郝書岳(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)
大慶油田第七采油廠現(xiàn)有注配間39 座,注配間內(nèi)的注水流量控制閥是手動閥門,需根據(jù)注水量變化經(jīng)常手動調(diào)節(jié)閥門。特別是實施前線大班組管理、取消護(hù)井員后,注配間無人值守,巡檢人員需到各個注配間經(jīng)常手動調(diào)節(jié)流量控制閥,實注水量小于配水水量會導(dǎo)致欠注井的發(fā)生,因而增加無效水循環(huán),頻繁調(diào)節(jié)閥門增加了員工的勞動強(qiáng)度。針對這種情況,在茂801 地區(qū)應(yīng)用了注水井流量智能測控裝置。
茂801 地區(qū)位于肇源縣古恰鄉(xiāng),受第四油礦管轄,距廠區(qū)45 km,距第四油礦礦部13 km。該地區(qū)共有14 口注水井,采用低壓供水—柱塞泵增壓—注水井分散的注水方式,由變頻器根據(jù)實注水量調(diào)節(jié)柱塞泵的運(yùn)行。其中,茂801 老注配間8 口注水井采用固定注水方式;另6 口注水井采用活動式注水方式,2013年改造為固定式注水方式,列入新建的茂801新注配間。茂801地區(qū)注配間現(xiàn)狀見表1。
在手動調(diào)節(jié)閥門時,根據(jù)每口井的配注水量,當(dāng)水表顯示的瞬時水量與配注水量不一致時手動調(diào)節(jié)流量控制閥門,每2 h 巡檢一次(表2)。
經(jīng)跟蹤觀察,現(xiàn)場員工每隔2 h 巡檢時實注水量與配注水量的誤差范圍為-2.4%~9.5%。約有0.52 m3/h 的水量需經(jīng)過高壓回流管打回流,產(chǎn)生無效循環(huán),造成注水量達(dá)不到配注水量的要求,影響驅(qū)油效果,且約4%的電量被浪費。
表1 茂801 地區(qū)注配間現(xiàn)狀
表2 現(xiàn)場巡檢時實注量統(tǒng)計
測控裝置主要由流量測量部分、流量調(diào)節(jié)部分、流量控制器、電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和手輪組成(圖1)。被測介質(zhì)首先進(jìn)入流量測量部分,經(jīng)測量后再通過流量控制器。流量測量部分采用速度式流量計的一次表部分,它將流體介質(zhì)通過的體積流量轉(zhuǎn)換為流量電信號,并經(jīng)整形和放大處理由信號線送入儀表頭,進(jìn)行數(shù)據(jù)的運(yùn)算、存儲等處理,最后由顯示屏顯示出各種測量數(shù)值。智能控制器將流量設(shè)定值與流量計檢測到的流量值進(jìn)行比較;當(dāng)檢測到的流量值跟設(shè)定值不一致時,智能控制器開啟,自動調(diào)節(jié)流量到設(shè)定值。配套采用變頻器接柱塞泵閉環(huán)控制,保證柱塞泵出口壓力滿足注水要求的壓力[1]。
圖1 測控裝置結(jié)構(gòu)示意圖
測控裝置有自動和手動兩種調(diào)節(jié)方式,便于現(xiàn)場操作,并可以將瞬時流量等數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳到后線的接收端,實現(xiàn)遠(yuǎn)程操控。
公稱口徑:25 mm
公稱壓力:25 MPa
控制精度:2%
流量范圍:0.3~3 m3/h
環(huán)境溫度:-30~60 ℃
介質(zhì)溫度:<90 ℃
為了驗證測控裝置的誤差范圍是否能夠控制在2%的目標(biāo),裝置調(diào)試完畢后進(jìn)行了現(xiàn)場試驗。對茂801 地區(qū)2 個注配間14 口井進(jìn)行了連續(xù)2 天的跟蹤觀察,并對瞬時流量的變化做了統(tǒng)計分析(表3)。
經(jīng)跟蹤觀察,14 口井的注水瞬時流量波動均≤±2%,即測控裝置能夠達(dá)到控制精度為2%的目標(biāo)。
表3 控制精度試驗情況統(tǒng)計
為了降低工人勞動強(qiáng)度、確定最佳巡檢周期,根據(jù)裝置的自動調(diào)節(jié)控制效果進(jìn)行了摸索試驗。設(shè)定巡檢間隔時間分別為2h、4h 和6h,巡檢時檢查裝置的瞬時水量與配注水量的差值是否保持在2%以內(nèi),并記錄調(diào)節(jié)次數(shù)。
該裝置能夠?qū)崿F(xiàn)根據(jù)水量的變化進(jìn)行自動調(diào)節(jié)控制、控制精度為2%的目標(biāo)。只需上午和下午各巡檢一次,監(jiān)測裝置的調(diào)節(jié)效果及注配間內(nèi)柱塞泵等設(shè)備的運(yùn)行情況。當(dāng)出現(xiàn)停井或管漏等特殊情況時,應(yīng)及時關(guān)閉故障井的調(diào)節(jié)裝置,并增加巡檢頻次,保證運(yùn)行穩(wěn)定。
使用該裝置后能減少欠注井造成的無效回流循環(huán)50%左右,年可節(jié)約電量1.7×104kWh;并提高注水量2%以上,提高驅(qū)油效果,年可增油112 t。如果在全廠各注配間進(jìn)行推廣應(yīng)用,節(jié)能增效的效果將更明顯。
[1]方健.注水井智能流量測控儀[J].石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督,2011(5):58.