梁睿光,陶迎新,溫占營,陳 鵬(遼寧蒲石河抽水蓄能有限公司,遼寧 丹東 118216)
淺析蒲石河抽水蓄能電站機(jī)組泵工況造壓試驗(yàn)
梁睿光,陶迎新,溫占營,陳鵬
(遼寧蒲石河抽水蓄能有限公司,遼寧 丹東 118216)
摘要:簡要介紹了蓄能機(jī)組泵工況造壓的原理和方法,分析了蒲石河抽水蓄能電站機(jī)組泵工況造壓過程及試驗(yàn)結(jié)果。以工程實(shí)例說明機(jī)組導(dǎo)葉開啟時(shí)間的判別方法及調(diào)試試驗(yàn)中應(yīng)該注意的問題。
關(guān)鍵詞:泵工況;造壓;濺水功率
蒲石河抽水蓄能電站安裝4臺(tái)300MW可逆式水泵水輪機(jī)組,由Alstom和哈爾濱電機(jī)廠設(shè)計(jì)制造。機(jī)組在空氣中旋轉(zhuǎn)時(shí)吸收功率小于7.4MW,水泵工況零流量時(shí)吸收功率小于103MW,壓水充氣空間體積30m3。電站上水庫無天然來水,是一座日調(diào)節(jié)純抽水蓄能電站。因此,要求首臺(tái)機(jī)組能夠以泵工況運(yùn)行,不僅可以節(jié)省為上庫引水需要的投資,并能保證機(jī)組發(fā)電工況調(diào)試時(shí)避免在低水頭運(yùn)行。
機(jī)組水泵調(diào)相轉(zhuǎn)抽水時(shí),需要轉(zhuǎn)輪對(duì)水體產(chǎn)生出平衡上游水頭的水壓即造壓,且轉(zhuǎn)輪室氣體過多,導(dǎo)葉開啟時(shí)會(huì)造成較大壓力脈動(dòng),對(duì)機(jī)組運(yùn)行將產(chǎn)生較大影響或者傷害。由于壓力脈動(dòng)的緣故,氣體是否排除干凈,僅通過尾水水位變送器難以準(zhǔn)確判斷,通常采取機(jī)組零流量造壓試驗(yàn)來判斷轉(zhuǎn)輪與導(dǎo)葉間壓力,確定導(dǎo)葉開啟時(shí)間。
從蒲石河抽水蓄能電站4號(hào)機(jī)組多次的造壓試驗(yàn)來看,作為機(jī)組水泵調(diào)相轉(zhuǎn)抽水運(yùn)行的前提條件,機(jī)組泵工況造壓試驗(yàn)中轉(zhuǎn)輪與導(dǎo)葉間水建壓成功、機(jī)組吸收有功功率滿足濺水功率條件是該工況轉(zhuǎn)換成功的關(guān)鍵。
SFC拖動(dòng)機(jī)組至水泵調(diào)相工況運(yùn)行。將機(jī)組控制方式切至單步,執(zhí)行排氣進(jìn)水子流程,關(guān)閉轉(zhuǎn)輪室補(bǔ)氣回路,開啟轉(zhuǎn)輪室回水排氣閥和主進(jìn)水閥,轉(zhuǎn)輪室內(nèi)水位上升,水泵造壓,轉(zhuǎn)輪和導(dǎo)葉間的壓力快速升高,先出現(xiàn)較大的壓力脈動(dòng),后壓力脈動(dòng)減小。當(dāng)壓力從最大值下降后,跳開機(jī)組出口開關(guān)和關(guān)閉主進(jìn)水閥,機(jī)組慢速下降停機(jī)。轉(zhuǎn)輪和導(dǎo)葉間的壓力見圖1中曲線a,如導(dǎo)葉在A點(diǎn)開啟,則可避開大的壓力脈動(dòng),壓力過程線將變?yōu)榍€b。當(dāng)然A點(diǎn)不能太提前,否則水泵壓力不夠,易造成反流和大的沖擊。試驗(yàn)過程中導(dǎo)葉始終關(guān)閉。
圖1水泵造壓過程
零流量造壓試驗(yàn)時(shí),錄制整個(gè)過程曲線和記錄有關(guān)參數(shù),根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果確定最優(yōu)導(dǎo)葉開啟速度,以及用以下方法確定導(dǎo)葉開啟時(shí)刻(A點(diǎn)):
(1)轉(zhuǎn)輪與導(dǎo)葉間壓力達(dá)到某一數(shù)值;
(2)排氣完畢,排氣閥關(guān)閉位置觸點(diǎn)閉合;
(3)排氣閥開啟后的一定延時(shí);
(4)也可根據(jù)濺水功率來確定A點(diǎn),見下頁圖2。
造壓過程中,機(jī)組吸收有功功率的增加伴隨著轉(zhuǎn)輪與導(dǎo)葉間壓力的升高,多將濺水功率作為導(dǎo)葉開啟的另一重要判據(jù)。
