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        泰國(guó)某水泥廠余熱發(fā)電站1號(hào)汽輪機(jī)組振動(dòng)的原因分析及處理

        2015-08-26 09:26:36王曉建
        水泥技術(shù) 2015年1期
        關(guān)鍵詞:相位角錐度聯(lián)軸器

        王曉建

        泰國(guó)某水泥廠余熱發(fā)電站1號(hào)汽輪機(jī)組振動(dòng)的原因分析及處理

        Reasons and Solutions for 1#Steam Turbine Unit Vibration of Waste Heat Power Station in a Thailand Cement Plant

        王曉建

        針對(duì)余熱電站1號(hào)機(jī)組試運(yùn)中存在的2號(hào)軸承振動(dòng)超標(biāo)問(wèn)題,根據(jù)機(jī)組振動(dòng)時(shí)出現(xiàn)的特殊現(xiàn)象,即振動(dòng)相位等變化,結(jié)合振動(dòng)頻率的形式,得出機(jī)組具體振動(dòng)部件缺陷的結(jié)論,從而減小了查找機(jī)組振動(dòng)原因的困難程度。通過(guò)機(jī)組中振動(dòng)缺陷的分析判斷和處理,指出了機(jī)組轉(zhuǎn)子上采用錐度孔配合套裝連接的轉(zhuǎn)子部件,例如發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的聯(lián)軸器或無(wú)刷式勵(lì)磁機(jī)的轉(zhuǎn)子,應(yīng)有必要的檢驗(yàn)措施。同時(shí)綜述了安裝等應(yīng)注意的事項(xiàng),對(duì)設(shè)備的監(jiān)造檢驗(yàn)、安裝和機(jī)組試運(yùn)均有一定的實(shí)用價(jià)值。

        發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器;松動(dòng);瓢偏;振動(dòng)頻率;相位角

        1 概述

        泰國(guó)某水泥廠余熱發(fā)電工程是利用水泥生產(chǎn)線排放廢氣中的低溫余熱的發(fā)電機(jī)組。其汽輪機(jī)系杭州中能汽輪動(dòng)力有限公司生產(chǎn),型號(hào)為BN9-1.25/0.12,低參數(shù)單缸直聯(lián)冷凝式汽輪機(jī)。發(fā)電機(jī)系濟(jì)南發(fā)電設(shè)備廠生產(chǎn)的型號(hào)為QFW-12-2,單支座無(wú)刷勵(lì)磁汽輪發(fā)電機(jī)。2008年3月,機(jī)組啟動(dòng)試運(yùn)行時(shí),在額定轉(zhuǎn)速工況下,在線的汽輪機(jī)重要參數(shù)監(jiān)測(cè)儀表顯示,2號(hào)軸承處的軸振值為70μm以上,與汽輪機(jī)廠家聯(lián)鎖保護(hù)的給定值,各瓦處的軸振值>70μm報(bào)警、>100μm停機(jī)的要求不符。

        機(jī)組各軸承振動(dòng)值超標(biāo)會(huì)對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行造成嚴(yán)重影響。其結(jié)果會(huì)加劇設(shè)備機(jī)械工作性能的降低或使機(jī)械根本無(wú)法工作,使某些零部件因受附加的動(dòng)載荷而加劇磨損、疲勞,甚至破裂,從而影響使用壽命或造成事故。

        機(jī)組軸承振動(dòng)值大造成的損壞,較為常見(jiàn)的是軸承部件。例如軸瓦烏金的局部等部位,上半軸承烏金的破裂的現(xiàn)象較為普遍。由于軸瓦烏金的補(bǔ)焊和澆注工藝條件要求較為嚴(yán)格和復(fù)雜,很難保證烏金的修復(fù)質(zhì)量,多數(shù)機(jī)組只得對(duì)烏金破裂損壞等故障采取購(gòu)買備用軸瓦,檢修時(shí)更換的方式。

