文/張曉君 周偉 王英剛
2015,吉化大檢修(上篇)
文/張曉君 周偉 王英剛
“這次大檢修是今年吉林石化最為重要的一項(xiàng)工作,能否安全優(yōu)質(zhì)地完成檢修任務(wù),關(guān)系到主體裝置的本質(zhì)安全水平和創(chuàng)效能力,關(guān)系到未來幾年的生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展工作,對進(jìn)一步改善公司運(yùn)行質(zhì)量、提升整體盈利水平意義重大。”4月29日,吉林石化總經(jīng)理、黨委書記孫樹禎在2015年大檢修動員會上開宗明義如是說。
5月8日,乙烯裂解爐停止進(jìn)料,標(biāo)志72套主裝置全部停車,創(chuàng)下吉林石化檢修史上僅用4天時間,全部實(shí)現(xiàn)安全綠色平穩(wěn)停車的最好記錄,三年一次的大檢修也從此拉開帷幕。
精心組織,步步確認(rèn)。吉林石化各級領(lǐng)導(dǎo)干部堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,把停車過程視為對企業(yè)管理水平、操作水平和員工素質(zhì)的一次全面檢驗(yàn)。
筆者在乙烯裝置停車置換現(xiàn)場看到,操作人員正在進(jìn)行退料操作。總經(jīng)理助理李鐵告訴筆者:“為了確保設(shè)備、管線內(nèi)的物料吃干榨凈,我們對各工序、各崗位進(jìn)行了責(zé)任劃分,建立了責(zé)任追究制度;對于清洗置換的進(jìn)行步驟,用掛牌的辦法落實(shí)責(zé)任;對隱蔽工程和特殊部位,首先進(jìn)行拍照,并對檢修現(xiàn)場全過程跟蹤;清洗置換后的效果,三級確認(rèn),確保退料各環(huán)節(jié)無縫對接,不留死角?!?/p>
真正的水平,體現(xiàn)在停車過程的各個方面。首先是“零事故”,這么多套裝置,4天時間,全部安穩(wěn)停車,沒有發(fā)生任何安全事故。其次是“零排放”,近百種物料介質(zhì),停車過程無異味排放、無噪聲擾民、無污染物外排,無物料浪費(fèi)。最漂亮的當(dāng)屬“節(jié)約”,只要能回收的,想辦法全部回收,既減少了污染,又創(chuàng)造了效益。
乙烯新區(qū)分離、壓縮系統(tǒng)首先停車。他們通過配置臨時線,向裂解氣壓縮機(jī)返回一部分物料,進(jìn)入分離系統(tǒng)回收。通過向燃料系統(tǒng)排放物料,減少火炬排放量?;厥找蚁?00噸,丙烯70噸,節(jié)創(chuàng)效益140萬元;新老區(qū)急冷油系統(tǒng)退油方式優(yōu)化,通過事先配置臨時倒油線,裝置停止進(jìn)料后,將存油徹底排放干凈,不能排放的廢油裝車外銷,節(jié)約輕質(zhì)燃料油1500噸,節(jié)創(chuàng)效益75萬元。
40里化工區(qū),72套主裝置,實(shí)現(xiàn)零事故、零排放、一次安穩(wěn)停車成功的關(guān)鍵在于前期準(zhǔn)備充分,過程責(zé)任落實(shí)。
大檢修指揮部副總指揮張維波說:“從裝置停車到交付檢修這段時間,物料置換處理作業(yè)多,檢修產(chǎn)生的廢料、廢氣多,是最容易發(fā)生環(huán)保事故的薄弱環(huán)節(jié)。為此,我們提前詳細(xì)制定了嚴(yán)密的消減措施,落實(shí)了責(zé)任,并隨時在形象進(jìn)度揭示板標(biāo)注。公司與各廠主要領(lǐng)導(dǎo)深入現(xiàn)場親自監(jiān)督?!?/p>