圖2水泵造壓與機(jī)組吸收功率原理圖
3.1造壓試驗(yàn)的過程分析
2011年10月25日,蒲石河電站4號(hào)機(jī)組完成首次造壓試驗(yàn),錄取的主要參數(shù)波形見圖3。
以開啟排氣閥后100s時(shí)刻為0,13s后轉(zhuǎn)輪下水位開始上升;21s后水位上升剛接觸轉(zhuǎn)輪,頂蓋、轉(zhuǎn)輪與導(dǎo)葉之間壓力迅速增加;46s后尾水管水位上升至整個(gè)轉(zhuǎn)輪室,機(jī)組振動(dòng)強(qiáng)烈、噪音較大,轉(zhuǎn)輪與導(dǎo)葉間壓力達(dá)到P=47bar,機(jī)組吸收有功功率至P=﹣65MW;96s后手動(dòng)電氣跳機(jī)。排氣時(shí)間約33s。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,初步確定采取壓力或?yàn)R水功率兩種判據(jù)確定導(dǎo)葉開啟時(shí)刻:圖3中A點(diǎn)為轉(zhuǎn)輪與導(dǎo)葉之間水壓P>25bar或機(jī)組有功功率P<-40MW時(shí)刻,當(dāng)監(jiān)控收到”主進(jìn)水閥開啟至40%開度“信號(hào)反饋后,發(fā)出開啟導(dǎo)葉令。
顯而易見,圖3中,以轉(zhuǎn)輪與導(dǎo)葉間壓力P>25bar確定的A點(diǎn)比以機(jī)組有功功率P<﹣40MW確定的A點(diǎn)提前約15s,而這期間轉(zhuǎn)輪室排氣尚未結(jié)束,尾水水位時(shí)而較高與轉(zhuǎn)輪相接觸,時(shí)而較低離開轉(zhuǎn)輪,造成較大的壓力脈動(dòng)和機(jī)組有功功率的波動(dòng),不適合開啟導(dǎo)葉。
圖3蒲石河4號(hào)機(jī)泵工況首次造壓試驗(yàn)
3.2導(dǎo)葉開啟時(shí)刻判據(jù)檢驗(yàn)
恢復(fù)機(jī)組零流量造壓試驗(yàn)對(duì)導(dǎo)葉所作的措施后,監(jiān)控選擇機(jī)組水泵調(diào)相轉(zhuǎn)水泵工況運(yùn)行,檢驗(yàn)壓力和功率判據(jù)。錄取的主要參數(shù)波形見下頁圖4。
導(dǎo)葉按整定的開度曲線開啟至47%開度穩(wěn)定,而機(jī)組吸收有功功率在-60~-80MW之間波動(dòng),沒有達(dá)到預(yù)期的滿負(fù)荷抽水工況運(yùn)行目的。分析圖4中各主要參數(shù)曲線,轉(zhuǎn)輪回水排氣的時(shí)間過短,僅有20s,無法滿足機(jī)組回水造壓要求,致使轉(zhuǎn)輪反復(fù)打水又抽空,出現(xiàn)上述現(xiàn)象。同時(shí),導(dǎo)葉的開啟條件中,造壓功率和轉(zhuǎn)輪與導(dǎo)葉間水壓力“或”門開出是不合理的,因?yàn)檗D(zhuǎn)輪回水排氣開始后不久,轉(zhuǎn)輪與導(dǎo)葉間水壓力判據(jù)滿足(A點(diǎn)時(shí)刻),監(jiān)控發(fā)出關(guān)閉排氣閥,尾水水位上下攪動(dòng),且當(dāng)主進(jìn)水閥40%開度信號(hào)復(fù)歸后,到達(dá)時(shí)間B導(dǎo)葉開啟,但此時(shí)轉(zhuǎn)輪室內(nèi)還有大量的氣體沒有排出,所以造成導(dǎo)葉開啟過早濺水功率并不滿足,機(jī)組吸收有功并沒有增加。
調(diào)試人員現(xiàn)場觀察尾水錐管旁安裝的水位計(jì)再次驗(yàn)證:磁翻板來回浮動(dòng),轉(zhuǎn)輪回水排氣管路未聽到水聲,排氣閥即已關(guān)閉,機(jī)組振動(dòng)偏大。說明機(jī)組抽水工況運(yùn)行時(shí)吸收有功不能上升的根本原因?yàn)闅怏w未全排出轉(zhuǎn)輪室,而導(dǎo)葉開啟時(shí)刻過早。
圖4水泵調(diào)相轉(zhuǎn)水泵工況導(dǎo)葉開啟時(shí)間
3.3導(dǎo)葉開啟時(shí)刻判據(jù)優(yōu)化
