宣云靜(青島啤酒(哈爾濱)有限公司,黑龍江 哈爾濱 150300)
包裝線裝卸箱機改進研究
宣云靜
(青島啤酒(哈爾濱)有限公司,黑龍江 哈爾濱 150300)
本文針對啤酒灌裝生產(chǎn)線出現(xiàn)的系統(tǒng)控制缺乏協(xié)調(diào)性和連貫性等問題,分析裝箱機的結(jié)構(gòu)和原理,重新編制了控制程序,從倒瓶檢測、擋瓶機構(gòu)、控制系統(tǒng)三方面分析當(dāng)前裝箱機控制系統(tǒng)存在的問題及改進措施。
裝箱機;控制系統(tǒng);問題;改進
20世紀(jì)90年代,分別從國內(nèi)和國外共引進了兩條啤酒灌裝生產(chǎn)線,兩條生產(chǎn)線在長時間運行后都出現(xiàn)了問題,具體表現(xiàn)在系統(tǒng)控制缺乏協(xié)調(diào)性和連貫性,為了解決上述問題,我們重新編制了控制程序并換用了新的控制器,改造了生產(chǎn)線上不適用的機械設(shè)備,筆者將就啤酒包裝線裝卸箱機為例展開探討。
啤酒生產(chǎn)線上有裝箱機和卸箱機,兩者原理相似,本文將著重討論裝箱機的改進。裝箱機工作原理是抓瓶頭通過排氣和充氣實現(xiàn)放瓶子和抓瓶子,機械設(shè)備在可編程控制器的控制下將輸送鏈上的瓶子準(zhǔn)確抓起,在輸送鏈上有已經(jīng)放好的箱子,可編程控制器控制機械設(shè)備將瓶子放在箱子里,箱子被輸送鏈送至下一道工序。生產(chǎn)線每個箱子內(nèi)裝啤酒24瓶,每個裝箱循環(huán)需要抓、放啤酒三箱。抓放瓶子的頻率是由傳動軸轉(zhuǎn)動速度決定的,每轉(zhuǎn)一圈完成一次抓放動作,通過檢測傳動軸位置來確定抓瓶頭的位置,在傳動軸周圍有接近開關(guān),傳動軸上固定有長方形貼片,以此來實現(xiàn)傳動軸的位置檢測。箱框和箱子就位分別由接近開關(guān)和光電開關(guān)檢測,箱框和箱臂共同定位箱子。主運轉(zhuǎn)電機既可以低速反轉(zhuǎn)和正轉(zhuǎn),也可以高速正轉(zhuǎn);光電開關(guān)、進出箱臂、進出箱電機共同組成輸箱系統(tǒng);瓶定位器、進、導(dǎo)瓶電機共同組成進瓶系統(tǒng),還有光電開關(guān)以檢測儲備的瓶子數(shù)量是否足夠。
整個系統(tǒng)是由歐姆龍可編程控制系統(tǒng)控制的,四連桿由主電機帶動;瓶子輸送和箱子傳送由進出箱電機、輸導(dǎo)瓶電機共同完成;瓶定位器、進出箱臂分別由瓶定位氣缸和進出瓶氣缸控制;抓瓶頭的充放氣由電磁閥控制;設(shè)備上的旋鈕和按鈕用以人工控制系統(tǒng)各個功能。
對于啤酒生產(chǎn)線的控制系統(tǒng)來說,硬件要滿足使用需求,最好具備一定的可塑性??刂葡到y(tǒng)需要輸入點和輸出點分別為13個和31個,而歐姆龍C60P可編程控制系統(tǒng)有28個輸出點和32個輸入點,因此能夠滿足使用需求,可以控制裝箱機。此系統(tǒng)具備安全防護和自保功能,如果系統(tǒng)中某傳輸設(shè)備或者是電機長時間運行后溫度過高,為了保障系統(tǒng)安全,系統(tǒng)將會自動切斷輸出。在裝箱機四周還設(shè)置了光電開關(guān),主要起安全防護作用,當(dāng)生產(chǎn)無關(guān)人員接近設(shè)備時,系統(tǒng)會檢測到并停止主電機運轉(zhuǎn),保障工作人員的人身安全。操作人員只需控制對應(yīng)的俺就既能夠控制主電機的正反轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)速,還為主電機設(shè)置了停止按鈕,用以保障系統(tǒng)協(xié)調(diào)性,及時主電機出現(xiàn)問題無法工作,其他設(shè)備也能夠繼續(xù)運轉(zhuǎn),這個系統(tǒng)設(shè)置有緊急停止按鈕,按下這個按鈕則整個系統(tǒng)停止運行。
