅片破損、脫落,加之空冷風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率下降,造成空冷抽風(fēng)冷卻效果下降,空冷冷卻效果極差,嚴(yán)重影響氣壓機(jī)組的平穩(wěn)運(yùn)行,必須對(duì)空冷A201/1~28進(jìn)行更換。
對(duì)空冷A-201進(jìn)行更換,對(duì)分餾塔頂冷卻系統(tǒng)進(jìn)行改造優(yōu)化,具體的優(yōu)化實(shí)施方案如下:
1)拆除分餾塔頂28臺(tái)干濕聯(lián)合空冷,更換為6臺(tái)濕式板式空冷器。
2)分餾塔頂油氣-換熱水換熱器E-202/1~6殼體利舊,管束更改為螺旋折流板換熱器,新增2臺(tái)同規(guī)格換熱器E-202/7~8,與E-202/1~6并聯(lián)操作,解決分餾塔頂冷卻系統(tǒng)冷卻能力不足的現(xiàn)狀,同時(shí)降低油氣側(cè)壓降。
3)對(duì)低溫?fù)Q熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化,新增1臺(tái)貧吸收油-換熱水換熱器E-215,更多回收貧吸收油中熱量。
該優(yōu)化方案由車間在2011年7至8月裝置大檢修期間組織施工單位施工,9月份裝置開(kāi)工后投用實(shí)施。
4.1改造后分餾塔頂冷卻系統(tǒng)流程
為了充分回收分餾塔頂油氣的低溫?zé)幔略鰞膳_(tái)分餾塔頂油氣-換熱水換熱器E-202/7~8與換熱水換熱后,由于換熱面積增大,有效降低了空冷器的熱負(fù)荷,故減少22組空冷器,僅保留6組空冷器(圖1)。
圖1 改造后分餾塔頂冷卻系統(tǒng)流程
4.2改造后低溫?zé)崴h(huán)系統(tǒng)流程
新增1臺(tái)貧吸收油換熱器,換熱水與輕柴油(E-204)換熱后先與貧吸收油(E-215)再與穩(wěn)定汽油(E-305)及原流程中的后續(xù)換熱器換熱,其它換熱流程不變(圖2。)
圖2 改造后低溫?zé)崴h(huán)系統(tǒng)流程
4.3空冷A201運(yùn)行情況
7月底300×104t/a催化裂化裝置大檢修結(jié)束,8月3日反應(yīng)噴油成功,各崗位操作逐步調(diào)整到位,裝置恢復(fù)正常生產(chǎn)。9月2日2#主風(fēng)機(jī)切換至四機(jī)組運(yùn)行,裝置提量滿負(fù)荷生產(chǎn),新增的6臺(tái)濕式板式空冷器運(yùn)行情況良好。圖3為裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)下分餾塔頂冷后溫度變化。從圖3可以明顯看出,分餾塔頂冷后溫度完全控制在工藝卡范圍內(nèi)(30~48℃),滿足實(shí)際生產(chǎn)需要。
圖3 裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)下分餾塔頂冷后溫度變化
4.4低溫?zé)崴h(huán)系統(tǒng)運(yùn)行情況
分餾塔頂冷卻系統(tǒng)改造后,分餾塔頂冷后溫度完全受控,因此車間開(kāi)始逐步對(duì)裝置低溫?zé)崴h(huán)系統(tǒng)取熱量進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,以降低裝置能耗。9月2#主風(fēng)機(jī)切換至四機(jī)組運(yùn)行、裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)后,車間逐步停用3臺(tái)換熱水—循環(huán)水板框式換熱器E-212,將換熱水返換熱水罐D(zhuǎn)-208,溫度由檢修前的40~45℃提高到50~55℃,對(duì)低溫?zé)崴h(huán)系統(tǒng)運(yùn)行開(kāi)始進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。圖4為催化裝置換熱水終溫及E513換熱器加熱蒸汽流量改造前后變化。從圖4可以看出,雖然換熱水總?cè)崃坑兴陆?,但由于換熱水初始溫度升高,換熱水在催化裝置內(nèi)的換熱終溫得到大幅提高,由改造前的105~108℃上升到117~120℃,氣分裝置換熱水加熱器E513加熱蒸汽流量隨之明顯降低,在換熱水進(jìn)氣分裝置溫度TIC511控制131.5℃的前提下,由改造前的36~40t/h降至18~22t/h,節(jié)約1.0MPa蒸汽約18t/h。同時(shí)由于停用3臺(tái)換熱水-循環(huán)水板框式換熱器,循環(huán)水用量下降,節(jié)約循環(huán)水約650t。
