張 碩(中煤科工集團(tuán)工程科技有限公司,北京 100013)
搗固焦?fàn)t消煙除塵脫硫裝置的工藝改造分析
張 碩
(中煤科工集團(tuán)工程科技有限公司,北京 100013)
摘 要:針對搗固焦?fàn)t裝煤過程以及搗固焦生產(chǎn)過程中排放大量煙塵(含硫)的問題,提出采用攔焦裝置集塵罩導(dǎo)入消煙除塵脫硫裝置技術(shù),通過二者密切配合以達(dá)到除塵脫硫的目的,進(jìn)行了兩次工藝技術(shù)改造。結(jié)果表明:增加旋向相反的螺旋噴淋裝置在間距為600mm并且互相垂直的兩組折流板結(jié)構(gòu)的工藝方案中較為適用,除塵脫硫效果良好,煙塵硫排放量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn),減排效果顯著。
關(guān)健詞:搗固焦?fàn)t;消煙除塵脫硫;煙塵排放量
神華烏海能源公司利民焦化廠位于鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井鎮(zhèn),焦化生產(chǎn)的焦?fàn)t煤氣經(jīng)過凈化后,出去大部分H2S,再燃后從煙囪排放。廢氣風(fēng)量120000m3/h,含有SO2、氮氧化物等污染物,既影響操作區(qū)環(huán)境,又污染大氣。根據(jù)環(huán)保有關(guān)規(guī)定,SO2等污染物必須達(dá)標(biāo)排放。公司產(chǎn)90萬噸搗固焦示范生產(chǎn)線,建成投產(chǎn)的同時(shí),搗固焦?fàn)t配套上馬了一系列環(huán)保設(shè)施,在噪聲、廢氣、廢水處理等方面取得了一定的效果。對神華烏海能源公司利民焦化廠提供的相關(guān)參數(shù)資料進(jìn)行了認(rèn)真分析,根據(jù)環(huán)保的要求和該項(xiàng)目的具體情況,結(jié)合本公司的技術(shù)優(yōu)勢,采用“搗固焦?fàn)t消煙除塵裝置脫硫工藝”技術(shù)作為本技術(shù)方案脫硫工藝。在此技術(shù)背影下,通過兩次工藝技術(shù)改造試驗(yàn)結(jié)果分析對比得出了較為理想的除塵脫硫效果。
1.1 第一次工業(yè)性改造試驗(yàn)
(1)導(dǎo)致機(jī)側(cè)荒煤氣溢出主要是因?yàn)橄麩煶龎m車對焦?fàn)t機(jī)側(cè)吸力較低。
(2)吸取的爐內(nèi)氣體冷卻、洗滌、凈化處理效果不理想,在燃燒室內(nèi)燃燒不充分,造成排放黑煙的原因是:
1)燃燒時(shí)結(jié)構(gòu)不合理;
2)空氣混合比例調(diào)節(jié)不恰當(dāng);
3)燃燒空間不充足。
鼓風(fēng)機(jī)的風(fēng)量需要增大才能解決這個(gè)問題。不同負(fù)壓下荒煤氣的溢出可以通過降低煤餅高度產(chǎn)生不同的負(fù)壓來進(jìn)行試驗(yàn)觀察。通過試驗(yàn),無荒煤氣溢出時(shí)需負(fù)壓超過-50Pa。通過實(shí)驗(yàn)對比,機(jī)側(cè)爐口負(fù)壓達(dá)到-50Pa時(shí)風(fēng)量必須達(dá)到50000m3/h以上。據(jù)此查閱相關(guān)產(chǎn)品手冊,選定9-26-14D離心風(fēng)機(jī),電機(jī)功率250kW,風(fēng)量53011m3/ h。根據(jù)此風(fēng)量為基本參數(shù)向生產(chǎn)廠家重新訂購了兩臺除塵車。要求廠家按照燃燒室、冷卻器、文丘里、氣液分離器等進(jìn)行生產(chǎn)制造。經(jīng)過運(yùn)行處理,裝煤時(shí)機(jī)側(cè)爐門口荒煤氣溢出和冒黑煙的現(xiàn)象不再發(fā)生。
經(jīng)過現(xiàn)場改造運(yùn)行以后,雖然已經(jīng)解決了冒黑煙和荒煤氣溢出的現(xiàn)象,但增加了大量的粉塵和顆粒物的排放。
1.2 第二次工業(yè)性改造試驗(yàn)
