陳亮
(三菱電機自動化(中國)有限公司,上海 200336)
硫化機群控系統(tǒng)中的MES應用
MES application in curing press group control system
陳亮
(三菱電機自動化(中國)有限公司,上海 200336)
在各輪胎廠逐步規(guī)?;a(chǎn)的背景下,通過對就某大型輪胎廠運用三菱電機MES接口模塊構(gòu)建硫化機群控MES制造執(zhí)行系統(tǒng)展開說明,最終實現(xiàn)了工廠的可視化管理,提升了生產(chǎn)效率。
硫化;PID;工業(yè)以太網(wǎng);制造執(zhí)行系統(tǒng)
近年來國內(nèi)汽車銷量快速上升,各大輪胎廠生產(chǎn)熱火朝天、規(guī)模逐步擴大。然而,我國輪胎廠普遍面臨片面追求產(chǎn)量銷量、低價競爭等問題,面對美國雙反、歐洲綠色標簽法等貿(mào)易壁壘,一方面直接影響到部分企業(yè)的輪胎出口,另一方面迫使各大輪胎生產(chǎn)廠提高生產(chǎn)各環(huán)節(jié)監(jiān)控力度,滿足可追溯性等要求,提高產(chǎn)品質(zhì)量,提升競爭力。在輪胎廠中,硫化機設(shè)備往往很多,其運行狀態(tài)對輪胎質(zhì)量、產(chǎn)量起到了非常重要的作用。本文主要說明某工廠硫化機從單臺獨立運行到整體群控系統(tǒng)的組網(wǎng)升級改造,提升了生產(chǎn)管理水平,提高了輪胎產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)力。
在輪胎生產(chǎn)過程中,硫化是最后一道加工工序,是膠料在一定條件下,橡膠大分子由線型結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的交聯(lián)過程。輪胎定型硫化機主要由機架、蒸氣室、中心機構(gòu)(推頂器和膠囊)、升降機構(gòu)、裝卸胎機構(gòu)、后充氣機構(gòu)和傳動機構(gòu)、電氣控制系統(tǒng)等組成。典型硫化機三菱電機方案如圖1所示。
其中,人機界面采用三菱電機GT1575,方便就地顯示操作,可編程控制器采用Q系列PLC,通過數(shù)字量和模擬量I/O等實現(xiàn)對外圍設(shè)備控制。在輪胎硫化過程中,影響輪胎質(zhì)量的因素主要是輪胎硫化三要素:溫度、時間、壓力,對于溫度、時間、壓力的確定與選取,決定了PLC控制系統(tǒng)性能的要求。硫化溫度的高低、溫控的穩(wěn)定性,直接影響硫化速度、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟效益,其中熱板、模套溫度PID控制如圖2所示;硫化時間可根據(jù)范特霍夫方程或阿累尼烏斯方程進行等效計算;硫化壓力控制的穩(wěn)定性防止氣泡產(chǎn)生,提高致密性,提高產(chǎn)品品質(zhì)。
圖1 三菱電機硫化機方案配置圖
圖2 溫度PID控制示意圖
某大型輪胎廠要求將一分廠內(nèi)所有硫化機組網(wǎng),上位系統(tǒng)一方面可以監(jiān)視硫化機運行狀態(tài),包括啟動、停止、故障報警、運行中溫度、壓力、硫化時間等,另一方面可以在更換輪胎模具、更改工藝參數(shù)時,批量對各硫化機進行數(shù)據(jù)更改。今后分階段逐步將成型機等其他設(shè)備、各跨地區(qū)分廠聯(lián)網(wǎng)形成整體集團MES制造執(zhí)行系統(tǒng)。針對客戶要求,整體硫化機群控設(shè)計方案如圖3所示。
圖3 硫化機群控MES系統(tǒng)方案圖
其中,硫化機之間采用通訊速度為1 Gbps的 CC-Link IE Control工業(yè)以太網(wǎng),根據(jù)上下傳數(shù)據(jù)分配的要求,每臺硫化機通訊數(shù)據(jù)量近200個,約20臺構(gòu)成一個CC-Link IE Control網(wǎng)絡(luò),并在主站添加MES接口模塊QJ71MES96,通過以太網(wǎng)實現(xiàn)與SQL Server2008數(shù)據(jù)庫的信息交互,構(gòu)建了e-f@ctory。客戶軟件團隊自行設(shè)計開發(fā)了上位MES軟件,實現(xiàn)了以下功能:
(1)實時數(shù)據(jù)的顯示,與胎坯條碼的關(guān)聯(lián);
(2)主要工藝參數(shù)的記錄、查詢、報表功能;
(3)主要工藝參數(shù)的實時曲線的顯示, 歷史趨勢查詢;
(4)工藝參數(shù)的報警顯示及通知功能(自動發(fā)送郵件給相關(guān)人員);
(5)設(shè)備運行狀態(tài)及報警顯示及通知功能,設(shè)備運行效率的統(tǒng)計分析、顯示、報表;
(6)計劃產(chǎn)量、實際產(chǎn)量等生產(chǎn)數(shù)據(jù)的顯示、匯總統(tǒng)計;
(7)工藝參數(shù)的批量設(shè)定;
(8)操作記錄及歷史操作記錄查詢。
另外工程師站可通過主站以太網(wǎng)模塊,直接無縫鏈接任一硫化機站點,完成程序修改、故障排查等調(diào)試和監(jiān)控功能,整體方案充分考慮了今后工廠擴容、跨地區(qū)工廠聯(lián)網(wǎng)等,為后期項目做好了鋪墊。
采用硫化機群控MES系統(tǒng)方案后,首先可靠性得到了提升,工廠現(xiàn)場的FA設(shè)備通過MES接口模塊實現(xiàn)了與上位數(shù)據(jù)庫的直接連接,與以往的網(wǎng)關(guān)計算機相比更加穩(wěn)定可靠,在斷線情況下還可以將數(shù)據(jù)自動備份在CF卡中,待網(wǎng)絡(luò)恢復后自動重傳,避免了數(shù)據(jù)的丟失,并通過時鐘同步功能,確保數(shù)據(jù)的時效匹配。由于系統(tǒng)整體運用了工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù),確保了大容量數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶崟r性,并實現(xiàn)了工藝數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、品質(zhì)數(shù)據(jù)等可視化管理。MES系統(tǒng)的實施后,工廠通過對工藝、工序的監(jiān)控提升了產(chǎn)品品質(zhì),改善了成品率,通過設(shè)備運轉(zhuǎn)率的監(jiān)控,減少了待機空轉(zhuǎn)時間,通過故障報警的監(jiān)控與快速處理,提高了生產(chǎn)效率,降低了能源消耗,全面提升了工廠整體管理水平。
(R-01)
TQ330.493
1009-797X(2015)21-0051-02
B
10.13520/j.cnki.rpte.2015.21.008
陳亮(1978-),男,畢業(yè)于上海交通大學控制工程專業(yè),目前負責技術(shù)管理工作。
2014-09-26