停車過程的廢液處理,各裝置遵循一個共同原則:杜絕直排,確?!皻獠簧咸?、料不落地”。精細(xì)化學(xué)品廠員工利用膠管、管線、閥門等物件,自制回收設(shè)備,與吹掃排放口連接,把管線里的殘留廢料全部引入廢料桶回收。
“這是我們專門針對廢料排放自制的小工具。以前停車檢修,對清洗置換過程產(chǎn)生的廢水、廢液,基本上都用直排方式,送入事故池,超標(biāo)排放,增加了污水處理費(fèi)用,廢液中的物料也白白扔了。有了這個回收器具,這些擔(dān)心都沒有了。”裝置負(fù)責(zé)人在現(xiàn)場解釋說。
這話說得沒錯。筆者看到,這個回收器,用膠管與裝置上的各個排放口連接,在專人看護(hù)下,清洗置換出的物料、殘液,在匯集到分配盤后,十分“聽話”地流入事先準(zhǔn)備好的容器內(nèi)。
對于不能自然排凈的儲罐、管線,他們用帶壓氣體吹除的方法,真正做到“點(diǎn)滴不丟”,不僅實(shí)現(xiàn)資源回收,還為下一步安全檢修奠定了基礎(chǔ)。從停車到交付檢修,回收廢料100多桶,節(jié)創(chuàng)價值4萬余元,實(shí)現(xiàn)了大檢修指揮部“綠色平穩(wěn)”的停車要求。
煉油廠15套裝置制定了嚴(yán)格的退油流程。第Ⅱ柴油加氫裝置,改變以往將塔底廢料通過污油線直接排放到污油罐的做法,將塔底油直接送至柴油罐區(qū)儲存,待開車后回?zé)?,僅此一項(xiàng)節(jié)約物料260噸。
染料廠清理了裝置及周邊區(qū)域30多個下水井、地漏、地溝里的淤積污染物,并將所有下水井蓋用吸油氈布封堵,再用水泥封堵邊縫。為了保險起見,他們還水封井蓋,消除了停車過程污染物流入下水井的隱患。
裝置停車期間,公司環(huán)境監(jiān)測站的科研人員對全公司所有污水井死看死守, 24小時監(jiān)測取樣,切實(shí)保證達(dá)標(biāo)排放。
72套主裝置,再加上配套公用、輔助工程裝置,這次大檢修共有121套生產(chǎn)裝置陸續(xù)停車。從源頭上嚴(yán)把安全環(huán)保關(guān),強(qiáng)化過程管控,是實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)停車的重要保證。
5月16日,隨著丁苯橡膠完成生產(chǎn)向檢修的界面交接,吉林石化大檢修進(jìn)入全面施工階段。
界面交接,是生產(chǎn)和檢修的分水嶺,也是安全檢修的重要環(huán)節(jié),必須精心、細(xì)致、穩(wěn)健地走好這關(guān)鍵的一步。
為強(qiáng)化界面交接管理,大檢修指揮部提出,對重點(diǎn)特殊裝置實(shí)行“升級管理”。凡是新投產(chǎn)缺乏檢修經(jīng)驗(yàn)的裝置,工藝復(fù)雜、作業(yè)量大、工期緊張的裝置,有大型工藝技術(shù)改造、任務(wù)艱巨的裝置都屬于“升級管理”范疇。在生產(chǎn)廠長向設(shè)備廠長簽字交接的基礎(chǔ)上,公司把一催化、乙烯、乙丙橡膠C線、化肥廠苯乙烯、有機(jī)合成廠苯乙烯、合成氨、三丙烯腈、苯酚丙酮、航煤、硫酸等10套主要生產(chǎn)裝置升級為公司管控裝置。必須過細(xì)地制定停車方案、清洗置換方案、盲板隔斷方案、分析方案,交接受控,確保高標(biāo)準(zhǔn),為大檢修的后續(xù)施工提供優(yōu)質(zhì)、可靠的保證。
5月12日上午,筆者進(jìn)入煉油廠重油催化裝置的檢修現(xiàn)場。
這里正在進(jìn)行交接前的清洗、吹掃。兩名女員工拿著同樣的儀器,先后把長長的膠管置入反應(yīng)塔人孔??吹焦P者疑惑、關(guān)注的目光,操作人員說:這是對清洗置換后的設(shè)備進(jìn)行可燃?xì)怏w含量分析,每臺設(shè)備都要進(jìn)行雙人雙儀器分析,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
