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        某機(jī)組發(fā)電機(jī)軸頸頂起高度不足的分析與處理

        2015-07-21 14:51:21楊永中盧宏建
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2015年17期
        關(guān)鍵詞:軸頸處理措施

        楊永中 盧宏建

        摘 要:本文針對(duì)9E聯(lián)合循環(huán)機(jī)組雙壓凝汽式汽輪機(jī)#4軸頸頂起高度不足, 分別就頂軸油母管出口單向閥卡澀引起進(jìn)油量不足;頂軸油母管出口調(diào)壓閥損壞;頂軸油母管出口至#4軸承之間的管路存在堵塞;頂軸油口油囊表面積不足,無(wú)法建立壓力;軸頸頂部與油擋間隙過(guò)小;#4瓦負(fù)荷分配過(guò)重;發(fā)電機(jī)風(fēng)擋間隙過(guò)小等原因進(jìn)行分析、排查。并采取頂軸油油囊拓寬等處理措施,避免了因軸頸高度頂起不足造成軸頸與軸瓦產(chǎn)生干摩擦和脫胎,保證了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。為檢修專業(yè)技術(shù)人員處理同類問(wèn)題提供參考.

        關(guān)鍵詞: 軸頸;高度不足;原因分析;處理措施

        中圖分類號(hào):TK263.8文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        某公司現(xiàn)有一套PG9171E型燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組,選用由上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的LZN55-5.6/0.65型雙壓、單軸、單缸、沖動(dòng)、凝汽式汽輪機(jī),配套9A5型發(fā)電機(jī)。該機(jī)組2005年投入運(yùn)行。2014年03月,機(jī)組大修后,檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)生發(fā)電機(jī)#4軸頸頂起高度不足的異常事件。

        1 設(shè)備概況及現(xiàn)象

        本汽輪機(jī)為雙壓、單軸、單缸、沖動(dòng)凝汽式汽輪機(jī),通流部分由19級(jí)壓力級(jí)組成,轉(zhuǎn)子為整鍛轉(zhuǎn)子,裝有19級(jí)壓力級(jí)葉片。軸系共有四個(gè)軸承,分別為#1、#2、#3、#4軸承。機(jī)組軸系布置,如圖1所示。

        本機(jī)組的頂軸油系統(tǒng)為母管制。頂軸油泵工作油取至機(jī)組輪滑油母管,輪滑油濾網(wǎng)后。兩臺(tái)頂軸油泵均為高壓柱塞油泵,一備一用。機(jī)組在盤車啟動(dòng)前,必須先打開(kāi)頂軸油泵,高壓油(7.845-11.768Mpa)經(jīng)過(guò)頂軸油管路,由軸瓦端部進(jìn)油孔進(jìn)入橢圓形壓力油囊,即建立起壓力將軸頸頂離軸瓦(5-8s),消除兩者之間的干摩擦,同時(shí)大大降低盤車電機(jī)的啟動(dòng)力矩,減小盤車馬達(dá)的啟動(dòng)功率,便于盤車順利投入。機(jī)組#1、#2、#3、#4軸承均設(shè)有頂軸功能。

        2014年03月,該機(jī)組大修后,頂軸油系統(tǒng)首次運(yùn)行。檢查測(cè)量#3軸承入口頂軸油壓力為6MPa,頂起高度為8s。同時(shí)檢查測(cè)量發(fā)現(xiàn)#4軸承入口頂軸油壓力為9.4-9.6Mpa,比#3軸明顯偏高。測(cè)量頂起高度為1s,頂起高度不足。根據(jù)上述現(xiàn)象,專業(yè)技術(shù)人員測(cè)量#4軸承頂軸油管道金屬表面溫度,其遠(yuǎn)低于滑油溫度,說(shuō)明#4軸頸未抬起,頂軸油管道內(nèi)油流量較低。再次確認(rèn)#4軸頸頂起高度不足,這將導(dǎo)致軸頸與軸瓦之間產(chǎn)生干摩擦,嚴(yán)重影響機(jī)組的正常運(yùn)行。

        圖1 機(jī)組軸系布置示意圖

        2 原因分析

        引起#4軸頸頂起高度不足原因可能存在有以下幾點(diǎn):頂軸油母管出口單向閥卡澀引起進(jìn)油量不足;頂軸油母管出口調(diào)壓閥損壞;頂軸油母管出口至#4軸承之間的管路存在堵塞;頂軸油口油囊表面積不足,無(wú)法建立壓力;軸頸頂部與油擋間隙過(guò)??;#4瓦負(fù)荷分配過(guò)重;發(fā)電機(jī)風(fēng)擋間隙過(guò)小 。

        針對(duì)以上幾種可能存在的原因,采用排除法來(lái)確定#4軸頸頂起高度不足的主要原因,按照由外部到內(nèi)部的檢查順序,具體實(shí)施如下:

        2.1檢查系統(tǒng)外圍管路及附件

        為檢驗(yàn)是否為頂軸油母管出口單向閥卡澀引起進(jìn)油量不足,停掉交流潤(rùn)滑油泵和頂軸油泵,將#3、#4軸頂軸油母管出口單向閥從管路上拆除,肉眼觀察#4頂軸油母管出口單向閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)完好無(wú)卡澀現(xiàn)象發(fā)生,將#3、#4軸頂軸油母管出口單向閥對(duì)調(diào),重新安裝回管路上,頂軸油系統(tǒng)運(yùn)行,軸頸頂起高度仍不足1s。排除#4軸頂軸油母管出口單向閥卡澀原因。

