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        隔板塔精餾分離丙酮-乙酸乙酯-水-雜質(zhì)體系的研究

        2015-08-19 12:14:48劉啟東天津市普萊特科技發(fā)展有限公司天津300384
        化工設計 2015年1期
        關鍵詞:側(cè)線塔頂丙酮

        劉啟東 天津市普萊特科技發(fā)展有限公司 天津 300384

        王寶東 天津普萊化工技術有限公司 天津300384

        王志英 李春利 河北工業(yè)大學 天津 300130

        丙酮是一種低沸點、易揮發(fā)的極性溶劑,溶解能力強,與水混溶,是用途很廣的溶劑和化工原料[1]。乙酸乙酯是一種重要的有機溶劑,廣泛用于涂料、油漆、油墨、纖維素、人造香精、藥物和有機酸的生產(chǎn)中[2]。棒酸又叫克拉維酸,是由棒狀鏈霉菌發(fā)酵液中分離得到的新型β -內(nèi)酰胺酶抑制劑,常與青霉素、頭孢等β-內(nèi)酰胺類抗生素聯(lián)合應用,可提高這些抗生素的抗藥性[3]。棒酸生產(chǎn)過程產(chǎn)生的母液中含有丙酮、乙酸乙酯、少量的水和色素雜質(zhì),其質(zhì)量組成通常是:丙酮約6% ~8%、乙酸乙酯約90% ~93%、水含量小于1%以及微量色素雜質(zhì)。國內(nèi)制藥廠對母液中溶媒的回收一般采用多塔串聯(lián)常規(guī)精餾的方法,但由于色素雜質(zhì)的存在,要得到合格的丙酮和乙酸乙酯溶劑,精餾分離的能耗大。

        隔板塔是一種完全熱耦合精餾塔,其特殊塔結(jié)構(gòu)能夠使得多股物流同時在塔內(nèi)進行傳質(zhì)、傳熱,實現(xiàn)單塔多組分分離[4~7],既可以提高分離過程的熱力學效率,降低能耗,又可以減少設備投資[8,9]。

        對于丙酮-乙酸乙酯-水-色素雜質(zhì)體系的分離,常規(guī)多塔串聯(lián)精餾工藝操作簡單,但分離的能耗高,尤其是脫色塔。由于進料中重組分色素含量很少,絕大部分溶劑需從塔頂蒸出,塔的操作能耗很高。針對常規(guī)工藝的缺點,本文提出了隔板塔精餾新工藝:丙酮-乙酸乙酯-水-色素雜質(zhì)體系首先經(jīng)過隔板塔初步分離,即從隔板塔塔釜脫除重組分色素雜質(zhì);側(cè)線采出大部分合格的乙酸乙酯產(chǎn)品;塔頂采出丙酮-乙酸乙酯-水的混合物,然后依次進丙酮塔和脫水塔進行丙酮和乙酸乙酯的分離。參照內(nèi)蒙古某制藥廠棒酸實際生產(chǎn)工藝,采用Aspen Plus 軟件對新工藝進行模擬,考察隔板塔的分離特性及節(jié)能效果,為工業(yè)設計提供依據(jù)。

        1 隔板塔精餾工藝流程簡介

        內(nèi)蒙古某制藥廠在處理丙酮-乙酸乙酯-水-色素雜質(zhì)時,原采用四塔工藝流程,見圖1。脫色塔塔釜脫除重組分雜質(zhì),乙酯塔塔底采出大部分合格乙酸乙酯產(chǎn)品,丙酮塔塔頂?shù)玫胶细癖a(chǎn)品,脫水塔脫除剩余乙酸乙酯中的水分后,從塔底采出合格的乙酸乙酯產(chǎn)品。

        隔板塔精餾新工藝見圖2。以隔板塔代替原工藝中的脫色塔和乙酯塔,在隔板塔塔底脫除重組分色素雜質(zhì),同時側(cè)線采出大部分乙酸乙酯成品,從塔頂采出丙酮-乙酯-水混合物,再依次進入丙酮塔、脫水塔處理得到丙酮產(chǎn)品和剩余乙酸乙酯產(chǎn)品。

        圖1 常規(guī)四塔工藝流程

        圖2 隔板塔精餾工藝流程

        2 隔板塔精餾工藝模擬

        新工藝以隔板塔代替脫色塔和乙酯塔,而丙酮塔和脫水塔與原設計相同,因此,本文主要對隔板塔進行模擬研究,利用Aspen Plus 軟件Multi-Frac 模塊中的全熱耦合精餾塔等價隔板塔。

