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        蘇北油田低產(chǎn)低效井節(jié)能變頻柜應(yīng)用研究

        2015-08-07 02:25:40蘆超中石化華東石油分公司采油廠
        石油石化節(jié)能 2015年8期
        關(guān)鍵詞:供液蘇北抽油機(jī)

        蘆超(中石化華東石油分公司采油廠)

        引言

        目前,在蘇北油田的400 余口采油井上,大多采用游梁式抽油機(jī)結(jié)合管式泵生產(chǎn)。此生產(chǎn)工藝雖然簡單可靠,操作方便,綜合成本可以接受;但是由于存在交變載荷導(dǎo)致功率不穩(wěn)定、啟動轉(zhuǎn)矩大,而正常運(yùn)轉(zhuǎn)時電動機(jī)功率過剩和供液不足時產(chǎn)生液擊、空抽等問題,造成機(jī)采系統(tǒng)效率較低,能耗高。薛國鋒、 王立杰等[1](2009年)提出數(shù)控化智能間抽系統(tǒng)可以解決這一問題。主要原理是,油井進(jìn)入供液不足的狀態(tài)時,抽油機(jī)自動停機(jī),待動液面恢復(fù)到一定位置之后,再啟動運(yùn)轉(zhuǎn)。但實(shí)際現(xiàn)場應(yīng)用時因無人值守起停機(jī)帶來的風(fēng)險及其一系列安全管理問題而無法推廣。杜紅勇、安蓉、齊光峰等[2](2010年)提出永磁同步電動機(jī)在2 min-1左右時節(jié)能效果明顯。隨著蘇北油田開發(fā)程度的加大,此問題因地層產(chǎn)液遞減而進(jìn)一步加劇,沖速2 min-1已經(jīng)無法滿足需要。吉效科、許麗、茍永偉等[3](2014年)提出智能提撈式抽油機(jī)技術(shù),通過柔性抽油桿、改良后的抽汲工具和數(shù)控井下壓力監(jiān)測系統(tǒng)解決了無人值守的問題,這是一種很好的解決辦法,但需要將整套游梁式抽油機(jī)采油系統(tǒng)替換掉,改造成本高。劉京、張勝林、黃紅星[4](2013年)針對電動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的優(yōu)化提出柔性節(jié)能技術(shù)。張忠民[5](2015年)提出抽油機(jī)節(jié)能控制系統(tǒng),可以自動切換星型接法和三角接法,用電子數(shù)控方式優(yōu)化電動機(jī)工作,有一定的節(jié)能效果。

        針對蘇北油田的問題,綜合了目前應(yīng)用技術(shù)現(xiàn)狀難點(diǎn)和重點(diǎn),引進(jìn)變頻技術(shù),采用降低沖速和優(yōu)化電動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的方式,達(dá)到了節(jié)能提效的目的。

        1 變頻技術(shù)節(jié)能原理

        彭躍輝[6](2013年)提出變頻控制系統(tǒng),該系統(tǒng)原理和結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

        圖1 變頻控制系統(tǒng)原理和結(jié)構(gòu)示意圖

        由圖1 可知,變頻控制系統(tǒng)由數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)模塊、電動機(jī)控制模塊三部分組成。數(shù)據(jù)采集模塊通過在機(jī)械采油系統(tǒng)上加裝載荷、角位移、溫度、壓力等傳感器,將生產(chǎn)信息收集起來,再通過數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)模塊上傳至服務(wù)器。電動機(jī)參數(shù)由手動設(shè)定或服務(wù)器自動匹配后通過網(wǎng)絡(luò)模塊傳輸給電動機(jī)控制模塊,接收到電參數(shù)的電動機(jī)控制模塊會確定一個工作制度,然后“學(xué)習(xí)”電動機(jī)的用電情況,根據(jù)功率需求的周期性規(guī)律設(shè)計出程序化的電功率與轉(zhuǎn)速動態(tài)調(diào)節(jié),并通過編碼器和變頻器來實(shí)現(xiàn)功率和轉(zhuǎn)速控制。

        1.1 生產(chǎn)難點(diǎn)及對策

        蘇北油田低產(chǎn)低效井面臨的節(jié)能難題主要有參數(shù)不匹配、運(yùn)行需優(yōu)化、自動化管理等。

        1)參數(shù)不匹配。按照目前的游梁式抽油機(jī)和管式泵組合,現(xiàn)有工藝允許的最低的理論排量為8.33 m3/d,而產(chǎn)液量在5 t 以下的井很多,機(jī)抽參數(shù)不匹配,又因?yàn)橛唾|(zhì)差等原因不能間抽,需要進(jìn)一步降低理論排量。

