王拯
摘 要:目前油田生產(chǎn)實際以及油田分公司要求,通過加大節(jié)能技改措施的實施,完成“十一五”末生產(chǎn)能耗比“十五”降低20%的工作目標(biāo)。本文結(jié)合采油四礦生產(chǎn)實際,從產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整,新技術(shù)、新設(shè)備的應(yīng)用,強化技術(shù)管理工作三個方面指出了目前機采系統(tǒng)節(jié)能降耗的潛力,闡述了如何通過科學(xué)管理,有效降低機采系統(tǒng)能耗,提高油田開發(fā)效益。
主題詞:機采系統(tǒng) 能耗 潛力
1、機采系統(tǒng)現(xiàn)狀
1.1 機采系統(tǒng)耗能狀況
勝采四礦目前共有油井258口,開井180口,其中抽油機井134口,電泵44口,螺桿泵2口。日產(chǎn)液水平1.86萬噸,日產(chǎn)油水平800噸,綜合含水為95.7%。平均動液面為934m,平均泵深為1409m。平均日耗電14.6萬千瓦時,平均提液單耗8.03千瓦時/噸。
特高含水級別95%-98%從分泵徑、泵型的液量、油量、井?dāng)?shù)的比例中,舉升的主要類型是250方以上大排量電泵,液量占到此含水級別總液量的67.4%,高液量在穩(wěn)定產(chǎn)量運行的同時,帶來了高能耗,在此含水級別的電泵井能耗占到機采系統(tǒng)能耗的67%,液量舉升與能耗矛盾突出。另外,在在中高含水級別90%-95%從分泵徑、泵型的液量、油量、井?dāng)?shù)的比例中,舉升的主要類型是泵徑為56的有桿泵,占到總井?dāng)?shù)的61.5%。通過摸查這部分井的生產(chǎn)情況,在同樣完成舉升過程,可以通過轉(zhuǎn)換泵型,下螺桿泵,以及56泵升級到70、95的經(jīng)濟泵型的方式,在耗電略有增加的情況下,可有效舉升更多液量,實現(xiàn)提液增油。
由于在產(chǎn)液規(guī)模的控制條件下,不進行產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整,壓減高耗工藝,低耗工藝提液潛力難以得到發(fā)揮。
2、影響機采系統(tǒng)能耗的突出問題
2.1 產(chǎn)液結(jié)構(gòu)不優(yōu)化,高耗工藝比例大
目前我礦產(chǎn)液構(gòu)成上存在的突出問題是,高耗工藝的比例明顯偏高,制約著機采耗能最優(yōu)化的實現(xiàn)。目前我礦的電泵開井44口,占開井?dāng)?shù)的25.5%,平均日產(chǎn)液12×104 m3,占70.7%,日產(chǎn)油384.6t,占46.9%,平均日耗電10.26×104kWh,占提液耗電的74.43%。
由于在產(chǎn)液規(guī)模的控制條件下,不進行產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整,壓減高耗工藝,低耗工藝提液潛力難以得到發(fā)揮。
2.2 抽油設(shè)備嚴(yán)重老化,節(jié)能設(shè)備應(yīng)用少
2.2.1 抽油機
目前,采油四礦抽油機新度系數(shù)僅為0.34,低于全廠抽油機新度系數(shù)0.39,超期(大于14年)服役的抽油機60口,占總井?dāng)?shù)的44.7%。
2.2.2 電機
盡管經(jīng)過近幾年節(jié)能電機更新改造,目前節(jié)能電機占所占比列依然很小,運行的抽油機電機中,節(jié)能電機僅有53口,占總油井?dāng)?shù)的40.68%,平均電機功率因數(shù)為0.67,造成設(shè)備高耗低效。
2.2.3 變壓器
目前應(yīng)用的變壓器型號比較多,品牌比較雜,雖然近幾年通過各種渠道對部分高耗能的
變壓器進行了更換,目前仍有33臺S7型變壓器在運行,造成了電能損耗的增加。
3、機采系統(tǒng)節(jié)能降耗潛力分析
