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        漢鋼1號(hào)高爐提高富氧冶煉存在的問題及應(yīng)對(duì)措施

        2015-07-13 15:19:43曹仲勇

        曹仲勇

        摘 要:本文介紹了漢鋼1號(hào)高爐提高富氧率后冷卻壁燒穿、煤氣流分部絮亂、頂溫失控等失?,F(xiàn)象,及通過采取有力措施使高爐逐步轉(zhuǎn)順的過程。

        關(guān)鍵詞:富氧率;冷卻壁;煤氣流;頂溫

        中圖分類號(hào):TF542 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        1 引言

        漢鋼1號(hào)高爐有效爐容1080m?,投產(chǎn)于2011年12月23日。長(zhǎng)期以來(lái)高爐受制于原燃料條件、生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷、制氧能力等多方面因素影響,導(dǎo)致高爐提高利用系數(shù),增加產(chǎn)量比較困難,這對(duì)高爐降本增效,節(jié)約焦比極為不利。

        高爐投產(chǎn)3年來(lái)先后對(duì)制約生產(chǎn)的缺陷進(jìn)行有計(jì)劃有步驟的升級(jí)改造,進(jìn)一步消除了制約生產(chǎn)的瓶頸因素,為高爐進(jìn)一步強(qiáng)化冶煉提供了有力支撐。2014年下半年制氧二期設(shè)備投運(yùn),為高爐提高富氧率,大幅增加產(chǎn)量,降低焦比和燃料比創(chuàng)造了良好條件。9月下旬高爐提高富氧率至4%,初期高爐出現(xiàn)了很多問題,嚴(yán)重影響到高爐的安全生產(chǎn)與爐況順行,先后出現(xiàn)爐殼發(fā)紅、冷卻壁燒穿、煤氣流分布失常、煤氣利用率低下、頂溫失控、布袋系統(tǒng)結(jié)灰、荒煤氣支管阻塞等嚴(yán)重問題。經(jīng)過深入分析和采取有力措施,高爐逐步穩(wěn)定順行,生產(chǎn)恢復(fù)穩(wěn)定,具體情況介紹如下。

        2 冷卻壁燒穿及應(yīng)對(duì)措施

        2014年7月份以前富氧量約為3500Nm?/h左右,8月份高爐提高富氧至5000Nm?/h,在此期間高爐西出鐵場(chǎng)鐵口正上方(西側(cè))6、7段冷卻壁根部有發(fā)紅現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)后立即采取打水冷卻措施,事態(tài)得以控制。9月份高爐檢修13天,于23日復(fù)風(fēng)恢復(fù)爐況,28日中班將富氧增加到6000Nm?/h,29日下午18時(shí)36分高爐6、7段冷卻壁及其周圍爐殼(北側(cè))發(fā)紅并燒穿,大量煤氣噴出,高爐緊急休風(fēng)處理。此次無(wú)計(jì)劃休風(fēng)13小時(shí)對(duì)該部位進(jìn)行了灌漿和焊補(bǔ)處理。事后分析認(rèn)為6、7段冷卻壁及爐殼燒穿的主要原因?yàn)椋阂皇歉郀t突然增加富氧而前期準(zhǔn)備工作不充分。尤其是對(duì)提高富氧冶煉可能存在的問題認(rèn)識(shí)不足,且上次爐殼已經(jīng)出現(xiàn)發(fā)紅現(xiàn)象未引起高度重視,相應(yīng)措施未跟上,如強(qiáng)化點(diǎn)檢和水溫差控制等工作相對(duì)不足是造成此次事故的重要原因之一。二是高爐檢修計(jì)劃不周祥。檢修項(xiàng)目未考慮到增加富氧后高爐的適應(yīng)能力,沒有及時(shí)對(duì)爐腰、爐腹等受高溫渣鐵、氣流侵蝕嚴(yán)重的部位進(jìn)行灌漿維護(hù)。三是選擇提高冶強(qiáng)的時(shí)機(jī)不準(zhǔn)確。高爐在經(jīng)過長(zhǎng)期封爐復(fù)風(fēng)后,爐況恢復(fù)情況不容樂觀,在風(fēng)口尚未開全和爐前操作還未理順以及爐況尚未完全穩(wěn)定順行的情況下,急于提高冶強(qiáng),增加富氧,以至高爐不適應(yīng)當(dāng)前這種冶煉強(qiáng)度,造成冷卻壁及爐殼燒穿。四是冷卻壁溫度檢測(cè)點(diǎn)少,存在檢測(cè)盲點(diǎn),整個(gè)爐殼圓周僅有6個(gè)溫度檢測(cè)點(diǎn),且有2點(diǎn)已經(jīng)損壞,是造成此次事故的客觀原因。

        此次冷卻壁及其爐殼燒穿事故給尚未完全恢復(fù)的爐況造成更大困難,加劇了爐前操作的難度,先后引起撇渣器凍結(jié)、大溝凝結(jié)、渣溝燒漏等一系列嚴(yán)重次生事故,直到10月3日爐況才穩(wěn)定下來(lái)。為了防止類似事故再次發(fā)生采取以下主要措施:

