趙明, 翟羽佳 青松 于蘇浩 溫馨
(1西安石油大學(xué),陜西 西安 710065 2長(zhǎng)慶油田第五采氣廠,陜西 西安 710000)
蘇里格氣田是一個(gè)低滲、低壓、低豐度的“三低”氣田,單井產(chǎn)氣量較低,且氣田局部出水嚴(yán)重,如果氣井井筒積液,造成井筒壓降升高,增加液體對(duì)氣層的回壓,導(dǎo)致天然氣產(chǎn)量將急劇下降,甚至出現(xiàn)死井的現(xiàn)象,因此,有效排出井筒積液是實(shí)現(xiàn)氣田穩(wěn)產(chǎn)的方法之一。通過(guò)此次泡排措施,希望摸索出一套符合蘇里格地質(zhì)條件和具體井況,在技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理、可操作性強(qiáng)的排水采氣配套工藝技術(shù),以提高氣井生產(chǎn)過(guò)程中的排液效率、維持氣井穩(wěn)定生產(chǎn)、延長(zhǎng)氣井壽命。通過(guò)加大實(shí)驗(yàn)力度,研究出符合蘇里格地質(zhì)條件的泡沫排水采氣制度。
2.1 蘇東49-53井泡排效果分析
蘇東49-53井,投產(chǎn)日期2009.6,生產(chǎn)層位山1+山2+馬五,無(wú)阻流量6.3889,投產(chǎn)前套壓21.7,以0.1萬(wàn)方/天配產(chǎn)生產(chǎn)。根據(jù):1、投產(chǎn)后該井套壓平穩(wěn)上升,關(guān)井后套壓無(wú)明顯上升趨勢(shì);2、探液面測(cè)試,液面位置距地面距離972m。判斷該井積液嚴(yán)重,進(jìn)行泡排實(shí)驗(yàn)。
蘇東49-53泡排前油壓2.91MPa,套壓16.1MPa,油套壓差13.19MPa,6.10對(duì)該井進(jìn)行泡排,泡排4次后套壓下降為13.75,效果明顯。對(duì)該井安裝流量計(jì)后,該井平均日產(chǎn)氣量7000方左右,泡排前與泡排后分別對(duì)該井進(jìn)行了油管探液面測(cè)試,經(jīng)過(guò)泡排后,節(jié)流器以上已無(wú)積液,泡排效果明顯。
分析:
1、蘇東49-53試氣入井總液量326.74方,排出總液量251.9方,74.84方液未被排出,導(dǎo)致投產(chǎn)初期即已嚴(yán)重積液;2、根據(jù)開(kāi)井后套壓變化趨勢(shì)判斷,關(guān)井5個(gè)月,使節(jié)流器以上部分積液回落井底,開(kāi)井后該井具備攜液能力,通過(guò)六次滾動(dòng)泡排實(shí)驗(yàn),目前該井穩(wěn)產(chǎn)0.75萬(wàn)方/天;3、通過(guò)泡排后效果分析,采用泡排劑泡排效果好于泡排棒;4、目前生產(chǎn)中,壓降速率0.4656MPa/d,壓降較快,建議更換節(jié)流器或間歇生產(chǎn),以增強(qiáng)攜液能力。
結(jié)論:1、間歇開(kāi)井有利于氣井排液;2、計(jì)劃對(duì)該井采取正常生產(chǎn)+泡排制度,套管注泡排劑,每次注入量10L,1次/15天。
2.2 蘇東61-41井泡排效果分析
蘇東61-41井,投產(chǎn)日期2009.3,生產(chǎn)層位山1+山2+馬五,無(wú)阻流量5.8747,投產(chǎn)前套壓20.2,以0.5萬(wàn)方/天配產(chǎn)生產(chǎn)。根據(jù):1、該井套壓由5月5日開(kāi)始呈持續(xù)上升趨勢(shì);2、進(jìn)行探液面測(cè)試節(jié)流器以上積液1208m,油套環(huán)空積液314m;3、6月份現(xiàn)場(chǎng)流量計(jì)觀察流量為0;4、關(guān)井油套壓差5.3MPa。判斷該井井筒積液,開(kāi)展泡排實(shí)驗(yàn)。
