劉 勇
(大唐濱州發(fā)電有限公司,山東 濱州 256651)
沙特某電廠#1,#2機(jī)組為660MW燃油機(jī)組是亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)的燃油鍋爐。燃燒器前后墻對(duì)沖布置,一次中間再熱,再熱蒸汽采用煙氣再循環(huán)調(diào)節(jié),平衡通風(fēng),單爐膛背靠背露天布置,全鋼架汽包鍋爐。
#1鍋爐自2012年4月份投運(yùn)以來(lái),由于爐膛振動(dòng)問(wèn)題,于5月底和6月底分別停爐,對(duì)燃燒器進(jìn)行了改造。第二次燃燒器改造后,鍋爐于7月4日重新啟動(dòng),進(jìn)入沙特的夏季高峰負(fù)荷運(yùn)行期。在7月31日發(fā)現(xiàn)泄漏,為保證夏季供電,機(jī)組繼續(xù)運(yùn)行,直至2012年9月19日停爐,發(fā)現(xiàn)吊掛屏過(guò)熱器超溫爆管,隨后進(jìn)行換管和修復(fù)。然而2013年2月,#1,#2機(jī)組在短時(shí)間內(nèi)屏過(guò)吊掛管連續(xù)發(fā)生兩次嚴(yán)重爆管,影響了機(jī)組長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
為分析爆管及鼓包原因,防止類似情況再次發(fā)生,在2013年2月爆管后,從電廠取回部分樣管,進(jìn)行了檢測(cè)及分析。
樣管一為一彎頭,彎頭附近有個(gè)菱形爆口,爆口邊緣嚴(yán)重減薄,最大爆口處壁厚為 3.8mm,最大爆口處周長(zhǎng)為 201mm,脹粗率為 0.8%,爆口附近直管段未發(fā)現(xiàn)明顯脹粗;樣管內(nèi)壁向火面光滑,而背火面內(nèi)表面 1/2圓周范圍內(nèi)都存在白色附著物,其中 3點(diǎn)和 6點(diǎn)(以向火面爆口或鼓包位置為0點(diǎn))方向最為明顯,最厚為0.2mm且有脫落的痕跡;樣管外表面光滑,有輕微的附著物。
樣管二只有半個(gè)呈喇叭狀爆口,爆口邊緣嚴(yán)重減薄,趨近鋒利,目視檢查爆口附近未發(fā)現(xiàn)微裂紋;最大爆口處周長(zhǎng)為208mm,脹粗率為4.3%,爆口附近管段未發(fā)現(xiàn)明顯脹粗;外壁光滑,局部有輕微的附著物,內(nèi)壁很光滑,也是在3點(diǎn)位置存在 薄薄一層白色附著物。
樣管三上有兩處脹管鼓包,均有不同程度的開(kāi)裂,呈魚(yú)嘴狀爆口。爆口長(zhǎng)約28.5mm,爆口處壁厚嚴(yán)重減薄,趨近鋒利,爆口附近的外表面附著物檢查最厚處為1.3mm,最大鼓包處直徑為69.72mm,管徑的最大變形量為8.2%; 樣管外表面有很厚灰褐色附著物,各個(gè)位置附著物的厚度也不盡相同;內(nèi)表面背火面1/2 圓周范圍內(nèi)存在白色的附著物,最厚為0.5mm左右,跟樣管一形態(tài)和分布基本相同。
通過(guò)以上試驗(yàn)分析可以得出,沙特鍋爐吊掛管后期頻繁爆管最主要的原因是管道內(nèi)部結(jié)垢引起管壁短期超溫爆管;而引起吊掛管內(nèi)結(jié)垢最主要的原因是蒸汽帶水進(jìn)入吊掛管,而蒸汽帶水主要與水位測(cè)量和控制、鍋爐化學(xué)加藥及汽水品質(zhì)控制、汽包內(nèi)部汽水分離器分離效果、吊掛管內(nèi)蒸汽流量等有關(guān);再加之燃燒不均衡、爐膛熱負(fù)荷偏差等綜合作用引起吊掛管內(nèi)結(jié)垢爆管。
在# 1、 #2爐樣管中,均在爆管管子內(nèi)壁發(fā)現(xiàn)白色,灰色附著物,檢測(cè)該異常組織,該垢層貼在管子內(nèi)壁的厚度達(dá)到0.5mm。在設(shè)計(jì)煙溫和設(shè)計(jì)工質(zhì)溫度的條件下,由于垢層的熱阻大,其導(dǎo)熱系數(shù)與金屬材料相比相差幾百倍,造成管壁超溫,引起爆管。
