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        ABS凝聚尾氣深度氧化床處理

        2015-08-02 01:54:28大慶石化公司黑龍江大慶163714
        山東工業(yè)技術(shù) 2015年9期

        魯敏(大慶石化公司,黑龍江大慶163714)

        ABS凝聚尾氣深度氧化床處理

        魯敏
        (大慶石化公司,黑龍江大慶163714)

        摘要:本文通過對深度氧化處理技術(shù)處理ABS凝聚尾氣的論述,證明了用該處理技術(shù)能夠有效處理ABS凝聚尾氣,使其達(dá)到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),為處理其它相似的工業(yè)尾氣提供了重要依據(jù)。

        關(guān)鍵詞:凝聚尾氣;深度氧化處理;達(dá)標(biāo)排放

        1引言

        某化工企業(yè)ABS裝置凝聚尾氣來自三個串聯(lián)的凝聚罐,該尾氣中含有大量的苯乙烯、丙烯腈以及反應(yīng)中間體等污染物,如果直接排放不僅會對廠區(qū)工作環(huán)境產(chǎn)生污染,危害人體健康,而且會對周邊環(huán)境造成影響。該裝置采用深度氧化處理技術(shù)對凝聚尾氣進(jìn)行處理后,排放廢氣達(dá)到國家惡臭物質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)(GB14554-93)和大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB16297-1996)。

        2尾氣情況

        在正常生產(chǎn)情況下,ABS凝聚尾氣排放量約為2400立方米/小時,溫度約為97℃,水蒸汽含量約為99%,主要污染物為苯乙烯和丙烯腈。其中,苯乙烯濃度約為13000毫克/立方米(體積濃度約為2800ppm),丙烯腈濃度約為16000毫克/立方米(體積濃度約為6762ppm)。不能直接排放,必須經(jīng)過一系列的處理,才能達(dá)到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)要求。根據(jù)該尾氣污染物特點(diǎn),選擇深度氧化處理技術(shù)對其進(jìn)行處理。

        3處理工藝

        深度氧化處理床,利用微生物的生物化學(xué)作用,使污染物分解,轉(zhuǎn)化為無害或微害的物質(zhì),微生物利用在臭氣中的有機(jī)物作為其生長繁殖所需的基質(zhì),通過不同的轉(zhuǎn)化途徑將大分子或結(jié)構(gòu)復(fù)雜的有機(jī)物經(jīng)異化作用最終氧化分解為簡單的水、二氧化碳等無機(jī)物,同時經(jīng)同化作用并利用異化作用過程中產(chǎn)生的能量,使微生物的生物體得到增長繁殖,為進(jìn)一步發(fā)揮其對有機(jī)物的處理能力創(chuàng)造有利的條件。

        3.1工藝概述

        處理工藝流程為:生產(chǎn)尾氣→降溫洗滌塔→油(水)氣分離器→增強(qiáng)型化學(xué)氧化系統(tǒng)→油(水)氣分離器→深度氧化處理床→達(dá)標(biāo)排放。

        從ABS凝聚尾氣放空管排出的廢氣首先進(jìn)入降溫洗滌塔,在水的噴淋作用下,廢氣中的雜質(zhì)被洗出,尾氣被降溫冷凝,部分有機(jī)組分被去除;隨后廢氣進(jìn)入第一級油氣分離器,含油物質(zhì)被分離,尾氣中的冷凝水排出,排出的冷凝水被回流到前級(降溫洗滌塔)的循環(huán)水箱中。經(jīng)此工藝預(yù)處理后的尾氣,經(jīng)管道從底部進(jìn)入增強(qiáng)型化學(xué)氧化系統(tǒng)洗滌塔,尾氣通過填料層,在含有氧化劑的弱堿性溶液洗滌下,部分有機(jī)組分被洗入溶液中,并被氧化;之后,廢氣進(jìn)入第二級油氣分離器,含油物質(zhì)被分離,尾氣中的冷凝水被排出并回流到增強(qiáng)型化學(xué)氧化工藝的循環(huán)水箱中。