        2 2號(hào)軸承振動(dòng)值超標(biāo)的檢查處理

        2.1振動(dòng)監(jiān)測(cè)的方式

        機(jī)組試運(yùn)使用測(cè)振儀,選擇速度傳感器接收軸承座的振動(dòng)信號(hào),監(jiān)測(cè)和分析振動(dòng)的變化。與在線的汽輪機(jī)重要參數(shù)監(jiān)測(cè)儀表或一般測(cè)振表不同,其突出特點(diǎn)是,測(cè)振儀不僅能顯示振動(dòng)值的大小,而且能夠?qū)⒈O(jiān)測(cè)到的振動(dòng)值分解為1X、2X和0.5X等幾種頻率的諧波成分,既可顯示振動(dòng)頻率,又可顯示振動(dòng)的相位角,除了振動(dòng)的最大值,振動(dòng)角度也是可知的。借助于測(cè)振儀顯示的振幅、頻率和相位角,我們才有可能將一些復(fù)雜的振動(dòng)問(wèn)題通過(guò)分析判斷,得出較為正確的結(jié)論,使其缺陷得到迅速的處理。

        根據(jù)測(cè)振儀的結(jié)果,與在線的汽輪機(jī)重要參數(shù)監(jiān)測(cè)儀表顯示比較,可以看出,不僅2號(hào)軸振動(dòng)大,3號(hào)軸承也存在相同的振動(dòng)超標(biāo)問(wèn)題。

        2.2影響機(jī)組膨脹的各項(xiàng)檢查和處理

        2008年3月24日,首先檢查汽缸臺(tái)板間隙,各立銷、橫銷間隙以及影響機(jī)組膨脹的汽水管道和支吊架等,確認(rèn)無(wú)異常,排除了造成機(jī)組振動(dòng)的各種隱患。

        其次,復(fù)查和處理汽-發(fā)剛性聯(lián)軸器中心。如果是安裝因素造成軸承墊片接觸不實(shí),或是各軸承墊塊的接觸調(diào)整有偏差,在試運(yùn)行中,各軸承將會(huì)趨于穩(wěn)定,造成汽-發(fā)聯(lián)軸器中心的改變,使機(jī)組的振動(dòng)增加。

        根據(jù)檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn),汽-發(fā)聯(lián)軸器的中心變化較大,出現(xiàn)嚴(yán)重超差。圓周偏差為0.24mm,端面偏差為0.145mm。

        將汽-發(fā)聯(lián)軸器重新進(jìn)行中心調(diào)整至合格范圍后,機(jī)組3月26日和3月30日分別進(jìn)行了兩次啟動(dòng)。

        額定轉(zhuǎn)速時(shí),測(cè)振儀顯示的2號(hào)和3號(hào)軸承的水平振動(dòng)值見(jiàn)表1。同其他兩個(gè)方向相比,2號(hào)和3號(hào)軸承的水平振動(dòng)值最大。

        3 2號(hào)和3號(hào)軸承振動(dòng)情況及原因分析

        3.1振動(dòng)相位角度顯示的變化

        表1顯示的是機(jī)組第一次啟動(dòng)和調(diào)整處理汽-發(fā)聯(lián)軸器中心后,又進(jìn)行了兩次啟動(dòng)的振動(dòng)數(shù)據(jù)。根據(jù)上述記錄可知:

        (1)2號(hào)和3號(hào)軸承的振動(dòng)相位角基本一致,同時(shí)變化。

        (2)機(jī)組第一次啟動(dòng)時(shí),在間隔10min內(nèi),2號(hào)和3號(hào)軸承的振動(dòng)相位角同時(shí)出現(xiàn)范圍一致的變化。

        (3)機(jī)組第二次和第三次啟動(dòng)相比較,在汽-發(fā)聯(lián)軸器未做任何中心調(diào)整的情況下,其2號(hào)和3號(hào)軸承的振動(dòng)相位角改變值均約為180°。

        3.22號(hào)和3號(hào)軸承振動(dòng)值超標(biāo)的故障分析

        3.2.1聯(lián)軸器松動(dòng)造成裝配傾斜變化

        監(jiān)測(cè)的振動(dòng)頻率為1X頻。此類頻率的振動(dòng)大主要是由轉(zhuǎn)子的不平衡離心力大引起的。

        檢查在轉(zhuǎn)子組裝動(dòng)平衡試驗(yàn)時(shí)試加的平衡塊配重,確認(rèn)平衡塊在轉(zhuǎn)子平衡槽內(nèi)固定無(wú)誤。

