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        礦場聚合物粘度影響因素分析及治理方法

        2015-10-21 19:54:39徐凱等
        科學與技術(shù) 2015年2期
        關(guān)鍵詞:治理方法影響因素

        徐凱等

        摘要:聚合物驅(qū)油是油田高含水開發(fā)后期原油穩(wěn)產(chǎn)的主要技術(shù)措施。注聚合物的目的是為了增加注入水的粘度,由于在礦場注入的過程中聚合物粘度受眾多因素的影響,粘度保留率低,影響了驅(qū)油效果,因此,在聚合物溶液配注過程中就要注重對粘度影響因素的研究。聚合物驅(qū)油生產(chǎn)實踐表明聚合物溶液配制成分的質(zhì)量和配注系統(tǒng)中的機械、化學和生物降解因素對溶液的粘度均有影響。通過對聚合物溶液粘度的主要影響因素進行分析和研究,有利于采取各種技術(shù)措施提高聚合物粘度,確保聚合物的驅(qū)油效果。

        關(guān)鍵詞:聚合物溶液;粘度;影響因素;治理方法

        引 言

        注入聚合物溶液的主要作用是改變油水流度比,增加掃油面積,擴大波及體積,從而提高采收率,聚合物溶液粘度是聚合物驅(qū)油的重要指標之一。研究聚合物粘度影響因素,采取相應的技術(shù)手段提高粘度,對于提高聚合物驅(qū)油效果具有重要意義。目前采油廠正注聚項目在注入的過程中發(fā)現(xiàn),注入的聚合物溶液粘度過低,第一段塞濃度粘度低于30 mPa.s,第二段塞在20 mPa.s左右,不能達到方案的要求,嚴重影響聚合物開發(fā)效果。目前發(fā)表研究成果主要是從室內(nèi)試驗進行分子量、濃度、溫度、礦化度、攪拌速度和氧等方面分析對粘度的影響【1】,但礦場實際粘度變化是多種因素共同影響的結(jié)果,其與現(xiàn)場投加的藥劑、污水、設(shè)備流程等方面息息相關(guān),通過對礦場配注和注入過程的分析,探究影響聚合物溶液粘度的因素及規(guī)律,有針對性的提出保粘的方法,實施調(diào)整干粉類型、提高第二段塞濃度、污水曝氧處理、注聚設(shè)備流程優(yōu)化等措施,大幅提高正注項目聚合物溶液粘度,確保三次采油的效果及經(jīng)濟效益。

        1 技術(shù)方法

        1.1 礦場聚合物粘度影響因素分析

        取現(xiàn)場使用的不同批次干粉配制5000mg/L的聚合物溶液,攪拌2小時后測其粘度,三種干粉每一批次性能都有較大的波動。A干粉平均化驗粘度3016mPa.s,C干粉平均化驗粘度2795mPa.s,B干粉平均化驗粘度3585mPa.s。從檢測的母液粘度數(shù)據(jù)看,B干粉最高,比其它兩類干粉高出近600mPa.s,幅度達到20%。但相對應的污水稀釋后隨著濃度的降低粘度與其它干粉趨于一致,總體來看B型干粉的抗鹽性能比A干粉、C干粉略差。污水稀釋后,因礦化度升高,粘度下降。

        1.2 現(xiàn)場污水水質(zhì)對聚合物溶液粘度的影響

        聚合物驅(qū)一般采用清水配制聚合物溶液、污水稀釋注入方式,污水為地層采出水。(1)污水礦化度對粘度的影響。從測定數(shù)據(jù)看,不同稀釋條件下,稀釋到相同的濃度,在濃度3000mg/L以下,即濃度較低情況下,清水配清水稀釋測定粘度要比清水配污水稀釋粘度高2.0~4.0倍,污水對聚合物溶液粘度粘度降解達到50%~70%。(2)污水中離子含量對粘度的影響。隨著離子濃度的增加粘度下降較快,在 >2500mg/L時,隨著離子濃度的增加粘度下降的趨勢減緩,隨后粘度趨于穩(wěn)定。Cl-、HCO3-、CO32-對聚合物溶液粘度的影響較小,在>3500mg/L時基本趨于穩(wěn)定,Cl-對聚合物溶液粘度的影響要略大于HCO3-、CO32-的影響。隨S2-離子濃度的增加,聚合物溶液粘度大幅下降,濃度大于5mg/L時粘度下降趨于平緩,下降到10mPa.s以下。

