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        降低泡渣含銻品位提高銻回收率攻關(guān)實(shí)踐

        2015-08-07 14:18:47邱加煥
        大眾科技 2015年3期
        關(guān)鍵詞:精煉爐堿渣河池

        邱加煥

        (河池五吉有限責(zé)任公司,廣西 河池 547000)

        降低泡渣含銻品位提高銻回收率攻關(guān)實(shí)踐

        邱加煥

        (河池五吉有限責(zé)任公司,廣西 河池 547000)

        河池五吉有限責(zé)任公司泡渣含銻品位平均為17.98%,要求精煉爐產(chǎn)出的泡渣含銻品位≤10%降低泡渣含銻品位,有利于提高銻產(chǎn)品的產(chǎn)出率低,有利于降低產(chǎn)品的噸成本,有利于降低產(chǎn)品的能耗。

        銻;溫度;配料;SiO2

        精煉爐產(chǎn)出的泡渣含銻品位平均為17.98%,降低其中銻金屬,可直接創(chuàng)造非??捎^的經(jīng)濟(jì)效益,但其中含有多類的難分解雜質(zhì),在火法精煉過程很難完全分離出來,使泡渣含銻一直居高不下。持續(xù)降低泡渣含銻是精煉爐必須堅(jiān)持的一個(gè)攻關(guān)課題,直收這一部分有價(jià)金屬,提高銻回收率就能為企業(yè)創(chuàng)造最直接的經(jīng)濟(jì)效益。

        氧化銻的還原熔煉規(guī)程,實(shí)際上存在銻和雜質(zhì)金屬氧化物還原為金屬及脈石造渣兩個(gè)反應(yīng)過程。脈石造渣反應(yīng)的好壞直接影響還原的效率。渣化反應(yīng)生成的各種低熔點(diǎn)、比重小的鈉鹽,易與銻分離,反應(yīng)同時(shí)放出CO2氣體。由于渣的年度較大,CO2不易排出,在渣中生成許多孔洞,產(chǎn)出多孔的爐渣,在生產(chǎn)中稱為泡渣,選擇合適的泡渣渣型和相應(yīng)的溫度,可以使其有一定的易熔性和流動(dòng)性,可以減弱其對(duì)還原的不利影響,降低泡渣含銻。且一般情況下升高溫度可以改善體表面活性,提高Sb2O3的還原速度。

        1 控制溫度和調(diào)節(jié)渣型成分

        1.1 調(diào)查溫度和渣型成分

        (1)溫度:要想達(dá)到降低含銻的目的,最好辦法莫過于提高溫度,經(jīng)過對(duì)精煉爐泡渣含銻品位高的原因進(jìn)行分析得出確實(shí)存在溫度過低現(xiàn)象。

        表1 還原溫度測(cè)量結(jié)果統(tǒng)計(jì)表

        (2)渣型成分:要達(dá)到降低粘度的要求,最好是降低渣中SiO2成分

        表2 泡渣含SiO2統(tǒng)計(jì)表

        1.2 實(shí)施措施

        (1)制定對(duì)策及實(shí)施措施表

        表3 對(duì)策及實(shí)施措施表

        (2)運(yùn)用PDPC法協(xié)調(diào)、組織實(shí)施全過程。

        ①實(shí)施前現(xiàn)狀——②增加打火次數(shù)——③后期加煤升溫——④用氧化反應(yīng)放熱升溫——⑤實(shí)施一效果檢查——⑥減少還原煤配比——⑦還原后期加入堿渣——⑧調(diào)整純堿配料比例——⑨實(shí)施二效果檢查

        a.增加打火次數(shù):打火由原來的每30分鐘一次,改為每15分鐘一次,每班打火次數(shù)由原來的16次增加到了32次,減少爐內(nèi)溫度波動(dòng)。

        表4 實(shí)施前后的打火次統(tǒng)計(jì)表

        b.還原期多批少量加煤升溫:還原前期和后期,分開加煤升溫,通過增加次數(shù),把每批加入量由原來的200 Kg/次降低改85 Kg/次。加入的煤在高溫下燃燒放熱,達(dá)到提高爐溫目的,煤燃燒過程產(chǎn)生的CO加強(qiáng)了爐內(nèi)的還原氣氛,有利于還原反應(yīng)加速,提高還原效果。

