魏盛輝(遼寧紅沿河核電有限公司,遼寧 大連 116319)
核電應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)回油管線振動高分析與處理
魏盛輝
(遼寧紅沿河核電有限公司,遼寧 大連 116319)
摘 要:核電廠一臺應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)在調(diào)試過程中出現(xiàn)回油管線振動高現(xiàn)象,存在管線斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。針對柴油機(jī)不同帶載負(fù)荷下管線的振動進(jìn)行監(jiān)測分析,得出管線設(shè)計(jì)不合理的結(jié)論。通過修改管線設(shè)計(jì),并進(jìn)行應(yīng)力校核,有效降低了管線的振動水平,保證了應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)的可靠性。關(guān)鍵詞:柴油發(fā)電機(jī);回油管線;振動
應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組是核電站廠用電系統(tǒng)6.6 kV應(yīng)急交流供電母線的備用電源。當(dāng)廠用機(jī)組母線因廠外主電源失電或母線本身故障造成停電事件時(shí),柴油發(fā)電機(jī)組確保應(yīng)急母線的供電,實(shí)現(xiàn)反應(yīng)堆的緊急安全停堆。某核電廠柴油發(fā)電機(jī)由ALSTOM和陜柴重工合作生產(chǎn),額定功率6660KW。其中一臺柴油發(fā)電機(jī)的燃油回油管線在調(diào)試過程中出現(xiàn)振動劇烈的現(xiàn)象,如果管線在長時(shí)間振動高狀態(tài)下出現(xiàn)斷裂情況,燃油回油噴出會對人員、設(shè)備構(gòu)成嚴(yán)重威脅。電廠技術(shù)人員針對柴油機(jī)不同帶載負(fù)荷下該管線進(jìn)行振動測量、分析,結(jié)合柴油機(jī)本體振動情況,對比分析,認(rèn)為回油管線振動高根本原因?yàn)椋汗芫€設(shè)計(jì)不合理,在柴油機(jī)本體振動帶動下,導(dǎo)致管線出現(xiàn)劇烈振動,后續(xù)通過修改管線設(shè)計(jì),重新布置管線,最終解決了管線振動問題。
整段回油管線主要由三部分組成:和柴油發(fā)電機(jī)本體連接的小段碳鋼管、金屬軟管、通往回油箱的長段碳鋼管,碳鋼管外徑33.4mm,進(jìn)行振動測量時(shí)選取該回油管線上具有代表性的四個(gè)點(diǎn)進(jìn)行振動測量,分別測量其水平向(H向)和垂直向(V向)的振動,測點(diǎn)位置如圖1所示,布條包裹部分為金屬軟管段,分別對柴油發(fā)電機(jī)空載及各功率平臺進(jìn)行了振動測量,選取空載和75%功率平臺測量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如表1。
表1 管線振動數(shù)據(jù)表(單位:mm/s)
各功率平臺的測量結(jié)果顯示,空載時(shí)振動水平最高,同時(shí)最大值在3V處,達(dá)到96mm/s,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過ASME關(guān)于管道振動的通用標(biāo)準(zhǔn)12.7mm/s, 3V測點(diǎn)的頻譜主要集中在24.9Hz及41.7Hz,另外16.6Hz、33.2Hz及49.9Hz頻率成分對總體振動也有一定貢獻(xiàn)(圖2),為了查找管線激振力來源,同時(shí)對柴油機(jī)本體振動進(jìn)行測量,測量結(jié)果顯示柴油機(jī)非驅(qū)動端靠近回油管線處振動值約為10mm/s,頻譜中(圖3)存在多個(gè)頻率尖峰,其中74.9Hz頻率尖峰最高,同時(shí)存在明顯的16.6Hz、24.9Hz、33.2Hz、41.7Hz和49.9Hz頻率成分,柴油機(jī)驅(qū)動端同一方向振動值約為7.8mm/s,頻譜中74.9Hz頻率尖峰仍然是最高幅值,也存在明顯的16.6Hz、24.9Hz、33.2Hz、41.7Hz 和49.9Hz頻率成分。
根據(jù)前面的振動測量結(jié)果及頻譜分析結(jié)合現(xiàn)場管線的結(jié)構(gòu)和布置情況,對管線振動高的原因分析如下:
