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        焦?fàn)t集氣管壓力控制的操作分析

        2015-07-13 15:17:48黑化集團(tuán)公司焦化廠黑龍江齊齊哈爾161041
        關(guān)鍵詞:鼓風(fēng)機(jī)焦?fàn)t

        沈 敏(黑化集團(tuán)公司焦化廠,黑龍江 齊齊哈爾 161041)

        焦?fàn)t集氣管壓力控制的操作分析

        沈敏
        (黑化集團(tuán)公司焦化廠,黑龍江 齊齊哈爾 161041)

        摘要:本文介紹了黑化集團(tuán)焦化廠工藝流程及D800鼓風(fēng)機(jī)操作數(shù)據(jù),分析了焦?fàn)t集氣管壓力波動(dòng)原因,制定和執(zhí)行合理的操作措施,確保焦?fàn)t和后續(xù)系統(tǒng)生產(chǎn)正常運(yùn)行。

        關(guān)鍵詞:焦?fàn)t;集氣管壓力;鼓風(fēng)機(jī);機(jī)前吸力

        黑化集團(tuán)公司焦化廠是焦?fàn)t煉焦及化產(chǎn)回收一體的焦化企業(yè),主要產(chǎn)品為冶金焦炭、煤焦油、粗苯、硫酸銨等,年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為75萬(wàn)噸焦炭、3萬(wàn)噸煤焦油、1萬(wàn)噸粗苯、0.7萬(wàn)噸硫酸銨,其中焦?fàn)t系統(tǒng)和鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)是焦?fàn)t煉焦生產(chǎn)中的重要系統(tǒng),焦?fàn)t集氣管壓力穩(wěn)定與否,關(guān)系到焦?fàn)t生產(chǎn)的穩(wěn)定、荒煤氣的輸送及后續(xù)化產(chǎn)回收、硝酸銨等生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定。

        1 焦化系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)介

        煉焦?fàn)t的荒煤氣從焦?fàn)t逸出,經(jīng)上升管、橋管進(jìn)入集氣管,同時(shí)用循環(huán)氨水噴灑,使煤氣溫度由650℃~750℃降至80℃~85℃,通過(guò)吸氣管和氣液分離器,將循環(huán)氨水及煤焦油排出。煤氣進(jìn)入初冷器,用江水間接冷卻至20℃~35℃。由羅茨鼓風(fēng)機(jī)吸入并提高煤氣壓力,經(jīng)硫銨、終冷、苯洗滌工序送往焦?fàn)t和化肥。

        由氣液分離器中分離的氨水和焦油流至機(jī)械化氨水澄清槽。初冷器中冷凝下來(lái)的冷凝液經(jīng)水封而入冷凝液中間槽。

        煤氣管道及鼓風(fēng)機(jī)中被分離及沉積下來(lái)的冷凝液經(jīng)水封槽流入冷凝液中間槽,再送至機(jī)械化氨水澄清槽,并于其中分離成三層,氨水、煤焦油、焦油渣。氨水從上部自流至氨水中間槽,泵送回焦?fàn)t集氣管作為冷卻煤氣之用,因而氨水形成一個(gè)循環(huán):集氣管→氣液分離器→機(jī)械化氨水澄清槽→氨水中間槽→氨水泵→集氣管。

        2 集氣管壓力對(duì)焦?fàn)t生產(chǎn)的影響

        實(shí)際生產(chǎn)操作中,集氣管中的壓力不斷改變,特別是在焦?fàn)t裝煤時(shí),會(huì)造成集氣管壓力大幅波動(dòng)。集氣管壓力過(guò)低時(shí),空氣會(huì)進(jìn)入爐體,導(dǎo)致焦炭燃燒,降低煤氣質(zhì)量,如果大量空氣吸人到炭化室及荒煤氣中,甚至?xí)鹕a(chǎn)事故;當(dāng)壓力過(guò)高時(shí),荒煤氣將會(huì)從爐門(mén)、爐蓋等處冒出,一方面可能燒毀爐門(mén)鐵件,另一方面降低了荒煤氣的回收率。壓力波動(dòng)過(guò)大,還會(huì)對(duì)焦?fàn)t除塵系統(tǒng)造成不利影響。焦?fàn)t集氣管壓力、鼓風(fēng)機(jī)前吸力是煉焦及化產(chǎn)回收生產(chǎn)工藝上需要控制好的兩個(gè)重要參數(shù)。其中焦?fàn)t集氣管各部位壓力值的確定,直接關(guān)系到焦?fàn)t的溫度控制、爐體壽命、焦炭的質(zhì)量、化產(chǎn)回收產(chǎn)品質(zhì)量及收率、能源消耗和環(huán)境污染等問(wèn)題。

