金 宇,張海鷗,王桂蘭
(華中科技大學(xué),武漢 430074)
壓鑄,是指將熔融合金在高壓、高速條件下填充鋼制模具型腔,并使得合金液在壓力下凝固而形成鑄件的鑄造方法。壓鑄機(jī)輔助生產(chǎn)設(shè)備,指的是和壓鑄機(jī)配套的能完成自動(dòng)舀湯、取件、噴霧的輔助機(jī)械設(shè)備[1]。實(shí)現(xiàn)壓鑄機(jī)輔助生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化和智能化對(duì)于穩(wěn)定鑄件質(zhì)量和降低勞動(dòng)強(qiáng)度具有重要意義[2]。
國(guó)內(nèi)壓鑄生產(chǎn),舀湯、取件、噴霧過(guò)程基本有以下三種方式:1)依靠工人手工;2)半自動(dòng)化,僅舀湯、取件可實(shí)現(xiàn)由機(jī)械操作,3)三個(gè)部分均為機(jī)械操作,但是三機(jī)分離進(jìn)行[3]。設(shè)備集成度相對(duì)較低,需要較大的安裝空間,維修拆裝困難,沒(méi)有對(duì)模具內(nèi)溫度進(jìn)行監(jiān)控。國(guó)外目前多將工業(yè)機(jī)器人引入到壓鑄生產(chǎn)周邊,利用工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行自動(dòng)取件和噴霧[4],靈活小巧,效率高,但是我國(guó)企業(yè)沒(méi)有掌握其知識(shí)產(chǎn)權(quán),造價(jià)成本太高[5]。
因此,本文提出開(kāi)發(fā)一臺(tái)集成取件與噴霧功能的一機(jī)雙臂設(shè)備的控制系統(tǒng),并與舀湯機(jī)進(jìn)行聯(lián)動(dòng),由于壓鑄生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣,干擾因素較多,且工藝流程較為固定,最終決定以抗干擾能力強(qiáng)的PLC作為控制核心,基于WINVIEW觸摸屏開(kāi)發(fā)人機(jī)界面,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化運(yùn)行。
一機(jī)雙臂設(shè)備,如圖1所示。主要由五部分構(gòu)成:
圖1 一機(jī)雙臂機(jī)械手模型圖
1)直角坐標(biāo)系統(tǒng),由3-豎滑臺(tái),4-噴霧伸縮,模組,6-底座,7-橫滑臺(tái),8-取件伸縮模組組成。實(shí)現(xiàn)取件、噴霧伺服定位和路徑規(guī)劃功能。
2)取件臂轉(zhuǎn)臺(tái)系統(tǒng)主要由5-取件臂轉(zhuǎn)臺(tái)與8-取件臂組成。實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)放件功能。
3)取件噴霧轉(zhuǎn)向系統(tǒng)主要由2-噴霧手、9-取件手以及兩者相應(yīng)的傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)組成。實(shí)現(xiàn)變角度噴霧功能。
4)取件手系統(tǒng)主要由9-取件手內(nèi)部的機(jī)械結(jié)構(gòu)以及相關(guān)的氣路組成。實(shí)現(xiàn)零件的抓取以及變角度取放零件。
5)噴霧系統(tǒng)主要由2-噴霧手內(nèi)部的機(jī)械結(jié)構(gòu)、測(cè)溫裝置、電磁控制裝置以及氣路水路組成。實(shí)現(xiàn)溫度監(jiān)控、傳感器保護(hù)罩伸縮,噴霧噴氣控制等功能。
壓鑄機(jī)合模以后,進(jìn)行壓鑄合金的澆注、壓射、冷卻,與此同時(shí),取件機(jī)械手將上一次取出的壓鑄件放置在指定的碼垛位置,然后返回到下一次的取件位置進(jìn)行等待,壓鑄機(jī)開(kāi)模后,若到達(dá)指定的測(cè)溫次數(shù),對(duì)模腔內(nèi)的指定點(diǎn)進(jìn)行測(cè)溫,若沒(méi)有,則取件手進(jìn)入到模腔內(nèi)對(duì)壓鑄零件進(jìn)行抓取,取件完成后退出模腔,噴霧臂進(jìn)入到模腔內(nèi)按照指定的噴霧模式進(jìn)行噴霧噴氣,同時(shí)取件臂旋轉(zhuǎn)進(jìn)行伸縮放件,待噴霧完成后,壓鑄機(jī)合模,至此完成一個(gè)周期的動(dòng)作。
一機(jī)雙臂機(jī)械手控制系統(tǒng)的硬件組成如圖2所示。該系統(tǒng)以歐姆龍CP1H型PLC為控制核心,通過(guò)PLC的輸出口控制相應(yīng)驅(qū)動(dòng)單元,輸入口接收相應(yīng)的位置信號(hào)。按照工藝流程編寫(xiě)PLC程序,即可實(shí)現(xiàn)設(shè)備的自動(dòng)化運(yùn)行,觸摸屏通過(guò)RS232與PLC通訊。
