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        中儲式制粉系統(tǒng)改造后的優(yōu)化調(diào)整

        2015-10-21 19:54:39蔡健
        科學(xué)與技術(shù) 2015年2期
        關(guān)鍵詞:煙煤制粉風(fēng)門

        蔡健

        勝利發(fā)電廠#1爐制粉系統(tǒng)改造后,從實際生產(chǎn)運行來看,存在諸多安全隱患,如轉(zhuǎn)移管內(nèi)有煤粉沉積或排粉機帶粉,易造成煤粉的自燃或一次風(fēng)箱爆炸,一旦發(fā)生爆炸,必須停機進行處理;其次,制粉系統(tǒng)改造后,制粉溫度偏低,煤粉細度偏粗等因素,導(dǎo)致飛灰長期在13%,直接影響我廠的經(jīng)濟運行。為了解決上述問題,需對系統(tǒng)進行改造和優(yōu)化調(diào)整。

        1 制粉系統(tǒng)簡介

        勝利發(fā)電廠#1爐型號為DG670/13.7—8A,燃用晉中貧煤,為單汽包自然循環(huán),π型布置,配筒式鋼球磨煤機,中間儲倉式制粉系統(tǒng),熱風(fēng)送粉,固態(tài)除渣,鋼筋混凝土構(gòu)架,全懸吊結(jié)構(gòu),采用回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,超高壓,具有中間再熱的露天布置鍋爐。

        #1爐在2013年10月進行了摻燒煙煤制粉系統(tǒng)改造。改造后系統(tǒng)如下圖1所示。

        2 防止制粉系統(tǒng)及一次風(fēng)箱爆炸的優(yōu)化方案

        勝利發(fā)電廠一期鍋爐制粉系統(tǒng)改造后,經(jīng)過一段時間的運行,發(fā)現(xiàn)乏氣轉(zhuǎn)移進入一次風(fēng)箱的過程中因設(shè)計不完善存在以主要下問題:

        (1)#1號爐制粉系統(tǒng)系統(tǒng)甲乙側(cè)壓差大、風(fēng)阻大影響配風(fēng)調(diào)整;

        (2)乏氣系統(tǒng)設(shè)計不合理,單側(cè)運行時另一側(cè)風(fēng)門門后大量積粉,且乏氣水平管道內(nèi)也存在積粉情況;

        (3)改造后的新增系統(tǒng)無預(yù)防積粉、監(jiān)測積粉及應(yīng)急處理設(shè)施。

        對此,我們制定以下改造方案:

        (1)避免乏氣系統(tǒng)積粉

        增加乏氣系統(tǒng)測點,便于運行人員監(jiān)控管道狀況,并將十米乏氣調(diào)整門南移,避免單側(cè)運行時停運行側(cè)門后大量積粉;門后和局部異積粉的地方單獨從制粉系統(tǒng)密封風(fēng)管引入吹掃風(fēng),對可能積粉進行吹掃,避免煤粉沉積自燃。

        (2)增加積粉消除和異常情況處理設(shè)施

        在乏氣支管上加裝電動隔絕門,一旦發(fā)生單側(cè)積粉自燃,可迅速隔絕單側(cè),采取后續(xù)手段處理,避免停爐。

        在乏氣支管的水平段內(nèi)部加裝不短于1.5米的擾動管,擾動管作用是向乏氣管道底部噴射氣流,擾動沉積的煤粉,被乏氣帶走。

        在積粉的管道上增加檢修孔,當(dāng)少量煤粉自燃后可以隔絕后打開檢修孔進行清除。

        在系統(tǒng)高位區(qū)增加噴淋沖水系統(tǒng)和滅火蒸汽系統(tǒng),當(dāng)大量煤粉自燃后可以隔絕后投入滅火蒸汽,并沖水將煤粉帶走,在垂直管道下端有防水口。

