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新建蘭州局調度樓地處蘭州市城關區(qū)民主路與和政路交叉口西南處,位于蘭州鐵路局大院東院內。工程地基埋深約14.45 m,基坑南北長78.30 m,東西最寬處44.90 m,最窄處24.90 m,基坑周長約250.20 m,面積約3 520 m2。
新建蘭州局調度樓東側緊鄰和政路,且距和政路主路僅12.80 m,西側距鐵路局辦公樓北樓4.15 m,北面距金輪大廈4 m,南面距蘭鐵電視臺4 m(圖1)。
圖1 基坑支護平面示意
場地在勘察深度內的地層主要由第四系全新統(tǒng)人工填土層、黃土狀粉土層、卵石層和新近系上新統(tǒng)砂巖、泥巖層等構成。該場地地下水為潛水,場地內主要含水層為卵石層,泥巖、砂巖層為隔水層,在勘察期間(6~7月),場地地下水埋深1.00~4.00 m,水位高程1 517.00~1 515.00 m,主要受大氣降水補給,場地地下水位季節(jié)性變化幅度0.50~1.00 m。
本工程的圍護結構初始設計為鉆孔灌注樁+止水帷幕的支護方案,根據現場地質勘探情況,場地地下水為層間滯水,主要含水層在卵石層、巖層,由于本工程3面鄰近建筑物,一面鄰近城市主干道,施工場地十分有限,為合理有效地利用現場空間,采用鉆孔咬合樁阻水兼作基坑支護結構、基坑內井點降水的降阻結合的支護形式。不僅解決了施工現場狹小、多工種作業(yè)“打架”的問題,還有效地解決了降水、阻水的問題,為基坑開挖及整體工期的完成創(chuàng)造了有利的條件。
最終本基坑鉆孔咬合灌注樁設計樁長17.45 m,嵌固深度5.50 m,采用C35混凝土,樁徑1 000 mm;素混凝土樁設計樁長13.95 m,嵌固深度2.00 m,采用C20超緩凝混凝土。護坡樁共計342根,樁心距750 mm,最小咬合尺寸250 mm。
鉆孔咬合樁在設計施工上連續(xù)排列,但相間樁分A型樁和B型樁,A型樁為無鋼筋籠的素樁,B型樁為有鋼筋籠的混凝土樁,先施工2根A型樁,再施工中間的B型樁,如圖2所示,施工順序為A1→A2→B1→A3→B2→A4→B3。
圖2 鉆孔咬合樁工序示意
在施工中,必須在A型樁混凝土初凝之前完成B型樁的施工,因此要求A型樁使用緩凝或者超緩凝混凝土,并且A型樁與B型樁的施工速度都要盡量快,以達到2種樁的有效咬合[1]。
1)根據本工程的地質情況,圍護樁樁身較長,且所處地層地質條件較為復雜,樁身成孔需穿過厚約8 m的卵石層及進入巖層近10 m,大大增加了鉆孔咬合樁成孔和樁身垂直度控制的難度。
2)由于工程地處蘭州市中心地帶,鄰近鐵路局辦公樓及居民區(qū),鉆孔咬合樁施工期間因擾民造成無法連續(xù)成孔,鄰近素樁由于早凝而導致后施工的圍護樁成孔難度大,以及為滿足工期要求而進行的分段施工過程中,砂樁與素樁咬合形成的冷縫不能夠充分咬合,導致在基坑開挖過程中咬合樁發(fā)生滲漏水。
2.1.1 樁位放樣
場地平整后,專業(yè)測量人員根據結構線及坐標,采用全站儀確定出鉆孔樁的控制樁及軸線,樁位測量偏差不得大于10 mm,用木樁定位。基準點應妥善保護,防止在施工過程中遭到移位或破壞。同時,施工測量人員必須對控制樁進行定期復核。
