趙四海 倪平 王曉俊
摘 要:華電內(nèi)蒙古能源有限公司包頭發(fā)電分公司(以下簡稱華電包頭公司)所處地理位置大氣壓較低,夏季運行時,凝汽器真空偏低,汽輪機運行效率降低,為此公司于2014年對#1機組凝汽器真空系統(tǒng)進行改造,采用蒸汽噴射技術(shù)以提高凝汽器真空,達到降低煤耗的目的,另外真空泵運行方式由原來的兩用一備變成一用兩備,可以降低真空泵的運行電流,達到減少廠用電的節(jié)能效果。該文主要對此次系統(tǒng)改造內(nèi)容及改造后節(jié)能效果進行介紹。
關(guān)鍵詞:真空提高 蒸汽噴射 節(jié)能降耗
中圖分類號:TK229 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)07(b)-0078-02
1 概述
華電包頭公司#1機組原凝汽器真空系統(tǒng)高、低背壓凝汽器直接由管道連通,由3臺水環(huán)真空泵(二用一備)保持真空。由于包頭所處地理位置大氣壓較低,當(dāng)夏季到來,開式水溫度升高時,凝汽器系統(tǒng)真空偏低,汽輪機效率降低,發(fā)電煤耗增大。
為提高凝汽器真空從而提高汽輪機運行效率,包頭公司于2014年采用蒸汽噴射技術(shù)對#1機組真空系統(tǒng)進行技術(shù)改造。
系統(tǒng)改造后,有效提高了凝汽器真空,從而提高了汽輪機運行效率,達到降低煤耗的目的,同時解決真空泵夏季高溫因汽蝕生產(chǎn)的噪音大和葉輪裂紋甚至斷裂等安全問題,并且真空泵運行方式由原來的兩用一備變成一用兩備,可以降低真空泵的運行成本,達到減少廠用電的節(jié)能效果。
2 改造方案
本次改造是從除氧器中取出一路汽源作為整套系統(tǒng)的工作汽源,通過調(diào)門控制穩(wěn)壓罐中蒸汽壓力在一定范圍后,將蒸汽送入噴射器;分別有抽汽管路將高、低背壓凝汽器與蒸汽噴射器相連,并且在高、低背壓凝汽器的兩條連通管路上分別新增了一道隔離門;噴射器出口與冷凝器相連,疏水排至凝汽器集水器氣相空間,余汽由原系統(tǒng)中的水環(huán)真空泵抽排。
改造系統(tǒng)原理圖見圖1。
系統(tǒng)改造后,正常運行時,需打開抽真空管線氣動蝶閥111、311、132,關(guān)閉高低壓側(cè)聯(lián)通用氣動蝶閥101、102和真空泵吸氣母管氣動蝶閥313,此時凝汽器真空系統(tǒng)由新系統(tǒng)控制,真空建立穩(wěn)定后只需保留一臺真空泵運行。
為保證系統(tǒng)運行可靠性,在整套系統(tǒng)中設(shè)置手動切除按鈕及保護切除功能,當(dāng)蒸汽噴射系統(tǒng)異常時,可手動或依靠保護動作切除系統(tǒng),打開高低壓側(cè)聯(lián)通用氣動蝶閥101、102和真空泵吸氣母管氣動蝶閥313,關(guān)閉抽真空管線氣動蝶閥111、311、132,聯(lián)鎖啟動備用真空泵,恢復(fù)改造前運行方式。
3 改造效果
調(diào)試期間對蒸汽噴射器系統(tǒng)進行了切除,就切除后與投入時真空情況進行對比,試驗前后真空泵冷卻水始終為10℃,試驗要求為30℃,電廠考慮安全因素,未升高冷卻水溫度,實驗數(shù)據(jù)見表1。
通過表1數(shù)據(jù)看出,在蒸汽噴射裝置切除時,高壓真空為-86.33 kPa,低壓真空為-86.86 kPa,真空逐漸下降,到20 ,min左右真空達到穩(wěn)定值,此時高壓側(cè)為-86.07 kPa,低壓側(cè)為-86.55 kPa;由此可以看出在投入與切除蒸汽噴射裝置前后,高壓側(cè)降低0.34 kPa,低壓側(cè)降低0.31 kPa,平均影響為0.325 kPa。
4 調(diào)試常見問題
單體調(diào)試。因系統(tǒng)調(diào)試必須在機組啟動后進行,因盡量在機組啟動前完成所有閥門的靜態(tài)調(diào)試及上位機相關(guān)保護邏輯;若必須在機組運行時進行單體調(diào)試,應(yīng)保持兩套系統(tǒng)并列運行,逐個進行調(diào)試。
保護定值整定。當(dāng)凝汽器背壓高于限值、除氧器壓力低于限值、噴射器供汽壓力低于限值時系統(tǒng)必須退出運行,因此在調(diào)試中需要根據(jù)系統(tǒng)實際情況與設(shè)備說明書,對以上3個參數(shù)的保護定值進行在線整定。
真空泵邏輯修改??紤]新系統(tǒng)切除后,真空系統(tǒng)運行方式與改造前相同,故盡量保持原有邏輯不變;新系統(tǒng)運行時,通過運行人員調(diào)整設(shè)備運行方式使得3臺真空泵中1臺運行、1臺備用、1臺切除,只在原真空泵聯(lián)啟邏輯中新增蒸汽噴射系統(tǒng)切除條件。
5 改造后設(shè)備運行情況
系統(tǒng)改造后,不但有效提高了凝汽器真空度,而且減少了一臺真空泵的使用,使得本來準(zhǔn)備在夏季應(yīng)急使用的此套設(shè)備在全年都有比較強大的適用能力。
從運行人員操作量來看,此系統(tǒng)在正常運行時除壓力調(diào)節(jié)閥自動調(diào)節(jié)外,其他閥門均無需動作,沒有增加運行人員勞動強度,目前該套系統(tǒng)在我廠#1機組使用情況良好。
6 結(jié)語
蒸汽噴射技術(shù)是一種設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、性能穩(wěn)定可靠的真空獲得技術(shù),廣泛應(yīng)用于石油、化工、油脂、制藥、冶金、輕工、紡織、食品、制糖、制鹽等行業(yè),但在火力發(fā)電企業(yè)中使用較少,此次改造成功,為解決開式水溫度高,凝汽器真空偏低提供了一個新的解決方案。在節(jié)能降耗與空冷島技術(shù)逐步推廣的背景下,蒸汽噴射技術(shù)在火力發(fā)電企業(yè)中的應(yīng)用前景將更為廣闊。
參考文獻
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