        3 集氣管壓力的確定和影響因素

        集氣管壓力正常工藝波動(dòng)范圍是在根據(jù)煉焦工藝的理論計(jì)算之上,結(jié)合焦?fàn)t實(shí)時(shí)加煤量和生成荒煤氣量情況來(lái)確定和調(diào)整的,鼓風(fēng)機(jī)前吸力則是影響集氣管壓力的主要因素,是整個(gè)焦?fàn)t和化產(chǎn)回收系統(tǒng)能否在設(shè)計(jì)工況條件下運(yùn)行的關(guān)鍵參數(shù)。黑化集團(tuán)焦化廠當(dāng)前主要通過(guò)調(diào)整鼓風(fēng)機(jī)機(jī)前吸力大小來(lái)控制當(dāng)前3座焦?fàn)t集氣管壓力的大小,并通過(guò)調(diào)整各座焦?fàn)t上升管煤氣翻板開(kāi)度來(lái)均衡氣量、分配吸力使每座焦?fàn)t的集氣管壓力在允許范圍內(nèi)波動(dòng)。由此可見(jiàn),鼓風(fēng)機(jī)操作和吸壓力調(diào)整是保證焦?fàn)t集氣管壓力穩(wěn)定的關(guān)鍵。

        4 煤氣鼓風(fēng)機(jī)的操作和吸壓力調(diào)整

        黑化集團(tuán)焦化廠焦?fàn)t建成投產(chǎn)年代較早,所用的煤氣鼓風(fēng)機(jī)(D800)型號(hào)較老,此種型號(hào)鼓風(fēng)機(jī)已較少應(yīng)用在新建焦?fàn)t系統(tǒng)。由于導(dǎo)致焦?fàn)t各部壓力變化的影響因素多而且難以克服,各調(diào)節(jié)回路間又存在較復(fù)雜,使集氣管壓力調(diào)節(jié)成為焦?fàn)t生產(chǎn)控制中的一個(gè)技術(shù)操作難題。針對(duì)這種典型的工況復(fù)雜操作,實(shí)際生產(chǎn)中,黑化集團(tuán)的工程技術(shù)人員摸索出了一套行之有效的操作方法,較好的控制了焦?fàn)t集氣管壓力在工藝允許的范圍內(nèi)波動(dòng)。

        5 集氣管壓力調(diào)節(jié)及控制

        焦?fàn)t生產(chǎn)過(guò)程中,進(jìn)行集氣管壓力調(diào)節(jié)和控制時(shí)為避免對(duì)正常調(diào)節(jié)過(guò)程造成較大干擾,鼓風(fēng)機(jī)前吸力調(diào)節(jié)過(guò)程以緩慢改變吸力設(shè)定值的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。在黑化集團(tuán)焦化廠,75萬(wàn)噸焦?fàn)t集氣管壓力控制工藝指標(biāo)要求為100Pa±20Pa,在焦?fàn)t集氣管壓力出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),控制和調(diào)節(jié)過(guò)程需按生產(chǎn)實(shí)際情況區(qū)分如下:

        (1)集氣管壓力降低,鼓風(fēng)機(jī)吸力增大,煤氣量減少的情況下,可以適當(dāng)開(kāi)啟煤氣循環(huán)調(diào)節(jié)或適當(dāng)關(guān)小鼓風(fēng)機(jī)煤氣入口閥門(mén),并關(guān)注鼓風(fēng)機(jī)電流情況。

        (2)集氣管壓力增大,鼓風(fēng)機(jī)吸力降低,煤氣量增大的情況下,可以適當(dāng)關(guān)閉煤氣循環(huán)調(diào)節(jié)或適當(dāng)開(kāi)大鼓風(fēng)機(jī)煤氣入口閥門(mén),并關(guān)注鼓風(fēng)機(jī)電流情況。