        1.3 溶解氧對粘度的影響

        溶解氧是影響聚合物溶液穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素,污水中氧的存在會使其粘度迅速下降,氧化降解嚴重的驅(qū)油體系甚至會喪失流度控制能力。隨著體系中溶解氧的增加,粘度下降。在脫氧條件下,在老化初期粘度損失在15%左右。有氧條件下,老化初期粘度損失率達到70%以上。從現(xiàn)場連續(xù)監(jiān)測的數(shù)據(jù)來看,污水中溶解氧的含量上升較快,對現(xiàn)場聚合物溶液粘度有較大影響。

        1.4 聚合物溶液注入過程中對粘度的影響

        聚合物驅(qū)地面注入系統(tǒng)主要由一個配制站和一個注入站組成,由于受各種因素的影響,會使聚合物水溶液的粘度下降。在聚合物的配制系統(tǒng),設(shè)置了3個取樣點,即熟化罐出口、螺桿喂入泵和外輸泵進出口。在注入系統(tǒng)部分,設(shè)置了5個取樣點,即注聚泵進出口、注聚井井口、井下管柱20m和1200m等處。(1)配制系統(tǒng)粘度降解情況。在配制系統(tǒng),主要剪切點是螺桿喂入泵(或外輸泵),進出口監(jiān)測42次,粘度保留率97.7%。(2)注入系統(tǒng)粘度降解情況。在注入系統(tǒng),粘度剪切點主要是注聚泵,進出口監(jiān)測64次,去掉粘度異常6次后,粘度保留率93.7%,即從熟化罐出口到匯管間粘度保留率91.4%,剪切率8.6%。此外,注聚泵影響粘度的另一個因素是注入泵供液不足,聚合物溶液排量未達到要求,如閥關(guān)閉不嚴(氣蝕、雜物阻礙、卡滯等)、閥桿斷裂、盤根磨損嚴重、溶液漏失量大等,以及泵工作腔進氣,這些因素導致注入泵聚合物溶液的排量比理論排量少,引起聚合物溶液濃度降低,粘度下降。

        1.5 提高聚合物粘度方法

        (1)提高聚合物溶液濃度。室內(nèi)試驗表明,礦化度在9800mg/L時,注入濃度2200mg/L以上時,粘度均能50mPa·s以上,礦場的粘度是室內(nèi)試驗的50%,因此,礦場注入粘度能達到25mPa·s以上,能夠滿足方案設(shè)計粘度要求。(2)污水進行曝氧處理。當清水配制的聚合物母液被曝氧污水稀釋時,不會發(fā)生氧化還原反應,從而可以大幅度減少聚合物溶液粘度的損失。(3)開展干粉適應性分析及時調(diào)整干粉。通過干粉礦場適應性分析,開展好系統(tǒng)粘度調(diào)研,及時與上級部門進行溝通,調(diào)整現(xiàn)場干粉廠家,提高區(qū)塊聚合物溶液粘度。(4)優(yōu)化注聚設(shè)備流程。根據(jù)“流程簡化、工藝適應”的技術(shù)原則,積極開展工藝流程改造,進一步提高工藝的適應性和可靠性。1)優(yōu)化改造分散系統(tǒng)。八區(qū)設(shè)計中進行調(diào)整由水射流分散調(diào)整為水幔式分散。同時,對在用水射流分散進行優(yōu)化改造。2)注聚流程采取玻璃鋼、不銹鋼管線。新注聚項目建設(shè)時高壓污水管網(wǎng)、母液外輸管網(wǎng)、單井管線全部采用玻璃鋼管線,將高壓管匯處的管線整體更換為不銹鋼管線等措施,較少腐蝕、結(jié)垢現(xiàn)象,減少鐵離子的產(chǎn)生,增加注聚設(shè)備流程系統(tǒng)的粘度保留率。老注聚項目逐步用非金屬管材替換金屬管材。加大注聚區(qū)玻璃鋼管柱的應用。