        模擬時,原料性質(zhì)以實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)為基礎,為簡化計算,丙酮-乙酯-水及雜質(zhì)的進料質(zhì)量分數(shù)分別設定為0.08、0.91、0.01,進料溫度為25℃。此外,物料中還含有少量的色素雜質(zhì),其沸點很高,且不與其它組分共沸,實際生產(chǎn)中很容易脫除,模擬研究時采用硅醚代替色素雜質(zhì)。由于進料中丙酮含量很少,隔板塔塔頂很難得到合格的丙酮產(chǎn)品,因此,將丙酮-乙酯-水混合物作為輕組分從塔頂采出,再依次送入丙酮塔、脫水塔分離;大部分乙酯作為中間組分從側(cè)線采出;色素雜質(zhì)從塔釜采出。

        模擬研究中,定義液相分配比RL為隔板上方的下降液體分配到預分餾段(隔板左側(cè))的比例,氣相分配比RV為隔板下方的上升氣體分配到預分餾段的比例,預分餾段內(nèi)乙酯的分割比β 為預分餾段頂部乙酯餾出凈流量與乙酯進料量之比[10]。模擬中假設隔板安裝在塔的中心,兩側(cè)堆放的填料條件相同,故近似取氣相分配比RV為0.5。

        3 結(jié)果與討論

        3.1 回流比R 對隔板塔分離效果的影響

        圖3 反映了當RL為0.01、RV為0.5 時,回流比R 對隔板塔分離效果的影響。可以看出,隨著R的增大,塔頂采出液中丙酮的含量與側(cè)線采出乙酸乙酯的純度均逐漸增大,當R >4 后,其變化趨于平緩。由于回流比的增大會使再沸器熱負荷增加,故綜合考慮,回流比選擇4 即可。

        圖3 回流比對產(chǎn)品純度的影響

        3.2 液相分配比RL對隔板塔分離效果的影響

        在隔板塔實際操作中,氣相分配比RV和液相分配比RL是兩個非常重要的優(yōu)化調(diào)節(jié)參數(shù),但氣相分配比在線調(diào)節(jié)比較困難,所以,模擬中將液相分配比作為隔板塔的主要調(diào)優(yōu)參數(shù)。

        在隔板塔內(nèi),丙酮-乙酸乙酯-水-色素雜質(zhì)混合物首先在預分餾段內(nèi)分離成丙酮-乙酯-水和乙酯-色級雜質(zhì)兩部分,丙酮-水-乙酯混合物從隔板上段餾出,在公共精餾段及側(cè)線采出段上部進行丙酮-水與乙酯的分離;乙酯- 色素雜質(zhì)混合物從隔板下段餾出,在公共提餾段進行乙酯與色素雜質(zhì)的分離。當塔頂回流量一定時,進入隔板兩側(cè)的液體量多少對隔板塔的分離效果會產(chǎn)生很大影響。

        圖4 是在R=4,RV=0.5 時,液相分配比RL對塔頂采出液中丙酮含量和側(cè)線采出產(chǎn)品乙酯的純度的影響??梢钥闯觯S著RL的增大,塔頂采出液中丙酮含量與側(cè)線采出產(chǎn)品乙酯的純度均減小,也就是說液相分配比RL越小,隔板塔的分離效果越好,當RL在0.1 以下時,乙酸乙酯的純度可達99.8%以上。雖然重組分色素雜質(zhì)沸點較高,很容易分離,但為保證其不從隔板上部蒸出,液相分配比在0.05 ~0.1 范圍內(nèi)為宜。

        圖4 液相分配比對產(chǎn)品純度的影響

        3.3 液相分配比RL 對隔板兩側(cè)液相濃度分布的影響

        乙酸乙酯作為側(cè)線采出的產(chǎn)品及塔頂丙酮-水混合液和塔釜硅醚產(chǎn)品的主要雜質(zhì),其在主塔液相中的濃度分布也直接反映隔板塔的分離效果。當氣相分配比RV一定時,液相分配比RL的變化改變了預分餾段內(nèi)乙酸乙酯的分割比β,從而影響主塔液相中乙酸乙酯的濃度分布。為深入研究液相分配比對隔板塔分離效果的影響,在R =4、RV=0.5 條件下,模擬了液相分配比RL對隔板兩側(cè)乙酸乙酯濃度分布和預分餾段內(nèi)乙酸乙酯分割比β的影響,結(jié)果見圖5、圖6 和圖7。

        圖5 側(cè)線采出段乙酯液相質(zhì)量分率隨塔板數(shù)變化

        由圖5 可以看出,RV=0.5 時,隨著RL的增大,側(cè)線采出段上部的乙酯濃度逐漸升高,側(cè)線采出段下部的乙酯濃度逐漸降低。公共精餾段與側(cè)線采出段上部主要完成丙酮與乙酯、水與乙酯的部分分離,R 與RV一定,RL較大時,從隔板上部進入側(cè)線采出段的液相量較少,側(cè)線采出段上部的液氣比減小,故乙酯濃度升高;當RL增大,預分餾段液相中丙酮量增加,乙酯含量降低,故從預分餾段下部餾出進入側(cè)線采出段的乙酯濃度亦隨之減少。

