孫業(yè)
【摘要】氣田開采后期氣量減少,井口壓力逐漸降低,天然氣壓縮機不能穩(wěn)定在設定的工況下運轉造成故障停機,配件加速損耗。因此必須通過安裝壓縮機自動補氣裝置穩(wěn)定壓縮機進口壓力在設定范圍內;使壓縮機在非額定運行工況下能夠正常平穩(wěn)運轉;降低壓縮機的故障率、提高壓縮機在氣田開采中的適應性。
【關鍵詞】天然氣;DPC2803;天然氣壓縮機;補氣
引言
壓縮機在運轉時,往往因壓縮機排氣參數的改變,使機器實際運行點偏離設計工況,從而改變壓縮機的負載特性。運行時天然氣壓縮機進氣壓力隨著氣井儲量遞減而井壓逐漸下降,活塞完成一個循環(huán)所吸入的氣體體積折算到標準狀況下的流量就隨著減少。此外,克75天然氣處理工藝必須要求增壓、換熱、節(jié)流后天然氣溫度在-10℃~-15℃之間,所以環(huán)境溫度不變時進氣壓力降低而排氣壓力恒定,壓比會升高,使容積系數下降,排氣量降低。
1、DPC2803壓縮機技術的難點
天然氣壓縮機,進氣壓力不斷降低,排氣溫度逐漸上升,排氣量不斷下降,無論是安全性和輸氣需要,都要求進行相應的調節(jié)。
轉速調節(jié):壓縮機功率變化與轉速成正比,因此可以對天然氣壓縮機進行排氣量和功率調節(jié)。而整體式天然氣壓縮機的發(fā)動機是二沖程的燃氣發(fā)動機,具有一定的調速范圍,可以實現壓縮機轉速的調節(jié)。但是過低的轉速(<350rpm)容易造成在進氣壓力變化時非正常停機以及加劇缸內積碳。
余隙調節(jié):天然氣壓縮機在一級缸頭往往配置有余隙缸,通過改變余隙活塞的位置來改變余隙容積。設計工況的余隙是最小余隙。進站壓力隨著時間遞減時,余隙應調至大值,以平衡進口壓力減少所引起的功率下降,使壓縮機不至于在低功率的負荷下運轉,同時達到保持較大排氣量的目的。
單作用運行:壓縮機氣缸只在載荷一端來壓縮氣體,但是在兩用一備的運行并車下,不能靈活組合適應原料氣的氣量,且改變了氣流脈沖頻率,容易使壓縮機機體振動加劇,造成十字頭、活塞桿等連接部位曠動,出現故障,因此單作用運行并不能達到穩(wěn)定的運行效果。
以現有工藝條件無法解決DPC2803壓縮機在非額定工況下正常運轉的問題,同時五八區(qū)氣田進入開采后期,無法對單井調產,也就無法實現穩(wěn)定氣源保證平穩(wěn)的額定工況,必須從其它節(jié)點尋找解決問題的突破口。
2、壓縮機的技術創(chuàng)新
一般自力式調壓閥單純靠彈簧彈性系數設定調節(jié)范圍,反應較慢,靈敏度較低,氣田開采到后期,氣井攜液能力較差,所以氣量會有波動,造成壓縮機進口壓力波動而故障停機。
而C1P控制器帶比例、積分控制,相當一個氣動的變送器。通過波紋管提高反饋壓力控制擋板運動速度、靈敏度,排放閥門動作的氣源壓力,從而控制閥門的開關量。這種結構使控制器的輸出開關從完整的輸出壓力信號。此功能降低了感應彈簧彈性系數,提高了閥門的反應速度與控制靈敏度,能夠更有效的降低壓縮機的故障停機率,保證氣田穩(wěn)定連續(xù)生產。
3、壓縮機的技術的先進性分析
3.1自力式調節(jié)閥
自力式調節(jié)閥是一種無須外加驅動能源,依靠被測介質自身的能量,按設定值進行自動調節(jié)的控制裝置。它集檢測、控制、執(zhí)行諸多功能于一身,自成一個獨立的儀表控制系統(tǒng)。具有以下特點:無需外加驅動能源;節(jié)能,運行費用低;適用于爆炸性危險環(huán)境,安全性高;結構簡單,維護工作量??;可以實現無人值守;集變送器、控制器及執(zhí)行機構的功能于一體,價格低廉,節(jié)約工程投資。
