■申啟元 ■陜西化建工程有限責(zé)任公司,陜西 興平 713100
聯(lián)堿裝置區(qū)重堿工序工號(hào)于4月份開(kāi)工,截至現(xiàn)在主體已完,砌體及內(nèi)外粉刷已完,受氣候影響抹灰無(wú)法正常進(jìn)行;綜合辦公樓于4月中旬開(kāi)工,截至今日已順利完工,除部分散水及室外臺(tái)階不具備條件,其余裝修已陸續(xù)結(jié)束;聯(lián)堿裝置內(nèi)管廊架,除14跨基礎(chǔ)由于吊裝場(chǎng)地影響部分基礎(chǔ)未開(kāi)挖外其余71跨已順利交付安裝;煅燒工序前期由于圖紙影響緣故,開(kāi)工在5月份,截至今日主體已順利封頂;聯(lián)堿裝置區(qū)氯化氨工序干氨廠房于6月份開(kāi)工,現(xiàn)主體已順利完工,由于安裝設(shè)備影響,部分耐酸地面未做外,其余砌體、鋼結(jié)構(gòu)、內(nèi)外粉刷已完;冷凍站冷凍廠房開(kāi)工比較晚,截至今日基礎(chǔ)±0.00以下基礎(chǔ)已全部完工,壓縮基礎(chǔ)已完,具備交接條件。
簡(jiǎn)單的回顧下這一年的心得和體會(huì):在聯(lián)堿裝置區(qū)的施工中遇到了不少困難,堿廠地基設(shè)計(jì)為強(qiáng)夯地基,地基承載力特征值不小于180KPa,但由于天氣、雨水原因開(kāi)挖后基槽局部地方出現(xiàn)松軟、含水率較大的土質(zhì),與設(shè)計(jì)甲方及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、技術(shù)組協(xié)商后,最總確定方案:挖除全部橡皮土層,用素土換填、分層回填,夯實(shí)。后期部分棧橋基礎(chǔ)考慮到其高度較高、基礎(chǔ)安全性要求較高,建議設(shè)計(jì)及甲方做灰土以保證基礎(chǔ)安全性能。
在重堿工序筏板基礎(chǔ)施工中:基礎(chǔ)長(zhǎng)度85.27m、寬度17m、高度1.2m,混凝土等級(jí)為C35,混凝土方量為2148立方米,屬于大體積砼范疇。大體積砼施工中主要是控制有害裂縫的產(chǎn)生,避免一般裂縫的出現(xiàn),主要措施為通過(guò)砼澆筑,保溫、溫控及各種有效措施控制砼溫度與外界溫度差生過(guò)大溫差,來(lái)控制有害裂縫的出現(xiàn)。
主要方法有如下:(1)在基礎(chǔ)內(nèi)布置循環(huán)冷卻水管:綜合現(xiàn)場(chǎng)排水條件,水源過(guò)遠(yuǎn),無(wú)法滿足施工用水;工期要求過(guò)緊,基礎(chǔ)跨度較大、鋼筋網(wǎng)片較密,布置循環(huán)冷卻水管影響工期;(2)采用低水化熱水泥:由于方量過(guò)小,省內(nèi)難以購(gòu)買(mǎi)到,從省外調(diào)撥周期較長(zhǎng);(3)采用在混凝土澆筑過(guò)程中加添毛石:因基礎(chǔ)為雙層網(wǎng)片筋,間距較小剖撒毛石根本無(wú)操作面,毛石根本無(wú)法放入基礎(chǔ)混凝土中。
綜上種種因素,再同商混廠家協(xié)商,經(jīng)甲方及項(xiàng)目技術(shù)部研討后決定:大膽采用添加新型混凝土外加劑,HAP-1新型減水劑、抗裂劑,此抗裂劑在廠區(qū)內(nèi)備煤筒倉(cāng)8米高筏板基礎(chǔ)施工中得到了成功的應(yīng)用,技術(shù)是成熟的。借鑒了省四建的成功經(jīng)驗(yàn),澆筑過(guò)程中分層澆筑,細(xì)化工序,1層澆筑完成后再回頭從開(kāi)始澆筑1層的位置開(kāi)始澆筑第2層,這樣有利于砼的均勻散熱,依次類(lèi)推澆筑每層。澆筑完成后,及時(shí)趕走混凝土表面泌水,待混凝土初凝后,及時(shí)覆蓋塑料薄膜,塑料薄膜表面覆蓋棉氈2層以起到保溫效果,再澆水養(yǎng)護(hù)。澆筑完成一天后測(cè)溫溫度在正常范圍內(nèi),未有有害裂縫出現(xiàn)。