2018年,終端悄然發(fā)生改變。隨著政府政策、媒體解讀的深入以及企業(yè)農技服務入戶,終端用戶的施肥理念發(fā)生顯著變化,在一些果樹集中種植區(qū)域,更加重視土壤肥力。記者調查發(fā)現,在廣西柑橘主產區(qū)、四川獼猴桃種植區(qū),有機肥替代理念深入終端,一些農戶利用榨油渣滓,疏松土質、改善土壤。連記者都感嘆,但凡對種植有些想法的農戶,都懂得改變土壤的很多措施,“大肥”思維很難再跟進。
2.1.2 單樁護樁放樣與護樁埋設
沿樁中心呈十字形引出4個樁位點用來控制樁位,單樁護樁采用木樁(3 cm×3 cm),樁頂釘釘,高度80 cm,埋入地下45 cm,并用砂漿或素混凝土保護(圖3)。
圖3 樁位放樣示意
2.1.3 鉆孔咬合樁成孔及垂直度的控制
由于本工程場地狹小,且工期任務重,我們采用的是SR系列旋挖鉆機(泥漿護壁)成孔,利用鉆機的調平系統(tǒng),可自動保證垂直度在0.30%以內。鉆孔樁成孔后應立即進行清孔,清孔后的沉渣厚度不得大于50 mm。樁混凝土澆筑完畢并初凝后立即對上部空孔進行回填及防護,以保證樁身設計強度及施工安全。
旋挖鉆孔時為保證鉆孔垂直度,減小擴孔率,我們采取了減壓鉆進的辦法,鉆頭(包含配重)在泥漿中的質量只能有70%,在不同的地層采用不同的轉速,并盡量采用大排量的泥漿循環(huán),增大孔內泥漿流速,保持泥漿面始終不低于護筒頂下0.50 m,鉆進過程中隨時檢測垂直度,并隨時調整。
施工過程中應注意以下事項[2,3]:
1)鉆孔過程中根據地質情況控制進尺速度: 在黃土層時,可適當加快鉆進速度;在卵石層及巖層時,則減慢鉆頭鉆進速度,直至達到設計深度。
2)施工過程中如發(fā)現地質情況與原鉆探資料不符,應立即通知設計、監(jiān)理等單位及時處理。
3)鉆進成孔過程中,應經常撈取鉆渣,觀察土層的變化,以及時調整泥漿的稠度,確定是否增加或減少轉速,在巖土層變化處均撈取渣樣,判斷土層情況,并記入鉆孔記錄表中。
4)鉆進過程中要經常檢查鉆桿的垂直度,確??妆诖怪?。必須控制鉆頭在孔內的升降速度,防止因漿液對孔壁的沖刷及負壓而導致孔壁塌方。在進入砂層和卵石層時,應適當減慢進尺速度,提高泥漿的稠度,減少每個鉆進回次的進尺量,保持孔壁穩(wěn)定。
5)鉆孔樁成孔后應立即進行清孔,清孔后的沉渣厚度不得大于50 mm。清孔采用換漿法施工,即鉆孔完成后,提起鉆錐至距孔底約20 cm,繼續(xù)旋轉,然后以相對密度較低的泥漿壓入,逐步把鉆孔內懸浮的鉆渣和泥漿換出,換至孔內泥漿的相對密度低于1.2為止。嚴禁采用加深鉆孔深度的方法來代替清孔作業(yè)。
根據鉆孔咬合樁施工工藝,樁的排列方式設計為1根素混凝土樁(A樁)和1根鋼筋混凝土樁(B樁)間隔布置,施工時先施工A樁,后施工B樁,A樁混凝土采用超緩凝混凝土,要求必須在A樁混凝土初凝前完成B樁施工。要確保樁與樁之間的咬合,必須在確保混凝土強度的前提下,嚴格控制A樁超緩凝混凝土的初凝時間,防止混凝土早凝后出現不能咬合或咬合困難的現象。參照其他鉆孔咬合樁工程施工經驗,初步控制A樁初凝時間為60 h,施工中根據現場情況再進行調整。
由于在施工B樁時需要切割相鄰A樁,為保證切割的順利進行且防止由于兩邊混凝土強度的不同造成B樁施工垂直度無法控制,因此要求在進行B樁施工時,A樁混凝土3 d抗壓強度≤3 MPa。
另外,在本工程實際施工過程中,混凝土的使用采取了嚴格的檢查制度和監(jiān)控措施,每車混凝土均取1組試件,監(jiān)測其緩凝時間及坍落度損失情況,直至該樁兩側的B樁全部完成為止。
