高 明
(廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司佛山供電局,佛山,528000)
變壓器作為電力系統(tǒng)的核心電氣設(shè)備,特別是500kV大型變壓器對電力系統(tǒng)安全運(yùn)行中起著至關(guān)
重要的作用,任何類型的變壓器故障跳閘都將給系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行造成很大威脅,同時(shí)也可能造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。所以變壓器故障跳閘時(shí)必須進(jìn)行全面細(xì)致的分析,準(zhǔn)確找出故障原因,排除一切安全隱患,及時(shí)落實(shí)整改措施,確保變壓器及系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2013年8月3 日20時(shí)03分50秒,廣東某500kV變電站#1主變壓器B相差動保護(hù)動作,跳開#1主變?nèi)齻?cè)開關(guān),同時(shí)B相主變壓器起火。該臺變壓器是日本三菱公司2003年出廠的單相殼式自耦變壓器,單相額定容量為334/334/100MVA。故障發(fā)生后對變壓器內(nèi)外部及相關(guān)一二次設(shè)備進(jìn)行檢查,排除了變壓器外部接地短路、二次回路故障等問題。根據(jù)對B相變壓器返廠內(nèi)部檢查,確認(rèn)高壓側(cè)套管的套管屏蔽(均壓罩)下部有三處放電孔,高壓套管升高座處有放電痕跡。
放電痕跡如圖1所示,共有5處,其中4處在套管升高座(箱壁),1處在均壓環(huán)。箱壁其中一處(圖2中的第4號)放電有較大范圍的痕跡,由高電壓側(cè)油中均壓罩放電損傷程度來推斷,第4號放電是接地側(cè)主要電流通過產(chǎn)生的痕跡。通過放大鏡對放電痕跡進(jìn)行觀察,油箱表面有燒熔的跡象。
對油中均壓罩的放電痕跡進(jìn)行再次確認(rèn),由于箱壁的放電痕跡存在散開的現(xiàn)象,分析認(rèn)為是從油中均壓罩(放電的始發(fā)點(diǎn))向箱壁(接地側(cè))放電的。
圖 1 上部油箱內(nèi)壁放電痕跡
圖 2 放電痕跡 擴(kuò)大照片
在套管升高座(上部油箱安裝側(cè))以外地方?jīng)]有發(fā)現(xiàn)放電痕跡,詳細(xì)如下:
(1)套管、套管升高座,有些已經(jīng)燒損、有些沾著灰燼,都沒有發(fā)現(xiàn)放電痕跡。剝開高壓BCT被燒黑的棉帶、絕緣紙,也沒有發(fā)現(xiàn)放電痕跡。
(2)發(fā)現(xiàn)高壓套管的氣側(cè)膨脹室的瓷片側(cè)有壓痕,經(jīng)確認(rèn)并非燒熔痕跡。在所有引線位置處都沒有發(fā)現(xiàn)放電痕跡。殘?jiān)痛善y在繞組線圈上部,但線圈和DTC都沒有大的損傷,也沒發(fā)現(xiàn)放電痕跡。由于起火燃燒導(dǎo)致油管的內(nèi)壁的噴漆都剝落了,但也沒有發(fā)現(xiàn)放電痕跡。
(1) 在鐵心外觀有發(fā)現(xiàn)生銹,但是表面沒有發(fā)現(xiàn)放電痕跡和過熱痕跡等異常。生銹是由于事故時(shí)滅火水而發(fā)生的。
(2) 在鐵心解體中的鐵心外觀沒有發(fā)現(xiàn)放電痕跡和過熱痕跡等異常。
(3) 在箱部的電磁屏蔽,鋼材,楔等沒有發(fā)現(xiàn)放電痕跡和過熱痕跡等異常。
(4) 確認(rèn)到下節(jié)油箱法蘭部分的涂裝剝落。
與外部火災(zāi)損傷大的部位幾乎一致,認(rèn)為是由于由于火災(zāi)高溫造成剝落的。下節(jié)油箱底部和油箱電磁屏蔽沒有發(fā)現(xiàn)放電痕跡和過熱痕跡等異常。
(1) 在低壓繞組群沒有發(fā)現(xiàn)放電痕跡和過熱痕跡等異常。(2) 在高壓、中壓繞組群也沒有發(fā)現(xiàn)放電痕跡和過熱痕跡等異常。
對A、C相的絕緣油(約500cc)用過濾網(wǎng)(4.5μm)過濾,對過濾回收物進(jìn)行表面分析。檢出的成分盡是碳和氧,沒有檢測出鐵、鋁等金屬物。
變壓器使用的壓合板(絕緣件)、木材、棉布的纖維成分也僅是碳和氧,認(rèn)為檢測出的是這些纖維。
