劉超琴
摘要:660MW亞臨界燃煤機(jī)組升級(jí)改造,汽輪機(jī)低壓旁路增加甩負(fù)荷工況,保證凝汽器安全運(yùn)行。全開減溫水閥加大減溫水量,并不能達(dá)到預(yù)期甩負(fù)荷工況時(shí)汽輪機(jī)低壓旁路出口要求的壓力和溫度,且導(dǎo)致嚴(yán)重的水擊、噪音、振動(dòng)等。
關(guān)鍵詞:前饋控制;濕蒸汽;低壓旁路;焓值;管道布置
1.設(shè)備概述
電廠鍋爐是巴威的B&WB-2028/17.43-M,汽輪機(jī)是TOSHIBA,汽機(jī)旁路是Sulzer液動(dòng)HBSE/NBSE系列,高壓旁路(主蒸汽)和低壓旁路(再熱蒸汽)二級(jí)串聯(lián),旁路系統(tǒng)裝置有旁路閥、減溫水調(diào)節(jié)閥等。電廠升級(jí)改造,增加甩負(fù)荷工況,保證凝汽器安全運(yùn)行。
甩負(fù)荷工況出現(xiàn),電廠將低壓旁路減溫水閥全開,增加噴水量,低壓旁路出口蒸汽仍不能降到120℃,過(guò)噴的減溫水和不合理的管道布置,導(dǎo)致旁路閥后管道嚴(yán)重水擊、噪音和振動(dòng)。
2.低壓旁路系統(tǒng)減溫不夠原因分析
針對(duì)低壓旁路系統(tǒng)減溫不夠的現(xiàn)象,對(duì)旁路系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)檢查和重新核算。設(shè)備容量符合工況運(yùn)行要求,旁路閥和減溫水閥運(yùn)行正常,管道無(wú)阻塞,蒸汽流速合理,減溫設(shè)備彈簧噴嘴啟閉良好。最后,從控制曲線和管道損壞推測(cè)旁路蒸汽減溫不夠的原因:DCS為溫度反饋控制,現(xiàn)場(chǎng)管道布置復(fù)雜,凝汽器入口沒(méi)有水幕保護(hù)裝置。
汽水循環(huán)遵循焓值守恒,焓值不能直接測(cè)量,只能通過(guò)過(guò)熱蒸汽或者水的溫度來(lái)推算。蒸汽的溫度控制傳統(tǒng)上是通過(guò)反饋系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),即測(cè)量下游減溫點(diǎn)的溫度。大多數(shù)情況是最可行的辦法,但限制是測(cè)點(diǎn)溫度必須具有5-10℃或者更高的過(guò)熱度,因?yàn)闇y(cè)點(diǎn)溫度僅反映過(guò)熱蒸汽的焓值。飽和狀態(tài)下,溫度與流體的狀態(tài)無(wú)關(guān),它可以是100%的水,也可以是100%的蒸汽,或者二者混合物,但是焓值的變換卻非常依賴于汽水混合的狀態(tài)。
蒸汽管道有多個(gè)彎頭,造成不穩(wěn)流。當(dāng)蒸汽和水混合的焓值低于飽和度時(shí),彎頭會(huì)導(dǎo)致汽水分離而引發(fā)的振動(dòng)和噪音等,最嚴(yán)重的汽水分離會(huì)堵住凝汽器前消能器的孔,容易損壞消能器和凝汽器。過(guò)量噴水后水滴不能迅速全部蒸發(fā),蒸汽中游離的水撞擊管壁造成侵蝕并且水滴沿管壁流動(dòng),導(dǎo)致機(jī)械故障、溫度測(cè)量失誤等。
3.改造方案
針對(duì)旁路系統(tǒng)減溫不足和分析可能的原因,設(shè)計(jì)了如下改造方案:
方案1:給定現(xiàn)場(chǎng)工況條件下讓旁路設(shè)備廠家重新設(shè)計(jì)旁路系統(tǒng),提高設(shè)備容量,同時(shí)修改現(xiàn)場(chǎng)管道布置,使低壓旁路系統(tǒng)靠近凝汽器,蒸汽出口直接排入凝汽器,保證系統(tǒng)運(yùn)行安全。優(yōu)點(diǎn)是從根本上完全滿足所有運(yùn)行工況參數(shù)要求,避免潛在水擊、噪音和振動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);缺點(diǎn)是重新采購(gòu)旁路系統(tǒng)設(shè)備,設(shè)計(jì)和布置現(xiàn)場(chǎng)管道,工程大,周期長(zhǎng),費(fèi)用昂貴。