在框架樓主體施工中也碰到了不少問(wèn)題,工業(yè)建筑其施工難度不同于民用建筑。工業(yè)建筑,每層結(jié)構(gòu)形式不同,樣式各異,預(yù)埋鐵件較多,每層柱截面不同,道道梁不同,這也是造成工業(yè)建筑材料浪費(fèi)大的很重要原因。比如在重堿工序混凝土框架施工中:為按期完成工程進(jìn)度,以框架施伸縮縫為界限,分2個(gè)施工班組同時(shí)進(jìn)行施工,這樣不僅最大限度利用了人力資源及材料又趕出了工期,在交叉施工中確保安全施工,嚴(yán)格執(zhí)行安全第一原則,為重堿工序的順利封頂創(chuàng)造了可能。
在重堿工序30米高的外架的施工中,考慮到架子的安全性及可靠性,在外腳手架基礎(chǔ)部分澆筑砼墊層,用以防止地面不均勻沉降而影響架子的穩(wěn)定;在2層結(jié)構(gòu)以上每層預(yù)埋槽鋼,用做向里拉外加腳手架,使外加腳手架結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定、可靠。
在聯(lián)堿裝置綜合樓一層柱施工過(guò)程中拆模后發(fā)現(xiàn)柱根出現(xiàn)了爛根現(xiàn)象,查閱了很多資料,歸納總結(jié)了可能原因:柱子爛根現(xiàn)象可謂一個(gè)建筑質(zhì)量通病,但并非不能根治,柱子爛根的成因主要有以下幾點(diǎn):(1)柱根部沒(méi)有清理干凈就將模板安裝上了,安裝模板前沒(méi)有用水將柱與板接茬位置沖干凈,這樣使接頭位置有木屑、浮渣等雜物;(2)商品混凝土的水灰比過(guò)大,混凝土在澆筑過(guò)程中產(chǎn)生離析,導(dǎo)致柱腳只有砂子而沒(méi)有石子和水泥漿;(3)柱腳模板封閉不嚴(yán)密,混凝土在振搗時(shí)漏漿,導(dǎo)致柱腳只有砂石骨料而沒(méi)有水泥漿;(4)混凝土澆筑時(shí)振搗時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或者振搗時(shí)間過(guò)短,也會(huì)導(dǎo)致柱腳混凝土不密實(shí)和沒(méi)有水泥漿的現(xiàn)象;(5)澆筑的第一車(chē)混凝土?xí)r沒(méi)有按要求在每個(gè)柱腳接頭部位澆筑同標(biāo)號(hào)的砂漿,這樣導(dǎo)致柱腳砼產(chǎn)生孔洞麻面等現(xiàn)象。
聯(lián)堿裝置綜合樓施工過(guò)程中:綜合樓二層柱高3.9米,未避免再出現(xiàn)柱爛根現(xiàn)象,采用了對(duì)柱根部模板用雙面膠帶進(jìn)行了封堵保證不跑漿;澆筑前用同標(biāo)號(hào)砂漿灌柱子保證根部接漿均勻,澆筑完成后拆模,并未出現(xiàn)爛根現(xiàn)象。
綜上所述,聯(lián)堿裝置區(qū)重堿工序工號(hào)施工在運(yùn)作過(guò)程中存在問(wèn)題,我們應(yīng)及時(shí)解決,對(duì)突發(fā)事件時(shí)要及時(shí)的、有效的、獨(dú)立的解決,絕不猶豫,這也是作為一個(gè)合格管理者應(yīng)具備的素質(zhì);熟悉圖紙,熟悉施工工序,對(duì)圖紙工程量要做出精確計(jì)算,對(duì)所需材料要及時(shí)給出材料計(jì)劃,報(bào)采購(gòu)組及時(shí)采購(gòu);工作中團(tuán)結(jié)同志,態(tài)度謙虛,有技術(shù)難題要及時(shí)和技術(shù)組溝通,共同研究確定;圖紙中有吃不透的問(wèn)題要及時(shí)向老師傅們請(qǐng)教,商量施工方案。希望本文能為廣大業(yè)內(nèi)人士的工作有所幫助。
[1]建筑施工手冊(cè)(第四版).