        經(jīng)查閱圖紙等資料確認(rèn),汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子與聯(lián)軸器為圓柱和孔配合的連接方式,配合緊力為0.30mm,加熱套裝聯(lián)軸器;而發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子與聯(lián)軸器為1:10的錐度和孔配合的連接方式,配合緊力為0.09~0.14mm,即在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子軸端的圓錐面上加熱套裝聯(lián)軸器。這種聯(lián)軸器的一個(gè)特點(diǎn)是,如果聯(lián)軸器孔的錐度和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子配合處軸的錐度有偏差,則會(huì)在圓錐接觸面上出現(xiàn)線接觸配合,此時(shí)往往會(huì)伴隨有聯(lián)軸器傾斜和松動(dòng)現(xiàn)象,聯(lián)軸器傾斜使得不平衡增加,松動(dòng)可能使振幅加大,合格的振動(dòng)值變?yōu)椴缓细?,同時(shí),還可能會(huì)出現(xiàn)振動(dòng)相位角的變化。

        2號(hào)和3號(hào)軸承振動(dòng)相位角度出現(xiàn)變化后,重新測(cè)量發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器端面瓢偏和圓周晃度,檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)端面瓢偏和圓周晃度出現(xiàn)與安裝值不符的現(xiàn)象。發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器端面瓢偏和圓周晃度值記錄見(jiàn)表2。

        由表2的數(shù)據(jù)變化可以確認(rèn),發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器出現(xiàn)了傾斜現(xiàn)象。

        分析認(rèn)為,因聯(lián)軸器松動(dòng)出現(xiàn)振動(dòng)增加,其振動(dòng)頻率也應(yīng)是屬于以1X頻為主要諧波的形式。

        依據(jù)振動(dòng)特征及相關(guān)信息可以確定振動(dòng)的原因。目的是將可疑點(diǎn)盡量縮小,為有針對(duì)性處理缺陷提供依據(jù)。

        表1 2號(hào)和3號(hào)軸承的水平振動(dòng)振動(dòng)值(1X頻)

        首先,2號(hào)和3號(hào)軸承的振動(dòng)相位角同時(shí)變化,提示這個(gè)不平衡離心力同時(shí)影響了兩個(gè)軸承,應(yīng)在兩個(gè)軸承附近,而聯(lián)軸器正在兩軸承之間。

        其次,在很短時(shí)間內(nèi),2號(hào)和3號(hào)軸承的振動(dòng)相位角同時(shí)出現(xiàn)范圍一致變化,提示這個(gè)不平衡離心力方向是不穩(wěn)定的,而聯(lián)軸器的松動(dòng)也會(huì)是不穩(wěn)定的。

        第三,2號(hào)和3號(hào)軸承的振動(dòng)相位角改變值均約為180°,提示只有轉(zhuǎn)子上的某一部件,出現(xiàn)對(duì)稱角度即180°位置的改變,或者取消這一部件,才會(huì)有如此的相位變化結(jié)果。如果是轉(zhuǎn)子取消的部件影響,那么還應(yīng)有足夠大的質(zhì)量,否則不會(huì)出現(xiàn)不平衡離心力朝相反方向的改變。而聯(lián)軸器的扭動(dòng)傾斜也會(huì)出現(xiàn)這一特征。

        發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器端面瓢偏測(cè)量位置示意圖見(jiàn)圖1。發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器圓周晃度測(cè)量位置示意圖見(jiàn)圖2。發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器正常和傾斜示意圖見(jiàn)圖3。

        表2 發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器瓢偏和晃度值

        3.2.2其他影響

        根據(jù)機(jī)組安裝時(shí)的檢查結(jié)果,發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器的端面瓢偏和徑向晃度符合標(biāo)準(zhǔn)要求。這足以保證,不會(huì)出現(xiàn)裝配時(shí)聯(lián)軸器的松動(dòng)造成裝配傾斜現(xiàn)象。

        通過(guò)進(jìn)一步的測(cè)量檢查,才理解是由于相信聯(lián)軸器瓢偏的正確無(wú)誤,從而忽略了聯(lián)軸器也是可以由人為因素來(lái)改變的,即通過(guò)車削處理聯(lián)軸器端面的錯(cuò)誤處理方式,使其測(cè)量的基準(zhǔn)面瓢偏達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)的要求。然而車削處理的結(jié)果無(wú)疑造成了聯(lián)軸器質(zhì)量的不平衡以及更為嚴(yán)重的聯(lián)軸器松動(dòng)隱患。