合成樹脂廠兩名分析人員在對原料罐區(qū)進(jìn)行作業(yè)前分析
曹鳳齊副廠長告訴筆者:公司對“生產(chǎn)”向“檢修”的界面交接有嚴(yán)格規(guī)范,我們必須過細(xì)地加以落實(shí)。廠里對所有的塔、罐、爐、器以及機(jī)泵、管線等都制定了專項(xiàng)吹掃置換方案,特別是一些重點(diǎn)部位,都有清洗置換措施,并把責(zé)任落實(shí)到人頭,跟蹤檢測分析,確保不留死角。輕油線、瓦斯線等重點(diǎn)系統(tǒng),加強(qiáng)了廠級抽檢,分析不合格,堅(jiān)持不能進(jìn)入交接程序。
5月14日,精細(xì)化學(xué)品廠。
這是一家規(guī)模不是太大的生產(chǎn)廠。走進(jìn)高活性聚異丁烯裝置,首先映入眼簾的是一塊塊宣傳板、形象進(jìn)度揭示板、安全提示板,展示著大檢修的責(zé)任、規(guī)范與要求。
隨著管線吹掃的氣流聲戛然而止,生產(chǎn)單位與檢修單位負(fù)責(zé)人逐級逐項(xiàng)確認(rèn)交接條件,并嚴(yán)肅認(rèn)真地簽上自己的名字。
裝置的多處法蘭都掛著標(biāo)示牌,標(biāo)明此處墊片的規(guī)格、型號、材質(zhì)等等?!白寵z修單位一目了然。凡是已經(jīng)掛牌的地方證明已經(jīng)加了盲板,這既是界面交接的確認(rèn)標(biāo)識,又利于檢修后質(zhì)量檢查,確保萬無一失?!避囬g負(fù)責(zé)人孫寶東告訴筆者。
乙烯廠有乙烯、高密度聚乙烯、低密度聚乙烯3套主裝置,其中,乙烯裝置經(jīng)過兩次技術(shù)改造,形成了70萬噸能力,工藝技術(shù)比較復(fù)雜,是檢修難度較大的裝置。
5月15日上午,技術(shù)科副科長成洪利向筆者介紹說:乙烯廠工藝設(shè)備和管線數(shù)量龐大,清洗置換的工作量非常大,界面交接時取樣分析的工作量格外繁重。工廠在制定開停車方案和操作卡的基礎(chǔ)上,針對危險物料和難以置換的設(shè)備、管線系統(tǒng),制定專項(xiàng)蒸煮、置換方案46個;責(zé)任落實(shí)、多級確認(rèn),檢測嚴(yán)格。經(jīng)過反復(fù)研究,全廠確定了分析取樣點(diǎn)546個,取樣分析1692次,實(shí)行操作人員、班長、工藝技術(shù)員、車間主任、主管科室5級確認(rèn)制,危險程度比較大的設(shè)備和管線系統(tǒng),升級到主管副廠長確認(rèn),一級對一級負(fù)責(zé),全部檢測點(diǎn)100%合格。
為切實(shí)保證“規(guī)定動作”不走樣,大檢修指揮部對界面交接方案,突出了一個“嚴(yán)”字,無特殊情況,任何裝置都要全系統(tǒng)交接,不允許單個交接。物料系統(tǒng)、氮?dú)庀到y(tǒng)必須徹底隔離后,方可交接。5月12日,有一套裝置在具備了交接條件后,準(zhǔn)備單元交接,提前進(jìn)入檢修,公司果斷叫停。還有一套裝置,氮?dú)庀到y(tǒng)未與檢修系統(tǒng)隔離,也被果斷叫停。
嚴(yán)格落實(shí)各級管理人員的安全監(jiān)護(hù)責(zé)任,是安全平穩(wěn)檢修的重要保證。第一次動火作業(yè)、第一次進(jìn)入有限空間作業(yè)、第一次登高作業(yè)、第一次起重作業(yè)、第一次打開設(shè)備作業(yè)和第一次倒閘操作,必須實(shí)施廠級領(lǐng)導(dǎo)旁站式安全監(jiān)督。