氣液水分離器是粉塵和顆粒物的主要處理部件,原氣液分離器能夠滿足除塵要求是引文原消煙除塵車吸力和風(fēng)量小。增大風(fēng)機(jī)從而增大氣液分離器處理負(fù)荷才能解決荒煤氣溢出和冒黑煙的現(xiàn)象,原設(shè)計(jì)已不能滿足要求。解決問題的關(guān)鍵是改造氣液分離器中的折流板結(jié)構(gòu)。通過多次試驗(yàn)改造對比,最終采用間距為600mm,角度互相垂直的折流板結(jié)構(gòu),兩組折流板底部各增加一組旋向相反的螺旋噴淋器的折流板裝置結(jié)構(gòu)?,F(xiàn)煙氣排放與煙塵排放量均已達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)且遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn),減排效果十分顯著。
本工段采用焦?fàn)t煤氣中自身含有的氨為堿源,以PDS+栲膠為復(fù)合催化劑的濕式氧化法前脫硫工藝。以氨為堿源,不必外加堿源,節(jié)省了堿的投放。所謂前脫硫工藝即在凝鼓風(fēng)之后先進(jìn)脫硫工段,之后再進(jìn)行化學(xué)產(chǎn)品(氨和粗苯等)的回收。
新工藝的堿源是Na2CO3,并以PDS+栲膠為復(fù)合催化劑的后脫硫工藝,并采用熔硫釜連續(xù)熔硫。所謂后脫硫工藝即在進(jìn)行化學(xué)產(chǎn)品(氨和粗苯等)的回收之后再進(jìn)入脫硫工段的工藝。來自粗苯工段后的煤氣,進(jìn)入脫硫塔底部與塔頂噴淋下來的脫硫液逆流洗滌接觸后,煤氣中H2S含量小于0.02g/Nm3,送煤氣管網(wǎng)進(jìn)行循環(huán)利用。在熔硫釜中熔硫,進(jìn)行硫的回收。由再生塔溢流出的硫泡沫進(jìn)入熔硫釜,經(jīng)過蒸汽間接加熱,底部放料產(chǎn)出硫膏;脫硫液由上部溢流回循環(huán)槽中,循環(huán)使用。
Na2CO3溶液已提前配置,可以方便的調(diào)整脫硫液的堿度,使堿液堿度易于控制,使反應(yīng)速度控制到最優(yōu)狀態(tài)。由于Na2Sx的生成,使得原沉淀于脫硫塔填料上的硫迅速參與與NaHS的化學(xué)反應(yīng),而被轉(zhuǎn)化成Na2Sx令沉淀硫得以疏松,起到清塔的作用。由于本工藝是放在粗苯工藝之后,因而煤氣中的細(xì)顆粒煤粉、焦油、萘等雜質(zhì)已被處理掉。因而,獲得的生成物中硫含量較高,可以應(yīng)用連續(xù)熔硫?qū)@夹g(shù)在熔硫釜進(jìn)行連續(xù)熔硫。在熔硫釜中熔硫,進(jìn)行硫的回收。由再生塔溢流出的硫泡沫進(jìn)入熔硫釜,經(jīng)過蒸汽間接加熱,底部放料產(chǎn)出硫膏;脫硫液由上部溢流回循環(huán)槽中,循環(huán)使用。
(1)在第一次改造試驗(yàn)中,增加了風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,裝煤過程中機(jī)側(cè)荒煤氣溢出現(xiàn)象得到了根本解決;
(2)在第二次改造試驗(yàn)中,對氣液分離器進(jìn)行了相關(guān)的調(diào)整,從根本上解決了消煙除塵脫硫裝置(主要是指該裝置的煙囪構(gòu)造)的煙塵硫的排放問題;
(3)通過改造該消煙除塵脫硫裝置實(shí)際煙塵排量小于85 kg/h標(biāo)準(zhǔn)排量為1.72kg/h,工藝改造后,經(jīng)測試,H2S含量達(dá)到20mg/ Nm3以下,煙氣中硫的減排率減少了98.5%。該研究結(jié)果表明,通過二次改造減少了顆粒物、焦?fàn)t含硫煙塵以及苯并芘等物質(zhì)的排放,改造效果理想。
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作者簡介:張碩(1987-),女,山東泰安人,碩士研究生,研究方向:工業(yè)“三廢”處理及環(huán)境保護(hù)。