圖2 一機(jī)雙臂機(jī)械手控制系統(tǒng)硬件組成框圖
系統(tǒng)以四臺(tái)交流伺服電機(jī)為基礎(chǔ)搭建一個(gè)的半開(kāi)放式的數(shù)控系統(tǒng),在該系統(tǒng)上以示教的方式儲(chǔ)存坐標(biāo)點(diǎn)信息;通過(guò)相應(yīng)的變頻器、交流接觸器控制五臺(tái)三相交流電機(jī)的運(yùn)動(dòng);通過(guò)PLC的數(shù)字量輸出口控制氣動(dòng)電磁閥的通斷;通過(guò)PLC的A/D模塊[6]采集溫度信號(hào);通過(guò)輸入口接收限位開(kāi)關(guān)的輸入信號(hào)等。
對(duì)PLC的輸入輸出端口做出了統(tǒng)計(jì),整個(gè)系統(tǒng)一共有點(diǎn)48個(gè)輸入點(diǎn)信號(hào),55個(gè)點(diǎn)輸出信號(hào),控制4臺(tái)伺服電機(jī)需要4路高速脈沖輸出口,需要A/D與溫度傳感器進(jìn)行通訊,需要RS232接口與觸摸屏通訊,因此最終選擇歐姆CP1H-XA-40DT小型PLC,但是該類型PLC只擁有40個(gè)I/O點(diǎn),需增加I/O擴(kuò)展單元CP1W-40EDT與CP1W-32ET,增加型號(hào)為CP1W-CIF01的RS-232C選件板與觸摸屏通訊。
一機(jī)雙臂的直角坐標(biāo)系統(tǒng)由四臺(tái)伺服電機(jī)加滾珠絲杠組成。PLC通過(guò)位置控制模式“脈沖+方向”方式[6]控制直角坐標(biāo)系統(tǒng)4臺(tái)伺服電機(jī),以脈沖量定位,脈沖頻率確定電機(jī)速度。建立一套簡(jiǎn)易數(shù)字定位系統(tǒng),定位取件放件位置,規(guī)劃取件與噴霧的路徑。
系統(tǒng)采用絕對(duì)坐標(biāo)系進(jìn)行定位,4個(gè)滑臺(tái)均設(shè)置原點(diǎn),為準(zhǔn)確回零,在零點(diǎn)附近設(shè)置一個(gè)零點(diǎn)接近點(diǎn)。PLC給伺服電機(jī)發(fā)出回零信號(hào)時(shí),滑臺(tái)向零點(diǎn)靠近,到達(dá)零點(diǎn)接近點(diǎn)位置時(shí),傳感器給PLC發(fā)出零點(diǎn)接近信號(hào),整個(gè)滑臺(tái)減速低速運(yùn)動(dòng),到達(dá)零點(diǎn)時(shí)停止。為安全考慮,在滑臺(tái)的左右兩側(cè)設(shè)置限位開(kāi)關(guān),當(dāng)滑臺(tái)到達(dá)極限位置時(shí),PLC給發(fā)出急停信號(hào),滑臺(tái)停止運(yùn)動(dòng)。
PLC通過(guò)開(kāi)關(guān)量輸出進(jìn)行多速度段[8]變頻調(diào)速,通過(guò)變頻器對(duì)取件旋轉(zhuǎn)臂、湯勺、湯勺臂三相交流電機(jī)進(jìn)行調(diào)速;PLC分別通過(guò)控制兩對(duì)交流接觸器的通斷,控制爪手和噴霧手旋轉(zhuǎn)電機(jī)的正反轉(zhuǎn),通過(guò)通電時(shí)間確定電機(jī)的旋轉(zhuǎn)角度。
取件旋轉(zhuǎn)臂的-45°,0°,45°三個(gè)旋轉(zhuǎn)角度位置的信號(hào),噴霧手與取件爪手的旋轉(zhuǎn)原點(diǎn)位置信號(hào),通過(guò)將凸輪安裝在減速器中心軸上,利用行程開(kāi)關(guān)和凸輪配合的方式來(lái)標(biāo)定。
舀湯手臂和舀湯湯勺位置通過(guò)分辨率8位256的E6CP-AG5C-C絕對(duì)型編碼器[9]確定。編碼器的8根信號(hào)輸出線與PLC的信號(hào)輸入口相連,以2進(jìn)制形式將位置信息輸送給PLC,PLC內(nèi)部通過(guò)格雷碼轉(zhuǎn)換將相應(yīng)的位置信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,并儲(chǔ)存在相應(yīng)的地址內(nèi)。
