劉學(xué)民 李蘭偉
前言
我礦業(yè)公司是一座現(xiàn)代化大型礦井,年產(chǎn)原煤五百六十萬噸,每年掘進(jìn)巷道一萬八千余米。目前,全礦設(shè)有三個掘進(jìn)區(qū),一個掘準(zhǔn)隊和一外雇隊,進(jìn)尺作業(yè)線達(dá)到十余條。井下在用DSJ-800皮帶機(jī)二十多部,在掘進(jìn)進(jìn)尺過程中,由于皮帶機(jī)機(jī)尾滑滾站膠輥損壞,皮帶機(jī)尾跑偏等,造成皮帶機(jī)使用達(dá)不到理想的使用效果,本編文章就是基于這種情況對我礦皮帶機(jī)機(jī)尾改進(jìn)過程進(jìn)行探討。要求皮帶機(jī)機(jī)尾使用首先要符合《煤礦安全規(guī)程》中的管理規(guī)定,滿足我公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化逐步提高的需要,其次要達(dá)到使用效果好,方法簡單以及可以重復(fù)使用等目的。
一、概況
我礦業(yè)公司在帳DSJ-800皮帶機(jī)35部,平常井下使用基本在20部左右。現(xiàn)在我公司使用的大多數(shù)皮帶機(jī)尾是由原廠裝配的,共計5組滑滾站,其中的兩組放置除塵風(fēng)機(jī)及水箱,剩余三組作為掘進(jìn)機(jī)轉(zhuǎn)載在上面行走落煤,在使用過程中由于落煤不均,或有大塊砸壓,造成機(jī)尾滑滾站上的緩沖膠輥被砸斷;同時隨著掘進(jìn)的延伸,需要向進(jìn)尺方向拉皮帶機(jī)尾,有時機(jī)尾調(diào)整不正,著急進(jìn)尺,就造成膠帶在機(jī)尾處跑偏,使煤炭落在皮帶機(jī)外面,給清理工作增加一定難度,不能滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化逐步提升的要求。針對這種情況,我們對皮帶進(jìn)行了一系列的改進(jìn)并最終確定了現(xiàn)在的形式。本文就是針對我們的改進(jìn)過程進(jìn)行的討論。
二、皮帶機(jī)機(jī)尾滑滾站的改進(jìn)過程
1、皮帶機(jī)出廠配備的機(jī)尾滑滾站(示意圖見圖1)
圖1 皮帶機(jī)出廠配備的機(jī)尾滑滾站示意圖
圖1所示為皮帶機(jī)出廠配備的機(jī)尾滑滾站示意圖,其主要組成為機(jī)尾滾筒安裝在固定滑撬上,在其后方配備有5個滑撬,兩側(cè)分別安裝工字鋼,用于固定緩沖滾架子,每組有7組緩沖滾架子,每組架子安裝1套緩沖膠輥,用來承接由掘進(jìn)機(jī)轉(zhuǎn)載來煤,達(dá)到向外運(yùn)輸?shù)哪康摹?/p>
優(yōu)點:運(yùn)輸、安裝、使用、維護(hù)、修理簡單方便。
缺點:1)膠帶在機(jī)尾跑偏時,處理困難;2)出大塊時容易砸斷膠輥和緩沖滾架子,影響質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的提升,影響設(shè)備使用。
2、改用緩沖床作為機(jī)尾滑滾站(示意圖見圖2)
圖2 改用緩沖床作為機(jī)尾滑滾站
如圖2所示為改用緩沖床作為機(jī)尾滑滾站,主要是利用防砸條取代過去的緩沖滾,每組滑滾站使用兩組緩沖床,每組緩沖床安裝9個防砸條,這樣掘進(jìn)機(jī)轉(zhuǎn)載落下的煤直接砸到緩沖床上,就避免了緩沖滾的損壞。我們結(jié)合井下現(xiàn)場使用效果,總結(jié)出以下優(yōu)缺點:
優(yōu)點:1)落煤效果良好,很大程度上減少了灑煤量,降低了清理量;2)有效的防止了皮帶機(jī)尾緩沖膠輥的損壞;3)可重復(fù)使用,安裝效果美觀。
缺點:1)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,加工難度大,初次使用投入費(fèi)用較高。2)體積較大,運(yùn)輸、安裝不方便。3)皮帶在機(jī)尾跑偏時,不易調(diào)整。4)局限性較大,在坡度較大的巷道使用時容易損壞。
3、緩沖床加防跑偏滾機(jī)尾導(dǎo)向滑滾站(示意圖見圖3)
圖3 緩沖床加防跑偏滾機(jī)尾導(dǎo)向滑滾站
如圖3所示:為緩沖床加防跑偏滾機(jī)尾導(dǎo)向滑滾站,該裝置主要是最后一節(jié)滑滾站改為兩側(cè)安裝跑偏滾,中間為緩沖床,這樣即有效的防止了皮帶跑偏,又避免了緩沖滾的損壞,取得了較好的效果,大大提高了膠帶和緩沖床的使用壽命。我們結(jié)合井下現(xiàn)場使用效果,總結(jié)出以下優(yōu)缺點:
優(yōu)點:(1)、經(jīng)過兩側(cè)安裝跑偏滾,有效的防止了皮帶的跑偏,較過去人為調(diào)整機(jī)尾處膠帶跑偏,安全方便。(2)、由于中間部分的小滾改用緩沖膠條,就避免了膠輥的損壞,為確保皮帶完好提供了有利保障。
缺點:結(jié)構(gòu)復(fù)雜,加工難度大,對初次使用需要投入較高費(fèi)用。
4、引用皮帶機(jī)自移機(jī)尾作為滑滾站
現(xiàn)在我礦為引進(jìn)了皮帶機(jī)自移機(jī)尾作為滑滾站,該裝置改變了過去用掘進(jìn)機(jī)拉機(jī)尾的傳統(tǒng)作業(yè)方式,當(dāng)截割達(dá)到一定距離,皮帶機(jī)尾滑滾站沒有余量需要前移機(jī)尾時,皮帶機(jī)頭人員將儲帶藏漲緊車松開,使膠帶松弛,在機(jī)尾的操作人員只需操作液壓手柄,考液壓控制就可將機(jī)尾自行前移,每次可移動1.6米,可反復(fù)移動多次,該方案可節(jié)省人力、安全、快速,行走平穩(wěn),動作可靠,安設(shè)兩個調(diào)偏油缸可以達(dá)到自動調(diào)偏的目的。
優(yōu)點:(1)、機(jī)尾兩側(cè)安裝跑偏油缸,當(dāng)皮帶在機(jī)尾處跑偏時,只需操作手柄,就可以實現(xiàn)自動調(diào)偏功能,較過去人為調(diào)整機(jī)尾處膠帶跑偏,安全方便快捷。(2)、使用自移機(jī)尾,可以實現(xiàn)打貓桿與延伸皮帶平行作業(yè),提高了生產(chǎn)效率,且節(jié)約人力。
缺點:結(jié)構(gòu)復(fù)雜,加工難度大,需要加裝液泵,并安裝一趟液壓管路,對初次使用需要投入較高費(fèi)用。
三、結(jié)束語
經(jīng)過對井下SDJ-800皮帶機(jī)機(jī)尾的幾次改進(jìn)調(diào)整,我們很好的解決了皮帶機(jī)尾在使用過程中存在的一系列問題,尤其是使用自移機(jī)尾后,可以說是對傳統(tǒng)的拉機(jī)尾方式進(jìn)行了一次大的改革,達(dá)到了理想的使用效果,并且滿足了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求。