多次試驗(yàn)后,去掉水泵調(diào)相轉(zhuǎn)抽水流程中的壓力判據(jù),使用濺水功率P﹥-40MW后設(shè)置15s延時(shí)關(guān)閉排氣閥后開啟導(dǎo)葉,工況轉(zhuǎn)換成功,機(jī)組運(yùn)行正常。導(dǎo)葉開啟時(shí)刻邏輯:轉(zhuǎn)輪下尾水水位<300mm&機(jī)組有功功率P<-40MW&延時(shí)15s關(guān)閉排氣閥&收到主進(jìn)水閥40%開度信號(hào)反饋。
在機(jī)組以后的試驗(yàn)和試運(yùn)行中,由于機(jī)組滿足濺水功率10s或15s延時(shí)后關(guān)閉排氣閥時(shí)主要參數(shù)無差別,后將此延時(shí)縮短至10s。
(1)試驗(yàn)前首先確保機(jī)組電氣、機(jī)械停機(jī)流程正確,緊急停機(jī)按鈕正常。
(2)對(duì)于首次泵工況造壓試驗(yàn),首先確保整個(gè)試驗(yàn)過程中導(dǎo)葉始終在“全關(guān)”位,機(jī)組零流量。
(3)排氣時(shí),監(jiān)視尾水管水位的上升和監(jiān)視導(dǎo)葉轉(zhuǎn)輪間的壓力,記錄排氣閥的開啟時(shí)間并結(jié)合排氣閥的固有開啟耗時(shí),根據(jù)實(shí)際情況優(yōu)化排氣過程。
(4)記錄濺水功率。部分電站設(shè)置獨(dú)立于監(jiān)控系統(tǒng)的濺水功率保護(hù),回水排氣過程中若濺水功率不動(dòng)作,閉鎖導(dǎo)葉開啟。
(5)逐步開啟導(dǎo)葉,從零流量過渡到抽水工況時(shí),錄取以下參數(shù)數(shù)據(jù)和波形圖:
①導(dǎo)葉開啟時(shí)間和開啟速度;
②發(fā)電/電動(dòng)機(jī)的吸收功率;
③導(dǎo)葉與轉(zhuǎn)輪間壓力及壓力脈動(dòng);
④蝸殼壓力或鋼管壓力;
⑤尾水管壓力;
⑥導(dǎo)葉開度或接力器行程;
⑦水泵流量。
(6)工況轉(zhuǎn)換過程中,同時(shí)測量機(jī)組上、下機(jī)架、頂蓋或軸承支架振動(dòng)及主軸擺度。
(7)根據(jù)錄取的數(shù)據(jù)和試驗(yàn)時(shí)機(jī)組的揚(yáng)程,修正導(dǎo)葉開啟規(guī)律,優(yōu)化從零流量到抽水工況過程參數(shù)。
(8)在導(dǎo)葉開啟過程中,嚴(yán)密監(jiān)視繼電保護(hù)工作情況,監(jiān)視和測錄調(diào)速器實(shí)際運(yùn)行參數(shù)。
通常,在機(jī)組水泵調(diào)相工況并網(wǎng)同時(shí)或稍后,立即開啟排氣閥并進(jìn)行造壓抽水,如在并網(wǎng)前造壓,由于輸入功率突然增大,變頻器容量不足,致使并網(wǎng)失敗。在并網(wǎng)瞬間,導(dǎo)葉開度不大,輸入功率也不大,不會(huì)對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生過大的突然沖擊,但振動(dòng)和噪聲很大。隨著導(dǎo)葉按事先整定的規(guī)律開到最優(yōu)工況,輸入功率增大,振動(dòng)和噪聲反而減小,因?yàn)橛咏顑?yōu)工況,振動(dòng)和噪聲愈小。
由于抽水蓄能電站工況轉(zhuǎn)換頻繁,在機(jī)組由水泵調(diào)相轉(zhuǎn)抽水過程中,往往因?yàn)闉R水功率較低、造壓不足等因素導(dǎo)致工況轉(zhuǎn)換失敗,在選擇壓力判據(jù)或者濺水功率判據(jù)時(shí),應(yīng)以機(jī)組多次試驗(yàn)數(shù)據(jù)來優(yōu)化選擇,確定導(dǎo)葉開啟時(shí)刻。
中圖分類號(hào):TV743
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1672-5387(2015)03-0021-04
DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.03.006
收稿日期:2014-11-13
作者簡介:梁睿光(1986-),男,助理工程師,從事抽水蓄能電站運(yùn)行工作。