結(jié)垢產(chǎn)生的主要原因是離開(kāi)汽包的飽和蒸汽帶水,其次是爐水和蒸汽中磷酸根離子含量高。
#1、#2鍋爐自投運(yùn)以來(lái)一直存在著爐膛熱負(fù)荷分配不平均,造成局部熱負(fù)荷偏大,這是鍋爐局部受熱面工作環(huán)境惡劣,造成局部受熱面超溫的原因之一,而且由于熱負(fù)荷偏差的存在,造成了汽包水位偏差,給運(yùn)行調(diào)整造成困難。
即便局部熱負(fù)荷高,只要保證管子內(nèi)壁能得到良好的冷卻,沒(méi)有結(jié)垢層的出現(xiàn),仍然能夠保證管組在安全的壁溫條件下運(yùn)行。但是若出現(xiàn)管內(nèi)流量不足或管子內(nèi)壁不能得到良好的冷卻時(shí),也可能面臨爆管的風(fēng)險(xiǎn)。蒸汽從汽包引出,經(jīng)過(guò)20根汽水引出管進(jìn)入吊掛管進(jìn)口集箱,從吊掛管進(jìn)口集箱引出了8根Φ89×9的旁通管,其余工質(zhì)進(jìn)入吊掛管下行段,流經(jīng)水平段的吊掛管過(guò)熱器。在滿負(fù)荷下,流經(jīng)旁通管的流量占主蒸汽流量額28.6%。同時(shí)由于管內(nèi)結(jié)垢,吊掛管的阻力增加,影響了原有的流量分配,使得流經(jīng)吊掛管的流量比設(shè)計(jì)小在負(fù)荷升降的過(guò)程中,可能使旁通管的流量分配出現(xiàn)偏離設(shè)計(jì)值的情況,若流量偏小的管子又正好處于屏底熱負(fù)荷最高的區(qū)域,流量偏小與熱負(fù)荷偏高相疊加,也可能是爆管的潛在因素之一。
為防止爆管的再次發(fā)生,確保鍋爐安全運(yùn)行,我們采取了如下技術(shù)措施:
(1)控制蒸汽帶水。運(yùn)行過(guò)程中,盡量避免汽包水位波動(dòng)和偏差過(guò)大,以及機(jī)組負(fù)荷出現(xiàn)過(guò)大或過(guò)快的波動(dòng)。
(2)封堵旁路,加大吊掛管蒸汽流量。封堵了8根旁通管,使得流經(jīng)吊掛管屏的工質(zhì)流量增加,在保持中壁溫度相同的情況下,現(xiàn)有的沒(méi)有旁通管的結(jié)構(gòu)能夠有效降低壁面溫度,煙氣溫度上升71℃,中壁溫度與原設(shè)計(jì)一樣。
(3)原設(shè)計(jì)中吊掛屏材質(zhì)為SA-213T22,規(guī)格為Φ63.5×7.5,在設(shè)計(jì)壓力19.95MPa下中壁溫度最高能使用到489℃。管材的抗氧化溫度為649℃。將吊掛管屏材料替換為SA-213T91之后,在設(shè)計(jì)壓力19.95MPa下最高能使用到579℃,許用壁溫上升90℃。
(4)運(yùn)行過(guò)程中,嚴(yán)格控制鈉離子和磷酸根離子的含量。
采取上述措施后,消除引起爆管的一些潛在因素,大大提高了吊掛管屏的安全裕量,從而保證機(jī)組的長(zhǎng)期穩(wěn)定安全運(yùn)行。
通過(guò)對(duì)本次爆管后的樣管進(jìn)行的試驗(yàn)檢查,以及結(jié)合檢修和運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題,對(duì)幾次爆管原因進(jìn)行了分析,主要是由于離開(kāi)汽包的飽和蒸汽帶水形成的結(jié)垢以及局部熱負(fù)荷過(guò)高和蒸汽流量分布不均等因素造成,在采取了一些控制和技術(shù)措施后,效果非常明顯,也為我們以后遇到類似的情況提供了借鑒。
[1]DBC.Rabigh鍋爐吊掛管爆管原因分析,2013(03).
[2]吳磊,顧昌.1025t/h鍋爐高溫過(guò)熱器爆管原因分析.湖北電力,2004(01):23-24.