        2)運(yùn)行需優(yōu)化。在蘇北油田上普遍使用三相異步雙速電動機(jī),其功率因數(shù)低,“倒發(fā)電”嚴(yán)重,并且沒有運(yùn)行在高效區(qū)間,有功、無功損耗大。電動機(jī)啟動和平時運(yùn)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)矩相差大,導(dǎo)致其利用率低,且啟動電流大,對電網(wǎng)有沖擊,需要優(yōu)化電動機(jī)的啟動和運(yùn)轉(zhuǎn)方式。

        3)自動化管理。蘇北油田為小斷塊油田,油井分布零散,對油井進(jìn)行調(diào)參、維護(hù)的人工成本高,需要進(jìn)行數(shù)控化和自動化管理。

        1.2 變頻節(jié)能原理

        用于蘇北油田上的異步電動機(jī)又稱感應(yīng)電動機(jī),是由氣隙旋轉(zhuǎn)磁場與轉(zhuǎn)子繞組感應(yīng)電流相互作用產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩,從而實(shí)現(xiàn)機(jī)電能量轉(zhuǎn)換為機(jī)械能量的一種交流電動機(jī)。

        異步電動機(jī)的轉(zhuǎn)速可由下式求得:

        式中:n 為轉(zhuǎn)速,r/min;f 為電動機(jī)頻率,Hz;s 為電動機(jī)轉(zhuǎn)差率,無量綱;p 為電動機(jī)極對數(shù),無量綱。由式(1)可知,由于s 和p 為電動機(jī)性能常數(shù),所以頻率與轉(zhuǎn)速n 為正比例關(guān)系。

        管式泵是利用抽油桿上下往復(fù)運(yùn)動所驅(qū)動的柱塞式抽油泵中常用的一類。

        管式泵理論排量可由下式求得:

        式中:Qt為理論排量,m3/d;Ap為活塞有效橫截面積,m2;S 為沖程,m;n 為沖速,min-1。由式(2)可知,由于Ap和S 分別為泵和抽油機(jī)的性能常數(shù),而且已經(jīng)無法繼續(xù)減少,所以轉(zhuǎn)速n 與Qt為正比例關(guān)系。

        變頻技術(shù)與傳統(tǒng)的皮帶輪調(diào)節(jié)不同,可以直接進(jìn)行精密而直觀的沖速調(diào)節(jié),并且具有以下優(yōu)勢:

        1)解決生產(chǎn)參數(shù)匹配問題。針對理論排量過大,通過降頻來降低電動機(jī)轉(zhuǎn)速,可以實(shí)現(xiàn)讓抽油機(jī)以小于1.0 r/min 的轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn),使其理論排量直接與供液能力相匹配,解決供液不足的問題。

        2)優(yōu)化電動機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)方式。針對抽油機(jī)“倒發(fā)電”,電動機(jī)控制模塊記錄電動機(jī)的用電行為,設(shè)計出動態(tài)化控制電動機(jī)輸出功率的程序,以匹配任意時間段的功率需求,達(dá)到節(jié)能的目的。

        3)保護(hù)電網(wǎng)降低裝機(jī)容量。針對電網(wǎng)沖擊和裝機(jī)容量問題,利用變頻器實(shí)現(xiàn)軟啟動,降低抽油機(jī)啟動時對電網(wǎng)的沖擊作用,同時使裝機(jī)容量較傳統(tǒng)啟動方式大大降低。

        4)實(shí)現(xiàn)自動化管理。結(jié)合數(shù)據(jù)采集模塊,可以自動完成適應(yīng)生產(chǎn)情況變化的機(jī)抽參數(shù)設(shè)計,節(jié)約人工成本的同時提高生產(chǎn)效率,降低能耗。

        上述四大優(yōu)勢說明,該技術(shù)可以解決蘇北油田低產(chǎn)低效井的節(jié)能難題。

        2 現(xiàn)場應(yīng)用

        由于變頻控制柜與遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)暫無法交換數(shù)據(jù),選用對比示功圖調(diào)節(jié)頻率的方法進(jìn)行試驗(yàn),同時測試其穩(wěn)定狀態(tài)下的電功率,以分析節(jié)能效果。使用HIOKI 3169 測試儀測試有功功率,采用井口標(biāo)定產(chǎn)量,通過遠(yuǎn)傳系統(tǒng)監(jiān)控示功圖。

        S1-2 井的平均日產(chǎn)液為1.02 t,含水8%,目前泵掛在1 599.5 m,理論排量14.69 m3/d,實(shí)驗(yàn)前泵效僅7.98%,功率6.26 kW,常開(日耗電量150 kWh)。使用變頻器進(jìn)行優(yōu)化前后,單井生產(chǎn)和電參數(shù)情況對比見表1。