        事實(shí)上,當(dāng)聯(lián)軸器出現(xiàn)裝配傾斜,而端面瓢偏不顯示時(shí),采用很簡(jiǎn)單的方法即可發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,即測(cè)量聯(lián)軸器各對(duì)稱點(diǎn)的端面厚度。檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn),在聯(lián)軸器180°角的對(duì)稱兩點(diǎn),端面厚度的差值為0.35mm,而剛性聯(lián)軸器端面瓢偏的標(biāo)準(zhǔn)為≤0.02mm。聯(lián)軸器的厚度出現(xiàn)如此大的偏差,充分表明上述經(jīng)過(guò)人為車削處理的分析是正確的。

        3.2.32號(hào)軸承的自身剛度差

        四軸瓦支撐的機(jī)組,特別是2和3號(hào)軸承為非落地式軸承的汽輪發(fā)電機(jī)組,由于軸系結(jié)構(gòu)剛度的原因,機(jī)組的振動(dòng)最大值一般表現(xiàn)在3號(hào)軸承上。機(jī)組的問(wèn)題在聯(lián)軸器,與一般四軸瓦機(jī)組振動(dòng)表現(xiàn)不同,振動(dòng)超標(biāo)同時(shí)出現(xiàn)在2號(hào)和3號(hào)軸承兩處。分析認(rèn)為,這主要是由于2號(hào)軸承自身剛度差的原因所致。

        通過(guò)查閱圖紙資料并比較,3號(hào)瓦為球面瓦,支撐在球面座上,基于球面的設(shè)計(jì),使得3號(hào)軸承的剛度較大;而2號(hào)瓦不是球面瓦,也未設(shè)調(diào)整墊塊,軸瓦直接支撐在軸承座凹窩上,剛度較小。所以,不平衡離心力會(huì)在薄弱處軸承表現(xiàn)出較大的振動(dòng)值。

        圖1 發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器端面瓢偏測(cè)量

        圖2 發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器圓周晃度測(cè)量

        圖3 發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器示意圖

        4 發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器的消缺處理

        (1)抽出發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子,測(cè)量聯(lián)軸器瓢偏,以及兩半楔形平鍵的側(cè)部間隙,并做好記錄。平鍵的側(cè)部間隙按標(biāo)準(zhǔn)要求為±0.03mm,使用塞尺實(shí)際測(cè)量結(jié)果,在兩件對(duì)稱180°的平鍵上,一件側(cè)部間隙為0.20mm,另一件側(cè)部間隙為0.10mm,這一缺陷只能通過(guò)整修鍵槽和重新配置平鍵的方法來(lái)處理。

        (2)松開(kāi)軸端的止退墊片和M130×4的鎖緊螺母。制作專用支架固定聯(lián)軸器,采用千斤頂稍加預(yù)應(yīng)力,結(jié)合氧氣-乙炔火焰加熱的方式,頂發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的端面中心,從錐度配合的結(jié)合面上,退出發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器。聯(lián)軸器基本未預(yù)熱時(shí),千斤頂稍微加力,聯(lián)軸器即很容易退出,檢查圓錐配合的結(jié)合面,確認(rèn)為線接觸,證實(shí)對(duì)聯(lián)軸器缺陷的分析判斷準(zhǔn)確無(wú)誤。

        (3)吊起發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器,采用多次涂色穿入聯(lián)軸器檢查接觸,并刮研錐度配合的結(jié)合面的方法,使其聯(lián)軸器錐度面的孔和轉(zhuǎn)子軸端的錐度逐漸趨于一致,即逐漸實(shí)現(xiàn)了錐度孔和轉(zhuǎn)子軸端的面接觸。

        (4)錐度配合的結(jié)合面達(dá)到面接觸要求后,在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上做好軸向限位塊和標(biāo)記,吊起發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器加熱。溫度達(dá)到150℃左右時(shí),套裝聯(lián)軸器,檢查套裝到位。

        (5)套裝聯(lián)軸器后,進(jìn)行聯(lián)軸器瓢偏檢查??梢源_認(rèn)檢查結(jié)果肯定不合格,因?yàn)榻?jīng)過(guò)車削端面的處理,在聯(lián)軸器重新套裝后,真實(shí)接觸的端面則變?yōu)樾泵?。因此還需要用同樣的方法對(duì)聯(lián)軸器固定后的真實(shí)端面瓢偏進(jìn)行刮研處理。