        (1)加強(qiáng)對(duì)高爐各段冷卻壁和爐殼溫度的監(jiān)控,強(qiáng)化點(diǎn)檢,建立臺(tái)賬,做到定人定時(shí)檢查。在冷卻壁監(jiān)測(cè)系統(tǒng)尚未改造升級(jí)前,對(duì)處于監(jiān)測(cè)盲點(diǎn)的部位采用紅外線測(cè)溫儀器進(jìn)行人工監(jiān)測(cè)。(2)對(duì)6、7、8段冷卻壁增加打水冷卻裝置,當(dāng)溫度升高到200℃以上時(shí),應(yīng)視溫度情況對(duì)其打水降溫,確保冷卻壁及爐殼處于合理溫度區(qū)間。(3)適當(dāng)增加冷卻壁進(jìn)水流量和壓力,嚴(yán)密監(jiān)測(cè)水溫差變化,及時(shí)采取有力措施杜絕爐殼及冷卻壁發(fā)紅、燒穿。(4)定檢灌漿維護(hù)爐缸、爐腹、爐腰等工作條件惡劣的部位,確保爐襯不被嚴(yán)重侵蝕;加強(qiáng)爐型維護(hù),提高操作水平,確保合理操作爐型。

        3 煤氣流分布絮亂及其應(yīng)對(duì)措施

        10月3日至8日,富氧量再次由3500緩慢增加至6000Nm?/h,在此期間產(chǎn)量穩(wěn)定在3300t/d左右。9日至20日,高爐富氧量繼續(xù)增加至7500Nm?/h,生鐵產(chǎn)量突破3600t/d,最高達(dá)到3849.05t/d,日利用系數(shù)可達(dá)3.56t/m?·d。但產(chǎn)量增加之后,綜合焦比下降不大,煤氣利用率偏低。

        后經(jīng)爐況分析并結(jié)合十字測(cè)溫、煤氣分布情況認(rèn)為:中心過分發(fā)展,煤氣流分布絮亂是導(dǎo)致煤氣利用率較低,焦比居高不下的重要原因。表現(xiàn)為:中心溫度劇烈波動(dòng),溫度區(qū)間416℃~740℃,中心氣流明顯過剩,中心指數(shù)11.2~33;而邊緣氣流不足,溫度區(qū)間69℃~99℃,邊緣指數(shù)0.9~6.9。

        針對(duì)上述情況高爐采取適當(dāng)加重中心的料制和適當(dāng)減小富氧等手段,經(jīng)過調(diào)整以后,中心溫度下降到400℃以下,氣流分布穩(wěn)定,煤氣溫度曲線基本呈“W型”,煤氣利用率進(jìn)一步改善,綜合焦比逐步下降,達(dá)到525kg/t以下平。

        4 頂溫偏低及其應(yīng)對(duì)措施

        10月1日至11日在提高富氧率的同時(shí)逐步將礦批由33t增加至38t,此后礦批一直不變。礦批增大后改善了煤氣利用率,但另一方面也造成了頂溫不斷下降,尤其是當(dāng)氧量增加至7500Nm?/h時(shí)頂溫明顯下降,最低僅為80℃,導(dǎo)致布袋嚴(yán)重結(jié)灰影響煤氣流通過,多個(gè)布袋箱體瀕臨癱瘓。針對(duì)這種情況,高爐以“提頂溫,保系統(tǒng)”為主要思路,采取下列措施:

        (1)當(dāng)頂溫在120℃以上時(shí)要穩(wěn)定料速在7批/h;當(dāng)頂溫低于120℃時(shí)可適當(dāng)減少富氧控制料速為13批/2h;杜絕8批/h出現(xiàn),確保頂溫受控。(2)如因外圍設(shè)備故障造成頂溫偏高時(shí),禁止?fàn)t頂打水,采取減風(fēng)控制措施,避免布袋箱體和荒煤氣支管結(jié)灰阻塞。

        通過以上措施高爐在不減少礦批和富氧的情況下,保持較高的冶強(qiáng),既提高了產(chǎn)量,又降低了焦比,同時(shí)也確保了煤氣除塵系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性,避免了休風(fēng)清理荒煤氣支管和減少了更換布袋增加的費(fèi)用。

        結(jié)語(yǔ)

        由于1號(hào)爐長(zhǎng)期富氧率較低,僅為2.0%,突然增加富氧后冶煉初期高爐多有不適,出現(xiàn)了生產(chǎn)失?,F(xiàn)象。通過灌漿護(hù)爐、強(qiáng)化溫度檢測(cè)、爐殼打水噴淋、控制爐型、調(diào)整參數(shù)、提頂溫保系統(tǒng)等一系列措施,有效促進(jìn)了高爐的安全生產(chǎn),確保了爐況順行,提高了冶強(qiáng),增加了產(chǎn)量,節(jié)約了焦比、降低了燃料比,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。目前1號(hào)高爐各項(xiàng)指標(biāo)處于較好水平,高產(chǎn)量已成為常態(tài)化,其中11月16日產(chǎn)量最高達(dá)到3989.72t/d,利用系數(shù)3.69t/m?·d。

        參考文獻(xiàn)

        [1]陜鋼集團(tuán)漢鋼公司煉鐵廠1#高爐操作日志[Z].2014.

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