5月18日,乙烯廠高密度聚乙烯裝置,第一個動火項(xiàng)目,即回收單元P3101己烷輸送泵入口退料線開始施工。
車間副主任曹晶磊對工藝設(shè)備人員和監(jiān)護(hù)人連續(xù)下達(dá)指令:“雪松,對動火管線填加的盲板進(jìn)行再次確認(rèn),向施工單位進(jìn)行技術(shù)交底?!?/p>
“書衛(wèi),動火前,注意清除現(xiàn)場可燃物,檢查閥門井和地溝是否遮掩妥當(dāng)。”
“喬坤,帶上分析人員對動火地點(diǎn)進(jìn)行測爆分析,注意,地溝等部位一定不要漏檢。”
對動火地點(diǎn)的逐級確認(rèn),是裝置檢修“第一刀”,大家心里都鉚足了勁,每一個項(xiàng)目,每一個細(xì)節(jié),逐一檢查,逐一落實(shí),確保檢修“開門紅”。
偌大檢修現(xiàn)場,第一次動火、第一次進(jìn)入有限空間作業(yè)、第一次吊裝作業(yè)、第一次倒閘操作等等,各廠各裝置有許許多多的“第一次”。實(shí)施升級管理,堅(jiān)持現(xiàn)場監(jiān)督確認(rèn),是確保此次“三年一次”大檢修安全、優(yōu)質(zhì)、高效的重要措施。
“煉化企業(yè)檢修作業(yè)通常涉及易燃易爆、有毒有害介質(zhì),同時還要進(jìn)行大量的動火、進(jìn)入受限空間、抽加盲板等危險作業(yè),特別容易導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸及中毒窒息事故的發(fā)生。充分識別檢修安全風(fēng)險,落實(shí)好安全防控措施,是做好公司大檢修工作的重中之重。”在深入現(xiàn)場的過程中,大檢修總指揮孫樹禎反復(fù)強(qiáng)調(diào)“升級管理”的重要性、必要性。
5月17日上午,煉油廠催化裂化一車間進(jìn)行第一次吊裝作業(yè)。
此次吊裝的設(shè)備是重達(dá)173噸的沉降器筒體,作業(yè)面狹窄,施工難度較大。這些年,車間又從未進(jìn)行過類似的大型吊裝作業(yè),從車間到工廠都非常重視。
在現(xiàn)場,筆者看到負(fù)責(zé)吊裝作業(yè)的中國石油一建公司技術(shù)人員正在精心計(jì)算,進(jìn)行吊裝前的細(xì)心準(zhǔn)備,核校確認(rèn)。1000噸履帶吊車作為主吊,250噸履帶吊車作為配合,4小時,精打細(xì)算,驚心動魂,沉降器筒體終于從48米的平臺上平穩(wěn)落地。
其間,筆者見到了在現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)工作的大檢修副總指揮張維波,他說:裝置檢修是企業(yè)事故事件易發(fā)高發(fā)環(huán)節(jié),緊緊盯住重要裝置“第一次”的關(guān)鍵操作,就是把住了安全檢修的第一道關(guān)口,從而確保檢修安全環(huán)保的整體受控。
合成氨裝置的渣油儲罐已運(yùn)行13年,這次檢修頭一回進(jìn)行罐內(nèi)檢測。儲罐內(nèi)部的焊道及其腐蝕度等情況,是該裝置137項(xiàng)檢修項(xiàng)目的重要內(nèi)容。在對這個330m3渣油罐進(jìn)行第一次有限空間清理作業(yè)時,廠長、業(yè)務(wù)科室領(lǐng)導(dǎo)和車間主任全部在場,實(shí)行旁站式監(jiān)督指導(dǎo)。
現(xiàn)場有兩名女工拿著同樣的儀器,一邊把長長的膠管放進(jìn)油罐人孔,一邊回答筆者的提問:“我們在取樣,需要對渣油罐里的可燃?xì)怏w、有毒有害氣體、氧氣等含量進(jìn)行分析。”
“多長時間分析一次?”
