曹 芬,程 維(南車株洲電力機(jī)車有限公司 磁浮系統(tǒng)研究所,湖南 株洲 412001)
中低速磁浮列車直線感應(yīng)電機(jī)短接保護(hù)蓋故障分析及優(yōu)化
曹芬,程維
(南車株洲電力機(jī)車有限公司磁浮系統(tǒng)研究所,湖南株洲412001)
由南車株機(jī)研制的磁浮列車已經(jīng)在試驗線上進(jìn)行了兩年多的運行考核,在運行過程中,針對直線感應(yīng)電機(jī)短接保護(hù)蓋出現(xiàn)的問題與故障,進(jìn)行分析與優(yōu)化,最終問題得到解決。
中低速磁浮列車;直線感應(yīng)電機(jī);短接保護(hù)蓋;故障分析;優(yōu)化
常導(dǎo)短定子中低速磁浮列車與軌道間無機(jī)械接觸,靠電磁力進(jìn)行牽引和懸浮,克服了傳統(tǒng)輪軌列車的粘著限制,具有爬坡能力強(qiáng)、噪聲小、安全、舒適、快速等優(yōu)點。中低速磁浮列車的牽引電機(jī)采用直線感應(yīng)電機(jī),直線感應(yīng)電機(jī)的定子安裝在車輛上。
由南車株機(jī)磁浮系統(tǒng)研究所研制的磁浮列車已經(jīng)在試驗線上進(jìn)行了兩年多的運行考核,在運行過程中,針對直線電機(jī)短接保護(hù)蓋出現(xiàn)的問題與故障,進(jìn)行了分析與優(yōu)化,最終問題得到解決。
中低速磁浮列車為3節(jié)編組,編組方式為Mc1-M-Mc2,M車與Mc車均是動車。主電路系統(tǒng)主要由受流器、高壓分線箱、高壓電器柜、電抗器、牽引逆變器、直線感應(yīng)電機(jī)組成。牽引逆變器由三相逆變器模塊和過壓保護(hù)斬波器模塊組成。采用恒電流恒滑差頻率控制方式。每節(jié)車均配置1臺牽引逆變器,每臺牽引逆變器給本車10臺直線感應(yīng)電機(jī)供電。直線感應(yīng)電機(jī)采用5串2并聯(lián)結(jié)方式,5臺直線感應(yīng)電機(jī)通過三芯大電流連接器串聯(lián),最后使用電機(jī)短接保護(hù)蓋短接,如圖1所示。
在中低速磁浮列車車輛調(diào)試過程中,室溫為6℃左右時,短接保護(hù)蓋外殼溫度測量為70℃左右。多次出現(xiàn)了初次激活后“合主斷”正常,推牽引手柄瞬間車輛主斷跳開的現(xiàn)象,司機(jī)室顯示屏顯示“接地跳主斷”。通過檢查,發(fā)現(xiàn)電機(jī)短接保護(hù)蓋損壞,如圖2所示。
1.1故障分析
分析原因:(1)短接處其中一相與底座接觸不良(工人裝配的時候未裝配好,插針虛連),造成接觸電阻過大;插針為銅材質(zhì),底座為不銹鋼材質(zhì),接觸面積小,插針與底座通過螺紋導(dǎo)電,接觸電阻大;(2)插針與短接保護(hù)蓋之間氣隙過小,電機(jī)短接保護(hù)蓋的絕緣設(shè)計不符合IEC60077標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于電氣連接絕緣和耐壓的相關(guān)要求,有電氣擊穿發(fā)生。
三相電流和為零,
牽引逆變器最大輸出電壓為1170V,可知中點電壓最大時接近585V。出現(xiàn)大的中點位移電壓時,會使正常的相負(fù)載上的電壓降低,損壞的相負(fù)載上的電壓升高,嚴(yán)重不對稱時,會造成負(fù)載損壞。由于三相負(fù)載不對稱,造成三相電流不對稱,從而使直流側(cè)的電流相差大于50A,造成出現(xiàn)“接地跳主斷”故障的顯示。
出現(xiàn)圖2現(xiàn)象的原因:參考標(biāo)準(zhǔn)EN50124-1:2001《鐵路應(yīng)用絕緣配合第1部分:基本要求電工電子設(shè)備的電氣間隙和爬電距離》。標(biāo)稱電壓為標(biāo)定一個給定電源系統(tǒng)的近似電壓值。牽引逆變器輸出三相額定線電壓1100V,相當(dāng)于標(biāo)稱電壓為三相的1100V,附錄A 表A.3中只有3相1000V,其額定沖擊電壓為4000V。