        2 應用及效果

        2.1 東三聯(lián)流程改造進行污水曝氧處理。對東三聯(lián)進行了流程改造,增加兩座曝氧罐,9月全部改造完工并整體投運。對改造后的注聚用污水水質(zhì)進行現(xiàn)場檢測,亞鐵和硫化物去除效果比較明顯。污水組分中含油量、懸浮物、SRB菌大幅下降??傮w來看,雖然污水礦化度及鈣鎂離子含量沒有減少,但是經(jīng)過曝氧、沉降、緩沖后,污水中對粘度影響較大的亞鐵、硫化物、SRB菌等含量減少,使各區(qū)塊注入粘度大幅度上升,注聚區(qū)塊平均注入粘度達到了36.1mPa.s。

        2.2 六區(qū)3-5更換干粉提高了區(qū)塊注入粘度。六區(qū)3-5二元驅(qū)由C干粉更換為A干粉,現(xiàn)場應用情況好轉(zhuǎn),母液化驗粘度上升了550 mPa.s,井口注入粘度上升3.1mPa.s。

        2.3 優(yōu)化改造設(shè)備流程,提高粘度保留率。(1)優(yōu)化新項目工藝流程。八區(qū)新投時分散調(diào)整為水幔式分散,投加高原干粉,分散溶解性能較好,泵類設(shè)備放空頻率低于六區(qū)3-5,螺桿泵、注聚泵沒有因起泡嚴重出現(xiàn)設(shè)備損害的現(xiàn)象,從粘度檢測來看,能夠達到方案設(shè)計要求。污水干線、母液外輸線,單井管線均采取玻璃鋼管線,站內(nèi)流程全部使用不銹鋼管材,16口注聚井井下管柱更換為玻璃鋼油管。井口注入粘度能夠達到30 mPa.s以上,井下玻璃鋼管柱粘度檢測井下20米、1200米處平均粘度分別為23.8mPa·s、17.8mPa·s,粘度保留率59.3%,遠遠高于普通油管管柱。(2) 改造水射流分散。首先對分散溶解裝置的料倉進行改造,向上抬高0.4米,讓出一定的安裝空間,在射流器的下粉料斗處增加一臺DN50的電動開關(guān)球閥,在沖刷管處增加一個DN15的電動開關(guān)球閥,配合采用程序自動控制,徹底解決了分散溶解裝置的返水問題。(3)優(yōu)化外輸喂入系統(tǒng)運行參數(shù)。將注聚泵的喂入壓力由0.5MPa降低為0.3MPa,外輸壓力由1.1 MPa降低為0.7 MPa,降低了螺桿泵的經(jīng)濟運行轉(zhuǎn)速,提高了粘度保留率。(4)提高注聚泵容積效率。加強技術(shù)攻關(guān),把注聚泵使用的球閥更換為技術(shù)較成熟的錐形閥,提高注聚泵的容積效率,目前注聚泵容積效率達到97.8%。容積效率的提高減少了溶液的剪切,提高了粘度保留率。

        3 結(jié)論

        (1)聚合物干粉性能對聚合物溶液粘度起到?jīng)Q定性影響,從油田在用的不同廠家干粉礦場適應性看,A干粉性能較穩(wěn)定,對注聚用設(shè)備、污水適應強,同等注入濃度下粘度較高。(2)聚合物稀釋污水中含有大量的金屬離子,這些金屬離子對聚合物粘度的影響不同。價位越高的陽離子對粘度的影響越大,所以在配制的過程中一定控制高價陽離子的含量。Fe2+、S2-對礦場聚合物溶液粘度的影響最大,少量的Fe2+、S2-能使粘度急劇下降。(3)聚合物溶液輸送過程中,濃度越高粘度降解損失越小。提高聚合物溶液濃度2200mg/L以上,能夠達到方案設(shè)計粘度要求。(4)在聚合物配制注入系統(tǒng)中,對聚合物溶液粘度機械剪切較大的設(shè)備是注人泵和輸送管線,通過優(yōu)化改造,能夠提高注聚設(shè)備流程系統(tǒng)粘度保留率。(5)通過以上對礦場聚合物溶液粘度的分析,針對聚合物降解找到一些方法。通過實施調(diào)整干粉類型、提高第二段塞濃度、污水曝氧處理、注聚設(shè)備流程優(yōu)化等措施,能夠大幅提高正注項目聚合物溶液粘度。

        參考文獻

        1.刑志青.含油污水中硫化物升高機理[J].油氣田地面工程,2006,25(7):2-5

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