(1)柴油機(jī)非驅(qū)動端、驅(qū)動端的振動頻率成分基本一致,幅值最高的頻率尖峰也相同,綜合管線上3V測點(diǎn)的頻譜分析,管線的主要振動頻率與柴油機(jī)本體上的頻率成分高度吻合,基本可以判斷回油管線振動主要來源于柴油機(jī)本體振動;
(2)該段管線從柴油機(jī)本體引出,中間有較長段金屬軟管,柴油機(jī)運(yùn)行時(shí),觸摸感知該段金屬軟管存在高頻沖擊振動,主要由于柴油機(jī)回油導(dǎo)致,加之軟管段較長,無法固定,軟管下端明顯比上端振動大,即一定程度上軟管對振動有放大作用;
(3)與軟管段末端連接的碳鋼管線走向上存在多個(gè)彎頭,加劇管內(nèi)回油沖擊,對管線振動也有一定貢獻(xiàn),且整段管線由于軟管段的存在,整體剛度較低,振動響應(yīng)加大。
從振動機(jī)理上來說,振動主要與激振力和剛度有關(guān),管線振動的激振力有兩方面:柴油機(jī)本體振動及回油管線內(nèi)流體沖擊。管線剛度方面:軟管段較長,缺乏固定,碳鋼管道彎頭較大,管線整體設(shè)計(jì)布置不合理導(dǎo)致剛度較低,振動響應(yīng)大。通過振動頻譜及管線結(jié)構(gòu)、功能分析,主要的改進(jìn)措施從兩方面考慮:
1)激振力方面,柴油機(jī)本體振動受其結(jié)構(gòu)及運(yùn)行工況影響很難改變,且本體振動在合格范圍之內(nèi),所以想降低柴油機(jī)產(chǎn)生的振動激振力難度較大。柴油機(jī)運(yùn)行時(shí),燃油不可能完全燃燒,所以管線內(nèi)始終存在回油流體沖擊,如果能減少管線上彎頭,流體沖擊力將會減小,這是可以考慮改善的地方之一;
2)管線剛度方面,軟管段設(shè)計(jì)長度偏長,管線較長跨度范圍內(nèi)沒有約束,導(dǎo)致剛度較低??梢圆扇p少軟管段長度,在后續(xù)碳鋼管段增加固定支撐的措施來提高管線整體剛度。
后續(xù)廠家按照上述原因分析及處理建議修改管線設(shè)計(jì)及布置方案,修改前后管線圖如圖4、圖5(管線號L511):
從前后管線布置圖對比可見:
管線最前端和L302連接處,EL由原來的+1964變?yōu)?2511,即該處布置高度提升了547mm,連接該接頭處上游為金屬軟管段,該接頭布置高度提升,對應(yīng)金屬軟管段長度將大幅減少;
L511水平段管線N向由原來的1455修改為N向1623,即與最前端的接頭在N方向上處于同一位置,現(xiàn)場來看,即將管線水平段向柴油機(jī)本體方向移動168mm,同時(shí)該段管線布置由之前的EL +1964變?yōu)镋L+2290,向上抬升326mm,對應(yīng)整段管線前端彎頭減少一個(gè);
按照新的管線設(shè)計(jì)方案,金屬軟管段長度減少,前端彎頭減少1個(gè),管線剛度有一定提升,管線內(nèi)部流體沖擊將會減小。
按照柴油機(jī)廠家給出的正式方案現(xiàn)場實(shí)施完畢,回油管線的現(xiàn)場布置圖如圖6,再次啟動柴油機(jī)驗(yàn)證,測得該管線振動水平如下表2:
改造后最大振動水平對比改造前降低近50%,各點(diǎn)振動水平均有大幅降低,效果明顯。由于該管線為軟管和硬管連接的復(fù)合型管道,無法用確定的振動標(biāo)準(zhǔn)去衡量其振動是否合格,為進(jìn)一步確保管道在該振動水平下安全運(yùn)行,對管線進(jìn)行應(yīng)力計(jì)算分析,考慮靜載荷及附加的動載荷,同時(shí)結(jié)合管線材質(zhì)進(jìn)行應(yīng)力強(qiáng)度校核,計(jì)算結(jié)果表明:管線上計(jì)算得到的最大應(yīng)力低于管線的許用應(yīng)力,管線振動水平合格,可以安全可靠運(yùn)行。(具體計(jì)算過程此處不列出)
柴油發(fā)電機(jī)回油管線振動高主要受運(yùn)行工況及自身結(jié)構(gòu)和布置影響,而這也是管道振動問題產(chǎn)生的兩大主要原因之一。隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,從材料發(fā)生疲勞角度看,管道振動問題及其產(chǎn)生的不良后果將會越來越顯著,所以很有必要在管道的初始運(yùn)行階段控制其振動水平在一定范圍之內(nèi),減少運(yùn)行過程中的疲勞累積,提高運(yùn)行安全穩(wěn)定性。
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