        (3)若初冷器阻力增加,初冷器或煤氣管道有堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致集氣管壓力增大,鼓風(fēng)機(jī)吸力減小,此時(shí)應(yīng)適當(dāng)關(guān)煤氣循環(huán)調(diào)節(jié)閥或開(kāi)大鼓風(fēng)機(jī)入口閥門(mén)進(jìn)行處理,同時(shí)準(zhǔn)備清掃堵塞的初冷器,并關(guān)注鼓風(fēng)機(jī)電流情況。

        (4)若焦?fàn)t煤氣量增大,初冷器阻力增加,機(jī)前吸力減少,應(yīng)加大機(jī)前吸力,根據(jù)鼓風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況,相應(yīng)適當(dāng)調(diào)節(jié)關(guān)閉大循環(huán),或開(kāi)煤氣入口門(mén),并關(guān)注鼓風(fēng)機(jī)電流情況。

        (5)若焦?fàn)t煤氣量減少,初冷器阻力減小,機(jī)前吸力增大,應(yīng)降低機(jī)前吸力,根據(jù)鼓風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況,相應(yīng)調(diào)節(jié)開(kāi)啟大循環(huán),或關(guān)煤氣入口門(mén),并關(guān)注鼓風(fēng)機(jī)電流情況。

        (6)若機(jī)后壓力增大、機(jī)前吸力減少、初冷器阻力正常且粗苯終冷塔阻力增大的情況下,應(yīng)通知粗苯崗位清掃終冷塔及煤氣管道,根據(jù)鼓風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況及電流情況,適當(dāng)開(kāi)啟大循環(huán),降低機(jī)后壓力。

        (7)鼓風(fēng)機(jī)停機(jī)時(shí),立即停止調(diào)節(jié)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn),固定調(diào)節(jié)機(jī)翻板,用人工進(jìn)行調(diào)節(jié),保持集氣管壓力比平常大20Pa~40Pa。如壓力仍高時(shí),打開(kāi)新裝煤的上升管蓋。鼓風(fēng)機(jī)啟機(jī)時(shí),關(guān)閉上升管蓋,打開(kāi)翻板,關(guān)閉放散管。集氣管壓力恢復(fù)正常時(shí),開(kāi)動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)。

        結(jié)語(yǔ)

        集氣管壓力波動(dòng)大,是由目前煉焦生產(chǎn)間歇操作的特點(diǎn)造成的,每個(gè)炭化室從裝煤到推焦的整個(gè)結(jié)焦過(guò)程中,其壓力隨荒煤氣發(fā)生量的變動(dòng)而變化;同時(shí)也受到后續(xù)化產(chǎn)回收系統(tǒng)煤氣通過(guò)阻力的影響,因此,鼓風(fēng)機(jī)的操作和機(jī)前吸力、機(jī)后壓力、器前吸力的調(diào)節(jié)是保證集氣管壓力穩(wěn)定的主要手段。通過(guò)實(shí)踐證明,黑化集團(tuán)焦化廠經(jīng)過(guò)多年技術(shù)摸索,通過(guò)對(duì)焦?fàn)t系統(tǒng)和鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的聯(lián)合調(diào)節(jié),較好的解決了焦?fàn)t集氣管壓力波動(dòng)較大的問(wèn)題,在不需要增加昂貴的監(jiān)測(cè)設(shè)備和自動(dòng)調(diào)節(jié)設(shè)備的前提下,使運(yùn)行近60年的陳舊焦?fàn)t系統(tǒng)在當(dāng)前依舊能穩(wěn)定的運(yùn)行并滿足安全生產(chǎn)要求,提高了焦?fàn)t生產(chǎn)的環(huán)保水平和焦炭質(zhì)量,并有效的延長(zhǎng)爐齡,同時(shí)也為后續(xù)化產(chǎn)回收系統(tǒng)、硝酸銨系統(tǒng)的穩(wěn)定生產(chǎn)提供了有效的保障。

        參考文獻(xiàn)

        [1]潘海鵬.焦?fàn)t集氣管壓力綜合控制算法研究與應(yīng)用[J].控制工程,2003,10(06):529-531.

        中圖分類(lèi)號(hào):TQ520.5

        文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

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