“每天上、下午,作業(yè)前,都要分析一次?!?/p>
車間設(shè)備副主任張愛民說:嚴(yán)格采樣和分析管理,強(qiáng)化受限空間作業(yè)分析,對重要部位實(shí)施“雙人雙儀器”分析是公司針對此次大檢修提出的升級管理的要點(diǎn),工廠為把好這個“第一次”和“有限空間作業(yè)”的安全關(guān)口,作了充分準(zhǔn)備,精心研究。清罐作業(yè)時,還在上下通風(fēng)口加裝了軸流風(fēng)機(jī),保證持續(xù)通風(fēng),確保檢修安全。
5月10日,動力一廠,大檢修開工第一天。
電氣車間進(jìn)行第一次停電倒閘操作。在380V第Ⅰ段母線室,執(zhí)行現(xiàn)場停電操作任務(wù)的主控三班主操劉守林和副操王大明,接到對講機(jī)傳來“現(xiàn)在開始操作”的指令后,一個看著操作票發(fā)出第一道操作指令,另一個手指開關(guān)把手,復(fù)誦指令……一個接一個地唱票、復(fù)誦、確認(rèn)、執(zhí)行,直到執(zhí)行完最后一項(xiàng)停電倒閘操作指令,標(biāo)志當(dāng)天第一次停電倒閘操作任務(wù)圓滿完成。
電氣車間主任夏克明說,此次大檢修,我們不但要高標(biāo)準(zhǔn)完成所有檢修任務(wù),同時還要準(zhǔn)確完成各裝置及甩碰頭項(xiàng)目的2萬余次大檢修停送電操作。為了確保停送電作業(yè)安全,在進(jìn)行每一項(xiàng)操作時,我們都要求值班員要用“第一次”操作的態(tài)度嚴(yán)格要求自己,每次操作都必須嚴(yán)格執(zhí)行“唱票、復(fù)誦、確認(rèn)、執(zhí)行”制度,嚴(yán)格操作管控過程,無論時間任務(wù)有多急,安全生產(chǎn)永遠(yuǎn)擺在第一位。
5月19日,高密度聚乙烯裝置火炬檢修現(xiàn)場,開出了檢修以來第一張施工作業(yè)叫停單。
原來,在火炬檢修過程中,風(fēng)力突然達(dá)到6級。監(jiān)護(hù)員王剛認(rèn)為,火炬處在風(fēng)口位置,繼續(xù)施工有危險。
“立即停止作業(yè),等風(fēng)小了再施工?!?/p>
“我們可以小心一些,而且有防護(hù)措施,不會有事。”施工方心里惦記著工期。
“不行,施工再著急,該停也要停,安全是天大的事。”王剛立即開出了第一張施工作業(yè)叫停單。
嚴(yán)細(xì)管理,不搶工期,不野蠻施工,不盲目作業(yè),是此次大檢修的顯著特點(diǎn)。
主要生產(chǎn)裝置和公用工程系統(tǒng)已連續(xù)運(yùn)行三年,影響安穩(wěn)運(yùn)行的瓶頸問題較多,加之隱患治理、技改甩碰頭同步實(shí)施,檢修項(xiàng)目多、高風(fēng)險作業(yè)多、參戰(zhàn)人員多,最多的時候現(xiàn)場多達(dá)4萬余人,這些都對安全檢修構(gòu)成了巨大挑戰(zhàn)。因此,公司要求強(qiáng)化“紅線”意識,嚴(yán)格按照檢修規(guī)程,做好規(guī)定動作。任何單位和個人都不能有自選動作,最大限度減少安全和檢修質(zhì)量隱患,穩(wěn)妥推進(jìn)各項(xiàng)檢修作業(yè),為各裝置下一周期安穩(wěn)優(yōu)運(yùn)行筑牢基礎(chǔ)。