圖3EN50124-1:2001《鐵路應(yīng)用絕緣配合第1部分:基本要求電工電子設(shè)備的電氣間隙和爬電距離》附表A.1
根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)附錄A表A.3額定沖擊電壓為4kv時,空氣中的最小電氣間隙在PD1-PD3時為3mm,在PD4時為7mm。電機(jī)短接保護(hù)蓋中插針與短接保護(hù)蓋距離為5-6mm,在雨天和定期清潔產(chǎn)生的偶然導(dǎo)電(即PD4)情況下,此時的最小電氣間隙為7mm,此時電機(jī)短接保護(hù)蓋中插針與短接保護(hù)蓋會發(fā)生電氣擊穿。
1.2故障處理與優(yōu)化
根據(jù)故障實際情況與故障分析,現(xiàn)場采用了兩種處理方案。
方案一:針對虛接的問題,通過延長短接針螺紋長度并通過螺母進(jìn)行校緊放松,保證連接的可靠性;同時,通過增加接觸面的截面積,增強(qiáng)產(chǎn)品的導(dǎo)電性能;原底座材料為銅鍍鎳,現(xiàn)改為銅鍍銀,保證接觸間基材與鍍層的一致性。
延長絕緣層,同時在短接針外壁加裝高溫高壓熱縮套管,使元件間的最小電氣間隙與爬電距離超過32mm,保證短接保護(hù)蓋具有足夠的耐電壓能力,如圖3所示。
室溫為6℃左右時,改進(jìn)后的短接保護(hù)蓋在Mc車上使用時外部溫度為25℃左右。使用改進(jìn)后的短接保護(hù)蓋在車輛運行6個月后仍狀況良好。
方案二:方案一中直線電機(jī)的串聯(lián)采用三芯大電流連接器與短接保護(hù)蓋組合,鑒于方案一中所用連接器和短接保護(hù)蓋組合結(jié)構(gòu)復(fù)雜,重量大,成本高,密封性不夠好,且安裝接線時工人可能發(fā)生誤操作。發(fā)生接線錯誤時,退針比較困難。直線電機(jī)電流過大時,連接器可能發(fā)生燒損事故。故在三節(jié)列車中其中一列車直線感應(yīng)電機(jī)串聯(lián)短接處使用電機(jī)接線盒進(jìn)行短接。
電機(jī)接線盒內(nèi)含三個接線端子,為車輛一側(cè)五個電機(jī)串聯(lián)提供相鄰電機(jī)的串聯(lián)連接。接線端子能承受2000V電壓且端子之間電氣間隙不被擊穿。接線端子采用通用型大電流螺柱端子,端子夾線體地面呈棱柱形,保證了導(dǎo)線三點對中;夾線體地面帶槽紋,確保接線后接觸表面具有低值過渡電阻;利用彈性構(gòu)件實現(xiàn)螺釘自鎖。
如圖4所示電機(jī)接線盒組成:過渡板和箱體;3套大電流的接線端子和相關(guān)附件;3套密封環(huán);緊固件。箱體橡膠圈密封位置防護(hù)等級為IP65,連接器與線纜以及箱體位置的防護(hù)等級為IP67。使用電機(jī)接線盒后列車運行良好。
通過中低速磁浮列車在運行試驗中的實踐考核,對直線感應(yīng)電機(jī)短接保護(hù)蓋出現(xiàn)的故障進(jìn)行分析并處理和優(yōu)化,優(yōu)化后的中低速磁浮列車運行良好,電機(jī)短接處無故障,這為中低速磁浮車輛的工程化提供了良好的基礎(chǔ)和保證。
[1]南車株機(jī)公司.常導(dǎo)短定子中低速磁懸浮車輛技術(shù)規(guī)格書[G].株洲:南車株機(jī)公司,2011.
[2]張宏.直線感應(yīng)牽引電動機(jī)牽引性能的研究[D].四川:西南交通大學(xué),2006.
[3]葉云岳.直線電機(jī)原理與應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2000(06).
[4]EN50124-1:2001《鐵路應(yīng)用 絕緣配合 第1部分:基本要求 電工電子設(shè)備的電氣間隙和爬電距離》