3.1 挖掘產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整潛力,建立經(jīng)濟的產(chǎn)液規(guī)模
通過目前四礦在用舉升工藝的效益分析,結(jié)合階段性油藏的動態(tài)管理措施,有步驟實施油井工藝規(guī)模的調(diào)整工作,提高經(jīng)濟泵型的比例,減少高耗低效工藝的比例,逐步形成經(jīng)濟的產(chǎn)液構(gòu)成。
泵徑的優(yōu)化匹配主要的調(diào)整原則概括為“穩(wěn)兩頭,調(diào)中間”,即相對穩(wěn)定大排量提液需求的250泵和深抽工藝需求的φ44,重點是φ70、95等經(jīng)濟泵型的逐步增加數(shù)量。下步,我們以產(chǎn)量和經(jīng)濟效益為中心,逐步實施機采系統(tǒng)的泵徑整合工作,建立經(jīng)濟產(chǎn)液構(gòu)成。
經(jīng)濟泵型優(yōu)化整合后,經(jīng)濟產(chǎn)液規(guī)模1.86×104m3,預(yù)計電泵開井?dāng)?shù)控制在40口左右,日耗電量可降低1.28×104kWh。
3.2 挖掘新設(shè)備、新技術(shù)應(yīng)用潛力,建立合理的應(yīng)用規(guī)模
通過對近幾年在我礦新技術(shù)、新設(shè)備應(yīng)用效果,以經(jīng)濟性、適用性、有效性的應(yīng)用原則優(yōu)選節(jié)能新設(shè)備、新技術(shù)的應(yīng)用,建立一定的應(yīng)用規(guī)模,形成技術(shù)降耗的規(guī)模效應(yīng)。
3.2.1 節(jié)能電機
在幾年應(yīng)用的節(jié)能電機中永磁電機在提高提高電機負(fù)載率、低速電機在降低電機功率方面有顯著效果。
3.2.1.1普及永磁電機,提高電機負(fù)載率
由于目前的電機負(fù)載率比較低(只有26.58%),“大馬拉小車”是造成電機運行效率低的主要原因,對功率因數(shù)小于0.4的44臺普通電機,實施更換永磁電機。安裝永磁電機后,單井裝機功率減少11kw,平均功率因數(shù)上升0.287,平均電流下降了13.52A,平均功率負(fù)載率上升9.43%,平均單井日耗電節(jié)約29kWh,節(jié)電率為12.24%。下步將普及永磁電機,替代普通電機,提高電機負(fù)載率。
3.2.1.2加大低速電機應(yīng)用力度
對供液不足井安裝低速電機,降低沖次到2次以內(nèi),功率等級由37KW以上統(tǒng)一下降到22KW,有功節(jié)電率達(dá)到40%左右,功率因數(shù)隨提高0.2,在深抽油井進行參數(shù)優(yōu)化、提高系統(tǒng)效率具有較好的效果。目前我礦供液不足油井26口,平均沖次3.7次,下步將加大低速電機在供液不足油井上的應(yīng)用,充分挖掘低速電機在參數(shù)優(yōu)化,提高系統(tǒng)效率方面的作用。
3.2.2 變頻控制裝置
使用增加數(shù)據(jù)反饋功能的抽油機變頻控制柜,通過“快提慢放”實現(xiàn)增液增油,需根據(jù)單井現(xiàn)場設(shè)定最佳上下行速度,確保實現(xiàn)節(jié)能和增液雙效。累計對10口供液不足的井抽油機變頻控制柜,平均系統(tǒng)效率由27.59%上升到29%以上,平均單井節(jié)電50KWh。
對液面低供液條件差,采用電泵方面變頻技術(shù)可以調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速,改善供液條件差的油井工況,日節(jié)電在130KWh,通過地面控制,調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速,確保油井正常生產(chǎn)、延長電泵機組的使用壽命。目前已安裝4臺變頻控制柜,平均系統(tǒng)效率由安裝22.87%上升到27%以上。下步重點對供液狀況差的5口井推廣應(yīng)用電泵井變頻控制柜。