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        基于華中18i型數(shù)控系統(tǒng)的內(nèi)螺紋磨床改造

        2015-10-21 19:10:29周國和
        科技與企業(yè) 2015年14期
        關(guān)鍵詞:滑臺內(nèi)螺紋修整

        【摘要】本文以S7620普通內(nèi)螺紋磨床為研究對象,采用華中HNC-18i數(shù)控系統(tǒng),對磨床徑向進給工作臺(X軸)進行數(shù)控化改造;采用水冷式電主軸磨頭代替原來機械式磨頭;對原來車頭直流電機調(diào)速改為普通交流電機采用變頻器控制;采用菜單編程模式進行磨削加工,實際使用情況表明,改造后操作簡單實用,機床故障率降低,生產(chǎn)效率和產(chǎn)品磨削質(zhì)量提高,同時實現(xiàn)一人多機操作,這種改造模式可進行應(yīng)用推廣。

        【關(guān)鍵詞】內(nèi)螺紋磨床;華中HNC-18i;數(shù)控改造

        1.引言

        我公司是專業(yè)生產(chǎn)商用車轉(zhuǎn)向器廠家,在數(shù)控技術(shù)未普及年代,轉(zhuǎn)向器活塞螺母熱處理后內(nèi)滾道磨削,全靠漢江機床廠生產(chǎn)的S7620普通內(nèi)螺紋磨床進行加工。該設(shè)備采用液壓與機械聯(lián)合進給半自動操作模式;進刀和砂輪修整靠手動操作;設(shè)備老化后造成磨削尺寸不穩(wěn)定因素諸多,全靠工人操作經(jīng)驗保證。由于不能進行全自動磨削加工、一人操作一臺設(shè)備、加工效率又低,不適合公司推行精益生產(chǎn)的一人多機模式,加上設(shè)備老化后故障率高,嚴(yán)重制約公司的產(chǎn)能發(fā)展,為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,推行精益生產(chǎn),因此將該設(shè)備進行數(shù)控化改造迫在眉睫。

        2.改造方案確定

        S7620普通內(nèi)螺紋磨床由液壓、機械、電氣聯(lián)合控制的半自動內(nèi)螺紋磨床,電氣控制是最典型的繼電器接觸器控制線路,機床機械結(jié)構(gòu)由徑向進給工作臺、軸向滑臺、砂輪修整三部分組成。

        徑向進給工作臺由砂輪磨頭、工作臺、絲杠、油缸和操作手柄組成,油缸驅(qū)動工作臺快速移動和定位,磨削進刀和砂輪修整進刀靠手柄旋轉(zhuǎn),經(jīng)過減速機構(gòu)帶動絲杠驅(qū)動滑臺進行磨削和砂輪修整進刀,該部分結(jié)構(gòu)復(fù)雜,零件繁多,空間緊湊,故障率高,維修不方便。由此徑向進給工作臺的改造方案是去除原來機械機構(gòu)和液壓驅(qū)動部分,采用伺服驅(qū)動進給,伺服電機轉(zhuǎn)速為2000轉(zhuǎn)/分,傳動絲杠采用螺距為5mm高精度滾珠絲杠,移動直線速度最高達10米/分,伺服電機以及高精度滾珠絲杠組合使用的精度和速度完全滿足產(chǎn)品磨削工藝和精度的要求。

        軸向滑臺由車頭、滑臺、滾珠絲杠副和車頭電機組成,車頭電機驅(qū)動車頭旋轉(zhuǎn),車頭通過配比懸掛齒輪同滑臺滾珠絲杠連接,來實現(xiàn)磨削工件旋轉(zhuǎn)一周,軸向滑臺移動一個螺距的聯(lián)動,通過滑臺行程限位開關(guān)控制車頭電機正反轉(zhuǎn),控制工件靠近砂輪磨削和退出磨削,由于改造成本限制,保留該部分經(jīng)典的機械結(jié)構(gòu),修復(fù)軸向滑臺傳動精度,將車頭驅(qū)動方式進行優(yōu)化,實現(xiàn)螺紋滾道雙向磨削,將磨削效率提高一倍。