輸瓶、抓瓶、輸箱是啤酒生產(chǎn)線裝箱系統(tǒng)的主要組成因素。裝箱機的工作過程中可能發(fā)生兩個方面的問題:首先是如果存在倒瓶問題,可能發(fā)生錯位現(xiàn)象,抓瓶頭無法和抓瓶區(qū)域的瓶子對齊,但是到達指定位置后抓瓶頭仍會有抓瓶動作,因此抓瓶頭會受到抓瓶系統(tǒng)強大的沖擊力并被頂起,雖然系統(tǒng)中有光電檢測系統(tǒng),抓瓶頭會立刻停止工作并發(fā)出警報,但是如果這個情況多次出現(xiàn),抓瓶頭會受到損傷,降低整套設(shè)備的壽命,還會大大增加故障率;即使抓瓶頭能夠?qū)?zhǔn)瓶子并正確抓起,也會出現(xiàn)缺瓶現(xiàn)象,部分箱子內(nèi)瓶子數(shù)量不夠,在后續(xù)生產(chǎn)中還要人工解決,生產(chǎn)效率收到了極大影響;第二是如果沒有倒瓶問題,抓瓶頭能夠正確將瓶子抓起,但是沒有對區(qū)域內(nèi)的瓶子做減壓處理,兩段瓶子會產(chǎn)生很大的摩擦阻力,損壞瓶子標(biāo)簽,增加了不合格率。為解決上述兩個問題,可以為裝箱系統(tǒng)增加倒瓶檢測功能,并改進擋瓶機構(gòu)。
3.1 倒瓶檢測
主要原理是在每條輸送道上增加計數(shù)器,系統(tǒng)進瓶時計數(shù)器會開始計時,如果數(shù)量和預(yù)設(shè)數(shù)量一致,計數(shù)完成標(biāo)志會變?yōu)檫壿?,光電開關(guān)檢測瓶子數(shù)量和預(yù)設(shè)相符后,壓瓶氣缸會下降并將后面的瓶子擋住,減壓處理,電機滿足轉(zhuǎn)動,減壓并將抓瓶區(qū)域的瓶子對齊,同時擋瓶氣缸伸出以保護瓶子的標(biāo)簽,表示當(dāng)擋瓶機構(gòu)已經(jīng)就緒,如果任何計數(shù)器在進瓶過程中沒有達到預(yù)設(shè)數(shù)量時,電機會繼續(xù)進行進瓶,光電開關(guān)檢測滿瓶后會延時一段時間,如果計數(shù)器仍然沒有達到預(yù)設(shè)數(shù)值,則出現(xiàn)了倒瓶現(xiàn)象,系統(tǒng)會停機并報警。
3.2 擋瓶機構(gòu)
前后光電開關(guān)檢測為滿瓶并且計數(shù)器數(shù)值和預(yù)設(shè)值一致時,說明抓瓶區(qū)域沒有發(fā)生倒瓶現(xiàn)象,計數(shù)完成標(biāo)志變成1,壓瓶機構(gòu)將后面的瓶子擋住,其中一個擋瓶氣缸會首先伸出對瓶子做減壓處理,電機延時后另一擋瓶氣缸伸出保護前面瓶子的標(biāo)簽,此時輸瓶系統(tǒng)就緒,抓瓶系統(tǒng)會收到信號并開始抓瓶。如果有倒瓶現(xiàn)象,計數(shù)器數(shù)值和預(yù)設(shè)數(shù)值不符,系統(tǒng)會停機并報警,抓瓶頭不會進行抓瓶動作,減少了受到的傷害,增加了系統(tǒng)壽命。
3.3 控制系統(tǒng)
一般采用梯形圖語言編寫可編程控制系統(tǒng)的控制程序,主要組成部分為初始化程序、進出箱電機程序、進出箱臂程序、進導(dǎo)瓶電機程序和總電機程序以及夾頭程序等組成,現(xiàn)場的每臺設(shè)備都要有程序模塊,每個模塊之間互相套用但是又互相獨立,采用自保持KEEP語言編寫設(shè)備控制點,能夠讓整個控制、運行系統(tǒng)的編寫更加具有層次性,降低了編寫的難度,采用程序?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜的繼電器連鎖,提高了設(shè)備生產(chǎn)效率。
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