為此,檢修過程實(shí)施“叫?!敝贫龋河邪踩[患堅(jiān)決叫停、作業(yè)人員資質(zhì)不合格堅(jiān)決叫停、安全措施沒落實(shí)堅(jiān)決叫停、施工時間和環(huán)境發(fā)生變化堅(jiān)決叫停、作業(yè)人員沒有進(jìn)行安全交底堅(jiān)決叫停。
30萬噸合成氨裝置是合成氣生產(chǎn)主線的龍頭裝置。它不僅承擔(dān)著為丙烯腈等7套裝置提供液氨等主要原料、平衡全公司氫氣資源的重任,還是這次檢修首先開車的裝置,僅有10天時間,要完成173項(xiàng)檢修工作,時間緊,任務(wù)重。
既便如此,也必須按照規(guī)章制度來。合成氨裝置68米高的火炬塔頂施工,許可證規(guī)定時間結(jié)止16點(diǎn)30分,由于工作沒有干完,又重新簽發(fā)到18點(diǎn)30分,結(jié)果還是沒有結(jié)束,施工單位怕耽誤工期,想繼續(xù)趕工。按照規(guī)定,現(xiàn)場監(jiān)管人員立即叫停。
有機(jī)合成廠監(jiān)護(hù)人員在施工現(xiàn)場檢查“票證書”
為了確保施工安全,大檢修指揮部選派有經(jīng)驗(yàn)、有責(zé)任心、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的專業(yè)人員組成安全監(jiān)督小組,活躍在檢修現(xiàn)場的各個角落。
5月18日,小雨下個不停。精細(xì)化學(xué)品廠安全監(jiān)督員李春和檢查到異丁烯裝置的檢修現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)臨時電源線沒有按照規(guī)定架空,而是直接鋪設(shè)在地上,泡在雨水中。
李春和上前制止。對方一邊解釋一邊求情:“就臨時用幾天,架空太耽誤時間了,下次一定注意,謝謝關(guān)照?!?/p>
“僥幸心理害死人呀,出了事后果不堪設(shè)想,必須馬上整改。”李春和叫停,要求他們馬上整改。
5月19日,煉油廠140萬噸/年催化裂化裝置技術(shù)升級改造項(xiàng)目正在緊張施工,突然下起了小雨,設(shè)備主任周旭立即叫停。他說,檢修工期固然重要,但違規(guī)操作更不可取。特別是電焊作業(yè)和登高作業(yè),必須立即停止。無論項(xiàng)目有多急,一切都必須為安全和質(zhì)量讓路。
乙烯廠,裂解氣壓縮機(jī)正在解體,每一個步驟都有照相機(jī)、攝像機(jī)跟蹤拍攝。拆下的部件,依照順序依次排列,整整齊齊,就連檢修人員帶來的工具,都要登記造冊,帶進(jìn)來多少件,帶出去多少件,多一件、少一件都要追查。
如果施工過程中有一點(diǎn)疏忽,那怕是拆下的零部件沒有按照順序擺放,監(jiān)護(hù)人員都會立即出示停止作業(yè)卡。
北建一公司項(xiàng)目經(jīng)理李桂芳說,這么嚴(yán)格的叫停制度,我們還是第一次遇到。但是在這樣的企業(yè)檢修施工,心里更踏實(shí)。安全檢修是我們共同的心愿,需要甲乙雙方一起努力。
三個勞動模范,帶著三支檢修隊(duì)伍,在煉化裝置核心機(jī)組檢修主戰(zhàn)場上大顯身手。這是停車大檢修的一道特殊風(fēng)景。
高彥峰、李永翔、薛蘭茁,知名度很高的鉗工勞動模范。他們帶領(lǐng)各自的團(tuán)隊(duì),肩負(fù)著不同的檢修任務(wù),飆著勁地進(jìn)入現(xiàn)場,投身大檢修,打響攻堅(jiān)戰(zhàn)。