        圖6 預分餾段乙酯液相質(zhì)量分率隨塔板數(shù)變化

        由圖6 可以看出,RV=0.5 時,隨著RL的增大,預分餾段液相中乙酯濃度逐漸降低。RL越小,預分餾段液相中乙酯濃度越高,從預分餾段下部餾出進入側(cè)線采出段的乙酯濃度越高,隔板塔分離效果越好。

        圖7 乙酯分割比隨液相分配比的變化

        由圖7 可以看出,RV=0.5 時,隨著RL的增大,預分餾段內(nèi)乙酯的分割比β 逐漸減小。當RL較大時,乙酯分割比β 較小,較多的乙酯從預分餾段下部餾出,由于預分餾段內(nèi)的液相負荷較大,氣相負荷相對不足,會有一部分丙酮隨乙酯從預分餾段下部餾出,繞過隔板下端進入側(cè)線采出段,影響側(cè)線乙酯產(chǎn)品的純度。當RL較小時,β 較大,較多的乙酯從預分餾段上部餾出,由于預分餾段內(nèi)的液相負荷較小,氣相負荷相對充足,絕大部分丙酮隨乙酯從預分餾段上部餾出,再經(jīng)過公共精餾段及側(cè)線采出段的傳質(zhì)、傳熱,可使大量的丙酮從塔頂餾出,而側(cè)線采出段下部則可采出高純度的乙酯產(chǎn)品。可見,RL的確定對于隔板塔精餾工藝的分離效果是至關重要的。

        3.4 隔板塔精餾工藝的經(jīng)濟性分析

        內(nèi)蒙古某制藥廠在處理丙酮-乙酸乙酯-水-色素雜質(zhì)混合物時,原采用傳統(tǒng)四塔工藝流程,后采用本文提出的隔板塔精餾工藝進行改造,分離任務與產(chǎn)品指標可全部實現(xiàn)。表1 比較了在完成相同分離任務的條件下,隔板塔精餾流程與四塔流程的能耗情況??梢钥闯?,隔板塔精餾工藝與原四塔工藝相比,再沸器熱負荷減少28.09%,冷凝器熱負荷減少27.01%;同時,節(jié)省了一個精餾塔,一個冷凝器、一個再沸器及相關管路,大幅降低了設備投資。

        表1 隔板塔精餾流程與常規(guī)四塔流程比較

        4 結(jié)語

        (1)對丙酮-乙酸乙酯-水-色素雜質(zhì)混合物體系,可采用隔板塔精餾工藝進行分離,當回流比為4,氣相分配比RV為0.5 時,液相分配比RL在0.05 ~0.1 范圍內(nèi),隔板塔的分離效果較好,隔板塔塔釜可將色素雜質(zhì)徹底脫除,側(cè)線可采出純度達99.8%的乙酸乙酯。

        (2)在回流比和氣相分配比確定的條件下,液相分配比RL減小,預分餾段液相中乙酯濃度增大,側(cè)線采出段上部的乙酯濃度減小,側(cè)線采出段下部的乙酯濃度增大,預分餾段內(nèi)乙酯的分割比增大,隔板塔的分離效果變好。

        (3)改造結(jié)果表明,對于丙酮-乙酸乙酯-水-色素雜質(zhì)混合物體系的分離,隔板塔精餾工藝節(jié)能效果顯著,與原四塔工藝流程相比,再沸器可節(jié)能28.09%,冷凝器可節(jié)能27.01%,且降低了設備投資。

        1 程能林,胡聲聞. 溶劑手冊(上)[M]. 北京:化學工業(yè)出版社,1986:443 -446.

        2 《實用精細化學品手冊》編寫組. 實用精細化學品手冊[M]. 北京:化學工業(yè)出版社,1996:1268 -1270.

        3 Eric W Luster. Apparatus for Practionating Cracked Products[P]:US,1915681. 1933 -06 -27 .

        4 Rong B G,Kraslawski A. Optimal design of distillation flow sheets with a lower number of thermal couplings for multicomponent Separations [J]. Ind. Eng. Chem. Res.,2002,41(21):5716 -5725.

        5 Schultz Michael A. Reduce costs with dividing - wall columns[J]. Chemical Engineering Progress,2002,98 (5):64 -71.

        6 Parkinson G. The divide in distillation [J]. Chem. Eng.,1999,106 (4):32 -35.

        7 Parkinson G. Distillation:new wrinkles for an age-old technology[J]. Chemical Engineering Progress,2005,101 (7):10-12.

        8 孫蘭義,李 軍,李青松. 隔壁塔技術進展[J]. 現(xiàn)代化工,2008,28 (9):38 -41.

        9 Suphanit B,Bischert A,Narataruksa P. Energy loss analysis of heat transfer across the wall of the dividing-wall distillation column [J]. Energy,2007.

        10 Ivar JHalvorsen,Sigurd Skogestad,Optional operation of Petlyuk distillation:steady-state behavior [J]. Journal of process Control,1999,9 (5):407 -424.

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