曹輝輝
?4.2m×13m水泥粉磨系統(tǒng)的改造
Reform ofrm of 4 4..2 2mm×1313m Cement Grinding System
曹輝輝
我公司有兩條水泥生產(chǎn)線,配有兩臺?4.2m×13m的水泥磨,其中一線于2010年10月份投產(chǎn),二線于2011年8月15日投產(chǎn),兩條線各配套HFCG150-100型輥壓機(jī)組成預(yù)粉磨系統(tǒng)。自投產(chǎn)以來,兩臺磨都存在不少問題,通過不斷改造,到目前生產(chǎn)運(yùn)行基本趨于穩(wěn)定,下面介紹該系統(tǒng)的技術(shù)改造和工藝調(diào)整情況。
粉磨系統(tǒng)工藝流程見圖1,主機(jī)設(shè)備配置見表1。改造前磨機(jī)平均產(chǎn)量120t/h,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率70%,電耗55kWh/t,磨機(jī)隔倉板篦縫每隔3~5d清理一次,系統(tǒng)整體運(yùn)行較差。
2.1打散機(jī)磨損嚴(yán)重,故障率高
2.1.1原因分析
(1)處理物料為輥壓機(jī)擠壓的混合料,打散盤及篩板磨損嚴(yán)重。
(2)混合料中的雜物會堵塞環(huán)形通道,導(dǎo)致一部分物料不能及時(shí)甩出,加劇了打散盤磨損,另外會造成風(fēng)輪的磨損。
(3)篩板為普通鋼材,平均3~4個(gè)月就得換一次。
(4)打散盤錘頭襯板之間有一定間隙,運(yùn)行中風(fēng)帶著物料會使間隙不斷變大。
圖1 水泥粉磨系統(tǒng)工藝流程
2.1.2處理措施
(1)采用fw-1103型耐磨焊條將打散盤錘頭襯板之間的縫隙全部堆焊,并分別在每個(gè)錘頭堆焊等量的焊條,提高了錘頭耐磨性,而且不影響平衡。
(2)定時(shí)清理打散機(jī)環(huán)形通道雜物,平均一周清理一次。
(3)將普通篩板更換為表層滲碳處理過的篩板,這樣能使用6~7個(gè)月。
(4)在打散機(jī)篩板邊緣到風(fēng)輪內(nèi)筒之間增加8mm×8mm的篩網(wǎng),避免風(fēng)輪轉(zhuǎn)速高的時(shí)候?qū)⒋箢w粒料吹進(jìn)磨內(nèi)。
(5)加強(qiáng)打散機(jī)干油潤滑管理,定時(shí)檢查入打散機(jī)溜子暢通情況。
表1 主要設(shè)備配置情況
2.2輥壓機(jī)下料不穩(wěn),頻繁振動,軸承壓環(huán)螺栓斷裂,軸承跑內(nèi)圈
2.2.1原因分析
(1)入輥壓機(jī)物料水分較大,礦渣、爐渣、煤矸石等水分在10%左右。
(2)熟料結(jié)粒不好,細(xì)粉、大塊較多。
(3)由于設(shè)計(jì)原因,無法安裝金屬探測儀,鐵件、回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)脫落的耐熱件等進(jìn)入輥壓機(jī),造成輥壓機(jī)瞬間劇烈振動與輥面損傷。
2.2.2處理措施
(1)針對物料水分大等問題,利用窯頭余熱,新增一套物料烘干系統(tǒng),可保證水泥混合材水分控制在5%以內(nèi)。
(2)加強(qiáng)熟料煅燒管理,并利用外加熟料及時(shí)調(diào)整,保證入輥壓機(jī)的物料盡量均勻。
(3)在入輥壓機(jī)稱重倉的皮帶上安裝一臺電磁除鐵器,一臺永磁除鐵器,這樣能將入輥壓機(jī)的鐵件全部除掉。
圖2 選粉機(jī)密封環(huán)槽改造示意圖
(4)平均每周緊固輥壓機(jī)軸承壓環(huán)螺栓、縮套聯(lián)軸器螺栓、橫梁大螺栓、減速機(jī)螺栓、液壓缸固定螺栓,并定期對萬向聯(lián)軸器進(jìn)行潤滑,保證設(shè)備螺栓不被振松。
(5)定時(shí)檢查處理側(cè)擋板,防止從兩側(cè)跑料,運(yùn)行中保持不偏輥,并形成穩(wěn)定料層。
2.3磨機(jī)產(chǎn)量低,磨機(jī)篦縫頻繁堵塞,有時(shí)存在成品跑粗現(xiàn)象
2.3.1原因分析
(1)磨內(nèi)通風(fēng)不良,物料流速慢,存在過粉磨現(xiàn)象。
(2)入磨熟料溫度高,在磨內(nèi)形成靜電,進(jìn)而導(dǎo)致包球現(xiàn)象發(fā)生。
(3)篦縫設(shè)計(jì)不合理,太小。
(4)選粉機(jī)密封環(huán)槽間隙偏大,磨損快。
2.3.2解決措施
(1)更換一套出磨篦板。
(2)按照萬分之三的比例添加水泥助磨劑,解決靜電糊球現(xiàn)象,并對強(qiáng)度有一定提高。
(3)增加磨機(jī)筒體淋水降溫裝置。
(4)將原選粉機(jī)密封環(huán)槽的單密封改為雙密封(見圖2),該密封不僅耐用,而且操作中提高了系統(tǒng)風(fēng)機(jī)拉風(fēng),增加了磨機(jī)通風(fēng),產(chǎn)量提高20t/ h。
(1)穩(wěn)定了輥壓機(jī)、打散機(jī)系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行,減少了檢修量,保證了入磨物料細(xì)度,為磨機(jī)臺時(shí)產(chǎn)量的提高創(chuàng)造了良好條件。
(2)通過磨機(jī)筒體淋水與外加熟料調(diào)節(jié)搭配,保證出磨水泥溫度在120℃以內(nèi),通過添加水泥助磨劑,更換篦板,減少了篦縫堵塞與包球現(xiàn)象。
(3)通過改造選粉機(jī)密封環(huán)槽,系統(tǒng)用風(fēng)能隨時(shí)根據(jù)磨況進(jìn)行調(diào)節(jié),降低了水泥細(xì)度,提高了比表面積,目前磨機(jī)平均產(chǎn)量能達(dá)到145t/h。
(4)水泥電耗得到有效控制,目前平均電耗40kWh/t,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
(5)隨著混合材水分降低,增加了混合材摻入量,降低了水泥生產(chǎn)成本,整體比以前降低60元/噸,按照年產(chǎn)100萬噸計(jì)算,合計(jì)年增加效益6000萬元。
TQ172.632.1文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B
1001-6171(2015)01-0084-02
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2014-05-10;編輯:趙蓮