孫金鳳 畢航銘 王巖
(1.大慶油田工程有限公司;2.東北石油大學(xué)石油工程學(xué)院;3.大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠)
在油田加熱爐使用過程中,采出液中的鈣、鎂離子(Ca2+、Mg2+)及聚合物等驅(qū)油用化學(xué)劑就會(huì)沉積、黏結(jié)在加熱爐的煙火管表面上形成垢質(zhì)或淤積物,既降低了加熱爐的效率,又增加了天然氣的消耗,節(jié)能效果變差。當(dāng)壁溫超過其材料的溫度極限時(shí),受熱金屬就會(huì)氧化、變形、穿孔,加熱爐維修頻率增加,既影響生產(chǎn),又增加運(yùn)行成本。
針對(duì)上述聚驅(qū)采出液加熱過程中的加熱爐結(jié)垢嚴(yán)重問題,現(xiàn)場應(yīng)用了一臺(tái)自動(dòng)除垢式加熱爐,該加熱爐于2011年4月在薩北51 號(hào)站投產(chǎn)使用,經(jīng)現(xiàn)場應(yīng)用后證實(shí)其節(jié)能效果良好。
自動(dòng)除垢式加熱爐分為熱源部分和換熱體部分,兩者之間通過載熱體完成熱量的交換,具體結(jié)構(gòu)見圖1。
載熱體沉浸在煙火管中,并高于煙火管最高點(diǎn)50~100 mm。熱源部分采用天然氣作為燃料,通過燃燒器燃燒產(chǎn)生熱量使煙火管外的載熱體沸騰汽化,水蒸氣通過連接管道與換熱體內(nèi)的低溫介質(zhì)充分換熱,釋放大量汽化潛熱,變成冷凝液回流到熱源體內(nèi)繼續(xù)被加熱,反復(fù)循環(huán),完成載熱體與被加熱介質(zhì)的熱交換過程。
1.1.1 通過熱源結(jié)構(gòu)優(yōu)化,增大換熱面積
加熱爐熱源部分采用單火筒多根細(xì)煙管結(jié)構(gòu),可以有效增大煙管的換熱面積,將火管尺寸縮小,換熱面積增大可以有效地提高加熱爐爐效,提高節(jié)能效果。
1.1.2 增加熱管數(shù)量,提高加熱爐傳熱效率
為了進(jìn)一步提高節(jié)能效果,熱源體的火筒上安裝70 余根熱管。當(dāng)熱管受熱后,將熱量傳遞到熱管的放熱端,達(dá)到對(duì)載熱體快速升溫的目的。在熱源體的火筒上安裝熱管后,一方面能夠增加加熱爐換熱面積,提高加熱速度,進(jìn)而增大加熱爐的熱效率,提高節(jié)能效果;另一方面減小了火筒的熱負(fù)荷,使火筒由傳統(tǒng)的層面對(duì)流改為表面層流傳熱加上徑向立體傳熱,防止加熱爐火筒由于局部過熱而鼓包、裂紋、氧化穿孔,延長了加熱爐的使用壽命,有效地節(jié)省了維修費(fèi)用。
1)換熱體內(nèi)換熱器采用圓盤式設(shè)計(jì)以方便清垢,提高加熱爐運(yùn)行熱效率,增大節(jié)能效果??紤]真空爐換熱管束內(nèi)容易結(jié)垢而不易清理的弊端,通過將被加熱介質(zhì)設(shè)計(jì)在管程外,載熱體流經(jīng)的管程改為圓盤式換熱器以方便清垢。換熱體有13 個(gè)平板式換熱器豎向串聯(lián)分布,載熱體通過連接管道由換熱體上部進(jìn)入圓平板換熱器的管程內(nèi),再與被加熱介質(zhì)充分換熱后,冷凝液通過連接管道由換熱體的下部回流到熱源體內(nèi),往復(fù)循環(huán)完成熱量交換的工作。被加熱介質(zhì)通過管道泵進(jìn)入換熱體的下部,實(shí)現(xiàn)載熱體與被加熱介質(zhì)的逆流充分換熱。
圓盤式換熱器由上下兩塊鋼板焊接而成,中間上面有多個(gè)均勻分布的圓形通孔,方便被加熱介質(zhì)向上流動(dòng)的同時(shí)增大換熱面積。平板間設(shè)置拉撐桿和多種異形折流板,既增加了換熱體的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和剛度,承受足夠的內(nèi)外壓,又可改變蒸汽的流向,提高載熱體與被加熱介質(zhì)的換熱效果。上述設(shè)計(jì)可有效地增大換熱面積,提高換熱系數(shù),增大節(jié)能效果。加熱爐換熱體結(jié)構(gòu)見圖2。
圖1 自動(dòng)除垢式加熱爐示意圖
圖2 自動(dòng)除垢式加熱爐換熱體結(jié)構(gòu)示意圖