        砂輪修整原來采用金剛筆修整,金剛筆采用擺動方式修整砂輪,由于擺動軌道磨損,每次修整后的砂輪形狀同工件螺紋滾道外形難保證一致,該部分改造方案是去除原來的結(jié)構(gòu),采用成形金剛滾輪修整模式,成形金剛滾輪尺寸參數(shù)同工件螺紋滾道一致,經(jīng)成形金剛滾輪重復(fù)修整后的砂輪的外形尺寸可以保持一致性,解決一處尺寸出現(xiàn)不穩(wěn)定環(huán)節(jié)。

        3.改造方案實施

        3.1數(shù)控系統(tǒng)以及伺服選型

        華中HNC-18i型系統(tǒng)是經(jīng)濟實用型數(shù)控系統(tǒng),可支持2軸聯(lián)動,可配各種類型的脈沖驅(qū)動單元,除標(biāo)準(zhǔn)的操作面板外,還配置32路開關(guān)量輸入和24路開關(guān)量輸出接口,另外還配手持單元接口和主軸控制接口,由于機械結(jié)構(gòu)簡化后,控制輸入輸出點數(shù)足以滿足要求,更加重要的是該系統(tǒng)提供20個斷電保存用戶宏變量,這是能否作為磨床系統(tǒng)應(yīng)用的關(guān)鍵點,上述基本功能已經(jīng)滿足該設(shè)備數(shù)控化改造要求,再加上華中系統(tǒng)廠家的地理位置和顯著的服務(wù)優(yōu)勢,所以推薦使用華中HNC-18i數(shù)控系統(tǒng)。

        伺服系統(tǒng)選擇松下MINAS A5系列驅(qū)動裝置以及其對應(yīng)伺服電機構(gòu)成,該系統(tǒng)性能穩(wěn)定、電機體積小、抗干擾能力強、定位精準(zhǔn),為以后的穩(wěn)定磨削加工提供條件。

        3.2砂輪磨頭控制

        S7620普通內(nèi)螺紋磨床原來砂輪磨頭是普通機械磨頭,由于轉(zhuǎn)速固定,隨著砂輪磨削修整直徑變小后,砂輪線速度也降低,產(chǎn)品磨削后的光潔度下降,并且普通機械磨頭在使用后有一定溫升,從而導(dǎo)致加工尺寸不穩(wěn)定。

        改造后采用較為先進的水冷式電主軸磨頭,功率7.3KW,頻率600HZ,轉(zhuǎn)速36000轉(zhuǎn)/分,足以滿足所有產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)速要求范圍,采用7.5KW變頻驅(qū)動,型號為臺達VFD075B43A,砂輪轉(zhuǎn)速由數(shù)控系統(tǒng)S指令控制系統(tǒng)主軸接口的0-10V模擬電壓輸出來控制變頻器實現(xiàn)無級變速,砂輪啟動停止由M代碼控制,具體執(zhí)行在加工程式中控制,隨著砂輪修整直徑變小,用戶可以直接操作面板主軸速度倍率來調(diào)整砂輪轉(zhuǎn)速,改造后既給操作帶來方便,又在一個環(huán)節(jié)消除磨削出現(xiàn)不穩(wěn)定的因素。

        3.3車頭旋轉(zhuǎn)速度控制

        改造前的S7620普通內(nèi)螺紋磨床,車頭旋轉(zhuǎn)由一臺直流電機驅(qū)動,電柜內(nèi)直流電機驅(qū)動模塊電路老化,故障頻繁,轉(zhuǎn)速由面板電位計調(diào)整,在磨削過程中需靠手工調(diào)節(jié)來改變粗磨和精磨的磨削速度。

        根據(jù)原直流電機的功率和轉(zhuǎn)速值作參考,采用1.5KW普通三相交流電機驅(qū)動車頭,用一臺2.2KW變頻器控制電機,型號為臺達VFD022B43A,使用此方案對原車頭的直流電機的控制做出改造,控制原理圖見圖1。

        改造后的速度控制采用變頻器的7段速控制方式來實現(xiàn)多種磨削速度,分別對應(yīng)頻率為10Hz、20Hz、25Hz、30Hz、35Hz、40Hz、50Hz,系統(tǒng)控制對應(yīng)的用戶自定義M代碼分別為M20、M21、M22、M23、M24、M25、M26。