蘇東61-41泡排前油壓3MPa,套壓11.87MPa,壓差8.87MPa,井口流量計(jì)無(wú)氣量顯示,結(jié)合探液面數(shù)據(jù),對(duì)該井采取投泡排棒方式泡排3次后,氣量穩(wěn)定在5000方左右,后對(duì)油套環(huán)空進(jìn)行注泡排劑泡排一次,效果不明顯,經(jīng)過(guò)4輪泡排,節(jié)流器以上積液被有效排出,排液3.62方。
分析:1、蘇東61-41井由于停壓縮機(jī),導(dǎo)致套壓持續(xù)上升,生產(chǎn)壓差減小2MPa為積液主要原因;2、進(jìn)行4輪泡排實(shí)驗(yàn)及兩次探液面測(cè)試后,該井節(jié)流器以上已無(wú)積液,有效排液3.62方,目前以0.45萬(wàn)方/天穩(wěn)定生產(chǎn);3、生產(chǎn)中壓降速率0.061MPa/d,環(huán)空積液314m,這部分液未被有效攜出;4、該井由于檢修關(guān)井,套壓恢復(fù)趨勢(shì)不明顯,環(huán)空積液仍然較嚴(yán)重。
結(jié)論:1、間歇開(kāi)井有利于氣井排液;2、計(jì)劃對(duì)該井采取連續(xù)生產(chǎn)+泡排制度,1次/5天,套管注泡排劑,每次加注泡排劑10L。
2.3 泡排效果評(píng)價(jià)
2.3.1 實(shí)際產(chǎn)氣量低于2000方/天的井,由于產(chǎn)能較低,投放泡排劑后攜液不明顯,排液相對(duì)困難且有把井壓死的危險(xiǎn)。這類井關(guān)井時(shí),更容易發(fā)生水淹。對(duì)以此類井,一般采取的措施是引出管線放空(減小井口壓力)排液,實(shí)踐證明這種方法效果很好,也可以考慮用新型固體泡排棒排液。
2.3.2 日產(chǎn)氣量3000方以上的井,地層能量比較好,比較適合泡排,產(chǎn)氣量明顯增加,排液周期大大縮短,有利于延長(zhǎng)氣井壽命,維持氣井穩(wěn)定生產(chǎn)。
3.1 泡沫排水采氣工藝具有設(shè)備簡(jiǎn)單、施工容易、投資小、見(jiàn)效快、操作靈活,不影響氣井正常生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn),適用于蘇里格氣田排水采氣要求。
3.2 氣井在嚴(yán)重積液后實(shí)施泡沫排水,排除井筒積液比較困難。根據(jù)單井積液周期,在開(kāi)井筒始出現(xiàn)積液前就開(kāi)始加注泡排劑,能長(zhǎng)期穩(wěn)定維持氣井的正常生產(chǎn)。
3.3 蘇里格氣田采用井下節(jié)流工藝技術(shù),對(duì)于部分套壓相對(duì)較高,但單井產(chǎn)量很小的井,可適當(dāng)考慮通過(guò)打撈節(jié)流器后采用泡沫排水采氣等措施排掉井底積液,并適當(dāng)調(diào)低單井配產(chǎn),從而減小和控制儲(chǔ)層出水速度,達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)和延長(zhǎng)氣井壽命的目的。
[1]薛海東,等.井下節(jié)流氣井泡沫排水采氣工藝技術(shù)探索[J].工業(yè)技術(shù),2008.2.
[2]王大勛,等.含水氣井泡沫排水采氣工藝設(shè)計(jì)[J].天然氣工業(yè),2004.6.
[3]楊川東.采氣工程[M].石油工業(yè)出版社,1997.