精準(zhǔn)—以數(shù)據(jù)為標(biāo)尺
高彥峰,2010年全國勞動模范。
檢修機(jī)組:氮?dú)鈮嚎s機(jī)組、硫酸鼓風(fēng)機(jī)組、乙烯壓縮機(jī)組。
“所有步驟,要以數(shù)據(jù)說話。”這是高彥峰每天向團(tuán)隊(duì)進(jìn)行技術(shù)交底的最后一句話。
大檢修開始以來,高彥峰的手里就沒離開過量具,游標(biāo)卡尺、螺旋測微器、塞尺,他的工作日記上,記錄著密密麻麻的數(shù)據(jù)。
“機(jī)組檢修,所有技術(shù)指標(biāo)最終都要反映到測量數(shù)據(jù)上?!备邚┓逭f,“數(shù)據(jù)就是檢修標(biāo)尺,必須精準(zhǔn)?!?/p>
為了達(dá)到這個要求,高彥峰帶領(lǐng)他的團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格遵照機(jī)組檢修規(guī)程,每個檢修步驟都對應(yīng)一組測量數(shù)據(jù)。機(jī)組解體、轉(zhuǎn)子檢測、軸瓦刮研,每道工序都被計(jì)劃得準(zhǔn)確無誤。軸瓦間隙、轉(zhuǎn)子竄量、找正系數(shù)……每項(xiàng)參數(shù)都控制得嚴(yán)格準(zhǔn)確??粗唤M組詳實(shí)的技術(shù)數(shù)據(jù),每個人都對檢修過程清晰明了。
在硫酸鼓風(fēng)機(jī)組檢修中,聯(lián)軸器找正數(shù)據(jù)超差0.1毫米,對大型機(jī)組而言,這個偏差并不是大問題??筛邚┓逭f:“一處數(shù)據(jù)超差可能反映出機(jī)組整體檢修存在問題,不能放過?!?/p>
通過仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)是聯(lián)軸器螺栓膠圈不標(biāo)準(zhǔn)造成的,更換后,檢測數(shù)據(jù)恢復(fù)正常。
三臺機(jī)組檢修,高彥峰記錄了氮?dú)鈮嚎s機(jī)組20組數(shù)據(jù)、硫酸鼓風(fēng)機(jī)組17組數(shù)據(jù)、乙烯壓縮機(jī)組16組數(shù)據(jù),直觀地反應(yīng)出機(jī)組檢修標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況,為機(jī)組檢修后開車保運(yùn)、維護(hù)保養(yǎng)提供了可靠依據(jù)。
職責(zé)—抓細(xì)節(jié)保質(zhì)量
李永翔,2015年全國勞動模范。
檢修機(jī)組:催化三機(jī)組、循環(huán)氫壓縮機(jī)組、重油催化增壓機(jī)組。
“三年一大修”,這就意味著檢修后的設(shè)備要平穩(wěn)運(yùn)行1100多天?!按_保檢修質(zhì)量是我們的崗位責(zé)任?!贝髾z修開始,李永翔對自己的團(tuán)隊(duì)提出了明確要求。
大型機(jī)組檢修,做好細(xì)節(jié)是保證作業(yè)質(zhì)量的關(guān)鍵。為此,李永翔親自制定檢修方案,對每一步驟都明晰了標(biāo)準(zhǔn)要求。在這個標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)下,三套機(jī)組檢修,共發(fā)現(xiàn)軸瓦膠圈有裂紋、噴嘴磨損、軸承箱內(nèi)部腐蝕等27項(xiàng)輕微缺陷。