方案2:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工況條件重新核算需要的減溫水量,修改DCS控制邏輯,安裝插入式減溫器,增加上游蒸汽的溫度壓力測(cè)點(diǎn)。優(yōu)點(diǎn)是維持現(xiàn)有管道系統(tǒng)和旁路設(shè)備,修改DCS控制邏輯,增加低壓旁路系統(tǒng)上游蒸汽溫度壓力檢測(cè)裝置容易實(shí)現(xiàn),插入式減溫器構(gòu)造簡(jiǎn)單,成本低,安裝和維護(hù)便利,工程小,時(shí)間短;缺點(diǎn)是對(duì)DCS控制精度有較高要求,大管道上安裝插入式的減溫器,汽水霧化效果不太理想。
合理布置插入式減溫器位置,噴水后濕蒸汽不遇到管道彎頭,經(jīng)消能器直接進(jìn)入凝汽器,采用前饋控制,DCS能很好的控制減溫水量,選擇方案2能帶來(lái)較理想的效果。
4.實(shí)施改造方案
4.1控制方法
低壓旁路出口蒸汽溫度接近飽和溫度,測(cè)點(diǎn)溫度不能準(zhǔn)確僅反映過(guò)熱蒸汽的焓值,典型的溫度測(cè)點(diǎn)無(wú)法實(shí)現(xiàn),此時(shí)前饋溫度控制是很好的解決方案。前饋溫度控制是基于對(duì)需求的減溫水量的計(jì)算,在凝汽器排氣應(yīng)用中,這種方法因?yàn)樘峁┝酥T多優(yōu)點(diǎn)而非常有用。根據(jù)電廠運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),推薦的目標(biāo)焓值是2650 kj/kg,與凝汽器內(nèi)焓值接近。
4.2計(jì)算
甩負(fù)荷工況時(shí),蒸汽出口壓力0.8Mpaa,對(duì)應(yīng)的飽和溫度170℃,要求的蒸汽溫度120℃。根據(jù)焓值守恒和質(zhì)量守恒:入口蒸汽流量Mi(691.5t/h),入口蒸汽焓值Hi(3535.31kj/kg),需要的減溫水流量Mw(待定),減溫水焓值Hw(155.95kj/kg),出口蒸汽流量Mo(Mi+Mw);現(xiàn)有設(shè)備:出口蒸汽壓力0.8Mpaa,出口蒸汽溫度180℃,出口蒸汽焓值Ho1(2792.44kj/kg)計(jì)算需要的減溫水流量:Mw1=Mi*(Ho1-Hi)/(Hw-Ho1)= 691.5*(3535.31-2792.44)/(691.5-155.95)=194.84t/h;甩負(fù)荷工況:出口蒸汽目標(biāo)焓值Ho2(2650kj/kg)計(jì)算需要的減溫水流量:Mw2=Mi*(Ho2-Hi)/(Hw-Ho2)= 691.5*(3535.31-2650)/(691.5-155.95)=245.46t/h;甩負(fù)荷工況時(shí)需要額外增加噴水量的質(zhì)量M=245.46-194.84=50.62t/h。
4.3設(shè)備排布
從現(xiàn)場(chǎng)管道布置得知閥后管道長(zhǎng)度小于2米,減溫水來(lái)不及全部轉(zhuǎn)換成干蒸汽,高速濕蒸汽極易沖壞管道??紤]空間局限和低壓旁路系統(tǒng)進(jìn)入凝汽器之前有多個(gè)彎頭,則蒸汽閥出口必須為干蒸汽,推薦噴水位置在凝汽器消能器入口。甩負(fù)荷工況時(shí),減溫水閥先噴入194.84t/h減溫水,使出口蒸汽壓力0.8Mpa時(shí)溫度減低到180℃,同時(shí)利用DCS控制在凝汽器入口的減溫器再噴入大于50.62t/h減溫水,使進(jìn)入凝汽器里消能器中濕蒸汽的焓值保證維持在2650kj/kg,此焓值的飽和濕蒸汽通過(guò)消能器降壓后進(jìn)入凝汽器,壓力急劇下降,蒸汽等焓降溫到120℃,安全、快速、穩(wěn)定。
5.結(jié)束語(yǔ)
該改造方案是最經(jīng)濟(jì)的,改造后能夠那組進(jìn)入凝汽器的蒸汽溫度達(dá)到120℃,避免過(guò)量噴水導(dǎo)致對(duì)管道彎頭的水擊,增加了低旁旁路系統(tǒng)的調(diào)節(jié)性能,提高了電廠適應(yīng)不同負(fù)荷變化能力。
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