以油田常用的三相分離器為例,使用自力式調節(jié)閥工程投資僅為使用電動單元組合儀表的三分之一。配置的C1控制器通過儀表風壓力與閥門進口壓力成反比控制閥門開關量。比例波紋管連接閥門進口的壓力,壓在連接梁感受到壓力的變化。通過梁調節(jié)排氣閥撥片的開度,從而改變驅動閥門動作的氣源壓力,與閥門內彈簧彈力成比例控制閥門開度。
3.2氣動調節(jié)閥
氣動調節(jié)閥通過控制模塊,采集閥前反饋壓力信號,按照設定值依靠輸出24V電壓電流控制閥門定位器從而驅動執(zhí)行機構進行自動調節(jié)的控制裝置。氣動調節(jié)閥主要由DCS控制系統(tǒng),閥門定位器、氣動閥、壓力變送器組成的控制回路。具有以下特點:可實現遠程觀察運行狀態(tài);調量小,精確度高;適用于爆炸性危險環(huán)境,較安全;可實現無人值守。
3.3自力式調節(jié)閥的優(yōu)點
自力式調節(jié)閥與氣動調節(jié)閥相比具有以下幾方面優(yōu)點:(1)氣動調節(jié)閥需要24V供電,而自力式調節(jié)閥不需要。天然氣壓縮機基本置于室內,在有限的空間中自力式調節(jié)閥安全性更高。(2)自力式調節(jié)閥純機械結構控制,氣動調節(jié)閥屬于精密儀器,易干擾。相比較自力式調節(jié)發(fā)操作簡單,運行維護方便.(3)自力式調節(jié)閥比氣動調節(jié)閥工作原理簡單。成本低。
4、壓縮機自動補氣工藝技術成果應用
通過補氣閥將對應的壓縮機出口高壓氣補充至壓縮機進口,保證了壓縮機在額定負荷下正常平穩(wěn)的運行。在原料氣氣量不變的基礎上,2011年4月26日3號天然氣壓縮機投用補氣系統(tǒng)。可以通過補氣閥調節(jié),壓縮機進氣壓力實現設定范圍0.5-0.9Mpa,對該壓縮機進行運行狀態(tài)跟蹤考核。根據設備實際運轉記錄趨勢可以看出,3號壓縮機在額定不同轉速下,均可以達到額定設計載荷,3個動力缸溫度相差小,且進口壓力保持不變。說明補氣系統(tǒng)可以根據壓縮機不同負載能力補充對應的處理氣量,從而壓使壓縮機在穩(wěn)定的工況內正常運轉。不會因為往往因進氣參數(壓力、溫度)逐漸遞減,即壓縮機排氣參數的改變,使機器實際運行點偏離設計工況,從而改變了壓縮機的負載特性。消除了壓縮機的變工況運行狀態(tài)。該結果表明克75天然氣處理站工藝優(yōu)化取得了實際效果。
5、效益評價
5.1經濟效益
2011年4月26日,3號壓縮機安裝補氣系統(tǒng)后可以再設定的工況下正常運轉,消除了平均每月因壓縮機動力缸積碳非正常狀態(tài)故障停機,減少了放空量損失。
消除壓縮機長期在低負荷下運轉,減少造成曲軸受力不均造成偏磨,增長了DPC2803天然氣壓縮機的大修周期。DPC2803天然氣壓縮機大修一次費用230000元,三臺壓縮機為690000元。降低了動力端由于潤滑油不能充分燃燒,造成氣門和活塞環(huán)積碳。因此補氣系統(tǒng)延長了部分配件的使用周期。改造后壓縮機的運轉平穩(wěn),降低了故障率,延長了配件使用周期,減少了大修一次,節(jié)約費用約989418元。
5.2社會效益
通過重新選型改造DP2803天然壓縮機的補氣執(zhí)行機構,實現該壓縮機補氣功能。首先消除壓縮機在非設定工況下低負荷運轉的狀態(tài)。在不穩(wěn)定工況下,該壓縮機均能以額定負荷平穩(wěn)運轉。該系統(tǒng)提高了天然氣壓縮機在氣田晚期開采應用的適應性,降低了壓縮機的故障率,并且減少人員的工作強度。
在我廠也是首先使用自力式調節(jié)閥作為天然氣壓縮機的補氣裝置。該裝置在天然氣增壓處理中安全系數更高,工藝簡單維護簡便,且成本低。訂制庫伯壓縮機配件周期長,只能采取預見性訂購配件,成本高,使用率低。使用該補氣系統(tǒng)簡化了工藝,降低了故障率因此實用性與推廣性更強。