□李 艷 □張彩雙 □何 楠(黃河勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司)
蓮花寺水庫位于葫蘆河中游太白鎮(zhèn)蓮花寺河段,壩址控制流域面積1566km2,河長67.60km。樞紐建筑物從左岸到右岸依次為均質(zhì)土壩、表孔泄洪閘、底孔泄洪排沙閘、混凝土重力式擋水壩段等建筑物,壩頂總長度178.50m。蓮花寺水庫最大壩高25.50m,工程等別為Ⅳ等,工程規(guī)模為?。?)型。正常蓄水位1147.00m,正常蓄水位以下庫容594 萬m3;校核洪水位1147.98m,總庫容698 萬m3;死水位1140.00m,死庫容85 萬m3。
設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)為30年一遇,相應(yīng)洪峰流量為303m3/s;校核洪水標(biāo)準(zhǔn)為300年一遇,相應(yīng)洪峰流量為711m3/s。消能防沖設(shè)施洪水標(biāo)準(zhǔn)采用20年一遇,相應(yīng)洪峰流量為240m3/s。見表1。
表1 水位-泄量關(guān)系曲線表
蓮花寺水庫初步設(shè)計(jì)階段初步擬定泄洪壩段布置在河床左岸靠近主河槽,底孔泄洪排沙閘布置在混凝土擋水壩段右側(cè),設(shè)1 孔,過流凈寬5.00m,邊墩厚度為2.00m,進(jìn)口高程1134.00m,孔口尺寸5.00m×5.00m(寬×高)。表孔泄洪閘位于底孔泄洪排沙閘右側(cè),均質(zhì)土壩左側(cè)。表孔泄洪閘堰頂高程1142.00m,采用WES 型堰型,堰頭曲線采用雙圓弧曲線,方程為y=0.1372 ×x1.823,定型設(shè)計(jì)水頭Hd=5m,堰面下接坡面坡度為1:1.16。出口采用底流消能方式。堰頂溢流面設(shè)置兩孔,單孔凈寬5.00m,邊墩厚及中墩厚度均采用2.00m。
理論設(shè)計(jì)計(jì)算泄流能力、下游消力池尺寸等均滿足要求,但實(shí)際運(yùn)行時(shí)不同水位情況下的泄流能力、水流流態(tài)、是否設(shè)分隔墩、下游漿砌石海漫效果以及各級(jí)流量下消力池內(nèi)水躍發(fā)生位置,理論計(jì)算很難確定,需要結(jié)合水工模型試驗(yàn)加以驗(yàn)證并進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。
對一級(jí)消力池的試驗(yàn)研究,其主要結(jié)論有以下幾點(diǎn):
2.2.1 針對流態(tài)而言
在各試驗(yàn)工況條件下消力池中均發(fā)生了強(qiáng)烈的水躍現(xiàn)象,消力池中流態(tài)紊亂,水流主體上往下游流動(dòng),在表面有明顯的回流產(chǎn)生,水流摻氣明顯,摩擦消能充分。在無隔墩時(shí)消力池中的流態(tài)在邊界條件的控制范圍之內(nèi),縱向上水躍的影響長度不會(huì)超過消力池;但是在有隔墩時(shí)消力池中水流縱向上超過消力池,橫向上漫過邊墻,不利于建筑物的正常運(yùn)行。因此從流態(tài)而言隔墩方案應(yīng)該給予否定。
2.2.2 針對土石壩壩坡腳處的流態(tài)
在設(shè)計(jì)水位和校核水位下其水深波動(dòng)范圍分別為0.70~1.28m和0.90~1.43m,水流流速均很小,不會(huì)對土石壩壩坡腳形成沖擊作用。
2.2.3 消力池中,水面線分布呈現(xiàn)先上升,再持平,后下降的變化規(guī)律
在無隔墩時(shí),各工況條件下水面線均低于邊墻的高程,最高水面線達(dá)邊墻的2/3 處。在有隔墩時(shí),底孔出流會(huì)有水流漫頂現(xiàn)象產(chǎn)生,在水流波動(dòng)較大的位置水面線高于邊墻高程。
2.2.4 針對流速分布而言
在各工況條件下消力池中流速分布規(guī)律性不強(qiáng),表層水流受回流的影響,其流速小于底部流速。在無隔墩時(shí),由于水流互相充分?jǐn)U散和摩擦,因此流速較有隔墩情況時(shí)要??;在有隔墩時(shí)底孔出流流速較大,最大可達(dá)17.00m/s,對消力池的沖擊較為嚴(yán)重,還有可能帶來空蝕空化的問題。