一機(jī)雙臂運(yùn)行指定次數(shù)后,將進(jìn)入測(cè)溫模式,對(duì)噴霧加強(qiáng)點(diǎn)的溫度值進(jìn)行采集,監(jiān)控模腔內(nèi)部溫度。PLC與CLT15型紅外溫度傳感器[10]進(jìn)行通訊時(shí),傳感器將采集到的溫度信號(hào)通過(guò)0~10V標(biāo)準(zhǔn)電壓模擬量信號(hào)傳遞給PLC的A/D模塊,經(jīng)PLC內(nèi)部數(shù)據(jù)處理轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的數(shù)字量溫度信號(hào),存入相應(yīng)的地址,將此溫度值與標(biāo)準(zhǔn)溫度值進(jìn)行比較,判斷是否超過(guò)溫度警戒值。
一機(jī)雙臂的氣壓與液壓回路一共分為兩部分:
1)取件抓手和傳感器保護(hù)裝置氣缸氣壓控制回路。爪手氣缸,要完成取件臂抓取放置零件的任務(wù);傳感器保護(hù)裝置氣缸,在需要使用紅外溫度傳感器時(shí)伸出氣缸,不需要時(shí)縮回,為使氣缸動(dòng)作準(zhǔn)確,在伸縮極限位置均增加磁性開(kāi)關(guān);
2)噴霧臂噴霧裝置液壓與氣壓控制回路。噴霧器共有7對(duì)噴頭,5對(duì)噴頭進(jìn)行噴霧,2對(duì)進(jìn)行噴氣。每個(gè)噴霧噴頭需要先將脫模劑和氣體進(jìn)行混合后噴出,控制上需要對(duì)一對(duì)噴嘴的電磁閥進(jìn)行控制;每個(gè)噴氣噴頭需要將氣體噴出完成對(duì)殘?jiān)膾叽?,控制上需要?duì)一對(duì)噴氣噴嘴的電磁閥進(jìn)行控制。
通過(guò)PLC對(duì)相應(yīng)電磁閥關(guān)斷狀態(tài)的確定,控制系統(tǒng)可以完成對(duì)每一對(duì)噴頭噴霧噴氣的控制,提高了裝置的柔性。
通過(guò)CX-Programmer[11]進(jìn)行PLC程序的編制,程序設(shè)計(jì)采用的是模塊化的編程思想,利用工序步進(jìn)[6]控制編程思想將整個(gè)工作流程劃分為不同模塊,通過(guò)信號(hào)的交互在不同的工序模塊之間進(jìn)行跳轉(zhuǎn)。
系統(tǒng)的控制劃分為手動(dòng)操作部分與自動(dòng)操作部分,在手動(dòng)操作部分,可以對(duì)一機(jī)雙臂各被控單元進(jìn)行控制;在自動(dòng)操作部分,一機(jī)雙臂可按照工作流程,按指定工序完成舀湯、取件、噴霧動(dòng)作,圖3是一機(jī)雙臂系統(tǒng)的全自動(dòng)運(yùn)行流程圖。
圖3 全自動(dòng)運(yùn)行流程圖
本設(shè)備采用維綸通MT6000i觸摸屏與PLC進(jìn)行通訊。基于EB8000[12]開(kāi)發(fā)軟件,建立取件、噴霧、舀湯三級(jí)用戶界面??稍贖MI界面上進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定、工作模式設(shè)定、手動(dòng)自動(dòng)操作切換、監(jiān)控PLC運(yùn)行情況,同時(shí)在系統(tǒng)遇到故障時(shí),發(fā)出報(bào)警信息。圖4是開(kāi)發(fā)界面結(jié)構(gòu)框圖。
圖4 觸摸屏總體設(shè)計(jì)方案
在系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整界面上,可對(duì)取件、噴霧擋塊及原點(diǎn)位置進(jìn)行設(shè)置;在工作參數(shù)調(diào)整界面上,可對(duì)取件、舀湯、取件運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行設(shè)置;在全線運(yùn)行界面,對(duì)整個(gè)運(yùn)動(dòng)流程進(jìn)行啟停操作及運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)控;在錯(cuò)誤清除界面,可以清除電機(jī)錯(cuò)誤。
現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)試結(jié)果表明,壓鑄機(jī)取件噴霧一機(jī)雙臂機(jī)械手能流暢實(shí)現(xiàn)取件和噴霧兩大功能,并且能夠和舀湯機(jī)進(jìn)行信號(hào)交互。取件臂可以精確定位抓取及放置零件,實(shí)現(xiàn)了零件碼垛功能。噴霧臂可選擇不同噴霧模式,不同的噴涂模式可設(shè)定不同噴涂路徑。取件噴霧周期縮短至20秒以內(nèi),較現(xiàn)有取件噴霧裝置的效率提高了50%。具有較高的精度和柔性,提高了運(yùn)行效率,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,具有較高的推廣與應(yīng)用前景。
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