        3優(yōu)化調(diào)整降飛灰

        3.1根據(jù)煤質(zhì)揮發(fā)分劃分“煙煤位”與“貧煤位”,提高制粉溫度

        根據(jù)煤質(zhì)揮發(fā)分在熱控邏輯中劃分“煙煤位”與“貧煤位”,當(dāng)入爐煤干燥無灰基揮發(fā)分(Vdaf)低于25%時,認定為貧煤,執(zhí)行燃燒貧煤時的制粉溫度控制聯(lián)鎖,當(dāng)入爐煤干燥無灰基揮發(fā)分(Vdaf)高于25%時,認定為煙煤,執(zhí)行燃燒煙煤時的制粉溫度控制聯(lián)鎖。

        “煙煤位”與“貧煤位”的制粉溫度限值差20℃,減少了冷風(fēng)的攝入量,提高了制粉溫度,在一定程度上降低了飛灰可燃物,但降幅不明顯。

        3.2調(diào)整粗分離擋板,降低煤粉細度

        煤粉細度的大小直接影響飛灰可燃物的升降。當(dāng)制粉系統(tǒng)運行時,首先在設(shè)備外部粗略關(guān)小粗分離折向擋板,通過此項工作,煤粉細度下降2%~3%,飛灰有輕微下降,但由于該折向擋板內(nèi)外開度不一致,導(dǎo)致?lián)醢彘_度的均勻性較差,仍存有細度較大的煤粉,使飛灰仍較大,在10~12%。

        最后人員進入粗分離進行內(nèi)部調(diào)整,用標(biāo)尺精確測量折向擋板與相鄰擋板軸套的間距,調(diào)整該間距在13cm,以達到所有擋板開度一致。煤粉細度由原來的15%下降到目前的平均10%,飛灰由原來的13%左右下降到6%左右,效果十分明顯。

        3.3減少爐煙用量

        制粉系統(tǒng)增加爐煙的目的是為了降低制粉系統(tǒng)含氧量,防止制粉系統(tǒng)爆炸。正常運行時,制粉系統(tǒng)爐煙混合氧量一般保持在8%-10%。

        而在制粉系統(tǒng)運行時,爐煙混合氧量過低,會降低一次風(fēng)的含氧量,弱化燃燒,使飛灰可燃物增加。

        因此在實際運行中,應(yīng)適當(dāng)?shù)臏p少爐煙用量,目前,我們將該氧量控制在12%左右,既保證了安全,同時提高了一次風(fēng)含氧量,降低了飛灰。

        3.4控制磨煤機再循環(huán)風(fēng)門開度

        在制粉系統(tǒng)運行時,再循環(huán)風(fēng)門開度過大,制粉系統(tǒng)的通風(fēng)量有所增加,但是流通截面積沒有增加,流速必然有所提高,制粉系統(tǒng)帶粉能力必然增加,所以有一部份比較粗一點的煤粉也被帶出磨煤機,導(dǎo)致煤份細度有所增加。

        因此需盡量關(guān)小再循環(huán)風(fēng)門開度,一方面,關(guān)小再循環(huán)風(fēng)門可降低煤粉細度,從而降低飛灰可燃物;另一方面,關(guān)小再循環(huán)風(fēng)門可增加三次風(fēng)速,確保了乏氣轉(zhuǎn)移管風(fēng)速,防止了煤粉在管道內(nèi)的沉積。

        另外,再循環(huán)風(fēng)門關(guān)小后,還增加了磨煤機的干燥出力,降低了廠用電。

        4 結(jié)論

        制粉系統(tǒng)在進一步優(yōu)化改造后,制粉系統(tǒng)的安全性得到極大的提升,制粉系統(tǒng)從未發(fā)生過自燃和爆炸。

        在對制粉系統(tǒng)進行運行優(yōu)化調(diào)整后,鍋爐的飛灰可燃物大幅降低,從之前的13%降至目前的6%,鍋爐煤耗得到大幅下降。

        參考文獻

        [1]望亭發(fā)電廠. 《鍋爐》. 中國電力出版社.

        [2]山西電力工業(yè)局. 《鍋爐設(shè)備運行》. 中國電力出版社.

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