2.2.5 針對壓力分布而言
在各工況條件下消力池中均未出現(xiàn)負(fù)壓,壓力值整體不大,且壓力分布規(guī)律明顯。在消力池的前端由于水躍強(qiáng)烈和明顯,因此壓強(qiáng)波動(dòng)明顯,之后水流逐漸穩(wěn)定,壓強(qiáng)波動(dòng)大幅減輕。對比有無隔墩兩種情況,有隔墩時(shí)壓力值較無隔墩情況有所增大,這是因?yàn)楦舳盏拇嬖趯?dǎo)致消力池中水深略有增大,靜水壓力變大。同時(shí)無隔墩時(shí)壓力沿程波動(dòng)較小,有隔墩時(shí)壓力沿程波動(dòng)較大。
2.2.6 針對消力池的消能率而言
在設(shè)計(jì)水位條件下消力池的消能率為30.50%~42.50%,在校核水位條件下消力池的消能率為43.50%~57.50%。在各工況條件下隔墩結(jié)構(gòu)不利于消力池的消能,無隔墩時(shí)消能率均大于有隔墩時(shí)的消能率。
為了充分利用壩下游原有的砌石壩,在一級(jí)消力池后采用漿砌石海漫接原來的砌石壩,形成二級(jí)消力池。模型試驗(yàn)中,基于二級(jí)消力池為漿砌石海漫或者深齒墻鉛絲籠的不同結(jié)構(gòu),分別從流態(tài)分布以及流速大小兩個(gè)方面的水力特性進(jìn)行研究。試驗(yàn)認(rèn)為兩種結(jié)構(gòu)的二級(jí)消力池對防止砌石壩以及下游河道的沖刷效果差異不大,整體而言認(rèn)為鉛絲籠結(jié)構(gòu)更有助于保護(hù)消力池等建筑物的安全。
根據(jù)原始方案的比選,發(fā)現(xiàn)無隔墩方案對整個(gè)消力池的消能更有利。但是從單開底孔時(shí)可以看出,消力池原體型存在一些不足,主要表現(xiàn)在消力池末端流速較大,水躍的影響范圍基本快超過消力池末端,在二級(jí)消力池處的水面波動(dòng)較大。究其原因,是因?yàn)榈卓着c消力池銜接的1:4 的斜坡段縮短了消力池的有效長度,導(dǎo)致水流消能不足。根據(jù)以上幾點(diǎn),提出優(yōu)化方案如下:將底孔與消力池之間的銜接改為圓弧銜接,與表孔一致。
從優(yōu)化方案一可以看到,左側(cè)擋墻對底孔水流的橫向擴(kuò)散起到了阻礙作用,如果將左側(cè)擋墻改為喇叭式出口,消力池長度也許可以縮減。根據(jù)這些分析,在第一次優(yōu)化的基礎(chǔ)上作出如下所示的優(yōu)化方案二:
將消力池左側(cè)的擋墻改為擴(kuò)散角為5.71°的喇叭式出口,一直擴(kuò)散至壩下0+045.00m,擋墻后面部分為原來邊墻直接往左側(cè)平移2.00m。將原來消力池往上游縮短19m,兩岸邊墻作相同長度的縮短。原有消力池的后面19m 長度范圍填為1130.00m 高程,與兩岸地形以1:1 斜坡銜接。
在蓮花寺水庫水工模型試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,試驗(yàn)針對溢流表孔和沖沙底孔的泄流能力、一級(jí)消力池和二級(jí)消力池的消能率進(jìn)行了研究。在此基礎(chǔ)上,注意到原始方案中的一些不足之處,進(jìn)行更進(jìn)一步的研究,提出第一、二次優(yōu)化方案,通過對比分析,得出最終的優(yōu)化方案。試驗(yàn)結(jié)論和建議如下:
第一,針對溢流表孔和沖沙底孔進(jìn)行過流能力試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明表孔和底孔的過流能力均大于理論計(jì)算值,滿足工程實(shí)際過流的需要,能夠確保整體水工建筑物的安全運(yùn)行。
第二,在設(shè)計(jì)水位及校核水位下,閘門進(jìn)口無進(jìn)氣漩渦以及其他威脅建筑安全的水流現(xiàn)象產(chǎn)生,僅在土石壩處產(chǎn)生橫向水流,該流速最大在1.20m/s 左右,不會(huì)影響土石壩的安全。但是需要注意,底孔盡量避免在水位1142.79~1143.79m 時(shí)泄水,此時(shí)會(huì)產(chǎn)生間歇性的進(jìn)氣漩渦。