2)換熱體中安設(shè)自動(dòng)除垢裝置及時(shí)清垢。自動(dòng)除垢裝置由減速機(jī)、傳動(dòng)軸、清垢鋼刷等主要部件組成。在圓平板換熱體中心設(shè)置傳動(dòng)軸,傳動(dòng)軸上安裝清垢鋼刷,減速機(jī)帶動(dòng)固定在動(dòng)力軸上的多組清垢鋼刷,隨時(shí)或間歇的以360°全周轉(zhuǎn)動(dòng)或180°半周往復(fù)轉(zhuǎn)動(dòng)的方式在每個(gè)換熱體的上下?lián)Q熱面上清掃,隨時(shí)清除將要結(jié)在換熱面上的污垢,提高換熱系數(shù),提高加熱爐的節(jié)能效果。
2010年8月,開始設(shè)計(jì)、制造自動(dòng)除垢式加熱爐;2010年11月,在采油三廠薩北51 號(hào)站安裝,主要用作摻水爐。在運(yùn)行期間,設(shè)定自動(dòng)除垢裝置運(yùn)轉(zhuǎn)4 次/d,2 min/次。該加熱爐自2011年4月投產(chǎn)運(yùn)行至今,其節(jié)能效果良好。
運(yùn)行近3 個(gè)月的自動(dòng)除垢式加熱爐運(yùn)行情況如表1 所示。
表1 自動(dòng)除垢式加熱爐現(xiàn)場運(yùn)行情況
由表1 可知,在被加熱物質(zhì)入口溫度為39.4 ℃,流量為36 m3/h 的情況下,在1 個(gè)多小時(shí)的時(shí)間里可以將加熱爐加熱到70 ℃,基本可以滿足油田生產(chǎn)需求。
在裝置運(yùn)行4、18 個(gè)月時(shí),兩次打開換熱器上部人孔檢查換熱體,在未經(jīng)自動(dòng)除垢器除垢的部位如接管表面等結(jié)垢嚴(yán)重,經(jīng)自動(dòng)除垢器除垢的部位光滑,未發(fā)現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象。
自動(dòng)除垢式加熱爐運(yùn)行1年后,經(jīng)中國石油天然氣集團(tuán)公司節(jié)能監(jiān)測評(píng)價(jià)中心測試,測試結(jié)果如下:排煙溫度為119 ℃;過??諝庀禂?shù)為1.4;排煙處三原子含量為12.8%;排煙處過剩氧氣含量為6.2%;加熱爐正平衡效率為87.75%;加熱爐反平衡效率為85.68%;加熱爐平均熱效率為86.71%;加熱爐爐體外表溫度為41.5℃(表2)。目前薩北油田二合一加熱爐平均熱效率約為80.93%,相較之下自動(dòng)除垢式加熱爐效率高出4.75%,以加熱爐耗氣量為200 m3/h、年運(yùn)行300 天計(jì)算,單臺(tái)加熱爐每年可節(jié)省的燃?xì)饬繛?.84×104m3;自動(dòng)除垢裝置功率為4.0 kW,經(jīng)計(jì)算每年耗電為160 kWh。綜合計(jì)算單臺(tái)加熱爐每年可節(jié)省91 t 標(biāo)煤。
表2 自動(dòng)除垢式加熱爐爐效檢測數(shù)據(jù)
自動(dòng)除垢式加熱爐可按照設(shè)定指令進(jìn)行自動(dòng)除垢,減緩了換熱面介質(zhì)側(cè)結(jié)垢速度,大大延長了加熱裝置的整體使用壽命,預(yù)計(jì)每年可節(jié)約加熱爐維護(hù)修理費(fèi)用5 萬元。
自動(dòng)除垢式加熱爐的熱源和換熱體分開獨(dú)立設(shè)計(jì),載熱體與被加熱介質(zhì)采用間接換熱的加熱方式,不會(huì)出現(xiàn)因普通火筒爐的煙火管穿孔引燃被加熱介質(zhì)的現(xiàn)象,可以有效地減少不必要的損失;并且一個(gè)熱源可同時(shí)給多個(gè)換熱體加熱,可以有效地減少初期建設(shè)投資。
1)通過設(shè)計(jì)有效地增大了自動(dòng)除垢式加熱爐換熱面積,而安設(shè)自動(dòng)除垢裝置及時(shí)除垢后,增大了運(yùn)行時(shí)換熱系數(shù),致使加熱爐爐效提高了4.75%。按單臺(tái)加熱爐計(jì)算,每年可節(jié)省91t 標(biāo)煤。
2)自動(dòng)除垢式加熱爐可按照設(shè)定指令進(jìn)行自動(dòng)除垢,減緩了換熱面介質(zhì)側(cè)結(jié)垢速度,大大延長了加熱裝置的整體使用壽命,預(yù)計(jì)每年可節(jié)約加熱爐維護(hù)修理費(fèi)用5 萬元。