圖4 改造前后催化裝置換熱水終溫及E513換熱器加熱蒸汽流量變化
目前,低溫?zé)崴h(huán)系統(tǒng)相關(guān)操作條件控制較平穩(wěn),車間逐步提高換熱水初始溫度至設(shè)計(jì)范圍58~65℃,觀察低溫?zé)崴h(huán)系統(tǒng)取熱量變化。
4.5分餾塔頂油氣-換熱水換熱器E-202/1~8運(yùn)行情況
裝置開(kāi)工后,新增的E-202/7~8運(yùn)行情況良好。圖5為改造前后E202殼程(油側(cè))出口溫度變化。從圖5可以看出,改造后在換熱水初始溫度提高的情況下,E202油氣出口溫度仍有明顯下降,由改造前的90℃下降到85℃。同時(shí)增加2臺(tái)換熱器后,E202油氣側(cè)壓降降低,氣壓機(jī)入口壓力上升,在維持同樣的沉降器壓力的情況下,氣壓機(jī)組汽輪機(jī)用氣量相應(yīng)下降,降低了裝置能耗。
4.6貧吸收系統(tǒng)運(yùn)行情況
圖6為改造前后貧吸收進(jìn)再吸收塔溫度變化。從圖6可以看出,貧吸收油-換熱水換熱器E215投用后,貧吸收油中低溫?zé)岬玫竭M(jìn)一步回收,貧吸收進(jìn)再吸收塔溫度明顯下降,有利于提高干氣質(zhì)量、減少干氣帶液。
圖5 改造前后E202殼程出口溫度變化
圖6 改造前后貧吸收油進(jìn)再吸收塔溫度變化
分餾塔頂冷卻系統(tǒng)改造后,分餾塔頂冷卻系統(tǒng)冷卻能力不足情況得到解決,相應(yīng)粗汽油進(jìn)吸收塔溫度較改造前的50~55℃大幅下降,極大提高了吸收塔的吸收效果,同時(shí)隨著貧吸收油進(jìn)再吸收塔溫度降低,再吸收塔吸收效果得到改善,使得干氣質(zhì)量得到較大提升。圖7為改造前后干氣質(zhì)量變化。從圖7可以明顯看出,干氣純度明顯上升,由改造前的接近95%提高到96%以上。
圖7 改造前后干氣質(zhì)量變化
項(xiàng)目實(shí)施后E513低壓蒸汽年用量減少18t/h,每年節(jié)能量(標(biāo)煤)1.5634×104t;E212循環(huán)水年用量減少52×104t/a,節(jié)能量(標(biāo)煤) 0.0743× 104t,兩項(xiàng)合計(jì)年節(jié)能(標(biāo)煤)1.64×104t;年節(jié)約蒸汽成本 1290.24萬(wàn)元,年節(jié)約循環(huán)水成本140.4萬(wàn)元,合計(jì)年經(jīng)濟(jì)效益為1430.64萬(wàn)元。
能量?jī)?yōu)化方案實(shí)施后,達(dá)到了預(yù)期的目的:
1)分餾塔頂冷卻系統(tǒng)改造已徹底解決分餾塔頂冷卻系統(tǒng)冷卻能力不足情況,為裝置滿負(fù)荷安全長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2)以分餾塔頂冷卻系統(tǒng)改造為基礎(chǔ)的低溫?zé)峄厥論Q熱網(wǎng)絡(luò)改造調(diào)整已初見(jiàn)成效,但仍需要根據(jù)北京設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)核算數(shù)據(jù)持續(xù)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,同時(shí)通過(guò)近期300×104t/a催化裂化裝置全面標(biāo)定,全面掌握低溫?zé)峄厥論Q熱網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀況和裝置能耗變化。
3)吸收穩(wěn)定系統(tǒng)吸收劑溫度降低,吸收塔、再吸收塔吸收效果增強(qiáng),干氣質(zhì)量得到明顯提升。
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.003.009
2014-06-30)
胡海蘭,高級(jí)工程師,2010年畢業(yè)于華東理工大學(xué),從事能量?jī)?yōu)化技術(shù)研究工作,E-mail:cnhhl@163.com,地址:甘肅省蘭州市西固區(qū)清水街17號(hào)蘭州石化公司研究院,730060。