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        朝陽溝油田注水泵站節(jié)能潛力分析

        2015-08-07 02:25:38董喜榮大慶油田有限責任公司第十采油廠
        石油石化節(jié)能 2015年6期
        關鍵詞:注水泵機泵全廠

        董喜榮(大慶油田有限責任公司第十采油廠)

        朝陽溝油田自1986年投入開發(fā)建設以來,注水系統(tǒng)建成注水站17 座,Q 注水站停運,現(xiàn)運行16座,其中:地面清水注水站9 座,地下水注水站6座,含油污水回注站1 座。共有注水泵70 臺,實際運行注水泵24 臺,負荷率53.8%。主力區(qū)塊大部分注水站(A、D、E、F、G 注水站)采用高壓離心注水泵增壓工藝,B、C、H 注水站及外圍零散區(qū)塊采用柱塞泵增壓工藝。建成配水間181 座,注水井1942 口,站外采用單干管多井和單干管單井配水兩種工藝流程。主力區(qū)塊除H 注水站外,其他各注水站站外管網(wǎng)互為連通;外圍零散區(qū)塊各注水站站外管網(wǎng)均為獨立管網(wǎng)。

        1 能耗現(xiàn)狀及分析

        1.1 能耗現(xiàn)狀

        注水系統(tǒng)多數(shù)選取注水單耗、注水泵效、注水系統(tǒng)效率為能耗指標,但是主力區(qū)塊(不包括H 注水站)所屬的8 座注水站管網(wǎng)相互連通,不能形成以站為單位的獨立注水系統(tǒng),考慮到數(shù)據(jù)的準確性,結合采油十廠的實際情況,采用泵水單耗、注水泵效作為主要指標依據(jù)。通過對注水泵站的精細管理[1],2014年上半年該廠平均泵效65.9%,泵水單耗7.5 kWh/m3,其中主力區(qū)塊泵效64.8%,泵水單耗7.6 kWh/m3,外圍區(qū)塊泵效76.6%,泵水單耗6.1 kWh/m3(估算值),達到制定的注水系統(tǒng)能耗指標要求。2014 上半年注水系統(tǒng)能耗情況見表1。

        表1 2014 上半年注水系統(tǒng)能耗情況統(tǒng)計

        1.2 能耗分析

        根據(jù)開發(fā)部門提供全廠各礦注水情況及各注水站日常能耗狀況,對2014年上半年全廠平均日注水量和各注水站平均能耗情況進行匯總,見表2、表3。

        表2 2014年上半年全廠平均日注水量匯總

        表3 2014年上半年各注水站能耗情況統(tǒng)計

        由表3 可知,泵水單耗最高的站為D 注水站,指標為9.5 kWh/m3,依次是F 注水站(指標為9.3 kWh/m3)、A 注水站(指標為8.5 kWh/m3)等;泵水單耗最低的站為C 注水站,指標為4.8 kWh/m3,依次是B 注水站(指標為5.1 kWh/m3)、H 注水站(指標為5.7 kWh/m3)等。主要原因分析:D、F、A 等注水站使用的注水泵,均為離心注水泵,而C、B和H 注水站使用的注水泵均為五柱塞注水泵,由于機泵本身內(nèi)部結構特點決定,離心注水泵的泵效低于五柱塞注水泵,其泵水單耗高于五柱塞注水泵;并且D、F 和A 注水站使用的注水泵投產(chǎn)運行時間均超過18年,泵內(nèi)部葉輪等部件腐蝕、磨損嚴重,導致D、F 和A 注水站泵效較低,泵水單耗較高。此外,受站外調(diào)水等因素影響,G 注水站冬季運行2 臺注水泵,需采用閥門控制回流水量,回流量在300~1200 m3/d 之間,造成能耗損失[1]。

        由于該廠外圍區(qū)塊注水系統(tǒng)計量儀表不齊全,只能結合主力區(qū)塊柱塞泵應用情況和以往機泵測試情況,通過公式M= 3 IU cos/Q 計算單耗,其單耗計算值為6.1 kWh/m3。此外,外圍區(qū)塊注水量僅占全廠注水量的12%,對全廠注水系統(tǒng)能耗指標影響較小。因此,只對影響全廠注水系統(tǒng)能耗指標的主要因素——主力區(qū)塊的能耗指標進行對比分析。

        結合2014年上半年全廠注水系統(tǒng)能耗相關情況和開發(fā)部門預測全年注水量723.66×104m3等影響因素,按目前已有節(jié)能措施水平,預計2014年全廠全年平均泵效為65.9%,注水單耗為7.9 kWh/m3。