        表1 S1-2 井節(jié)能變頻柜現(xiàn)場試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        由表1 可知,不改變生產(chǎn)參數(shù)的情況下,僅安裝變頻控制柜,有功功率由6.26 kW 下降至5.2 kW,節(jié)能17%。

        在S1-2 井日產(chǎn)量穩(wěn)定不降的前提下,先將沖速調(diào)至1.5 min-1,有效改善供液情況,后隨著示功圖變化將沖速逐漸下調(diào)至0.42 min-1,功率從6.26 kW下降至1.55 kW,節(jié)能比率高達(dá)75%。同時泵效提升到70%,基本完成生產(chǎn)參數(shù)的匹配,達(dá)到科學(xué)節(jié)能生產(chǎn)的要求。

        S1-2 井實(shí)驗(yàn)期間系統(tǒng)效率隨沖速變化情況,如圖2 所示。

        圖2 系統(tǒng)效率隨沖速變化示意圖

        由圖2 可知,隨著沖速的降低,耗電量也明顯減少,泵效、系統(tǒng)效率逐漸提高。

        為了比較節(jié)能效果與供液能力的相關(guān)性,選取輕微供液不足的G3-3 井,其平均日產(chǎn)液為8.64 t,含水60%,目前泵掛在1951 m,理論排量14.58 m3/d,實(shí)驗(yàn)前泵效62.72%,功率5.94 kW,日耗電量159 kWh 。具體實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2。

        表2 G3-3 井節(jié)能變頻柜現(xiàn)場試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        G3-3 井實(shí)驗(yàn)期間系統(tǒng)效率隨沖速變化情況,如圖3 所示。

        圖3 系統(tǒng)效率隨沖速變化示意圖

        使用變頻器進(jìn)行優(yōu)化后,沖速由3 min-1下降到2.4 min-1,泵效上升至80.3%,日耗電從159 kWh 下降到113 kWh,約節(jié)能28%。該井裝機(jī)3 天即達(dá)到最優(yōu)狀態(tài),實(shí)驗(yàn)結(jié)束。

        3 經(jīng)濟(jì)性評價

        目前采用的變頻控制系統(tǒng)成本約為35 000 元。對應(yīng)S1-2 井試驗(yàn)結(jié)果可知,以電費(fèi)平均0.8 元/kWh來計算,每日節(jié)約電費(fèi)90 元,年節(jié)約電費(fèi)32 850元,且不影響產(chǎn)量。僅1年多就可以收回成本,其經(jīng)濟(jì)效益顯而易見。在對輕微供液不足的G3-3 井進(jìn)行測試獲得的節(jié)能比率僅為28%,日節(jié)電46 kWh。比較后可以看出,變頻控制系統(tǒng)的最佳使用對象是供液嚴(yán)重不足的油井。

        4 結(jié)論和建議

        應(yīng)用節(jié)能變頻技術(shù)可以解決油井供液不足、低產(chǎn)低效的問題。此技術(shù)成本低,見效快,同時具備安全可靠的性能。如果該技術(shù)應(yīng)用于油井機(jī)抽試油,可以達(dá)到精確評估油井產(chǎn)能的目的;與示功圖監(jiān)控系統(tǒng)合作完成自動化測試,為后期的區(qū)塊開發(fā)和工程、工藝設(shè)計提供快速、準(zhǔn)確的資料。

        [1]薛國鋒,王立杰,屈艷飛,等.新型實(shí)時智能間抽控制儀研究與應(yīng)用[J].特種油氣藏,2009,16(1):99-101.

        [2]杜紅勇,安蓉,齊光峰,等.抽油機(jī)用節(jié)能電動機(jī)綜合對比測試[J].節(jié)能,2010(5):56-58.

        [3]吉效科,許麗,茍永偉,等.智能提撈式抽油機(jī)的試驗(yàn)與評價[J].石油機(jī)械,2014,42(6):91-94.

        [4]劉京,張勝林,黃紅星.游梁式抽油機(jī)柔性運(yùn)行節(jié)能技術(shù)應(yīng)用研究[J].石油石化節(jié)能,2013(4):33-34.

        [5]張忠民.油田抽油機(jī)節(jié)能控制系統(tǒng)的應(yīng)用[J].石油石化節(jié)能,2015(1):33-34.

        [6]彭躍輝.數(shù)字化抽油機(jī)節(jié)能控制系統(tǒng)的研究[D].西安:西安工程大學(xué),2013.

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