機(jī)組檢修必須經(jīng)得住檢驗(yàn),每個細(xì)節(jié)都不容忽視?!拔⑿∪毕菽苻D(zhuǎn)化成嚴(yán)重故障,甚至緊急停車?!崩钣老枵f,“消除隱患,確保機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行三年是我們肩負(fù)的責(zé)任。”
重油催化增壓機(jī)組解體后,李永翔發(fā)現(xiàn)氣封出現(xiàn)磨損,而又沒有相符的配件?!斑@個問題必須解決,否則將影響開車?!崩钣老璋涯p的配件帶回操作間,和團(tuán)隊(duì)成員一起尋找解決辦法。
熬了一個通宵,通過降低氣封齒環(huán)直徑和優(yōu)化回油方式,修復(fù)了磨損配件。不但解了燃眉之急,還為工廠節(jié)省了配件費(fèi)。
研磨清理所有配件接觸面是李永翔對團(tuán)隊(duì)的又一個要求。清理的過程就是提高配件配合精度的過程,就是提升機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量的過程。在李永翔團(tuán)隊(duì)機(jī)組檢修現(xiàn)場,所有的零部件都做了清理保護(hù)措施,并登記造冊。
自信—用技能作決策
薛蘭茁,2015年中國石油特等勞動模范。
檢修機(jī)組:合成氨空氣壓縮機(jī)組、制冷冰機(jī)機(jī)組、丙烯腈空氣壓縮機(jī)組。
兩套裝置的三套大型機(jī)組同步檢修,薛蘭茁三個現(xiàn)場同時兼顧??焖倥袛喑鲈O(shè)備故障,快速拿出解決方案是薛蘭茁必須做到的。
合成氨空氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子導(dǎo)葉齒拆卸,團(tuán)隊(duì)成員準(zhǔn)備用大錘敲擊的作業(yè)方法,薛蘭茁立即否定了這個方案。
“導(dǎo)葉齒環(huán)一旦被敲擊變形,很難恢復(fù),直接影響機(jī)組運(yùn)行效果?!睉{著豐富的檢修經(jīng)驗(yàn),薛蘭茁設(shè)計(jì)了專用拆卸工具,在保證導(dǎo)葉完好的同時,很快完成了拆卸作業(yè)。
一套專用工具映襯出薛蘭茁高深的轉(zhuǎn)機(jī)檢修技能。在三套機(jī)組檢修中,薛蘭茁的決策起著至關(guān)重要的作用。根據(jù)設(shè)備檢修過程的情況變化,有針對性地拿出解決方案。這是多年技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)沉積后練就的硬功夫。
制冷冰機(jī)聯(lián)軸器沒有配套的專用液壓拆卸工具。現(xiàn)有的一套其他設(shè)備拆卸工具,雖然可以使用,可要使用多大壓力卻不能確定。
“這個數(shù)值不能靠蒙。壓力小了拆不下來,壓力大了聯(lián)軸器就可能變形。”當(dāng)晚,薛蘭茁把問題帶回了家。通過查閱資料,反復(fù)計(jì)算、驗(yàn)證,他確定了準(zhǔn)確的壓力值,順利拆下了聯(lián)軸器。
機(jī)組檢修難題層出不窮,及時準(zhǔn)確地做出決策是關(guān)鍵。以高深的轉(zhuǎn)機(jī)檢修技能做基礎(chǔ),薛蘭茁和他的團(tuán)隊(duì)攻克了一道道技術(shù)難關(guān),三套機(jī)組檢修順利推進(jìn)。