        表一 對(duì)調(diào)#3、#4頂軸油母管出口單向閥,#4軸頸頂起高度

        #3、#4頂軸油母管出口單向閥 頂軸油壓力/Mpa 頂起高度/mm

        對(duì)調(diào)前 9.4 0.005

        對(duì)調(diào)后 9.4 0.005

        為檢驗(yàn)是否為頂軸油母管出口調(diào)壓閥損壞,將#4頂軸油母管出口單向閥后從管路上拆除,接上軟管與接油槽相通,頂軸油系統(tǒng)運(yùn)行,調(diào)整調(diào)壓閥壓力,管道中頂軸油流量正常,排除#4頂軸油母管出口調(diào)壓閥故障原因。

        為檢驗(yàn)是否為頂軸油母管至#4軸承入口管道之間的管路存在堵塞引起頂起高度不足,用壓縮空氣反向吹掃管路,吹掃如圖一接頭之前的到頂軸油母管的管路,反復(fù)進(jìn)行幾次,均為發(fā)現(xiàn)管道中存在異物或雜質(zhì),油路暢通。排除管路阻塞造成軸頸頂起高度不足原因。

        圖2 接頭之后為#4軸承中與下瓦連接的管路 圖3 上瓦有輕度磨損現(xiàn)象

        2.2 軸承內(nèi)部查找及分析

        針對(duì)以上外圍系統(tǒng)的查找及分析,均未發(fā)現(xiàn)造成#4軸頸頂起高度不足的原因。由檢修專業(yè)技術(shù)人員對(duì)#4軸承解體檢查。用塞尺測(cè)量軸頸頂部與油擋間隙滿足廠家技術(shù)規(guī)范要求,不存在間隙偏小導(dǎo)致軸頸頂起高度不足。隨后,#4軸承進(jìn)行翻瓦檢查,翻出上瓦發(fā)現(xiàn)有輕度磨損,如圖3所示。翻出下瓦發(fā)現(xiàn)軸承轉(zhuǎn)出方向油楔有磨損鎢金堆積,且紫銅油囊邊緣有碰磨痕跡,如圖4、圖5所示,其頂軸油口與軸頸有碰磨痕跡,油囊不夠深、表面積不足,頂軸油口與軸頸接觸位置單位壓強(qiáng)偏小。據(jù)此分析,軸頸頂起高度不足,主要是由于頂軸油口油囊破損導(dǎo)致。

        圖4 下瓦及油囊磨損情況 圖5 下瓦存在磨損出口油囊較淺

        3 處理措施

        針對(duì)上述原因,檢修專業(yè)技術(shù)人員,將頂軸油油囊軸向各拓寬0.5mm,油囊挖深10絲,并對(duì)頂軸油嘴紫銅修刮,修刮后情況如圖6所示。

        圖6油囊和紫銅修刮后情況

        隨后,對(duì)#4軸承修刮后做PT無(wú)損檢驗(yàn)。先用清洗劑清洗下瓦表面,噴涂滲透劑,保持10-15分鐘,除去多余的滲透劑,再用清洗劑清洗干凈。通過(guò)噴涂顯像劑的觀察,檢查確認(rèn)PT無(wú)損檢驗(yàn)合格。上瓦PT無(wú)損檢驗(yàn)情況如圖7所示,下瓦PT無(wú)損檢驗(yàn)情況如圖8所示。

        圖7 上瓦PT無(wú)損檢驗(yàn)情況 圖8 下瓦PT無(wú)損檢驗(yàn)情況

        回裝#4軸承,檢查頂軸油壓力7.8Mpa,測(cè)得#4軸承頂起高度5S,達(dá)到廠家規(guī)定要求。該機(jī)組#4軸頸頂起高度的不足的問(wèn)題得以解決。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        頂軸油系統(tǒng)在機(jī)組啟動(dòng)和停機(jī)過(guò)程中軸瓦起到重要的保護(hù)作用,它與汽輪機(jī)振動(dòng)、燒瓦等異常事故有著密切的聯(lián)系。通過(guò)本次對(duì)#4軸頸頂起高度的檢查、分析與處理,不僅使專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)一步熟悉了頂軸油系統(tǒng)的相關(guān)設(shè)備和結(jié)構(gòu),也為今后分析處理類似缺陷打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),確保了機(jī)組的安全高效運(yùn)行。

        參考文獻(xiàn):

        [1]《汽輪機(jī)運(yùn)行技術(shù)問(wèn)答》中國(guó)電力出版社 第一版 龔德君、王正勤主編.

        [2]張文平,白院軍.汽輪發(fā)電機(jī)組軸頸磨損原因分析與解決【J】.內(nèi)蒙古石油化工.2010(8)

        [3]張學(xué)超,張寶,李衛(wèi)軍.600MW汽輪發(fā)電機(jī)組軸頸損傷事故分析與處理【J】.發(fā)電設(shè)備.2006(3)

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