        3.4伺服控制

        改造后松下MINAS A5伺服驅(qū)動由HNC-18i系統(tǒng)控制,伺服電機編碼器是2500線,由于HNC-18i系統(tǒng)系統(tǒng)對指令有四細分,驅(qū)動器對電機編碼器有四倍頻,伺服電機旋轉(zhuǎn)一圈,工作臺直線移動5mm,數(shù)控系統(tǒng)需發(fā)送發(fā)2500*4*4=40000個脈沖,同時伺服電機編碼器通過伺服驅(qū)動器反饋2500*4=10000個脈沖到數(shù)控系統(tǒng),外部脈沖當(dāng)量分子與外部脈沖當(dāng)量分母之比為坐標(biāo)軸實際脈沖當(dāng)量,即每個位置單位所對應(yīng)坐標(biāo)軸實際移動距離,即系統(tǒng)電子齒輪比,根據(jù)上述數(shù)據(jù)分析計算,系統(tǒng)電子齒輪比為5000/40000=1/8。

        數(shù)控系統(tǒng)將發(fā)出的脈沖數(shù)和返回的脈沖數(shù)進行實時監(jiān)控和跟蹤比較,當(dāng)誤差超出一定范圍,產(chǎn)生跟蹤誤差報警,提示用戶查找問題,數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動和伺服電機之間構(gòu)成一個閉環(huán)控制系統(tǒng),具有很高的位置精度控制能力。

        4.程序設(shè)計

        4.1磨削過程

        機床徑向控制采用伺服控制(X軸),軸向采用M代碼控制工件左右運動,可以實現(xiàn)在工件兩端自動進給的軸向磨削循環(huán)。磨削循環(huán)過程,執(zhí)行M35軸向滑臺磨削右行后,當(dāng)砂輪相對移到工件的左端時,X軸進給移動,砂輪前進一個值,執(zhí)行M36軸向滑臺磨削左行后,當(dāng)砂輪相對移到工件的右端時,X軸進給移動,砂輪前進一個值,在工件運動過程中X軸徑向不得進給移動,如此進行粗磨、半精磨、精磨循環(huán)后,當(dāng)磨削余量變?yōu)榱銜r,必須執(zhí)行M34軸向滑臺左行,工件遠離砂輪后,進行砂輪自動修整,然后進行光磨。

        實際使用中,在程序合適位置設(shè)置一個選擇停M01,方便實現(xiàn)砂輪對刀。當(dāng)X軸移動到循環(huán)磨削起點位置時,執(zhí)行M01暫停,然后操作者插入手動磨削,根據(jù)磨削火花狀況,左右調(diào)整軸向滑臺的位置,使得砂輪在螺紋滾道中間位置,然后再轉(zhuǎn)入自動磨削。

        4.2菜單編程

        將磨削所需數(shù)據(jù)用系統(tǒng)斷電保存的宏變量表示,編程時,操作者只需把所需數(shù)據(jù)輸入,不需要修改程序。零件變化時,只需改變相關(guān)位置數(shù)據(jù),實現(xiàn)菜單編程,使得操作更加簡單直觀。菜單編程界面如表1。

        4.3磨削程序

        機床磨削程序按照主程序,子程序結(jié)構(gòu)編制。

        5.結(jié)束語

        經(jīng)過數(shù)控化改造后的S7620螺紋磨床,實現(xiàn)自動磨削和砂輪修整,一人多機操作,生產(chǎn)效率高,降低生產(chǎn)成本和設(shè)備投資,同時磨削加工產(chǎn)品的質(zhì)量和設(shè)備的運行都非常的穩(wěn)定可靠,達到預(yù)期的改造效果;目前公司10余臺早已全部改造完工,最初改造使用至今已近8年,給公司創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟效益。據(jù)統(tǒng)計,多數(shù)轉(zhuǎn)向器生產(chǎn)企業(yè)均有此類設(shè)備,因此該改造案例在業(yè)內(nèi)具有極大的推廣價值。

        參考文獻

        [1]藍文謹(jǐn).從螺紋磨床的改造探討設(shè)備改造的途徑.設(shè)備管理維修,1981(01) .

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        作者簡介

        第一作者:周國和,男,1981年出生,大學(xué)本科,工程師,主要從事工業(yè)自動化,數(shù)控技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用。

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