        2 注水泵優(yōu)化運行可行性及效果分析

        2.1 管理措施

        1)提高高效泵的運行時率,實現(xiàn)節(jié)能降耗。A聯(lián)地區(qū)所轄B 和A 兩座注水站,其中B 注水站共有8 臺五柱塞泵,設計注水能力4100 m3/d;A 注水站共有4 臺離心泵,設計注水能力7200 m3/d。該地區(qū)站外注水管網(wǎng)互為連通,其能耗狀況見表4。

        表4 2014年上半年A 聯(lián)地區(qū)能耗狀況統(tǒng)計

        由表4 可知,2014年上半年,B 注水站泵效為89.3%,泵水單耗5.1 kWh/m3;A 注水站泵效為59.3%,泵水單耗8.5 kWh/m3。與應用小排量離心泵的A 注水站相比,B 注水站由于應用五柱塞高效泵,其泵效較高,泵水單耗較低。此外,B 注水站設計規(guī)模達4100 m3/d,實際注水量為1179 m3/d,負荷率為29%,負荷率較低。結合主力區(qū)塊注水管網(wǎng)連通性和B 注水站五柱塞泵的高效性,建議優(yōu)化兩座注水站的開泵數(shù)量,將A 注水站開泵數(shù)量由2 臺優(yōu)化為1 臺;同時提高B 注水站負荷率,由2014年上半年的29%提高到80%(表5),實現(xiàn)該地區(qū)注水系統(tǒng)優(yōu)化運行,預計年節(jié)電約244×104kWh。

        表5 優(yōu)化調(diào)整后A 聯(lián)地區(qū)能耗狀況預測

        2)對外圍區(qū)塊注水站安裝計量電度表,保證計量的準確性。外圍區(qū)塊注水站均無獨立的電度表,影響能耗指標衡量。針對以上問題,對其安裝可計量有功、無功和功率因數(shù)等數(shù)據(jù)的多功能電能表,確保能耗指標數(shù)據(jù)準確性,該措施已列入節(jié)能規(guī)劃。

        2.2 技術措施

        1)對腐蝕老化嚴重的注水泵進行更新改造,具有較大節(jié)電潛力。注水系統(tǒng)使用高壓離心注水泵15 臺,泵水單耗平均為8.2 kWh/m3,泵效61.8%,其中12 臺注水泵運行時間超過18年,泵內(nèi)部葉輪等部件腐蝕、磨損嚴重,導致部分注水泵泵效較低,泵水單耗較高;而應用的柱塞泵泵水單耗為5.2 kWh/m3,泵效85.2%,能耗相對較低,但柱塞泵排量較小,滿足不了主力區(qū)塊注水需求。針對以上問題,2014年已安排對A 注水站和D 注水站共6臺腐蝕老化嚴重、泵效低的機泵,進行更新改換,均更新為DF100-150×11 型離心泵。采取改造措施后泵效可以達到65%,預計年節(jié)電約140×104kWh。

        2)對G 注水站注水泵進行高壓變頻技術改造,減少節(jié)流損失。針對G 注水站注水泵運行控制方式不完善,造成能耗損失的問題,規(guī)劃2015年對其注水泵進行變頻技術改造,采用一托二方式運行,預計年節(jié)電75×104kWh。

        2.3 效果分析

        按年注水量723.66×104m3考慮,通過對A 聯(lián)地區(qū)實施注水泵優(yōu)化,對腐蝕老化嚴重的注水泵進行機泵更新改造,以及對G 注水站采取高壓變頻技術改造等優(yōu)化運行措施后,預計節(jié)電約459×104kWh,全年平均泵效為67.1%,注水單耗為7.4 kWh/m3。

        3 認識及建議

        1)通過對朝陽溝油田注水泵站進行能耗分析,表明該環(huán)節(jié)仍然具有較大的節(jié)能潛力。依靠提高高效泵的運行時率,對A 注水站和D 注水站腐蝕老化嚴重的注水泵進行更新改造,對G 注水站注水機泵進行高壓變頻技術改造等節(jié)能管理和技術手段,注水單耗可降低0.5 kWh/m3,實現(xiàn)節(jié)能降耗。

        2)地面注水系統(tǒng)是一個規(guī)模大、環(huán)節(jié)多的動態(tài)能耗系統(tǒng)。注水泵站機泵參數(shù)配置是影響注水系統(tǒng)能耗的主要因素,應結合主力區(qū)塊注水管網(wǎng)連通性特點,加大各注水機泵參數(shù)配置技術研究,從根本上消除小排量離心注水機泵單耗高等能耗問題,實現(xiàn)注水系統(tǒng)區(qū)域平衡,突破注水系統(tǒng)能耗瓶頸問題。

        [1]馬強,陳麗,馮云亮.泵控泵技術在海一聯(lián)注水系統(tǒng)的應用[J].承德石油高等??茖W校學報,2011(1):22-35.

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