胡 斌(臺(tái)山市廣聯(lián)供水有限公司 廣東臺(tái)山 529231)
某皮革工業(yè)區(qū)中心污水處理廠目前實(shí)際處理水量2500 m3/d~3000m3/d,采用物化 +生化(A/B)工藝,生化容積為 8000 m3,其中 A 段 2000m3,B 段 6000m3,工藝流程見(jiàn)圖 1。
圖1 工藝流程圖
表1 進(jìn)出水水質(zhì)情況
2.1 A段水質(zhì)發(fā)黑發(fā)臭,含硫較高
廢水經(jīng)物化后S2-<5mg/L,但由于A段運(yùn)行負(fù)荷高,曝氣不足,導(dǎo)致A段處于缺氧狀態(tài),硫酸鹽在厭氧菌的作用下重新還原成S2-,導(dǎo)致水質(zhì)發(fā)黑發(fā)臭。
2.2 B段活性污泥較少,SV30≤17%且表面浮泥較嚴(yán)重,水色較深,出水氨氮嚴(yán)重超標(biāo)
由于B段進(jìn)水S2-較高,導(dǎo)致活性污泥中毒或老化死亡,浮于好氧池表面,出水懸浮物和色度較高。
好氧池曝氣不均勻,部分污泥沉于池底,再經(jīng)厭氧上浮,好氧池溶解氧降低,硝化受阻,出水氨氮超標(biāo)。
雖然B段進(jìn)水pH在7.8~8.0,但出水將至6.8~7.0,,堿度降低而沒(méi)有及時(shí)補(bǔ)充,導(dǎo)致硝化效果下降,出水氨氮嚴(yán)重超標(biāo)。
3.1 A段
3.1.1 修復(fù)曝氣系統(tǒng),提高A段曝氣效果。
3.1.2 減少A段污泥回流,排出部分污泥,降低污泥濃度。
3.1.3 增設(shè)好氧上清液至A段回流,進(jìn)一步提高A段的溶解氧。
3.2 B段
3.2.1 通過(guò)對(duì)A段的整改,保證B段進(jìn)水不含硫化物。
3.2.2 修復(fù)曝氣系統(tǒng),提高B段曝氣效果。
3.2.3 在B段加入少量面粉、紅糖和磷肥,提高好氧段活性
3.2.4 在B段投加稀堿液,補(bǔ)充硝化反應(yīng)消耗的堿度,保證出水pH在7.2~7.5之間。
4.1 A段含硫問(wèn)題已根本解決
4.2 B段好氧段污泥濃度由17%增加至28%
表2 出水情況
5.1 由于皮革廢水中硫化物含量較高(特別是毛皮加工),經(jīng)物化或催化氧化后仍以硫酸鹽的形式存在于水中,在使用水解或厭氧工藝時(shí)會(huì)重新還原,應(yīng)慎重考慮。
5.2 皮革企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)使用大量石灰,廢水中殘留較多,當(dāng)采用接觸氧化工藝時(shí)會(huì)使填料結(jié)球、脆化斷裂,不利于掛膜,影響處理效果。
5.3 皮革廢水為了消除惡臭,一般會(huì)采取密閉+抽氣堿吸收等工藝。由此會(huì)導(dǎo)致設(shè)備腐蝕加快、檢修困難,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),密封頂棚坍塌等問(wèn)題。
5.4 皮革廢水由于氨氮含量高,一般的好樣工藝(停留12h~20h)不能滿足硝化反應(yīng)的要求。
6.1 為了減少收集池臭味的產(chǎn)生,可在進(jìn)水口加入脫硫藥劑,經(jīng)反應(yīng)后提升進(jìn)入物化反應(yīng)池,再補(bǔ)加足量后沉淀??蓽p輕設(shè)備的腐蝕或不需專門(mén)密閉除臭。
6.2 為了防止生化段硫化物厭氧還原,工藝應(yīng)盡可能避免水解或厭氧,可將物化出水直接好氧生化,在好氧段設(shè)立低氧區(qū),提高COD和總氮的去除。
6.3 適當(dāng)延長(zhǎng)好氧停留時(shí)間,保證硝化反應(yīng)時(shí)間。
針對(duì)某皮革工業(yè)區(qū)中心污水處理廠出水氨氮不達(dá)標(biāo)的問(wèn)題,進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)分析,指出產(chǎn)生的原因?yàn)椤昂醚踹M(jìn)水硫化物含量過(guò)高”、“好氧段曝氣不均勻”和“好氧段堿度不夠”,并根據(jù)各種原因進(jìn)行相應(yīng)的解決措施,最終達(dá)到了預(yù)期的效果。同時(shí),對(duì)皮革廢水工藝設(shè)計(jì)中需要重視的問(wèn)題進(jìn)行羅列,并提出相關(guān)建議。