只存在著非常細(xì)微的纖維狀物質(zhì)和不能過濾回收的非常細(xì)微(未滿4.5μm)的金屬異物,沒有與事故相關(guān)的異物。
用酒精擦拭表面的黑煙,對事故沒有造成損傷的部位進(jìn)行以下的試驗(yàn)、觀察。
(1) 涂裝粘附的試驗(yàn)(基盤眼測試/2mm間隔) :結(jié)果良好,涂裝粘附性沒有問題。
(2) 用數(shù)碼顯微鏡進(jìn)行表面觀察的結(jié)果、良好。涂裝沒有針孔等缺陷。
故均壓球沒有發(fā)現(xiàn)缺陷及長期老化的一切跡象。
通過對FT圖進(jìn)行分析,我們發(fā)現(xiàn):
(1)油中均壓罩的表面電場強(qiáng)度比套管升高座的表面電場強(qiáng)度高。
(2)油中均壓罩的放電痕跡集中在比較狹小的范圍內(nèi)的3個(gè)位置并擊穿形成了3個(gè)孔。
(3)套管升高座的放電痕跡分散在比較寬廣的范圍內(nèi)。
上述原因?qū)е赂邏簜?cè)油中均壓罩向套管升高座發(fā)生放電現(xiàn)象。
圖3 變壓器發(fā)生事故時(shí)的套管升高座內(nèi)的電場分布
事故發(fā)生時(shí)在運(yùn)行電壓下油中均壓罩的最大電場強(qiáng)度如圖3所示為2.4kV/mm。這個(gè)數(shù)值比廠家油中均壓罩的電場強(qiáng)度設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)值(AC5.4kV/mm)低許多。另外,該變壓器均通過了工廠的出廠試驗(yàn)(運(yùn)行電壓的2.2倍)以及現(xiàn)場試驗(yàn)。并且在投運(yùn)后的10年里應(yīng)該經(jīng)歷過雷電沖擊和操作沖擊,都沒有出現(xiàn)問題。而這次事故是在正常的運(yùn)行電壓、低電場強(qiáng)度狀態(tài)下發(fā)生的。據(jù)此我們推斷可能的事故原因如下:
(1)可能油中混有幾百μm以上金屬異物,微小金屬異物(長度在幾百μm以上)和油中纖維粘附在一起。(以下稱混合異物)。
(2)混合異物借助上油流到達(dá)均壓球附近。
(3)由于浮力以及靜電力,混合異物吸附在均壓球附近。
(4)由于同樣的過程,混合異物積聚在均壓球附近。
(5)積聚到一定的量時(shí),以至發(fā)生絕緣擊穿。
關(guān)于異物產(chǎn)生的放電,參考圖4和表1,分析得出:如沒有一定尺寸的金屬異物,是不會導(dǎo)致放電的。如果存在6mm左右長度的金屬異物,就有可能在常規(guī)電壓(電場強(qiáng)度2.4kV/mm)下導(dǎo)致放電。另外,數(shù)毫米大小的小金屬異物被電場吸附集中連成6mm左右長度的話,也有可能導(dǎo)致放電。
圖 4 試驗(yàn)形態(tài)圖
表1.金屬異物的種類
圖 5 實(shí)施對策后的油中均壓罩
(1)通過以上述試驗(yàn)及推斷,筆者認(rèn)為存在那樣大的和數(shù)量的金屬異物,而且與纖維異物纏繞,到達(dá)均壓球附近而導(dǎo)致異物放電,是極其罕見的。但是作為更一步提高可靠性的手段,為均壓罩加裝絕緣屏蔽是有效的。以往的套管屏蔽,只要不存在異物,就有充分絕緣耐力。但是加裝一層屏蔽,可使絕緣屏蔽表面電場減低到1.8kV/mm(-25%)。假定直徑0.1mm, 長1mm的鋁合金異物,在運(yùn)行電場1.8kV/mm,向異物作用力為12.1μG,重力為14.3μG,所以異物不可能停留在套管屏蔽附近,放電的概率明顯地減少。一層絕緣屏蔽的措施是足夠的,建議作為恒久的對策。
此外,作為選擇對策,建議可用壓合板模鑄覆蓋兩層絕緣屏蔽且套管屏蔽表面。兩層絕緣屏蔽的構(gòu)造時(shí),兩層屏蔽表面電場降低到1.5 kV/mm。另外壓合板模鑄表面為2.3kV/mm。假定直徑0.1mm,長1mm的鋁合金異物,在運(yùn)行電場1.5kV/mm,向異物作用力為8.8μG、重力為14.3μG,所以異物不可能停留在套管屏蔽附近。
(2)為確保變壓器內(nèi)部不產(chǎn)生異物,建議實(shí)施上述對策的同時(shí),為盡量降低變壓器內(nèi)部的油中顆粒,在更換油中均壓罩后,應(yīng)采用新的3μm的濾芯進(jìn)行濾油處理。這樣的話,盡可能地減少油中顆粒,實(shí)現(xiàn)更為安全的變壓器運(yùn)行。