第三,一級(jí)消力池的試驗(yàn)中,在各試驗(yàn)工況條件下消力池中均發(fā)生了強(qiáng)烈的水躍現(xiàn)象。消力池中流態(tài)紊亂,水流摻氣明顯,摩擦消能充分,伴有明顯的回流產(chǎn)生。有隔墩和無隔墩條件下試驗(yàn)現(xiàn)象差別較大,綜合考慮流態(tài)、水面線、壓力、消能率等因素,認(rèn)為隔墩結(jié)構(gòu)不利于整個(gè)消力池的正常運(yùn)行和提高消能率,否定有隔墩方案,不設(shè)置隔墩。
第四,關(guān)于消力池的尺寸問題,分別以三種方案的對比來進(jìn)行說明。從水躍的影響范圍來看,原始方案在斷面(0+079.084)左右,第一、二次優(yōu)化方案均在斷面(0+079.084)之前。從水面線的分布來看,優(yōu)化方案二水面線最低,其次是原始方案,優(yōu)化方案一最高。綜合考慮,優(yōu)化方案二最好,能夠既保證較短的水躍影響范圍又能避免消力池內(nèi)產(chǎn)生過高的水流躍出邊墻。
第五,對于二級(jí)消力池(即海漫),三種方案對比可以得出,優(yōu)化方案二流速最小,有利于減弱水流對其沖刷作用。所以宜采用優(yōu)化方案二并且保留原有砌石壩。
第六,從消能率方面來看,原始方案消能率在50%左右,優(yōu)化方案一與優(yōu)化方案二均在70%左右,優(yōu)化方案一的消能率略大于優(yōu)化方案二的消能率。但是從經(jīng)濟(jì)性上考慮,縮短19m 長度的經(jīng)濟(jì)效益下,優(yōu)化方案二比優(yōu)化方案一略小的消能率是可以接受的。
第七,土石壩壩坡腳處,原始方案與優(yōu)化方案一的水深波動(dòng)范圍均為0.70~1.43m,優(yōu)化方案二的水深波動(dòng)范圍是0.70~1.85m,但是三種方案下水流流速均很小,不會(huì)威脅土石壩安全。
第八,從整個(gè)試驗(yàn)來看,砌石壩的存在有利于雍高消力池末端水位,提高躍后水深,使水躍發(fā)生斷面提前,進(jìn)而使消能更充分。它的存在有效地保護(hù)了二級(jí)消力池(即海漫段),所以建議保留砌石壩。
第九,數(shù)值模擬主要研究了特定工況條件下水面線和流速分布的規(guī)律,結(jié)果與物理模型的試驗(yàn)結(jié)果相一致??傮w來講,優(yōu)化方案二是最合適的方案。
第十,通過第一、二次優(yōu)化方案的物理模型和數(shù)值模型的研究,最終的優(yōu)化方案為:將底孔與消力池之間的銜接由原來的1:4 斜坡段改為圓弧銜接;將消力池左側(cè)的擋墻改為擴(kuò)散角為5.71°的喇叭式出口,一直擴(kuò)散至壩下0+045.00m,后面部分為原來擋墻直接往左側(cè)平移2.00m。將原來消力池往上游縮短19m,對應(yīng)的邊墻作相同長度的縮短。汛期壩后水位較高,高于現(xiàn)有的土路高程,將會(huì)沖刷土路,為了使水流平順通過下游的溢流砌石壩流向下游,建議將均質(zhì)土壩后的土路加高至1138.00m。
蓮花寺水庫泄洪建筑物設(shè)計(jì)是理論設(shè)計(jì)→水工模型試驗(yàn)驗(yàn)證→分析研究→優(yōu)化設(shè)計(jì)→水工模型試驗(yàn)驗(yàn)證一系列逐步優(yōu)化的過程。對理論設(shè)計(jì)中無法確定的問題經(jīng)模型試驗(yàn)去驗(yàn)證,也為今后相關(guān)的設(shè)計(jì)提供參考依據(jù)。蓮花寺水庫優(yōu)化過程也證明了,理論計(jì)算中的泄流能力滿足要求,但理論計(jì)算無法準(zhǔn)確計(jì)算出水流擴(kuò)散角度。通過試驗(yàn),取消中隔墩后,消力池長度減短,水流不會(huì)漫過邊墻,消能率較高。左側(cè)邊墻采用擴(kuò)散邊墻后,水流較平順。
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