        表5 還原前期和后期加煤量統(tǒng)計(jì)

        c.用氧化反應(yīng)放熱升溫:使用“先精煉除砷然后補(bǔ)料”的方法,利用精煉除砷過程中的氧化反應(yīng)放熱升溫,提高合金溫度,提高補(bǔ)料過程的還原熔煉效果。

        表6 還原前期和后期加煤量統(tǒng)計(jì)

        表7 效果檢查

        d.減少還原煤配比:把還原煤的配料比例由原來的100kg/t.銻氧,降低到85kg/t.銻氧,減少了煤帶入SiO2的量。當(dāng)銻氧已經(jīng)還原到后期時(shí),加入堿渣300Kg/批次,每4小時(shí)加入一次,直到渣變浠,合金分離良好為止。

        表8 加入堿渣與泡渣變化一覽表

        由表8可見,當(dāng)加入堿渣達(dá)到900Kg,渣變浠,合金分離效果也好。

        把純堿的配料比例由原來的 3.0%調(diào)整到2.8%,實(shí)踐中發(fā)現(xiàn):雖然純堿的配比降低,但由于還原后期加入了堿渣,因此泡渣中Na2O的含量比原來更高。純堿配料比例下降了,有利于降低生產(chǎn)成本。

        2 經(jīng)濟(jì)效益

        通過以上措施得到泡渣含銻平均值為9.60%,以此按半年計(jì)算效益:

        (1)直接經(jīng)濟(jì)效益

        泡渣含銻品位降低了17.98%-9.60%=8.38%,6個(gè)月鞏固期產(chǎn)出泡渣總量288噸,則直接回收銻金屬量提高了: 288 ×8.38% =24.134噸。

        同時(shí),煤耗減少了15 +7.95=22.95Kg/t.銻氧,6個(gè)月鞏固期共還原熔煉銻氧達(dá)3800噸, 煤?jiǎn)蝺r(jià)1100元/噸,則節(jié)約煤耗為:3800×22.95÷1000×1100 =35331元

        扣除投入費(fèi)用2860元,直接經(jīng)濟(jì)效益為:95931-2860=9.3萬元

        (2)間接社會(huì)效益

        降低了泡渣產(chǎn)出率,減少壓返中間物料的生產(chǎn)成本;同時(shí)節(jié)約煤耗,降低產(chǎn)品煤耗,減少了SO2氣體排放,減少了環(huán)境污染。

        3 結(jié)語

        影響泡渣中銻分離的主要因素很多,為在精煉爐使其分離最大化,需從以下方面著手:

        (1)增加打火次數(shù), 15分鐘打一次火,減少爐內(nèi)溫度波動(dòng),確保溫度保持在要求的標(biāo)準(zhǔn)之上;

        (2)還原期多批少量加煤升溫;用氧化反應(yīng)放熱升溫,提高合金溫度,提高補(bǔ)料過程的還原熔煉效果。

        (3)加大純堿配料比例,減少還原煤配比,還原后期加入堿渣,不但泡渣中Na2O的含量比原來更高,而且純堿配料比例下降,更有利于降低生產(chǎn)成本。

        [1] 趙天叢.銻冶金[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1987.

        [2] 李仕慶.鉛銻冶煉[M].南寧:廣西科學(xué)技術(shù)出版社,2008.

        Reduce foaming slag containing antimony and antimony recovery research to improve the quality of practice

        Hechi five Kyrgyzstan LLC foam residue containing antimony grade average of 17.98%, the output of the bulbs require refining furnace slag containing antimony grade ≤10% lower grade foam slag containing antimony, help to improve the output of low antimony products, help ton lower product costs, help to reduce the energy consumption of the product.

        Antimony;temperature; ingredients; SiO2

        TF8

        A

        1008-1151(2015)03-0064-02

        2015-02-14

        邱加煥(1979-),男,廣西桂平人,河池五吉有限責(zé)任公司冶煉助理工程師,從事有色金屬冶煉管理。

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