        經(jīng)過增強(qiáng)型化學(xué)氧化系統(tǒng)處理和油(水)氣分離器分離后,具有水溶性和易氧化性的丙烯腈,大部分已被去除,但尾氣中可能仍然含有少量的污染物,另外,鑒于尾氣濃度波動大,系統(tǒng)需要考慮一定的抗沖擊能力,所以深度氧化處理床被設(shè)計用于對尾氣的進(jìn)一步處理和應(yīng)對尾氣負(fù)荷變化對系統(tǒng)所造成的沖擊;深度氧化處理床的通氣線速度控制在0.06m/s左右。經(jīng)過該裝置處理后,廢氣中的有機(jī)物基本被除去,可達(dá)標(biāo)排放。

        3.2深度氧化處理

        深度氧化處理是以上工藝過程的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié),直接控制著最終外排氣體能否達(dá)到環(huán)保排放要求。深度氧化處理床設(shè)備主要由三級深度氧化處理床構(gòu)成,分為一級、二級、三級。每一級設(shè)有各自對應(yīng)的水箱。設(shè)備內(nèi)裝有一定量生物填料,當(dāng)廢氣進(jìn)入設(shè)備后,設(shè)備內(nèi)的微生物將廢氣中的VOCs、硫化氫等化學(xué)物質(zhì)轉(zhuǎn)化為二氧化碳、水和硫酸等。

        當(dāng)廢氣濃度高時,設(shè)備內(nèi)的微生物可以將廢氣中的惡臭物儲存于自身的細(xì)胞內(nèi),而當(dāng)廢氣濃度降低時,儲存于細(xì)胞內(nèi)的惡臭物質(zhì)被微生物分解,作為微生物的能量。同時,硫化氫處理設(shè)備需要對廢氣濃度的變化有一定的抗沖擊能力,廢氣濃度在一定范圍內(nèi)變化不影響硫化氫處理設(shè)備的處理效率。

        4處理效果

        下表是某月份廢氣經(jīng)過深度氧化處理得到的連續(xù)三日的檢測數(shù)據(jù)(見表1)。??由上表可以看出,經(jīng)過處理的凝聚尾氣中的苯乙烯、丙烯腈和非甲烷總烴含量都有明顯降低。處理后苯乙烯的含量平均值為16.0mg/ m3,最高去除率達(dá)到93.1%。丙烯腈的處理后含量平均值為20.1mg/ m3,均滿足≤22mg/m3的指標(biāo)要求,平均去除率達(dá)到96.1%。非甲烷總烴含量均能達(dá)到≤120mg/m3的指標(biāo)要求,平均值為88.8mg/m3,最高去除率為87.3%。處理后的尾氣經(jīng)環(huán)保監(jiān)測部門檢測合格,達(dá)到排放要求。

        表1凝聚尾氣處理數(shù)據(jù)統(tǒng)計表

        5結(jié)論

        根據(jù)ABS凝聚尾氣排放量和污染物特點(diǎn),選擇深度氧化處理技術(shù)對其進(jìn)行處理,通過對該工藝過程的理論分析,對該技術(shù)在處理ABS凝聚尾氣中的應(yīng)用效果進(jìn)行跟蹤監(jiān)測。該技術(shù)能夠有效處理ABS凝聚尾氣,使尾氣中苯乙烯、丙烯腈、非甲烷總烴等各項指標(biāo)達(dá)到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)??梢钥紤]將該技術(shù)用于其它相似工業(yè)尾氣的處理。

        參考文獻(xiàn):

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        [2]楊豪.生物法處理揮發(fā)性有機(jī)廢氣的研究[J].廣東化工,2009(08).

        [3]齊慧敏.廢氣處理工藝流程選擇及其應(yīng)用[J].石油化工環(huán)境保護(hù),2005(01).

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