        (6)聯(lián)軸器端面瓢偏刮研處理合格后,即恢復(fù)安裝發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子。缺陷處理后的機(jī)組,再次啟動(dòng)時(shí),重新進(jìn)行了動(dòng)平衡調(diào)整。這是因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)對(duì)轉(zhuǎn)子的處理,與廠內(nèi)組裝時(shí)聯(lián)軸器的質(zhì)量相比較出現(xiàn)了改變。

        (7)經(jīng)重新動(dòng)平衡試驗(yàn)調(diào)整后,機(jī)組運(yùn)行中,2號(hào)和3號(hào)軸承處的振動(dòng)值以及在線監(jiān)測(cè)的2號(hào)軸振值下降,達(dá)到了規(guī)范要求。

        5 體會(huì)

        5.1聯(lián)軸器或無(wú)刷式勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子的檢查

        機(jī)組轉(zhuǎn)子上采用錐度孔配合套裝連接的轉(zhuǎn)子部件,例如聯(lián)軸器或無(wú)刷式勵(lì)磁機(jī)的轉(zhuǎn)子,安裝時(shí)應(yīng)有必要的檢驗(yàn)措施,例如對(duì)聯(lián)軸器兩點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行對(duì)稱厚度的測(cè)量檢查,對(duì)無(wú)刷式勵(lì)磁機(jī)的轉(zhuǎn)子,應(yīng)選表面粗糙度符合測(cè)量要求的位置進(jìn)行晃度測(cè)量檢查,避免出現(xiàn)轉(zhuǎn)子部件組裝與軸線傾斜的現(xiàn)象。

        5.2聯(lián)軸器螺栓孔檢查

        根據(jù)規(guī)范要求,安裝聯(lián)軸器螺栓不得過(guò)松或過(guò)緊。聯(lián)軸器螺栓與孔的間隙要求一般為0.01~0.03mm,還應(yīng)保證螺栓與孔的表面粗糙度符合規(guī)范要求。在螺栓和孔的表面涂透平油,用紫銅棒輕輕敲擊螺栓尾部,逐漸穿入聯(lián)軸器。

        機(jī)組安裝時(shí),聯(lián)軸器的部分螺栓穿入時(shí)較為困難。說(shuō)明聯(lián)軸器的傾斜,導(dǎo)致聯(lián)軸器部分螺栓孔也隨之傾斜,螺栓在穿入發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器的螺孔上出現(xiàn)了折線,這時(shí)更需要檢查聯(lián)軸器的厚度,判斷缺陷。

        5.3應(yīng)注意影響機(jī)組膨脹的因素

        (1)機(jī)組的循環(huán)水進(jìn)出口管道配置有伸縮蝶閥,安裝前應(yīng)留出充分的膨脹余量,試運(yùn)前應(yīng)注意檢查蝶閥的長(zhǎng)桿限位螺栓,解除沿壓縮方向的限制。

        (2)凝結(jié)水泵入口管道的垂直管上應(yīng)設(shè)置波形補(bǔ)償器。

        (3)凝汽器水側(cè)放水管安裝的走向,注意不要將垂直管直接埋入地面,應(yīng)改為水平管段排地溝,并有膨脹余量。

        (4)主蒸汽管道支架布置方式,應(yīng)充分考慮不妨礙機(jī)組的膨脹。

        上述事項(xiàng)都曾在各電站的機(jī)組試運(yùn)時(shí),因膨脹不暢問(wèn)題造成振動(dòng)大的影響。

        6 結(jié)語(yǔ)

        泰國(guó)某水泥廠余熱電站1號(hào)汽輪機(jī)組2號(hào)和3號(hào)軸承出現(xiàn)的振動(dòng)偏大問(wèn)題,經(jīng)過(guò)測(cè)量檢查、分析判斷和機(jī)組動(dòng)平衡等針對(duì)性的缺陷處理,得到了有效的解決,為今后處置余熱電站機(jī)組的同類缺陷提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

        [1]寇勝利.汽輪發(fā)電機(jī)組的振動(dòng)及現(xiàn)場(chǎng)平衡[M].北京:中國(guó)電力出版社,2007.

        TQ172.625.9

        A

        1001-6171(2015)01-0089-04

        通訊地址:中材節(jié)能股份有限公司,天津300400;

        2014-06-24;編輯:呂光

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