本基坑工程圍護結構全部采用鉆孔咬合樁,為保證工程進度,現場配備2臺旋挖鉆機進行分段施工,為處理好施工段的接頭,常用辦法是在施工段的端頭設置1根砂樁(成孔后用砂灌滿),之后施工段施工時挖出砂并澆筑混凝土即可。
由于本工程地處蘭州市中心地帶,交通擁堵,混凝土供應不及時且受施工時間的限制,以及機械設備故障等原因,砂樁施工處不可避免地產生施工縫,開挖后會出現滲水現象,因此在施工過程中,我們采取在基坑開挖前所施工的砂樁接縫外側另增加1~2根旋噴樁作為防水處理的措施,以確保樁間的整體止水效果[4-6]。
在鉆孔咬合樁施工過程中,我們著重控制了成樁質量,使其“咬合”良好,確保了樁間的整體止水效果,因此沒有出現樁間漏水現象。但是在基坑開挖過程中,錨桿施工穿過了紅線,破壞了止水結構,出現了局部漏水情況(在錨桿成孔未注漿前),我們首先在細小出水點處安插了導水管,然后迅速進行錨噴施工,并在錨噴施工所用水泥中添加適量速凝劑。
在漏水量較大的孔洞處,除安插導水管外,還將一定濃度的水玻璃和水泥漿定量、定壓注入滲漏通道中,水玻璃與水泥漿的混合液快速凝結成漿,使巖土層的空隙或孔隙間充滿漿液并固化,迅速封住滲漏通道,取得了很好的效果。
鐵路局調度樓測斜管總共埋設10孔,監(jiān)測10孔;地表沉降點累計埋設45個,監(jiān)測45個,支撐力柱總共8個,監(jiān)測8個;樁頂水平與垂直位移監(jiān)測點總共設置12個,監(jiān)測12個;混凝土支撐軸力計總共安裝16個,監(jiān)測16個。
目前,鐵路局調度樓基坑已經開挖完成,其基坑監(jiān)測頻率為7 d一次,其中,地表最大沉降為-9.50 mm,變形速率為0.10 mm/d;建筑物最大沉降為-7.20 mm;樁頂最大垂直位移為-5.20 mm,變形速率為0.10 mm/d;支撐軸力最大為3 148.52 kN,變化速率為6.62 kN/d;樁頂最大水平位移為4.20 mm,變形速率為0.10 mm/d。由以上監(jiān)測數據可知,本工程基坑支護結構變形較小,周邊環(huán)境幾乎沒有受到影響,監(jiān)測數據正常,均在允許沉降范圍內,滿足設計和規(guī)范要求。
本工程采用了鉆孔咬合樁阻水兼作基坑支護結構、基坑內井點降水的降阻結合的支護形式,同時根據地層情況及工期要求,采用旋挖鉆機進行施工,先進行素樁施工,再進行支護樁施工,隨后施工1道混凝土內支撐梁,在其強度達到設計強度的80%后,開始采用機械進行基坑土方開挖,邊開挖邊采用集水井疏干卵石含水層中儲存的地下水。
本工程施工鉆孔咬合樁共計342根,其中A樁171根,B樁171根。施工完成后進行樁身混凝土抽芯檢測,其中A樁15根,B樁20根,結果全部合格?;油潦介_挖后觀察顯示,樁外觀質量良好,樁間咬合效果良好,沒有出現任何明顯的滲水及漏水現象,而且根據監(jiān)測報告的反饋來看,開挖后支護樁變形小于20 mm,周邊建筑物沉降小于10 mm,周邊道路沉降小于12 mm,均滿足設計要求,達到了施工預期效果[7-9]。
在施工過程中,嚴格按設計要求控制旋挖咬合樁樁位與垂直度,是確保樁足夠咬合和止水效果的關鍵。通過本工程實踐證明,鉆孔咬合樁這種阻水兼作圍護結構的施工工法是切實可行的,其具有傳統(tǒng)咬合樁工法的所有優(yōu)點,且施工速度快,占用場地空間小,保證了施工質量,效果顯著。